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楼主: ningjianyu

[求助] 灰铸铁石墨形态不好

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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-12-13 10:06:19 | 显示全部楼层
    件小.渣影响小.那把硫增到0.08.你的料中恐怕反石墨化元素过多.如钛之类.

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     楼主| 发表于 2009-12-13 10:28:21 | 显示全部楼层
    今天打电话到孕育剂生产厂家,叫他们提供点稀土孕育剂试试。如果还不行,考虑换生铁,去搞一批球铁生铁用用看

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     楼主| 发表于 2009-12-13 12:45:52 | 显示全部楼层
    今天在网上查了稀土在灰铸铁中的应用:稀土具有明显的脱硫和细化石墨的作用,能够提高力学性能使铸铁具有抗氧化、抗生长、抗热裂的作用。稀土元素与硫有较大的亲和力,极易与硫形成高熔点化合物被排除到渣中,故脱硫作用明显。由于它是表面活性元素,在铸铁中即使残留含量很低,也会在铸铁凝固过程中富集在奥氏体晶界表面形成过冷,使亚共晶铸铁中奥氏体枝晶的轴数增加,使晶粒细化。
    8 r2 y, c0 I% y) c# [   对于像我这样的情况是不是如果加入稀土会不会起反作用啊
  • TA的每日心情
    奋斗
    10 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-12-13 15:18:27 | 显示全部楼层
    其实楼主你在9楼已经知道,并也说明了问题的所在。: A8 F2 |9 U) c! x) l" b
    30分钟才能浇注结束,浇注温度1400度,试问有什么好的孕育剂能够有效的满足30分钟左右不保证孕育衰退。* }5 o- I" _/ D4 [6 m# H) e+ \
    其次,这么长的时间,铁液内的形核的有效核心要损失多少?6 |$ R" V- Y3 h5 L' T2 n
    还请楼主能从生产方式上面动点脑筋,保证10-15分钟内浇注完成。同时配合良好的孕育措施,一般性的75SiFe就可以满足需要了。

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     楼主| 发表于 2009-12-13 15:25:34 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的指点,我们的浇注方式是随流孕育的,也就是说孕育剂与铁水是同时进入型腔的,这么小的件在型腔内不至于会产生衰退。一包铁水30分钟才浇完确实有点长了,这会造成碳的烧损以及有效核心的减少,但现在问题是包头也不好,所以不是主要问题。
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-12-13 15:37:41 | 显示全部楼层
    赞同18楼castengineer 的观点,建议楼主试一试,并将结果公布。

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     楼主| 发表于 2009-12-13 18:30:02 | 显示全部楼层
    硫含量提高到0.09已试,石墨长度有所加长,D型石墨还是较多,无明显改善。加稀土硅铁的事已向孕育剂厂家咨询过,等过几天货到了就试。
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    2017-8-24 14:21
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-12-13 18:42:07 | 显示全部楼层
    你的铸造方式是什么啊?; }$ g$ g  V; P
    0.4公斤的件你一模放多少件啊?
    / y' U4 V/ p8 j4 P工艺上也应该要考虑下吧.

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     楼主| 发表于 2009-12-13 19:15:34 | 显示全部楼层
    迪沙垂直分型造型,一模40件
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-12-13 19:22:43 | 显示全部楼层
    那你做过同模里的铸件的差异吗?
    & q+ X9 n; P7 S( L最边缘的和离你冒口最进的两件差异应该会很大吧
    % s. I. m# h% u# S6 B7 B) ~一模四十件,估计比较难弄哦.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-12-13 20:10:22 | 显示全部楼层
    因为件小,一模40件外观质量没问题,不设冒口,至于材质组织上的差异不大,随机取样做了很多金相石墨形态均不符合要求,包括做了横交道的金相也不好

    该用户从未签到

    发表于 2009-12-14 10:54:50 | 显示全部楼层
    这个产品的铸件壁厚是否均匀?个人认为在浇注温度和浇注工艺上面不要做太大的文章,
    $ y2 I+ t) r$ |( q1、从炉内的铁水成分上面考虑一下,做一次成分分析(铁水取浇注包内),反石墨化元素含量是否过多?然后在对下线的产品做一次成分分析;" n5 y& v3 i  x6 N' L5 _1 u% h) n
    2、这样的小件是否有砂芯?砂芯是否有激冷涂料?
    4 q3 b- }; G3 K7 h! ]9 @4 {/ f8 w3、在一个铸件上面多取几个点验证石墨形态。4 y) k9 ?2 {; B$ ^
    D型和E型的石墨就是过冷太大引起的。6 N! B4 I8 C) L6 {& `
    这样的问题先作分析,然后做实验,解决质量问题要根据各工厂的原材料、工艺、设备联系起来。
    ' X3 x; y" [" U7 E如果你的产品改善后,请将经验列给大家。

