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楼主: 翔龙铸造

[已解决] QT600-3产品表面气孔!谢谢各位前辈了

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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:06:44 | 显示全部楼层

    / u' z" @. g4 g4 J+ n) A6 r& g
    8 K5 q( b0 _+ F+ U化学成份还没有出来呢  出来了帖上来
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:09:02 | 显示全部楼层
    还有个疑问
    6 N/ ]) S, J0 \& X2 S9 D& M
    % @( r6 ~( _' H. I2 W如果是砂子问题的话
    - j7 l" r/ q% |9 I! r( L: m$ ?5 Z4 L3 A: D1 }4 X, x
    那为什么三角试块上也有气孔呢?
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    擦汗
    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-6-19 12:20:20 | 显示全部楼层
    我想请教一下斑竹,为何认为是碳太高引起的气孔,我以前也碰到过类似情况,怀疑过碳太高,可是我自己解释不了
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:20:40 | 显示全部楼层
    最近天气热,型砂水分不好控制,建议多加新砂,增强透气
    " R# C8 s/ h( m6 d
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:26:40 | 显示全部楼层
    24# ajizhouji 4 b! A/ e: t! N  Z& N
    恩  
    6 x( g) b5 I& i" K! w加多少合适呢?3 r. b6 w* g# h# o& \7 c
    20%?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:32:29 | 显示全部楼层
    10-20  另外我觉得有必要做下砂铁比,是否你沙子里的铁成分太多了?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:52:24 | 显示全部楼层
    铁很少的.每天都吸的
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 13:02:58 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:09:12 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。
    : k; r8 ~9 j2 y) S4 e, T& q* Eywf1213 发表于 2009-6-19 13:02

    4 R  m5 `. t& M  l) k' Q  m! g$ E, C1 e$ [/ d! I# P: o% Y
    好的 现在就去
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    2025-8-8 15:53
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 13:28:32 | 显示全部楼层
    16# 翔龙铸造 ; Y8 u3 f  `2 b: _# _1 E1 d
    必须调整型砂性能,注意含水量,不能太高,满足造型要求即可。
    : \) l+ ~/ y9 b  t  a  e& V另外,浇注温度必须提高。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-6-19 13:37:13 | 显示全部楼层
    楼主我认为:9 s. c9 K, S/ P$ O
    1)  贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高.
    6 T6 b4 @( o9 f  X) ^" O2)  生铁加入过多,请熔炼是铁液适度过热细化组织.6 U, i6 Q) z0 B  ~6 H: `9 T" D
    3)  你公司铸件是手工造型生产,型砂的水份控制不稳定影响,形成气孔的可能性大.
      E5 G7 q0 }. N# j) o' e4)  铜在出炉前10分钟加入,对铁液影响不大.我们搞铸件都是加铜线没有什么影响." K2 M4 d* J3 |) R
    5)  在夏季考虑硅铁中的Ai含量,湿型砂球墨铸铁的危险残留Ai量0.03%-0.05%.& l- N; P6 m& `
    6)  浇注温度,危险浇注温度1310℃-1250℃,转包过程浇注铁液的氧化性环境过多,浇注包的预热有改善铸件气孔的形成.
    # J+ Z* n6 |8 c- p5 f
      x4 b- C1 o" R球墨铸铁皮下气孔的认识
    0 ^* a. Z4 l* [0 h% C$ R9 }5 _! `& N皮下气孔的特征:
    % p: P( T& @9 h# F4 T/ h1)出现在球墨铸铁件表层下距离1-2mm处,显内壁光滑,直径为1-3mm的密集性小孔,有的位置较浅,铸件抛丸后就可发现。* Q* \7 Q9 p9 \1 a; {- K
    2)多发现在8-12mm厚铸件,一般出现在上表面及离内浇口较远的部位,过份薄的铸件(<6mm)反而较少出现。0 S/ y) [$ S. v; z4 t
    3)气孔多数为球形,有的则显梨形、椭圆形、针形或与其周围的夹渣同形。2 o0 f2 Q! s, [& I8 M) B8 Q' W& s- {
    4)这种缺陷在镁高、硫高时多,。干砂型铸件较少,湿砂型铸件较多,阴雨天多,浇注温度底及簿壁铸件容易发生。
    . N. L% h9 w8 F5 T( E$ }( n皮下气孔的气体来源:
    8 y4 u9 y  E8 `3 D( ^1)镁蒸气    镁的沸点1107℃,在高温铁液中,镁变为镁气上溢,一部份成为石墨结晶的核心,一部份上升集聚成较大的气泡。( @& a  r4 r/ R  c# m9 Y
    2)煤作为触媒剂,使氧化铁或碳化铁还原,产生一氧化碳或二氧化碳气体。
    0 r: R( \+ h) T5 {            Fe3C+FeO→4Fe+CO↑& ^9 I. H+ o" i' Q9 B0 Y1 g
                2CO→CO2↑+C! J0 i, ^5 v* q8 z0 I
    3)型砂(芯砂)中的水份或镁起反应产生气体。9 d; x; O8 k4 A& A! t) X% A
            Mg+H2O→MgO+H2↑
    6 @/ N( H3 s+ H6 ~$ ~            MgS+2H2O→Mg(OH)2+H2↑8 }# E, {) w" u4 G5 i
         4)煤作为触媒剂,使水蒸气与碳反应,生成一氧化碳和氢气。' t' f3 N0 a4 a( U, [7 D0 A
         5)球铁铁液中存有较多的氧化物和硫化物渣质点,如果铁液与型砂表层水汽处于高温高压状态,会使这些夹杂物质点产生氧化热分解而产生大量气体,如H2、CO、N或CH4

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    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    zhaoyangyang + 10 各位会员,像这样的应助才是最值得提倡的。 ...

