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楼主: 翔龙铸造

[已解决] QT600-3产品表面气孔!谢谢各位前辈了

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    开心
    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:06:44 | 显示全部楼层
    $ F' e4 r1 I  t" }- V
    7 ]& E$ X% r/ e$ D
    化学成份还没有出来呢  出来了帖上来
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:09:02 | 显示全部楼层
    还有个疑问- E: v/ \6 z; J( x
    . ~8 n- }8 W" Y% H
    如果是砂子问题的话+ B6 ~$ S( \4 C1 p4 {# s
    ) K1 O: {+ E) @! m6 f
    那为什么三角试块上也有气孔呢?
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    擦汗
    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-6-19 12:20:20 | 显示全部楼层
    我想请教一下斑竹,为何认为是碳太高引起的气孔,我以前也碰到过类似情况,怀疑过碳太高,可是我自己解释不了
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:20:40 | 显示全部楼层
    最近天气热,型砂水分不好控制,建议多加新砂,增强透气
    3 o8 [" R( U, A# E
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:26:40 | 显示全部楼层
    24# ajizhouji + A1 |5 y. k: u) ?6 S' r) P
    恩  
    & s& ?1 s/ ~+ Q% I, h; |4 S加多少合适呢?
    9 y9 h, \. P$ |; v20%?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:32:29 | 显示全部楼层
    10-20  另外我觉得有必要做下砂铁比,是否你沙子里的铁成分太多了?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:52:24 | 显示全部楼层
    铁很少的.每天都吸的
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    2026-3-17 13:12
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 13:02:58 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:09:12 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。1 m) `( v0 t% s" l  o) ~
    ywf1213 发表于 2009-6-19 13:02

    9 B8 V: i1 ^* k: T+ ^% {
    & U9 |# A4 m7 u! @3 k好的 现在就去
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    2026-3-6 11:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 13:28:32 | 显示全部楼层
    16# 翔龙铸造 # F1 ?/ v2 X5 \* |. m9 {* y0 p
    必须调整型砂性能,注意含水量,不能太高,满足造型要求即可。& I: G; H' O3 S* B3 V- T, P4 _
    另外,浇注温度必须提高。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-6-19 13:37:13 | 显示全部楼层
    楼主我认为:* X5 Y' x; u& r
    1)  贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高.' {; {, @+ @9 y% z/ e3 U4 M+ c
    2)  生铁加入过多,请熔炼是铁液适度过热细化组织.
    5 B0 c5 G* }& ^) V% O: F3)  你公司铸件是手工造型生产,型砂的水份控制不稳定影响,形成气孔的可能性大.
    - p7 t8 [5 V5 ^& X/ h4)  铜在出炉前10分钟加入,对铁液影响不大.我们搞铸件都是加铜线没有什么影响.
    % x! u' y  _! L# a' v6 b5)  在夏季考虑硅铁中的Ai含量,湿型砂球墨铸铁的危险残留Ai量0.03%-0.05%.' J9 c7 F- p0 t# ~( y
    6)  浇注温度,危险浇注温度1310℃-1250℃,转包过程浇注铁液的氧化性环境过多,浇注包的预热有改善铸件气孔的形成.
    7 N2 V. {  Y& ^0 Y; K' V
    ; K5 a2 ]4 L& ~5 z2 v1 y球墨铸铁皮下气孔的认识
    # D' L- x( k' D6 M2 \1 |& Y皮下气孔的特征:
    ( c4 g' d4 |  F/ [3 h% y3 b1)出现在球墨铸铁件表层下距离1-2mm处,显内壁光滑,直径为1-3mm的密集性小孔,有的位置较浅,铸件抛丸后就可发现。
    - ^0 H, `! C: A- v2)多发现在8-12mm厚铸件,一般出现在上表面及离内浇口较远的部位,过份薄的铸件(<6mm)反而较少出现。
    5 o7 [0 F- {4 [3 j3)气孔多数为球形,有的则显梨形、椭圆形、针形或与其周围的夹渣同形。
    ! H7 j" d" ~7 A  x4)这种缺陷在镁高、硫高时多,。干砂型铸件较少,湿砂型铸件较多,阴雨天多,浇注温度底及簿壁铸件容易发生。
    7 f' S4 V, h. J4 o皮下气孔的气体来源:6 t# i( w& t0 B( E* ~3 d' x
    1)镁蒸气    镁的沸点1107℃,在高温铁液中,镁变为镁气上溢,一部份成为石墨结晶的核心,一部份上升集聚成较大的气泡。) Y7 W4 R0 g6 h* J( L; S, _
    2)煤作为触媒剂,使氧化铁或碳化铁还原,产生一氧化碳或二氧化碳气体。* Y! b; o2 X* P3 O" M8 m# ^
                Fe3C+FeO→4Fe+CO↑
    ) H9 }/ g. z% Z4 ^            2CO→CO2↑+C
    " W& F; Y3 X4 x9 D, ]3)型砂(芯砂)中的水份或镁起反应产生气体。
    % N# g) X) e# X5 W        Mg+H2O→MgO+H2↑; n9 A  f0 s# I4 i9 t
                MgS+2H2O→Mg(OH)2+H2↑+ R' W/ f, z* G# X1 f1 b
         4)煤作为触媒剂,使水蒸气与碳反应,生成一氧化碳和氢气。; H" M' R- [  O: Y9 x
         5)球铁铁液中存有较多的氧化物和硫化物渣质点,如果铁液与型砂表层水汽处于高温高压状态,会使这些夹杂物质点产生氧化热分解而产生大量气体,如H2、CO、N或CH4

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    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    zhaoyangyang + 10 各位会员,像这样的应助才是最值得提倡的。 ...

