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楼主: 翔龙铸造

[已解决] QT600-3产品表面气孔!谢谢各位前辈了

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  • TA的每日心情
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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:06:44 | 显示全部楼层
    & W" Y$ l9 K  e  J2 u% ^0 e
    + z( n& f% w" i+ ?1 z% V
    化学成份还没有出来呢  出来了帖上来
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:09:02 | 显示全部楼层
    还有个疑问: y9 W" a5 }2 O
    % E, Q! ^9 d4 Z! C5 Q! \/ @" T" h
    如果是砂子问题的话) T7 n8 x6 _$ x0 ~
    : i, d. C$ x" a  {
    那为什么三角试块上也有气孔呢?
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    擦汗
    2025-3-29 11:09
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-6-19 12:20:20 | 显示全部楼层
    我想请教一下斑竹,为何认为是碳太高引起的气孔,我以前也碰到过类似情况,怀疑过碳太高,可是我自己解释不了
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:20:40 | 显示全部楼层
    最近天气热,型砂水分不好控制,建议多加新砂,增强透气
    ( v) k7 X4 A0 |) C6 v
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:26:40 | 显示全部楼层
    24# ajizhouji & t2 q# H4 l9 G
    恩  
    6 z0 u2 q" g% \3 F$ \; E8 {加多少合适呢?
    % |$ E7 c4 V  U( B. T5 y20%?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 12:32:29 | 显示全部楼层
    10-20  另外我觉得有必要做下砂铁比,是否你沙子里的铁成分太多了?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:52:24 | 显示全部楼层
    铁很少的.每天都吸的
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 13:02:58 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:09:12 | 显示全部楼层
    拍个侧视图看看。
    # Z! b. E* C7 ?# B9 I) K" Bywf1213 发表于 2009-6-19 13:02

    9 v& \: f6 h6 d$ ?/ {
    ' B( E/ b& a, l- f* ^好的 现在就去
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    开心
    14 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 13:28:32 | 显示全部楼层
    16# 翔龙铸造
    / S& D* ]8 D+ }' Q7 G必须调整型砂性能,注意含水量,不能太高,满足造型要求即可。7 X" @8 c0 }  s  ?3 h
    另外,浇注温度必须提高。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-6-19 13:37:13 | 显示全部楼层
    楼主我认为:
    ) _" u- h' M  x# {5 l1)  贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高.$ N/ P; F1 Y  t' z6 a* s5 t4 T
    2)  生铁加入过多,请熔炼是铁液适度过热细化组织.
    5 s( j9 g' b+ t7 R6 g3)  你公司铸件是手工造型生产,型砂的水份控制不稳定影响,形成气孔的可能性大.
    + A% ~6 |0 W' U4)  铜在出炉前10分钟加入,对铁液影响不大.我们搞铸件都是加铜线没有什么影响.
    9 X. Y8 D0 d! Y4 y% i" i( W5)  在夏季考虑硅铁中的Ai含量,湿型砂球墨铸铁的危险残留Ai量0.03%-0.05%.+ W3 y& E8 x9 I" P; J2 u7 n
    6)  浇注温度,危险浇注温度1310℃-1250℃,转包过程浇注铁液的氧化性环境过多,浇注包的预热有改善铸件气孔的形成.
    # s, O% B3 G5 {+ W. y9 X" S# C" I  J$ v+ w- L0 y/ Z
    球墨铸铁皮下气孔的认识
    , {! N& o8 w% i1 ~5 r皮下气孔的特征:
    # I; N1 J" F# k1)出现在球墨铸铁件表层下距离1-2mm处,显内壁光滑,直径为1-3mm的密集性小孔,有的位置较浅,铸件抛丸后就可发现。
    # n. g: U3 `3 w" w, L0 S2)多发现在8-12mm厚铸件,一般出现在上表面及离内浇口较远的部位,过份薄的铸件(<6mm)反而较少出现。4 O5 k5 j5 N0 D9 ?
    3)气孔多数为球形,有的则显梨形、椭圆形、针形或与其周围的夹渣同形。# P. h2 ~% _( K" s" }
    4)这种缺陷在镁高、硫高时多,。干砂型铸件较少,湿砂型铸件较多,阴雨天多,浇注温度底及簿壁铸件容易发生。
    4 x; J) k# J# g$ k皮下气孔的气体来源:9 F! Z0 [5 |+ ?3 l
    1)镁蒸气    镁的沸点1107℃,在高温铁液中,镁变为镁气上溢,一部份成为石墨结晶的核心,一部份上升集聚成较大的气泡。
    " x" D& E7 D* ^( Y$ }) Z2 _2)煤作为触媒剂,使氧化铁或碳化铁还原,产生一氧化碳或二氧化碳气体。
    " d: u* ]% H: }, A8 t/ E# I            Fe3C+FeO→4Fe+CO↑( w1 I' w- X) S  v# a& M9 Q
                2CO→CO2↑+C
    $ }& A6 q* @: ]7 S8 m9 L$ V7 ~3)型砂(芯砂)中的水份或镁起反应产生气体。
    # v: @4 k' V) l9 R( u! R% e        Mg+H2O→MgO+H2↑
    ; X! }* B9 K4 z# B* g6 ^            MgS+2H2O→Mg(OH)2+H2↑. Z5 \% k& L1 X% \/ M' |
         4)煤作为触媒剂,使水蒸气与碳反应,生成一氧化碳和氢气。1 {* ]) }4 G: Y! l
         5)球铁铁液中存有较多的氧化物和硫化物渣质点,如果铁液与型砂表层水汽处于高温高压状态,会使这些夹杂物质点产生氧化热分解而产生大量气体,如H2、CO、N或CH4

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    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    zhaoyangyang + 10 各位会员,像这样的应助才是最值得提倡的。 ...

