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楼主: 翔龙铸造

[已解决] QT600-3产品表面气孔!谢谢各位前辈了

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    开心
    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:06:44 | 显示全部楼层

    ; A5 M: |0 U8 l6 H4 N& P3 s5 J: p2 g
    化学成份还没有出来呢  出来了帖上来
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:09:02 | 显示全部楼层
    还有个疑问
    # g2 A& O1 ?  {; V" v# |: b' s1 Z* j+ m. @4 C& F/ m
    如果是砂子问题的话; @/ H% I) i  t5 h
    5 g& v9 n; {( {" O8 o
    那为什么三角试块上也有气孔呢?
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    擦汗
    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-6-19 12:20:20 | 显示全部楼层
    我想请教一下斑竹,为何认为是碳太高引起的气孔,我以前也碰到过类似情况,怀疑过碳太高,可是我自己解释不了
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:20:40 | 显示全部楼层
    最近天气热,型砂水分不好控制,建议多加新砂,增强透气
    % L8 c4 i) Y7 ]( C! ?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:26:40 | 显示全部楼层
    24# ajizhouji
    6 Z, y9 q# V: ~6 k% A/ v" R' x& v恩  
    + ^& Z, v; a, q( i# N加多少合适呢?" `5 C0 _# J- h; l7 K7 u7 L7 F8 q
    20%?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:32:29 | 显示全部楼层
    10-20  另外我觉得有必要做下砂铁比,是否你沙子里的铁成分太多了?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:52:24 | 显示全部楼层
    铁很少的.每天都吸的
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 13:02:58 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:09:12 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。* b3 I9 m- g( S( u, x% c
    ywf1213 发表于 2009-6-19 13:02

    / l: Q: D" A+ u6 J- A8 m+ g8 I7 c9 P3 t1 d
    好的 现在就去
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    4 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 13:28:32 | 显示全部楼层
    16# 翔龙铸造 4 u+ ]: G9 }( ?; Q+ l% s# j6 D- ]) y
    必须调整型砂性能,注意含水量,不能太高,满足造型要求即可。
    1 j6 \2 J( R6 I+ Y另外,浇注温度必须提高。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-6-19 13:37:13 | 显示全部楼层
    楼主我认为:  \. I+ O3 z$ z+ h& I3 n& J
    1)  贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高.
    # r& F* i: C7 E% a' d2)  生铁加入过多,请熔炼是铁液适度过热细化组织.6 j- G4 c5 Q! r  o, }+ t% k
    3)  你公司铸件是手工造型生产,型砂的水份控制不稳定影响,形成气孔的可能性大.) u0 `% d: U" }7 D0 x; z( u
    4)  铜在出炉前10分钟加入,对铁液影响不大.我们搞铸件都是加铜线没有什么影响./ t- ?7 M- L  e8 {: V; X& }& a
    5)  在夏季考虑硅铁中的Ai含量,湿型砂球墨铸铁的危险残留Ai量0.03%-0.05%.9 o* m) E+ u3 w( e/ k
    6)  浇注温度,危险浇注温度1310℃-1250℃,转包过程浇注铁液的氧化性环境过多,浇注包的预热有改善铸件气孔的形成.
    8 h4 G. X- p" h1 ?) }( s% `) l/ Y; V
    球墨铸铁皮下气孔的认识
    5 W3 O4 q; _- g/ I4 C7 r6 T皮下气孔的特征:# N" u( E+ l) K5 T4 c9 F+ \# T, [; r
    1)出现在球墨铸铁件表层下距离1-2mm处,显内壁光滑,直径为1-3mm的密集性小孔,有的位置较浅,铸件抛丸后就可发现。
    : l% {8 G( S" i! T- p2)多发现在8-12mm厚铸件,一般出现在上表面及离内浇口较远的部位,过份薄的铸件(<6mm)反而较少出现。; u7 S& K9 j& q
    3)气孔多数为球形,有的则显梨形、椭圆形、针形或与其周围的夹渣同形。
    2 k! d' A. [% D7 A) B# A- a$ j& l% ]4)这种缺陷在镁高、硫高时多,。干砂型铸件较少,湿砂型铸件较多,阴雨天多,浇注温度底及簿壁铸件容易发生。
    $ D1 M9 A" ~) ]4 F5 N1 c( k皮下气孔的气体来源:, N% ~* ~6 c% {8 R: r
    1)镁蒸气    镁的沸点1107℃,在高温铁液中,镁变为镁气上溢,一部份成为石墨结晶的核心,一部份上升集聚成较大的气泡。* n2 r7 T) W- ^3 R4 l' G: `
    2)煤作为触媒剂,使氧化铁或碳化铁还原,产生一氧化碳或二氧化碳气体。: }- T, @4 ]4 A- F1 X& h; h
                Fe3C+FeO→4Fe+CO↑2 a8 A/ D+ j5 l, O0 Q$ w5 R! W4 U
                2CO→CO2↑+C9 t' `, K, d. Z0 \- v7 I
    3)型砂(芯砂)中的水份或镁起反应产生气体。( K3 {$ {1 ]% s0 f( S4 {' c
            Mg+H2O→MgO+H2↑: Z/ ]) M/ u3 J; Q  \  Y0 L. D, _2 f
                MgS+2H2O→Mg(OH)2+H2↑
    ' K4 b# ~! Q4 \0 j& G* M2 h! p     4)煤作为触媒剂,使水蒸气与碳反应,生成一氧化碳和氢气。
    - n0 N! B- V; M1 ^8 G+ `     5)球铁铁液中存有较多的氧化物和硫化物渣质点,如果铁液与型砂表层水汽处于高温高压状态,会使这些夹杂物质点产生氧化热分解而产生大量气体,如H2、CO、N或CH4

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    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    zhaoyangyang + 10 各位会员,像这样的应助才是最值得提倡的。 ...

