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[交流] [参赛]锻造开裂原因分析贴

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    2025-12-4 23:11
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-4-3 18:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    钢种相当于3Cr13,但里面加入了900ppm的氮。各位帮忙分析分析开裂原因。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-4-3 19:00:42 | 显示全部楼层
    楼主没有上图,或者描述下开裂的情况。正常情况下N含量小于70ppm的!
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-4-3 19:56:40 | 显示全部楼层
    我上图了,没传上去,正在再次试着上传中。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-4-3 20:37:09 | 显示全部楼层
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-4-4 06:48:56 | 显示全部楼层
    论坛里面前不久才讨论了3Cr13锻造后出现的裂纹,请参考。
    5 O. l5 z& h6 u3 p; B3Cr13,马氏体不锈钢。- d: ^% i2 G- q# K
    锻造时,坯料在锻造过程中因角部首先低温冷却,坯料已微小形成裂纹,而在冷却过程中继续锻造使之加剧,或由于锻件内部有较大残余应力所致经低温锻造、冷拔后发生,因坯料具有较高的残余应力,在未予消除的情况下,错误地采用不适当的冷却,即引起的裂纹。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-4-4 07:04:30 | 显示全部楼层
    前面讲锻造裂纹
    . D7 N& Q" ?" b3 _' Y) i( A. Y4 u钢中氮含量高时,易形成AlN、TiN、VN、Si3N4、Fe4N、Fe2N等氮化物,影响钢基体的连续性和塑韧性。同时[氮]本身同意造成带钢表面质量缺陷如边裂等。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-4-4 17:22:46 | 显示全部楼层
    锻造温度1180℃,刚上压机稍一加力就开裂了,不敢锻了,结果红送退火,出来就是这样了。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-4-4 17:36:06 | 显示全部楼层
    版主所说的那个贴我看了,感觉和我这不太一样,那个是锻造后期出成品的时候出现的局部角裂,我这是锻造初期产生的,大面积裂纹,虽然从角部开始,但大面上也满是裂纹。
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     楼主| 发表于 2010-4-4 18:04:39 | 显示全部楼层
    IMG_4525.JPG
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-4-4 18:25:45 | 显示全部楼层
    回复 9# laogen1
    6 I+ @2 b3 y  y! ^' r. Z2 r0 b+ d- _* t4 k
    ! a; D" ?7 t8 r+ h
        高温下出现了两相组织,或高温时沿晶界出现N化物,削弱晶界强度,塑性降低,宏观表现为裂纹,实际是沿晶界开裂。了解一下,是冷装炉还是热装炉。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-4-4 18:54:36 | 显示全部楼层
    回复 9# laogen1 1 w: S$ ~$ d. t9 G

    7 J( G3 H6 V8 v/ Z$ P8 R1 J$ k1 w* k9 [3 l# j
       坯料重量、直径,另外可否上传一下你们的加热工艺?
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-4-4 19:22:07 | 显示全部楼层
    我们用的15吨电渣锭,直径1100mm,冷装炉,850℃有保温,保温时间也够,电渣锭透烧没问题。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-4-4 20:33:59 | 显示全部楼层
    回复 12# laogen1 - P# U" {: e6 b% s6 E8 \

    7 I/ n+ h+ T6 _+ g3 j
    " j& c! a/ I/ b    以前锻造过这个钢种吗?
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     楼主| 发表于 2010-4-4 21:40:55 | 显示全部楼层
    750电渣锭干过2支,没问题。
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    发表于 2010-4-5 06:34:02 | 显示全部楼层
    回复 12# laogen1
    - D# g; K1 j. G5 d* F5 H) T! C  A) K2 ~  A: Q2 M! o

    % M6 ]1 p# ?, C8 F    我提个意见供参考:15吨电渣锭,直径1100mm,400-500℃冷装炉,按直径10-15㎜/秒均温;下来以60-80℃/小时升温至800-850℃,按5-10㎜/秒均温;再按80-120℃升温至始锻温度,按5-10㎜/秒保温后进行初锻。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-4-5 07:02:03 | 显示全部楼层
    结合三个原因分析,看是否是加热和锻造的原因
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-4-5 07:03:05 | 显示全部楼层
    为什么加N?
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     楼主| 发表于 2010-4-5 12:40:20 | 显示全部楼层
    人家要的这玩意,我也不知道为什么要加啊。
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     楼主| 发表于 2010-4-5 15:40:47 | 显示全部楼层
    我也怀疑是否锻造原因,说实话钢锭本身表面就不太好。 IMG_4686.JPG IMG_4692.JPG
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    郁闷
    2019-11-8 16:08
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    发表于 2010-4-5 19:07:45 | 显示全部楼层
    回复 9# laogen1
    ( N* g" L" [: p# e1 o$ ?. U) a) X
    - U% M% v6 o) m5 x$ w$ W! x, I+ N) h) L/ R0 ~1 k6 C' n
        非常关注此类情况,以前也遇到过,经检验,没有过烧现象。其原因等待高手朋友解答,关注此帖。
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