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     楼主| 发表于 2009-12-14 18:20:35 | 显示全部楼层
    回复32楼:
    8 ?0 P: F. {3 S' K1、光谱仪能检测到的元素没有异常- t# ?7 B7 ^) {, }% g7 U4 R
    2、湿型砂造型没有泥芯。就是直径20毫米长100毫米的轴8 Q, u; ^5 Z9 A' q
    3、锯了多个截面石墨形态无明显区别
    2 E+ f) N- D3 U' L8 k3 f多谢大家的帮助,对大家提出的建议我都会认真考虑,现在稀土硅铁或含稀土孕育剂和低钛生铁没到货还没试。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-12-15 09:39:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2009-12-15 10:04 编辑
    & p3 Z, A3 \& P4 n0 S9 [% d8 m2 z6 w, o2 N# v0 C
    不知楼主的产品用于什么用途,对A型石墨的要求这么高?灰铁一般以机械性能为验收依据。
    : E# d5 }0 K  y4 W1 K# o; [据有关资料:D型石墨是强度最好的灰铸铁石墨形态之一。用于空调压缩机的铸件就要求是D型石墨形态。6 q+ F7 q- h: D. y: U8 C$ {3 C4 R$ R
    D、E型石墨都是过冷石墨,但由于E型石墨具有方向性排列,会严重影响铸件的强度。所以,我认为E型石墨是有害的石墨形态,应该尽量降低。但它往往和D型石墨伴生,所以解决起来也很麻烦。
    0 M  }; t& p) B& A$ L牌号高于HT200(包括HT200)以上,要做到全A型石墨,几乎不可能的。你可以找比较老的铸造手册或资料看看。灰铁金相组织里都有D型(甚至E型)石墨,并且含量在5%-15%左右,牌号越高D型石墨的含量随之增加。牌号达到HT300时,含量可能会到20%多,甚至达到30%。
    # s( w& N- j4 m% h你的造型方法是潮模砂,冷却速度快,过冷型石墨自然要高。5 `. l% h1 L4 m4 M% L- c6 a5 ~; f8 E
    树脂砂导热慢,保温性好,要不你改为树脂砂造型?: c6 T! ~4 R: e3 p- v
    所以,一味的追求A型石墨的含量没有什么实际意义(个人观点,仅供参考)。故,建议楼主与客户协商,金相要求能否仅作参考??
    8 {8 ~$ P$ K8 z( _8 m& f: V3 }# i' v你花大价钱买了低钛生铁,用了稀土孕育剂,恐怕问题也未必能按你的预期得到解决。& b% }4 l8 l" w3 `0 _' Z+ K# |/ A
    ' m& L$ H* V0 Y1 [6 M3 W0 N
    若有不对之处,请各位坛友给予斧正。7 m2 F/ K0 f( x- o+ B/ E$ k
    下面是我从“铸造实用手册(94年版)”P26页的截图,你可以看看。
    QQ截图未命名.jpg
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    2015-8-3 08:14
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-12-15 13:06:53 | 显示全部楼层
    20-30%太高,既便协商.这个比率的过冷石墨,性能一定超标.
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    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-12-15 13:40:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 worker 于 2009-12-15 16:10 编辑 $ F6 C, C1 f  R& Z# @' z

    3 b# {/ F8 p- K; [* }"D"型石墨比率太高.将有共晶渗碳体组织伴生.不允许.

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    发表于 2009-12-15 15:29:55 | 显示全部楼层
    你是用迪砂线自动浇注机浇注的,可以采用0.3-0.5%的硅钡孕育剂作一次孕育处理,再加0.15%的随流孕育剂作二次孕育处理试试

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     楼主| 发表于 2009-12-15 18:12:48 | 显示全部楼层
    现在的工艺就是按楼上所说做的。孕育量试过增减都无明显改善
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-12-15 19:10:23 | 显示全部楼层
    楼主浇个比铸件厚的试块(让它冷却速度比铸件慢),看看金相如何?如果改善了,那说明铁水没有问题,问题在冷却速度上,工艺就得从这方面改善

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     楼主| 发表于 2009-12-16 13:58:44 | 显示全部楼层
    湿型砂冷却速度快,可这也没什么好办法来改变,砂温、含水量可调整的余地很小。尤其是快节奏的机器造型
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