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楼主: 翔龙铸造

[已解决] QT600-3产品表面气孔!谢谢各位前辈了

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    开心
    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:06:44 | 显示全部楼层

    9 J9 M2 ^  B& S! x* b$ x7 i6 I3 W7 J% v2 f4 Z, S& L
    化学成份还没有出来呢  出来了帖上来
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:09:02 | 显示全部楼层
    还有个疑问0 O  c1 Y4 i. l. H, C* K
    9 b# Y( L' j/ h) k' p6 D. g% Y* O
    如果是砂子问题的话
    # T, j* v& d: @, W
    $ c( Z6 `6 W2 X( v  G那为什么三角试块上也有气孔呢?
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    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-6-19 12:20:20 | 显示全部楼层
    我想请教一下斑竹,为何认为是碳太高引起的气孔,我以前也碰到过类似情况,怀疑过碳太高,可是我自己解释不了
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:20:40 | 显示全部楼层
    最近天气热,型砂水分不好控制,建议多加新砂,增强透气
    1 I& |: Z; v  q  P2 m$ P1 B/ X8 z' H
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:26:40 | 显示全部楼层
    24# ajizhouji
    0 N2 ~' j4 P. l恩  # M; I4 u/ k% t
    加多少合适呢?' `3 _2 e) Z4 M! e6 K6 D' C) x
    20%?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:32:29 | 显示全部楼层
    10-20  另外我觉得有必要做下砂铁比,是否你沙子里的铁成分太多了?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:52:24 | 显示全部楼层
    铁很少的.每天都吸的
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 13:02:58 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:09:12 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。9 C" l" I, _, ]9 g# ^8 ?" K) V
    ywf1213 发表于 2009-6-19 13:02
    ( w* G* ^3 d4 x& T1 c" B' x

    % o0 s$ j% L. k2 R好的 现在就去
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    昨天 08:12
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 13:28:32 | 显示全部楼层
    16# 翔龙铸造
    % J) D1 N, ]2 `  q4 C* i必须调整型砂性能,注意含水量,不能太高,满足造型要求即可。% c/ g: v' W7 F1 y4 u
    另外,浇注温度必须提高。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-6-19 13:37:13 | 显示全部楼层
    楼主我认为:" c. C1 B1 p: h
    1)  贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高.
    - H% E- b. g* {! A) o! `; D! y2)  生铁加入过多,请熔炼是铁液适度过热细化组织.- A. p$ c+ d/ k, Z# x: Y
    3)  你公司铸件是手工造型生产,型砂的水份控制不稳定影响,形成气孔的可能性大.0 O! G  i0 U, u' k0 D" e  s
    4)  铜在出炉前10分钟加入,对铁液影响不大.我们搞铸件都是加铜线没有什么影响.
    8 g, V! H! k5 h5 s5)  在夏季考虑硅铁中的Ai含量,湿型砂球墨铸铁的危险残留Ai量0.03%-0.05%." p$ o, V  J$ O* c* b9 P6 ^  f
    6)  浇注温度,危险浇注温度1310℃-1250℃,转包过程浇注铁液的氧化性环境过多,浇注包的预热有改善铸件气孔的形成.
    * l6 z2 K& L8 |9 q# d6 M+ a
    3 k( a9 H9 P; K, w- I- u球墨铸铁皮下气孔的认识$ d  [- F% A( z& |' T
    皮下气孔的特征:- y  j  e+ p: N! m3 y) W, J# U9 H
    1)出现在球墨铸铁件表层下距离1-2mm处,显内壁光滑,直径为1-3mm的密集性小孔,有的位置较浅,铸件抛丸后就可发现。5 c: {4 ?, \3 M. B! z" I# g* [$ T
    2)多发现在8-12mm厚铸件,一般出现在上表面及离内浇口较远的部位,过份薄的铸件(<6mm)反而较少出现。2 t1 u5 w& q+ Z% w" H) l
    3)气孔多数为球形,有的则显梨形、椭圆形、针形或与其周围的夹渣同形。
    * }# G( Z# q4 {9 o* Z3 ]4)这种缺陷在镁高、硫高时多,。干砂型铸件较少,湿砂型铸件较多,阴雨天多,浇注温度底及簿壁铸件容易发生。
    : z9 f0 c2 }. f: j+ m% J) e, n皮下气孔的气体来源:1 p. N& H# \3 a) p3 O; k; ?
    1)镁蒸气    镁的沸点1107℃,在高温铁液中,镁变为镁气上溢,一部份成为石墨结晶的核心,一部份上升集聚成较大的气泡。. d$ P8 }! U! [) ]3 _
    2)煤作为触媒剂,使氧化铁或碳化铁还原,产生一氧化碳或二氧化碳气体。
    6 Q+ y; m6 {5 ~* N- s& e/ C            Fe3C+FeO→4Fe+CO↑+ P, m$ Z2 \! G2 E1 n
                2CO→CO2↑+C
    4 h) I2 T! a: _% H. z' W! L3)型砂(芯砂)中的水份或镁起反应产生气体。! F& M2 s: d4 Q8 P) i
            Mg+H2O→MgO+H2↑
    * E- u, H6 K" r0 b; @" r% g% [* l            MgS+2H2O→Mg(OH)2+H2↑: D: g3 G% A0 j! A; }
         4)煤作为触媒剂,使水蒸气与碳反应,生成一氧化碳和氢气。2 ~# m! Q& R8 e: J" x3 z2 E! ^
         5)球铁铁液中存有较多的氧化物和硫化物渣质点,如果铁液与型砂表层水汽处于高温高压状态,会使这些夹杂物质点产生氧化热分解而产生大量气体,如H2、CO、N或CH4

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    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    zhaoyangyang + 10 各位会员,像这样的应助才是最值得提倡的。 ...

