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楼主: ningjianyu

[求助] 灰铸铁石墨形态不好

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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-12-13 10:06:19 | 显示全部楼层
    件小.渣影响小.那把硫增到0.08.你的料中恐怕反石墨化元素过多.如钛之类.

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     楼主| 发表于 2009-12-13 10:28:21 | 显示全部楼层
    今天打电话到孕育剂生产厂家,叫他们提供点稀土孕育剂试试。如果还不行,考虑换生铁,去搞一批球铁生铁用用看

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     楼主| 发表于 2009-12-13 12:45:52 | 显示全部楼层
    今天在网上查了稀土在灰铸铁中的应用:稀土具有明显的脱硫和细化石墨的作用,能够提高力学性能使铸铁具有抗氧化、抗生长、抗热裂的作用。稀土元素与硫有较大的亲和力,极易与硫形成高熔点化合物被排除到渣中,故脱硫作用明显。由于它是表面活性元素,在铸铁中即使残留含量很低,也会在铸铁凝固过程中富集在奥氏体晶界表面形成过冷,使亚共晶铸铁中奥氏体枝晶的轴数增加,使晶粒细化。
    8 a1 S, C' S1 f  ^( A   对于像我这样的情况是不是如果加入稀土会不会起反作用啊
  • TA的每日心情
    奋斗
    半小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-12-13 15:18:27 | 显示全部楼层
    其实楼主你在9楼已经知道,并也说明了问题的所在。  d8 q) C6 v* s- n  b
    30分钟才能浇注结束,浇注温度1400度,试问有什么好的孕育剂能够有效的满足30分钟左右不保证孕育衰退。
    6 Y1 J& m. Q/ E3 C其次,这么长的时间,铁液内的形核的有效核心要损失多少?# O* W$ m% o( c3 z4 a% _* n; P5 w
    还请楼主能从生产方式上面动点脑筋,保证10-15分钟内浇注完成。同时配合良好的孕育措施,一般性的75SiFe就可以满足需要了。

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     楼主| 发表于 2009-12-13 15:25:34 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的指点,我们的浇注方式是随流孕育的,也就是说孕育剂与铁水是同时进入型腔的,这么小的件在型腔内不至于会产生衰退。一包铁水30分钟才浇完确实有点长了,这会造成碳的烧损以及有效核心的减少,但现在问题是包头也不好,所以不是主要问题。
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-12-13 15:37:41 | 显示全部楼层
    赞同18楼castengineer 的观点,建议楼主试一试,并将结果公布。

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     楼主| 发表于 2009-12-13 18:30:02 | 显示全部楼层
    硫含量提高到0.09已试,石墨长度有所加长,D型石墨还是较多,无明显改善。加稀土硅铁的事已向孕育剂厂家咨询过,等过几天货到了就试。
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    2017-8-24 14:21
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-12-13 18:42:07 | 显示全部楼层
    你的铸造方式是什么啊?
    + W3 S1 U/ ^3 m" |, [) I0.4公斤的件你一模放多少件啊?5 H( M: q6 k0 Z, }# i& `& n
    工艺上也应该要考虑下吧.

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     楼主| 发表于 2009-12-13 19:15:34 | 显示全部楼层
    迪沙垂直分型造型,一模40件
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-12-13 19:22:43 | 显示全部楼层
    那你做过同模里的铸件的差异吗?; D% V/ S5 p% }+ s  P' e
    最边缘的和离你冒口最进的两件差异应该会很大吧
    ( k0 Q4 b- {2 Y3 f1 @一模四十件,估计比较难弄哦.

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     楼主| 发表于 2009-12-13 20:10:22 | 显示全部楼层
    因为件小,一模40件外观质量没问题,不设冒口,至于材质组织上的差异不大,随机取样做了很多金相石墨形态均不符合要求,包括做了横交道的金相也不好

    该用户从未签到

    发表于 2009-12-14 10:54:50 | 显示全部楼层
    这个产品的铸件壁厚是否均匀?个人认为在浇注温度和浇注工艺上面不要做太大的文章,5 Z6 u( Z; A6 [
    1、从炉内的铁水成分上面考虑一下,做一次成分分析(铁水取浇注包内),反石墨化元素含量是否过多?然后在对下线的产品做一次成分分析;. L0 K$ y" @* w* Z2 S& t
    2、这样的小件是否有砂芯?砂芯是否有激冷涂料?6 i- `2 H9 ~0 k* U! Q
    3、在一个铸件上面多取几个点验证石墨形态。
    ' K& K2 @& X7 W4 p6 x% q* ED型和E型的石墨就是过冷太大引起的。
      r+ k' o7 y( U1 ]这样的问题先作分析,然后做实验,解决质量问题要根据各工厂的原材料、工艺、设备联系起来。
    7 g& e& S/ Q4 w. a( {6 m. J如果你的产品改善后,请将经验列给大家。