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    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 13:53:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jk2009 于 2009-6-19 13:54 编辑 4 L" W- T& [. B; P

    5 k" [/ L% T' h: b# m 27# 翔龙铸造
    ; @. e: G) Y3 z5 ]" o
    $ C) z7 @  {  m4 V4 i. ^1 u* k- X7 F2 Z+ v$ _  x' q
    砂铁比是铸型的用砂量与型腔内铁水重量的比值。

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    参与人数 1热加工币 -5 收起 理由
    zhaoyangyang -5 答非所问!谁问你砂铁比的概念了? ...

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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:53:21 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi 8 p* [6 ]1 E5 c) q9 U

    3 }7 `$ F& l# g+ S6 l! I* Z7 z$ v6 u& `! {. A2 ~$ G4 N! u
    非常感谢!!!
    $ a& J8 c! f+ P% ^; ?能加下我的QQ吗?
    2 @+ k* h6 i! i5 w
    * k: P. }1 j; r2 x3 \5279-34388
    * y& G$ ^1 \5 g  [1 U# D! }  u! m% O9 k2 w
    谢谢
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 13:54:05 | 显示全部楼层
    31# xiayaxi " Z( r4 a  Y( l; D
    ) ^2 j( h. l7 U: Q! U( G: K
    2 n  Z3 I% @8 ^- V/ d
    贵公司QT600-3炉料配比不是很好,如果供应商没有特殊要求,此配比铸件的组织差及生产成本高
      }) N" m$ a9 C% b
    ; i" c! R; f' k! x* w正确的配比能说下吗
    . H& c+ U4 i" k9 \" S$ h1 g4 }邯郸的Q12生铁
    0 i( t- e. n# e/ ^0 l8 rC 4.1 SI 1.12  MN0.13  P0.05   S0.016  
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 15:57:22 | 显示全部楼层
    漆包线直接加入发气量较大,建议预先烧烤去除烘漆为宜
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 16:20:31 | 显示全部楼层
    22# 翔龙铸造 ) I0 ^3 ~2 |; Y$ \0 `
    ' {1 q  F5 ]9 n' o  ~% I

    3 d( _# Z8 s2 H" l; ?' Q告诉你,是铁水方面的原因,你不信。只有铁水出毛病才可能出现全军覆没的,型砂方面你不可从水里捞上来吧,从第一个图看砂,略偏湿,但不是很关键问题,找问题要找关键。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 17:46:01 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan
    - e+ ]! ^7 d5 s3 F7 i" @
    5 l% V; b* M0 n$ f( o3 H' w准备重新配料
    8 X' W; ?6 U* M0 e5 h原因还真不好找
    - C: i( Z& `6 O开始以为是球铁包做耐热球铁加过铝.昨天重新打的包,没有铝.; A, G, ~" \% k) ]7 @
    % e/ C! c. L1 |$ A$ H2 v# ^/ g
    今天准备重新用原生铁+废钢做看看不加铜.如果再有问题
    " s3 X! n& I7 T# _" ~那么就是球化剂的可能性大点& P. t' v& o4 V* C# l' h( ]: o
    实在想不出是什么地方出了问题
    ' h# U5 y# M+ o  c. w9 t- G  f一样的配料.原材料也没有换
    , v$ q2 ?+ i6 K3 u( x+ ^$ t9 G6 [5 c
    还有个疑问:会不会是红煤粉的原因?(针孔的火明显没有以前的大,只有一点点)! `9 C+ F8 f- q/ P8 `8 h
    : I1 A- N  }0 ?( y; X
    今天砂子重新配的,红煤粉也换了& g  d) V' o1 J
    如果明天再有问题............
    ) X$ N. c) [* A9 o) ?( N- F
    5 L' M6 T% g0 X. ^  E1 T那真的不知道该怎么办了3 |6 j0 ^; @: u1 A
    谢谢各位热心的前辈- D7 C* C9 ^7 I# |, Z7 w4 L+ n! d

    & U; d8 F; s/ e& S明天来公布结果
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 19:12:31 | 显示全部楼层
    型砂水分是一方面,另外球化剂加入量太多,你这个件不大,属于小件用不着那么高的球化剂加入量,另外再提高浇注温度我想应该可以解决的,注意原材料锈蚀和潮湿,加漆包线直接加炉子里应该没多大问题,另外注意排气
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 20:26:16 | 显示全部楼层
    36# xyzhlan ! }; g( p- U( N/ H
    若型砂不好 铁水好的 就不会全部这样的情况么?

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 20:42:47 | 显示全部楼层
    1.温度的问题,可以用测温枪,那种接触式的,测一下!也可以凭经验判断一下,此类产品,浇注温度不能过低!2.最大的可能是砂子水分的问题,还有砂子是否存在过去的粉尘,阻碍里气体的排出,最好做个透气性实验!3.铜线,应使用紫铜的,外面的漆包线可以在入炉前,用火烧一下,不会有大的问题!4.注意防止操作过程中,是否有铝的加入!5从球化等级看,稀土镁的残留量应该不会太高!
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