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    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 13:53:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jk2009 于 2009-6-19 13:54 编辑 & N4 g$ {& d6 J) E, A& i

    & q5 d5 D% F6 ^4 o6 ] 27# 翔龙铸造 , D  H) J+ M  L. b
    * V9 t9 W8 c+ [: S1 }% ?

    3 x7 T" L: }% u砂铁比是铸型的用砂量与型腔内铁水重量的比值。

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    参与人数 1热加工币 -5 收起 理由
    zhaoyangyang -5 答非所问!谁问你砂铁比的概念了? ...

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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:53:21 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi
    1 i$ ?/ ?3 s, j* J# @: [3 n7 r9 W0 U

    - w5 o7 I/ s- J! m# v非常感谢!!!6 Y+ n& O! E: ^: f8 b: b
    能加下我的QQ吗?" c2 T# ]# I9 F- x6 A/ r: M/ ]$ U
    + C* C- c0 K$ v1 `" ~1 h4 [
    5279-34388
    + q7 j2 M/ b( \* O% h, H5 o7 a" H0 G5 @
    谢谢
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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:54:05 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi
    ! i' D. y: |0 \2 D& P4 {8 \. |4 Y1 \, s7 u" T
    5 b; _. C$ J  C3 Z
    贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高
    0 \& _9 c% W6 k' h) N% R$ H. p; ?# N& Y; x' J
    正确的配比能说下吗( m. T; D& [9 n! Y! L
    邯郸的Q12生铁7 R/ M& x$ N* B  \9 @  L
    C 4.1 SI 1.12  MN0.13  P0.05   S0.016  
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 15:57:22 | 显示全部楼层
    漆包线直接加入发气量较大,建议预先烧烤去除烘漆为宜
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 16:20:31 | 显示全部楼层
    22# 翔龙铸造 / \+ i6 k; j6 W! Y; F1 E5 v7 T
    ; H* Z% g+ S1 t; H0 b6 P8 _
    * m& _' p6 U6 P( y
    告诉你,是铁水方面的原因,你不信。只有铁水出毛病才可能出现全军覆没的,型砂方面你不可从水里捞上来吧,从第一个图看砂,略偏湿,但不是很关键问题,找问题要找关键。
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    开心
    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 17:46:01 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan
    " S; d* d9 U; B9 c  f1 W# e/ c! }+ t* ^. {+ |# |. k
    准备重新配料
    6 y$ c& J+ y- z% |- p( z原因还真不好找
    5 S( ^- c8 h8 @开始以为是球铁包做耐热球铁加过铝.昨天重新打的包,没有铝.! c0 s+ U0 R) M! E, q) h. {2 s
    # H$ F( t( E6 q  _3 ?8 ~. {$ h* w
    今天准备重新用原生铁+废钢做看看不加铜.如果再有问题( X  _4 [3 _% {* A% t1 S; E
    那么就是球化剂的可能性大点
    " k: T& U  ^9 S( A# S, X实在想不出是什么地方出了问题
    - B2 j! Y. W( n! G: G. o2 F4 u; y一样的配料.原材料也没有换
    : U* n9 {8 q+ Y2 E6 b+ L1 D( T5 ^: y. T! l. K7 s& o  J( y! R, H8 d
    还有个疑问:会不会是红煤粉的原因?(针孔的火明显没有以前的大,只有一点点)9 h" A/ Q. v6 \+ L
    - V4 X: v5 e3 ^
    今天砂子重新配的,红煤粉也换了4 t2 o  R9 Q; Y  C* ~. |/ |9 x
    如果明天再有问题............
    * T1 a5 W4 e2 R: ~
    6 U# q* k* q4 ]# r3 L- G那真的不知道该怎么办了
    : s4 {, ^& d& {7 S谢谢各位热心的前辈
    ; G0 S2 S% y: C( Z* h
    ! A; [4 A* J9 [, ]( A" |明天来公布结果
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 19:12:31 | 显示全部楼层
    型砂水分是一方面,另外球化剂加入量太多,你这个件不大,属于小件用不着那么高的球化剂加入量,另外再提高浇注温度我想应该可以解决的,注意原材料锈蚀和潮湿,加漆包线直接加炉子里应该没多大问题,另外注意排气
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 20:26:16 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan
    / p% ?5 \+ }8 n$ k* B1 a' o- f若型砂不好 铁水好的 就不会全部这样的情况么?

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 20:42:47 | 显示全部楼层
    1.温度的问题,可以用测温枪,那种接触式的,测一下!也可以凭经验判断一下,此类产品,浇注温度不能过低!2.最大的可能是砂子水分的问题,还有砂子是否存在过去的粉尘,阻碍里气体的排出,最好做个透气性实验!3.铜线,应使用紫铜的,外面的漆包线可以在入炉前,用火烧一下,不会有大的问题!4.注意防止操作过程中,是否有铝的加入!5从球化等级看,稀土镁的残留量应该不会太高!
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