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     楼主| 发表于 2009-12-14 18:20:35 | 显示全部楼层
    回复32楼:
    6 u& O7 |! g( ]7 ^3 i1、光谱仪能检测到的元素没有异常' d' r+ I0 @7 R9 V; {
    2、湿型砂造型没有泥芯。就是直径20毫米长100毫米的轴
    ' @' T% ?, t: L$ S3、锯了多个截面石墨形态无明显区别
    + `/ E+ T3 O" @, R5 \; O) \  {9 x多谢大家的帮助,对大家提出的建议我都会认真考虑,现在稀土硅铁或含稀土孕育剂和低钛生铁没到货还没试。
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    昨天 11:44
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-12-15 09:39:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2009-12-15 10:04 编辑
    ' @1 W8 [$ R4 O1 ~& N7 h, h3 F, Z# N4 x9 `
    不知楼主的产品用于什么用途,对A型石墨的要求这么高?灰铁一般以机械性能为验收依据。& [+ n; S4 Z" c" s+ ^6 x4 t
    据有关资料:D型石墨是强度最好的灰铸铁石墨形态之一。用于空调压缩机的铸件就要求是D型石墨形态。5 p7 R( ], ~( X9 j* o1 Z
    D、E型石墨都是过冷石墨,但由于E型石墨具有方向性排列,会严重影响铸件的强度。所以,我认为E型石墨是有害的石墨形态,应该尽量降低。但它往往和D型石墨伴生,所以解决起来也很麻烦。1 B+ U: U0 c9 g1 t& u. d
    牌号高于HT200(包括HT200)以上,要做到全A型石墨,几乎不可能的。你可以找比较老的铸造手册或资料看看。灰铁金相组织里都有D型(甚至E型)石墨,并且含量在5%-15%左右,牌号越高D型石墨的含量随之增加。牌号达到HT300时,含量可能会到20%多,甚至达到30%。
    5 \& d$ n0 e+ \0 i1 x你的造型方法是潮模砂,冷却速度快,过冷型石墨自然要高。4 X$ \  ]2 [  Y/ P& k9 n6 B: e8 T8 o
    树脂砂导热慢,保温性好,要不你改为树脂砂造型?
    . o( p. h7 [) L$ [$ q所以,一味的追求A型石墨的含量没有什么实际意义(个人观点,仅供参考)。故,建议楼主与客户协商,金相要求能否仅作参考??8 q/ k' M, F8 [" G4 h' i
    你花大价钱买了低钛生铁,用了稀土孕育剂,恐怕问题也未必能按你的预期得到解决。: q* l8 D3 E6 t; J
    4 C" z/ w  d7 `
    若有不对之处,请各位坛友给予斧正。6 u; \8 T/ N6 m
    下面是我从“铸造实用手册(94年版)”P26页的截图,你可以看看。
    QQ截图未命名.jpg
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    2015-8-3 08:14
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-12-15 13:06:53 | 显示全部楼层
    20-30%太高,既便协商.这个比率的过冷石墨,性能一定超标.
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    开心
    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-12-15 13:40:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 worker 于 2009-12-15 16:10 编辑 # o7 N& R/ r% ?2 }

    4 E9 M# O' v- ?: c) l' n* B"D"型石墨比率太高.将有共晶渗碳体组织伴生.不允许.

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    发表于 2009-12-15 15:29:55 | 显示全部楼层
    你是用迪砂线自动浇注机浇注的,可以采用0.3-0.5%的硅钡孕育剂作一次孕育处理,再加0.15%的随流孕育剂作二次孕育处理试试

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-12-15 18:12:48 | 显示全部楼层
    现在的工艺就是按楼上所说做的。孕育量试过增减都无明显改善
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-12-15 19:10:23 | 显示全部楼层
    楼主浇个比铸件厚的试块(让它冷却速度比铸件慢),看看金相如何?如果改善了,那说明铁水没有问题,问题在冷却速度上,工艺就得从这方面改善

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-12-16 13:58:44 | 显示全部楼层
    湿型砂冷却速度快,可这也没什么好办法来改变,砂温、含水量可调整的余地很小。尤其是快节奏的机器造型
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