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楼主: 翔龙铸造

[已解决] QT600-3产品表面气孔!谢谢各位前辈了

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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:06:44 | 显示全部楼层

    5 Q% q% l) y- F" ?$ e! O  Y3 b
    4 `- [8 O/ G0 A# J) g化学成份还没有出来呢  出来了帖上来
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:09:02 | 显示全部楼层
    还有个疑问
    ' m# ~& D; a3 Y4 \  ?8 n- \$ C% p0 b$ J7 X
    如果是砂子问题的话5 |* w, q" ?. Q2 z$ A/ Q
    , u/ y; E- t9 A6 E" j
    那为什么三角试块上也有气孔呢?
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    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-6-19 12:20:20 | 显示全部楼层
    我想请教一下斑竹,为何认为是碳太高引起的气孔,我以前也碰到过类似情况,怀疑过碳太高,可是我自己解释不了
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:20:40 | 显示全部楼层
    最近天气热,型砂水分不好控制,建议多加新砂,增强透气" [6 V+ k9 O. V5 K. e3 h' \: E
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:26:40 | 显示全部楼层
    24# ajizhouji
    8 ?/ f9 F; z/ l) w$ B8 ]恩  ; p6 t& i0 j3 r6 I. ]
    加多少合适呢?0 b+ Z! S, n# N! D
    20%?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:32:29 | 显示全部楼层
    10-20  另外我觉得有必要做下砂铁比,是否你沙子里的铁成分太多了?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:52:24 | 显示全部楼层
    铁很少的.每天都吸的
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    难过
    前天 13:15
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 13:02:58 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:09:12 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。
    : ^& ?  r5 I% R7 e  d, B; q5 aywf1213 发表于 2009-6-19 13:02

    + D( n  o1 O0 I. c  k$ b& s* B0 @, r7 M  J: F
    好的 现在就去
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    2025-5-5 11:18
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 13:28:32 | 显示全部楼层
    16# 翔龙铸造 % x  d' Y: t5 |9 C3 y
    必须调整型砂性能,注意含水量,不能太高,满足造型要求即可。
    0 B3 H/ e/ J5 X2 ^. O) X$ ^* c; m3 a另外,浇注温度必须提高。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-6-19 13:37:13 | 显示全部楼层
    楼主我认为:, ]' z2 _- t4 v) F6 Z
    1)  贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高.
    ' w& f  u8 \; y$ X2)  生铁加入过多,请熔炼是铁液适度过热细化组织.
    ' Y# f( S6 y5 O& h5 r! P3)  你公司铸件是手工造型生产,型砂的水份控制不稳定影响,形成气孔的可能性大.8 J. h; S; G* ~/ S0 O, G
    4)  铜在出炉前10分钟加入,对铁液影响不大.我们搞铸件都是加铜线没有什么影响.- u& u. I7 D. `# H4 R+ h; u
    5)  在夏季考虑硅铁中的Ai含量,湿型砂球墨铸铁的危险残留Ai量0.03%-0.05%.
    9 L" P! {  S- O6)  浇注温度,危险浇注温度1310℃-1250℃,转包过程浇注铁液的氧化性环境过多,浇注包的预热有改善铸件气孔的形成.
    ) F6 G" ^, ~2 s: y/ [' u; F, K% W1 o/ V! R$ ]; x
    球墨铸铁皮下气孔的认识1 Z* Z; N5 s( u/ ]( |' f6 Y" C
    皮下气孔的特征:
    ( G' B0 t- N$ T1)出现在球墨铸铁件表层下距离1-2mm处,显内壁光滑,直径为1-3mm的密集性小孔,有的位置较浅,铸件抛丸后就可发现。
    . T4 i0 z! \# W+ \7 V/ t. L$ a5 a8 v2)多发现在8-12mm厚铸件,一般出现在上表面及离内浇口较远的部位,过份薄的铸件(<6mm)反而较少出现。
    0 y5 Y- \" b7 X9 |3)气孔多数为球形,有的则显梨形、椭圆形、针形或与其周围的夹渣同形。( R; O7 x, I0 S  U3 ]. Q
    4)这种缺陷在镁高、硫高时多,。干砂型铸件较少,湿砂型铸件较多,阴雨天多,浇注温度底及簿壁铸件容易发生。
    3 j5 d8 b  N) i$ ?+ _皮下气孔的气体来源:  h) _+ o  y: W* D( A
    1)镁蒸气    镁的沸点1107℃,在高温铁液中,镁变为镁气上溢,一部份成为石墨结晶的核心,一部份上升集聚成较大的气泡。
    . S6 q; E1 p1 ~- L+ h# t2)煤作为触媒剂,使氧化铁或碳化铁还原,产生一氧化碳或二氧化碳气体。+ R: @: j" o+ ~1 }- {* J
                Fe3C+FeO→4Fe+CO↑! U- b% L- I* j& j. [" H0 M
                2CO→CO2↑+C+ C' a! X6 l. k$ L' @
    3)型砂(芯砂)中的水份或镁起反应产生气体。: i6 f# x) _+ R+ j  s+ T
            Mg+H2O→MgO+H2↑
    % k7 o! Z* I! H4 M; e            MgS+2H2O→Mg(OH)2+H2↑
    . r) _, r& e: V- t     4)煤作为触媒剂,使水蒸气与碳反应,生成一氧化碳和氢气。
    3 w8 O$ x8 _0 Q, k; i     5)球铁铁液中存有较多的氧化物和硫化物渣质点,如果铁液与型砂表层水汽处于高温高压状态,会使这些夹杂物质点产生氧化热分解而产生大量气体,如H2、CO、N或CH4

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    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    zhaoyangyang + 10 各位会员,像这样的应助才是最值得提倡的。 ...

