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楼主: fscafy

球墨铸铁表层球化衰退的解决方法(表层0.2mm区域)

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    开心
    2025-12-31 17:27
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-11-21 10:25:37 | 显示全部楼层
    回复 16# dbt 8 z4 j. p# \' Z* q5 e. V

    3 z7 ]0 @. |( Y
    : e: x3 L: H, G2 N    不会的

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-24 20:50:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 歪脖树 于 2010-11-24 21:02 编辑 . O2 @! I0 ^6 ?7 @/ z
    / u" ?8 A, \6 M; J
    石墨恶化
    $ Z3 ?  P+ y, Q9 V) [/ p, T1 Q特征1 p+ M% K8 T6 R" K# J4 \7 ?, y3 Z
    球铁表面反应层2 H! ?/ p' L/ O( ^( P, o
    6 S; R, X9 t( |! y  n" b% |
    缺陷的范围8 {  ]# j4 Y& D: q1 e
    依赖于壁厚和冷却速度,球铁可能出现0.2到1mm的反应层。片墨区与球墨区没有明显的界限。: n5 G' ]5 Q% j2 L; U6 S% C
    这种缺陷可能出现在任何造型工艺上,但主要与模型的S含量和模型表面的供O量有关。离入水越远的型壁区域,越容易产生这种缺陷。! e; K9 D; C' {8 I- T7 z0 U
    反应层降低疲劳强度。
    # W9 B7 p2 g+ @: h
    0 Z3 Y" h# d0 h8 m+ H原因
      ]" s3 h+ W6 \  J5 Y型腔内的O和模型中的S与镁反应,使残镁量不足,产生片墨。
    * l8 X" t# ~3 z4 o" P: |* [! k0 |9 T模型表面的镁消耗可能是由于过量的氧供应(V工艺,壳模法),或者是添加碳中携带的S。4 ^" ~# ~2 L* N5 ?) |- U7 Y2 ^1 @
    凝固前,表层金属液中S被消耗,且其它球化元素没有足够的时间从邻近区域扩散过来。, L+ c' x7 t5 }1 W: I: C
    ) D/ j, y8 t; }+ B8 E" ^
    背景信息0 |  _3 K" e7 F+ q
    球铁中经常出现表面反应层,它们可能厚达1mm,通常在加工时被去除。可是,未加工区仍有表面反应层,在铸件受到疲劳应力时产生缺口效应。; K' ^2 ~/ o: I4 P& E  I
    厚壁的大铸件的反应层通常被忽略。研究人员和铸造工对反应层进行了大量的研究。原因已经很清楚。模型中的S是特别主要的原因,它渗透到金属液中,消耗溶解的镁和Ce,形成MgS。
    " o' ?# v, P6 Q* x当残镁量小于0.015时,不能形成球状石墨,而在铸件表面形成0.2到1mm厚的片状石墨层,称为反应层。
    ; t* Z6 B* O& ^. I/ a) M7 n空气中出现大量的O可能导致形成MgO,使Mg对产生球墨不再起作用。造型材料中的S主要来自富硫的光亮碳,或者冷芯中的P-toluol硫酸。Bauer针对P-toluol硫酸硬化的呋喃树脂砂模下浇注球铁时表层生成球形石墨作了研究。他建议使P-toluol硫酸的数量保持在尽可能低的水平,甚至可以与磷酸混用。他强调注意再生循环砂中S的累积。含量决定于壁厚。
    9 z% w. }8 v6 @2 }7 d: r
      n! L8 C9 @; R0 \8 d: N1 m壁涂料有积极的影响;可是,涂料必须达到特别高的密度。含CaO/MgO/滑石的涂料是公认非常有效的解决方法。
    , w+ w( Q- z1 d8 G+ ^涂料一般从两个方面解决反应层问题:
    ' q  e- v2 f1 A0 y1.隔绝砂芯(型)中的S,O进入金属液,常见的有浸两遍涂料来降低反应层- N0 I- j1 ^" ^! O" m  f/ C
    2.采用镁基等涂料,消耗砂芯(型)中的s* m: Z8 e1 N# Z% }* h& m
    以前我们实验过杜伦斯的镁基涂料,效果很好
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    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-11-25 20:02:41 | 显示全部楼层
    猜到了应该和涂料有关系,果然是。
    5 n$ t; \. |& }! \, @8 r谢谢楼主。. r* ^) R2 I/ [2 d4 q
    不过客户也过于严格了,这点问题根本没什么啊
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    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-11-29 10:26:31 | 显示全部楼层
    大家都在涂料上做文章,但对潮模砂而言,如何上涂料?其实这是球化剂量偏低(1.2%)8 W6 i& L* i0 A1 C! |  Z9 D
    所引起的,不少企业片面性节约成本,减少球化剂用量,结果是自找麻烦,只要Mg的残留
    4 f: M7 x/ `. c量足够,此问题引刃而解。

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-30 13:29:12 | 显示全部楼层
    这是典型的表面回硫,用放渗硫涂料 在一定程度上可以消除,其实表明上很重要,因为有些产品疲劳破坏总是从表面开始的。 这个问题我也发现很长时间了,但除了涂料 在没发现什么好的方法,也请高人指点。
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    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-11-30 15:47:25 | 显示全部楼层
    煤粉硫含量0.06,型砂硫含量0.003???真够低的啊
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-30 17:45:57 | 显示全部楼层
    楼主你这个制动钳体这么小不适合用涂料,这么小的件MG0.03-0.04也合适了,最关键的还是把煤粉降下来吧。
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-11-30 18:56:19 | 显示全部楼层
    回复 1# fscafy / ^% M- e- T; C7 a6 L, ?  S
    大家谈的意见很多,有借鉴性,这种情况以前遇到过,对于要求严格的铸件,根本不允许存在这种表面缺陷。  B' S. G9 u6 ^- s, I7 C
    1。型砂里面硫的含量如此低么?再查查。潮模砂里面煤粉的影响不可忽视。0 f& O% o3 O: [4 y" |1 s( M
    2。局部过热处是如此金相,还是所以表面都是如此?估计是局部过热处如此,比如冒口颈,内浇口附近等等。
    6 L& R2 V6 l; h- F" _, B* L4 \3。适当降低开浇温度,1390-1410行不行?' [* Q: p0 `# ~/ `4 S1 @- k
    4。表面有个别石墨开花了。

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-30 22:05:45 | 显示全部楼层
    发表一些另类观点。我是用水玻璃砂硬化起模造型干球铁件的,我的铸件上同样存在这种问题,表层厚度在1-2毫米之间不球化。分析了好久,也没找到答案。水玻璃砂中应该不含S、N这些元素的。所以我个人认为不应该是回S造成的。还需要资深人士进一步找原因

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-30 22:10:08 | 显示全部楼层
    歪脖树 % e( Z, d( g4 q& X4 ^! ]
    我很崇拜你,支持你的观点。你是高手。
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