纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


12
返回列表 发新帖
楼主: fscafy

球墨铸铁表层球化衰退的解决方法(表层0.2mm区域)

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-17 15:16
  • 签到天数: 228 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-11-21 10:25:37 | 显示全部楼层
    回复 16# dbt
    0 I" G5 l: ]- t$ I
    1 x- J- r- w5 N2 W, I9 x
    2 X- V& D0 B5 H    不会的

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-24 20:50:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 歪脖树 于 2010-11-24 21:02 编辑 0 [* o2 w# G9 R& G

    $ k1 W! I: ?6 Z2 n石墨恶化
    6 A/ q* T2 N  ?6 _1 \' E5 B9 H特征
    1 j" h0 m1 q& l0 g& Y球铁表面反应层
    + y1 Q& ?/ v& A+ q2 {8 f
    % i) n  H) O# k2 s缺陷的范围
    * Z! F  G1 Q. b依赖于壁厚和冷却速度,球铁可能出现0.2到1mm的反应层。片墨区与球墨区没有明显的界限。
    . u, D2 Z, Y3 P# z$ _这种缺陷可能出现在任何造型工艺上,但主要与模型的S含量和模型表面的供O量有关。离入水越远的型壁区域,越容易产生这种缺陷。
    9 B5 X9 M2 ~: D+ p3 ?* G: c. S反应层降低疲劳强度。& d) o* p' f2 ~

    2 c, w) o0 f3 S. U( ?# _. B4 E$ v原因
    + Z' W8 s. b# C7 V) K* t型腔内的O和模型中的S与镁反应,使残镁量不足,产生片墨。- B+ Q, P' O) W  f* d
    模型表面的镁消耗可能是由于过量的氧供应(V工艺,壳模法),或者是添加碳中携带的S。
    6 n; q- J8 h' Z5 ?; J( W凝固前,表层金属液中S被消耗,且其它球化元素没有足够的时间从邻近区域扩散过来。9 ?, w- l1 G. m; I2 L- k! U' I
    ( W! r! q+ [$ ]4 A3 U
    背景信息
    : N3 y+ J' T! y$ a. G% M球铁中经常出现表面反应层,它们可能厚达1mm,通常在加工时被去除。可是,未加工区仍有表面反应层,在铸件受到疲劳应力时产生缺口效应。
    9 ?& s' Y$ f+ R8 ^厚壁的大铸件的反应层通常被忽略。研究人员和铸造工对反应层进行了大量的研究。原因已经很清楚。模型中的S是特别主要的原因,它渗透到金属液中,消耗溶解的镁和Ce,形成MgS。
    - g8 z+ p; E0 i当残镁量小于0.015时,不能形成球状石墨,而在铸件表面形成0.2到1mm厚的片状石墨层,称为反应层。
    % ?+ q3 v# T8 G- l0 r( ]空气中出现大量的O可能导致形成MgO,使Mg对产生球墨不再起作用。造型材料中的S主要来自富硫的光亮碳,或者冷芯中的P-toluol硫酸。Bauer针对P-toluol硫酸硬化的呋喃树脂砂模下浇注球铁时表层生成球形石墨作了研究。他建议使P-toluol硫酸的数量保持在尽可能低的水平,甚至可以与磷酸混用。他强调注意再生循环砂中S的累积。含量决定于壁厚。; X3 v0 c8 r+ z( E5 U
    0 v% P$ P- k# H) J6 y- Q
    壁涂料有积极的影响;可是,涂料必须达到特别高的密度。含CaO/MgO/滑石的涂料是公认非常有效的解决方法。
    - z, E* R0 L. X' Z涂料一般从两个方面解决反应层问题:
    ! C2 M  u1 A% r: c: C1.隔绝砂芯(型)中的S,O进入金属液,常见的有浸两遍涂料来降低反应层
    ) A" ]- P3 u% m0 \9 X$ O; j# \2.采用镁基等涂料,消耗砂芯(型)中的s
    ( b6 Z- j0 t2 |7 `以前我们实验过杜伦斯的镁基涂料,效果很好
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-9-21 08:47
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-11-25 20:02:41 | 显示全部楼层
    猜到了应该和涂料有关系,果然是。/ ^9 @$ Q! k8 ~6 `1 Y0 \
    谢谢楼主。
    2 r% m- m) }# k  \, v% ^+ O" u7 ~不过客户也过于严格了,这点问题根本没什么啊
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
  • 签到天数: 491 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-11-29 10:26:31 | 显示全部楼层
    大家都在涂料上做文章,但对潮模砂而言,如何上涂料?其实这是球化剂量偏低(1.2%), l; f; I6 Y" a- S* k; e
    所引起的,不少企业片面性节约成本,减少球化剂用量,结果是自找麻烦,只要Mg的残留
    7 n1 D$ `+ D- z* d6 i% J3 p( S6 r量足够,此问题引刃而解。

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-30 13:29:12 | 显示全部楼层
    这是典型的表面回硫,用放渗硫涂料 在一定程度上可以消除,其实表明上很重要,因为有些产品疲劳破坏总是从表面开始的。 这个问题我也发现很长时间了,但除了涂料 在没发现什么好的方法,也请高人指点。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
  • 签到天数: 2049 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-11-30 15:47:25 | 显示全部楼层
    煤粉硫含量0.06,型砂硫含量0.003???真够低的啊
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-30 17:45:57 | 显示全部楼层
    楼主你这个制动钳体这么小不适合用涂料,这么小的件MG0.03-0.04也合适了,最关键的还是把煤粉降下来吧。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-11-30 18:56:19 | 显示全部楼层
    回复 1# fscafy   ~% d, w- a3 e5 R' n5 H+ a7 e: p
    大家谈的意见很多,有借鉴性,这种情况以前遇到过,对于要求严格的铸件,根本不允许存在这种表面缺陷。
    " H+ c5 Q% P/ }4 C: p; {$ f1。型砂里面硫的含量如此低么?再查查。潮模砂里面煤粉的影响不可忽视。
    # g: @. z# U1 a' @# `2。局部过热处是如此金相,还是所以表面都是如此?估计是局部过热处如此,比如冒口颈,内浇口附近等等。( a( t! N' o, H
    3。适当降低开浇温度,1390-1410行不行?
    : Y; {. d. C0 V7 u4。表面有个别石墨开花了。

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-30 22:05:45 | 显示全部楼层
    发表一些另类观点。我是用水玻璃砂硬化起模造型干球铁件的,我的铸件上同样存在这种问题,表层厚度在1-2毫米之间不球化。分析了好久,也没找到答案。水玻璃砂中应该不含S、N这些元素的。所以我个人认为不应该是回S造成的。还需要资深人士进一步找原因

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-30 22:10:08 | 显示全部楼层
    歪脖树
    " m# Q1 B) v. O6 N我很崇拜你,支持你的观点。你是高手。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-25 06:18 , Processed in 0.119305 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表