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    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 13:53:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jk2009 于 2009-6-19 13:54 编辑
    ; n+ }; _4 c: F! Y0 M! @8 X) u* b' }) @8 p
    27# 翔龙铸造
    6 B# N8 A6 E) j; @7 F+ Z( r) G4 k! }# x; h. ^

    ( S( O9 n3 j5 |! g7 u砂铁比是铸型的用砂量与型腔内铁水重量的比值。

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    参与人数 1热加工币 -5 收起 理由
    zhaoyangyang -5 答非所问!谁问你砂铁比的概念了? ...

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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:53:21 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi
    , L+ i/ s+ h4 c4 L9 n& {
    # M4 I- H# J: F3 S8 j
    $ ^+ ]4 M' r0 G' X/ B5 c+ g. n非常感谢!!!
    % K' |7 u. X4 P( g1 M; I4 |4 j能加下我的QQ吗?9 f8 d+ Y: s' U/ t+ w
    , ~4 o1 i  b5 e
    5279-34388( }* _$ h0 u) x8 @  c+ d

    8 t% E' b. t' A/ A# P6 F谢谢
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:54:05 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi + f& C9 q9 ]+ W

    / U' P7 v  a* ^7 M) i- L" h! W% b* m
    贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高" t2 G! T1 f  f) t7 C
    " j4 i" u+ s( K  c! }; M* ]* o* G+ a
    正确的配比能说下吗3 k/ H5 _" R- h  Q" U
    邯郸的Q12生铁
    $ h0 ~- O0 K' rC 4.1 SI 1.12  MN0.13  P0.05   S0.016  
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    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 15:57:22 | 显示全部楼层
    漆包线直接加入发气量较大,建议预先烧烤去除烘漆为宜
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 16:20:31 | 显示全部楼层
    22# 翔龙铸造 ) Z& x9 Z0 ]9 @) ~: o2 l/ s& v+ t

    8 x  N  h2 d( l$ B  m9 H" Q! ?0 r( z# H: X! `
    告诉你,是铁水方面的原因,你不信。只有铁水出毛病才可能出现全军覆没的,型砂方面你不可从水里捞上来吧,从第一个图看砂,略偏湿,但不是很关键问题,找问题要找关键。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 17:46:01 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan + b2 Y  |7 m2 W

    8 Q2 a8 f7 o  q* E" m1 u# Q准备重新配料
    8 g- v. Z2 W7 A原因还真不好找  o( b1 q4 \( W, Z4 @
    开始以为是球铁包做耐热球铁加过铝.昨天重新打的包,没有铝.2 L' ?0 G' ]6 j* m! ?% ~4 ^

    / ]4 z& Y2 |# Z, J. W! `8 {今天准备重新用原生铁+废钢做看看不加铜.如果再有问题* f+ z4 W1 \. g6 ?7 K3 P
    那么就是球化剂的可能性大点  w0 r5 m+ S- s: _0 W
    实在想不出是什么地方出了问题: v* r& |$ x5 Q, R
    一样的配料.原材料也没有换
    ( Y& e0 R: k: W. \+ ]8 R) x& a; c6 [% u; i' O. v
    还有个疑问:会不会是红煤粉的原因?(针孔的火明显没有以前的大,只有一点点)7 d! D6 [* c# j& Q" x+ ?! ^4 a0 U( V

    ! K" s- `% t4 w" Y今天砂子重新配的,红煤粉也换了8 z; O( h' k# ]7 p: d2 G* C
    如果明天再有问题............4 }7 ]- J3 ~6 ~, r$ O

    , b; d, Z- a2 h" N0 F  d那真的不知道该怎么办了( d7 S" G8 E+ Y5 K/ E2 h3 v9 X
    谢谢各位热心的前辈4 I/ k1 O( Q! h- @. T
    / G; k; @2 ~, f; A
    明天来公布结果
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 19:12:31 | 显示全部楼层
    型砂水分是一方面,另外球化剂加入量太多,你这个件不大,属于小件用不着那么高的球化剂加入量,另外再提高浇注温度我想应该可以解决的,注意原材料锈蚀和潮湿,加漆包线直接加炉子里应该没多大问题,另外注意排气
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 20:26:16 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan
    6 x& f9 F" k* G$ R5 N# e) {若型砂不好 铁水好的 就不会全部这样的情况么?

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 20:42:47 | 显示全部楼层
    1.温度的问题,可以用测温枪,那种接触式的,测一下!也可以凭经验判断一下,此类产品,浇注温度不能过低!2.最大的可能是砂子水分的问题,还有砂子是否存在过去的粉尘,阻碍里气体的排出,最好做个透气性实验!3.铜线,应使用紫铜的,外面的漆包线可以在入炉前,用火烧一下,不会有大的问题!4.注意防止操作过程中,是否有铝的加入!5从球化等级看,稀土镁的残留量应该不会太高!
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