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楼主: wangshuailing

[讨论] 球化剂中氧化镁的控制!

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该用户从未签到

发表于 2010-6-14 16:19:54 | 显示全部楼层
好好学习一下,现在就怕花钱买不到好的球化剂。
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    2018-10-20 13:49
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-14 20:18:38 | 显示全部楼层
    回复 16# fishmanwang
    - `5 C3 \/ V* @7 P
    ( C4 ^, k1 A( N谢谢,现在我总算搞清了一个放在心里五年的一个问题。当时刚用电炉时球化剂可只0.8%。(给我单独加工,且以前那企业没有做过电炉用球化剂),明天和对方摊牌,价格你讲,那10%-20%不要放进去。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-10 10:06:47 | 显示全部楼层
    我们客户在使用球化剂的过程中叶遇到过镁残留不够的问题,球化剂MGO的含量约为0.9%, MG 含量6%左右。
    3 d- d: r9 z$ I4 V& f请问单纯提高MG的含量能否解决MG残留不足的问题?

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-10 10:23:06 | 显示全部楼层
    用光谱的话,氧化镁的量,也肯定算在镁含量里面吧,没办法分清楚啊,一直纳闷。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-10 10:31:56 | 显示全部楼层
    回复 9# ttooyy , @3 [, ^3 b0 R  [
    4 g# `; v+ ^& ^& q/ r
    . n3 Z0 Y1 U/ |# _5 f& S
        你从球化剂的外观上就该能看出来,那些没有金属光泽的类似发乌的像渣子一样的东西,其实就是氧化镁,我在生产过程中遇到过,镁的含量不低但是球化效果不好,经化验和观察得出了这样的结论。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-14 21:37:16 | 显示全部楼层
    呵呵,真的学习了,还有这么多讲究
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-2-10 10:55:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2011-2-10 10:57 编辑
    ( J4 \- _& @) e$ U4 S" P/ e! V2 x6 v# j0 z  q/ h. Q
    以前没注意这个问题,现在算是明白了。不知可不可以这样理解:MgO的熔点高于Mg,所以适量MgO可致球化剂起爆时间延后,从而延缓球化,降低球化衰退的风险。但不太明白MgO含量高时导致点状石墨的原因,望高人指点。
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    2017-10-21 10:25
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-4 19:07:07 | 显示全部楼层
    可参见:8 s3 @' x0 c( D
    球化剂中氧化镁的分析方法 汇总
    + t1 P( b' v5 X; n8 A& ihttp://www.rjghome.com/viewthrea ... &extra=page%3D1
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-5 13:02:07 | 显示全部楼层
    留下脚印,以备学习

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-9 14:20:50 | 显示全部楼层
    我们公司用球化剂能到1.8%。因为我们原铁水含硫量为0.1%。冲天炉熔炼。。。, W! ^1 {; @, A+ L
    用的Mg8Re7,一般残留Mg0.06,残留Re0.04

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    发表于 2011-12-4 18:27:36 | 显示全部楼层
    我觉得目前氧化镁的控制应该大多数生产厂都可以控制,关键是成本的控制。稍微下点功夫就可以控制氧化镁。

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-5 14:34:23 | 显示全部楼层
    回复 1# wangshuailing + j6 J+ z; L  R3 O7 I0 O2 s8 Q# h
    $ K8 G5 q, \  r3 H/ C6 N

    + p, W7 @2 N. Q1 `% F8 f    不太认同楼主第三步观点,因为镁的熔点很低,而且很活泼。

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-22 22:11:01 | 显示全部楼层
    不错的资料,谢谢!
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    2019-12-5 14:24
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-6-15 14:18:48 | 显示全部楼层
    球化劑中氧化鎂含量標誌球化劑質量,對鑄件殘鎂,夾渣,縮松影響嚴重。化验过球化包芯线也是同样,有的氧化镁能差一倍,甚至更多。
      j# A1 |6 K4 K3 y, V4 B$ U( U
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-6-15 16:28:55 | 显示全部楼层
    导航快艇 发表于 2019-6-15 14:18/ f- E$ S/ V3 O8 T. \
    球化劑中氧化鎂含量標誌球化劑質量,對鑄件殘鎂,夾渣,縮松影響嚴重。化验过球化包芯线也是同样,有的氧化 ...

    , g- ]8 p+ _2 R0 @( m对的,这也就是球铁做不稳定的最根本原因之一!
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    2018-3-1 13:31
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-6-19 16:37:30 | 显示全部楼层
    阿森纳 发表于 2011-11-9 14:20
    & }- J" p8 C% `$ s3 R; s我们公司用球化剂能到1.8%。因为我们原铁水含硫量为0.1%。冲天炉熔炼。。。. h' ^8 m) |& O7 p3 j- j* U& f; i
    用的Mg8Re7,一般残留Mg0.06, ...
    ( m+ D& }- k$ i% [: l
    冲天炉能理解
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    难过
    2018-3-1 13:31
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-6-19 16:40:28 | 显示全部楼层
    这个跟原材料,熔炼工艺,冷却工艺都有关系。特别是冷却工艺,对氧化镁影响比较大。好的球化剂,外观光亮,致密,没有白色或则渣子之类的,粒度均匀。另外球化剂粒度片状比较多,一般致密度不是很好。也可以反映球化剂质量好坏的。
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    4 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-6-20 12:10:37 | 显示全部楼层
    下雨天 发表于 2019-6-19 16:40* X- X, t! x) F& n& B
    这个跟原材料,熔炼工艺,冷却工艺都有关系。特别是冷却工艺,对氧化镁影响比较大。好的球化剂,外观光亮, ...

    , ?0 y' }( u! U' Q+ f按照埃肯之前的研究,破碎后给客户的粒度分布也是有讲究的
    2 |, Q: L1 q. [- f% F; M- H之前的老国标对氧化镁的问题没过多提,新国标倒是有要求
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