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    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 13:53:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jk2009 于 2009-6-19 13:54 编辑
    ( U1 R! O2 W! L# O
    $ i. w0 ?! z1 p: C3 {0 t$ ^$ M; G 27# 翔龙铸造 # D/ v: y- a( x( I* v' S+ c

    $ ^% c* Q+ A4 D1 G4 i; t1 |9 F. J9 ?2 Q1 u% G6 @
    砂铁比是铸型的用砂量与型腔内铁水重量的比值。

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    参与人数 1热加工币 -5 收起 理由
    zhaoyangyang -5 答非所问!谁问你砂铁比的概念了? ...

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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:53:21 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi " m7 u2 o- X. O

    ( }' t5 d3 F2 G: x* Y% X; i% G0 V
    非常感谢!!!
    . x* @; j+ G  P! J) L9 M能加下我的QQ吗?6 K" [5 @, ^2 t1 f% B+ ^

    + W  r* R# A8 y0 i, T2 ]& l5279-34388  a+ s7 _* e' Q; Y& k
    6 U& }( D3 F# a4 O# E
    谢谢
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:54:05 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi ' [5 P9 n& ^: J7 C$ {' ^* [
      A3 f# \$ \" [0 D

    0 M. J" T; Z5 e6 U& p0 k. r# Q; K贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高6 E6 ]" T8 |: K( b. q
    , C) ~: }7 N1 Q
    正确的配比能说下吗5 A8 m; f3 z& L8 Q5 M
    邯郸的Q12生铁
    , p! p# ?$ z( F# O3 C. y9 IC 4.1 SI 1.12  MN0.13  P0.05   S0.016  
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    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 15:57:22 | 显示全部楼层
    漆包线直接加入发气量较大,建议预先烧烤去除烘漆为宜
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 16:20:31 | 显示全部楼层
    22# 翔龙铸造   Q/ T" Y' p+ r! e6 |

    ' X! `8 i1 `6 m6 V# F6 L. U( A% Z8 T7 G- q/ y) j2 l, }7 h
    告诉你,是铁水方面的原因,你不信。只有铁水出毛病才可能出现全军覆没的,型砂方面你不可从水里捞上来吧,从第一个图看砂,略偏湿,但不是很关键问题,找问题要找关键。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 17:46:01 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan
    1 g5 y8 Q1 Z. ]& `. i; d+ k# @/ z: N) x( e* C8 q
    准备重新配料
    " j" F! X1 o$ I$ d$ W& m原因还真不好找
    + v2 C3 S! {3 h7 w开始以为是球铁包做耐热球铁加过铝.昨天重新打的包,没有铝.* n) s, {" z; C2 v& ~

    ( @0 u; z( R3 y4 @" W) a0 V今天准备重新用原生铁+废钢做看看不加铜.如果再有问题6 C- i0 o) Q7 r) r- [9 c& }
    那么就是球化剂的可能性大点
    7 ?( J- U, O" V8 K实在想不出是什么地方出了问题
    - M, b8 d1 l3 R& U6 y; a+ q一样的配料.原材料也没有换
    5 n* W# b, e  A, s0 ]' q! R
    2 ^+ ?; P( L9 k8 t还有个疑问:会不会是红煤粉的原因?(针孔的火明显没有以前的大,只有一点点)
    * K5 T) J8 e: Y: p2 x" H# z+ K: I3 M! g. L5 x
    今天砂子重新配的,红煤粉也换了" G; L7 w/ u  D% ]# p8 a; C
    如果明天再有问题............
    % I5 T. x" a( b
      `  I5 G, L3 |. E9 _- N- X; B! p$ J那真的不知道该怎么办了
    1 X. k9 {8 @* w4 i% ~/ P谢谢各位热心的前辈0 l, @. m$ u  F. Z4 L
    - J) |1 j4 U9 `+ Q( v
    明天来公布结果
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 19:12:31 | 显示全部楼层
    型砂水分是一方面,另外球化剂加入量太多,你这个件不大,属于小件用不着那么高的球化剂加入量,另外再提高浇注温度我想应该可以解决的,注意原材料锈蚀和潮湿,加漆包线直接加炉子里应该没多大问题,另外注意排气
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 20:26:16 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan # D7 i& C  w: Z1 J3 ~) H+ ~
    若型砂不好 铁水好的 就不会全部这样的情况么?

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 20:42:47 | 显示全部楼层
    1.温度的问题,可以用测温枪,那种接触式的,测一下!也可以凭经验判断一下,此类产品,浇注温度不能过低!2.最大的可能是砂子水分的问题,还有砂子是否存在过去的粉尘,阻碍里气体的排出,最好做个透气性实验!3.铜线,应使用紫铜的,外面的漆包线可以在入炉前,用火烧一下,不会有大的问题!4.注意防止操作过程中,是否有铝的加入!5从球化等级看,稀土镁的残留量应该不会太高!
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