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    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 13:53:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jk2009 于 2009-6-19 13:54 编辑 7 o" m9 \* J* p- b3 Z/ Z! f! d( ?
    & o- `# P5 H  ~% Q( {
    27# 翔龙铸造
    & m" G1 C2 S0 Y. [& x. \5 h! J& o

    ! k7 ~4 i) `" n( m6 s8 s  ?9 G砂铁比是铸型的用砂量与型腔内铁水重量的比值。

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    参与人数 1热加工币 -5 收起 理由
    zhaoyangyang -5 答非所问!谁问你砂铁比的概念了? ...

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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:53:21 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi
    % k3 I- A0 a7 K; u
    # I% P/ P$ e* F6 h* Y& J- h% l3 |) A) t* ]$ J
    非常感谢!!!* B. u/ N3 P+ v( \  ~
    能加下我的QQ吗?
      G* j6 o' ^- y# J& ]% a  P  L4 o
    6 ?6 q0 g) M0 y" i5279-34388
    # y& v5 H# _* e" V& f
    / y3 G- F* I1 z" U- t谢谢
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:54:05 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi 4 {& C6 _# F6 O2 g. E. \4 [% z  V" k

    9 _& r5 T* o" j; |& h& Y
    ' Z; M; Y0 |2 z1 T# `, B贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高0 q: f, E/ @. }
    8 B8 Z4 @* t& M7 N
    正确的配比能说下吗, b9 h6 G2 i& ~
    邯郸的Q12生铁& U' Z, p+ z6 K+ z/ W& p! P
    C 4.1 SI 1.12  MN0.13  P0.05   S0.016  
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 15:57:22 | 显示全部楼层
    漆包线直接加入发气量较大,建议预先烧烤去除烘漆为宜
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 16:20:31 | 显示全部楼层
    22# 翔龙铸造 " H' I3 R# ^- n

    : Q9 X* I0 P3 u% f3 |$ P. o. y
    4 A) M8 U+ [+ k/ H) l% t告诉你,是铁水方面的原因,你不信。只有铁水出毛病才可能出现全军覆没的,型砂方面你不可从水里捞上来吧,从第一个图看砂,略偏湿,但不是很关键问题,找问题要找关键。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 17:46:01 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan
    8 F" b$ |  P9 _8 H/ Y8 k4 f3 w6 D& c" G7 ^5 r% }& d4 I
    准备重新配料" \6 ?# x: I; \4 b/ U3 L
    原因还真不好找0 R1 x. y7 ^; s4 Y! K
    开始以为是球铁包做耐热球铁加过铝.昨天重新打的包,没有铝.) Q6 F6 k/ ?( K' h, a
    & m3 I! M$ X( B- u9 I. G
    今天准备重新用原生铁+废钢做看看不加铜.如果再有问题( w3 s$ J$ q' N6 d( c
    那么就是球化剂的可能性大点8 i3 U& t) f  o8 `
    实在想不出是什么地方出了问题1 X7 l6 W2 ]8 u
    一样的配料.原材料也没有换5 y4 x  o# L* h& Z& p2 j

      Z: s) C/ C4 Z2 V还有个疑问:会不会是红煤粉的原因?(针孔的火明显没有以前的大,只有一点点)
    # Y. S+ f5 R3 K* I8 m
    % k1 {1 ~2 |8 Q  D* u: h) |今天砂子重新配的,红煤粉也换了
    8 \' q4 t6 |2 n" d2 C/ _如果明天再有问题............$ J2 P6 [% C9 A8 x+ g9 [5 e& C* l! z
    % p8 q8 v" B. ?5 O% b8 v
    那真的不知道该怎么办了
    ( J' C5 r% ?& k8 y8 a6 ?1 @谢谢各位热心的前辈# Z$ w- H  f. n+ X# k$ y0 f
    9 t7 ^" U7 f3 a  a6 j
    明天来公布结果
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 19:12:31 | 显示全部楼层
    型砂水分是一方面,另外球化剂加入量太多,你这个件不大,属于小件用不着那么高的球化剂加入量,另外再提高浇注温度我想应该可以解决的,注意原材料锈蚀和潮湿,加漆包线直接加炉子里应该没多大问题,另外注意排气
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 20:26:16 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan
    ( o7 o* f( Z1 f若型砂不好 铁水好的 就不会全部这样的情况么?

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 20:42:47 | 显示全部楼层
    1.温度的问题,可以用测温枪,那种接触式的,测一下!也可以凭经验判断一下,此类产品,浇注温度不能过低!2.最大的可能是砂子水分的问题,还有砂子是否存在过去的粉尘,阻碍里气体的排出,最好做个透气性实验!3.铜线,应使用紫铜的,外面的漆包线可以在入炉前,用火烧一下,不会有大的问题!4.注意防止操作过程中,是否有铝的加入!5从球化等级看,稀土镁的残留量应该不会太高!
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