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    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 13:53:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jk2009 于 2009-6-19 13:54 编辑 ; y+ U0 @" c6 h5 Y

    " y$ T8 H" M: V) q" v- c! Z 27# 翔龙铸造
    ! o6 x' [3 X# D. l  G
    / l$ G; J6 L' L& @2 Z9 g0 f
    / I7 N% r2 }$ Z. q* U1 j/ \砂铁比是铸型的用砂量与型腔内铁水重量的比值。

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    参与人数 1热加工币 -5 收起 理由
    zhaoyangyang -5 答非所问!谁问你砂铁比的概念了? ...

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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:53:21 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi % C) J* U9 s3 `

    7 D# b" r6 g$ S( S
    5 ?/ ?, h$ e; H; n: D; B$ ?$ T3 }非常感谢!!!# q* _& ^. i$ Z6 D) n2 T7 X
    能加下我的QQ吗?8 @9 W; K; q8 Q% a) r$ i* N
      |) e4 j9 q2 y( A
    5279-343887 d& m' a! n8 l3 h$ C+ j

    0 \- s3 B- y& p5 R0 ]谢谢
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:54:05 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi " [9 O0 y6 }9 b/ n; S7 j
    , S/ Z) w" C2 u' m3 |
    ) N3 w* f) ^, V3 s
    贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高
    8 F. W5 n+ o1 ]% P, v$ W2 p7 C+ m1 V
    ) _# o, H5 W% Z/ ~# y( a3 ^7 ]正确的配比能说下吗
    : ~3 c9 u; F+ e6 u0 d4 Q" v. g邯郸的Q12生铁* H) n7 ?9 w5 e6 O2 ]/ x" |; M
    C 4.1 SI 1.12  MN0.13  P0.05   S0.016  
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 15:57:22 | 显示全部楼层
    漆包线直接加入发气量较大,建议预先烧烤去除烘漆为宜
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 16:20:31 | 显示全部楼层
    22# 翔龙铸造 / m! l$ J9 z  \- a% i

    8 B! z' O) a9 N. v$ Q+ Y
    / p+ x5 [0 j5 w9 X; H# H$ K' M告诉你,是铁水方面的原因,你不信。只有铁水出毛病才可能出现全军覆没的,型砂方面你不可从水里捞上来吧,从第一个图看砂,略偏湿,但不是很关键问题,找问题要找关键。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 17:46:01 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan
    6 a$ l, \# |/ D0 h: N4 Z2 z% X6 W2 k, D$ m: A! M7 K1 i
    准备重新配料
    8 u% B2 P, W  f5 C原因还真不好找
    ( @% x9 f. K7 y; [开始以为是球铁包做耐热球铁加过铝.昨天重新打的包,没有铝.  H# A/ w( y/ r6 z; m, M
    ! O- s# A- A! h% ~% j
    今天准备重新用原生铁+废钢做看看不加铜.如果再有问题) k" q" g: ?0 h7 B" p! d
    那么就是球化剂的可能性大点1 \- O* i3 D- @
    实在想不出是什么地方出了问题
    2 q! F" `6 g+ t6 h* E! U8 P一样的配料.原材料也没有换' h/ l; p7 i8 S# L# H3 e1 Z
    ( y2 `! S$ [/ f* u; B
    还有个疑问:会不会是红煤粉的原因?(针孔的火明显没有以前的大,只有一点点)1 A$ U$ P0 X& r; D' E

    3 b* u, B7 {! {/ n7 U今天砂子重新配的,红煤粉也换了
    + e, x0 l. L. D5 |# F. X6 C5 v4 a如果明天再有问题............# q( n5 O# w1 W6 c: Z

    8 b9 g* P$ J% W4 X2 j  S那真的不知道该怎么办了
    6 h: G' n3 g, F8 g) L, l谢谢各位热心的前辈% Y) X6 F" j+ _. z( Z. b. u

    ) e( j0 k7 h! E) f. F( o  e明天来公布结果
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 19:12:31 | 显示全部楼层
    型砂水分是一方面,另外球化剂加入量太多,你这个件不大,属于小件用不着那么高的球化剂加入量,另外再提高浇注温度我想应该可以解决的,注意原材料锈蚀和潮湿,加漆包线直接加炉子里应该没多大问题,另外注意排气
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 20:26:16 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan * E4 G. O' E; K/ U
    若型砂不好 铁水好的 就不会全部这样的情况么?

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 20:42:47 | 显示全部楼层
    1.温度的问题,可以用测温枪,那种接触式的,测一下!也可以凭经验判断一下,此类产品,浇注温度不能过低!2.最大的可能是砂子水分的问题,还有砂子是否存在过去的粉尘,阻碍里气体的排出,最好做个透气性实验!3.铜线,应使用紫铜的,外面的漆包线可以在入炉前,用火烧一下,不会有大的问题!4.注意防止操作过程中,是否有铝的加入!5从球化等级看,稀土镁的残留量应该不会太高!
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