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楼主: ljy112511

[求助] 垂直线做轿车制动盘缺陷求助

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-8-5 06:30
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-20 17:01:22 | 显示全部楼层
    把冒口缺失部位补上,冒口颈再加厚一些试试。另外后盘适合在水平线上干,采用暗、侧、热冒口,效果比较理想。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-29 16:10
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-25 14:43:18 | 显示全部楼层
    回复 20# ajizhouji & [9 O6 |7 q) P$ P* \" x
    " P5 q* Q) Y0 W! L3 L
    , L+ V% b8 c; l& j: Y
        我也想学学,希望能将改进后的结果,也让大家看看!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-26 12:09:22 | 显示全部楼层
    好漂亮的外观!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-22 08:43
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-12-26 17:19:28 | 显示全部楼层
    回复 1# ljy112511
    " q$ i! [8 v9 A; l, I6 F7 a' z' t9 g7 `; |( e! ]8 g

    , @6 N- u- Q3 ~# A- I# z    垂直线干这种盘可以考虑不用冒口,在帽子根部的热节位置整圈放2排冷肋交错布置,冷肋的直径有5-8mm差不多,高度30-50mm,可以尝试一下。

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    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-26 21:08:42 | 显示全部楼层
    楼主是不是常林的?你这个工艺不合理我个人意见如下6 A( x# W6 \% a) I4 B) X% _7 e
    1.这样做工艺出品率太低
    + p5 g6 [" Y. k& f0 @& U2.看似是热冒口但是其实是冷冒口
    4 V1 I: }2 R9 Q& y8 g( K3.冒口径太长有效不缩量不足3 f: {3 Y; N& o$ Y* `) j, D- ~. l
    个人建议改成直接顶注缩松应该会解决工艺出品率也高,在说了这种单片盘没有必要底注

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-26 22:36:39 | 显示全部楼层
    回复 26# 范恋雪
    & L- F) y' U# P! E9 I. ^6 N( R( `/ L/ X

    - K& O- k) a; r+ T9 }) C) N% \( t    顶注会不会冲砂
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-27 07:45:00 | 显示全部楼层
    这个件只要砂子处理好不会冲砂
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    昨天 18:20
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-27 08:25:59 | 显示全部楼层
    谢谢各位大侠,主要是新品开发,要在生产间隙调试,还没有进一步验证,有结果了会发上来
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    奋斗
    昨天 18:20
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-27 08:27:27 | 显示全部楼层
    回复 26# 范恋雪
    ! g, B) ]: S# J1 E& z8 p6 X/ b6 {; ]. Q+ h" t7 y# l! @; p

    ! I- T: J% B+ \0 k* H8 A/ U3 }    版主,不是常林的,河南新乡  万向   新上的铸造
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    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-12-29 00:06:46 | 显示全部楼层
    适当增大冒口,冒口颈,减小冒口离铸件的距离,增大冒口处横浇道尺寸,底下内浇口四个改两个
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-23 20:56
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-29 09:36:06 | 显示全部楼层
    楼上的朋友说的都有道理,但迪沙线的工艺区别于其他生产线的铸造工艺,我经历迪沙线的产品有刹车盘,G型支架等汽车类产品。 DSC00810.JPG

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    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    范恋雪 + 3 感谢支持!

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    奋斗
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-29 14:24:46 | 显示全部楼层
    回复 32# wdl016 ; E5 G. b) U7 F% g: \" h: X$ k! v
    4 B* d; r' F, _% k. p$ [( T9 i. m

    ' S9 r# ^5 Z4 X* Z8 X) d4 s+ P    您有经历,多介绍点吧
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-3-8 22:47:04 | 显示全部楼层
    虽然有阶梯浇道与冒口相连,但我怀疑起不到作用,铁水流经距离太长,端头铁水温度降的厉害,进入冒口的铁水温度不会很好的,建议1:加大冒口、减短冒口与铸件的距离。2:调整阶梯浇道的角度,允许阶梯浇道的铁水通过冒口进入铸件,以提高冒口处的温度。不用排气冒口,利用铁水进入型腔造成的型腔正压,给阶梯浇道的铁水以阻力,延缓流速,防止冲砂。从图片能看到直浇道有补缩作用,也正说明冒口没有起到其作用。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-29 14:10
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-3-9 09:43:46 | 显示全部楼层
    首先上面的冒口和冷冒口差不多,建议调整入水水角度和面积。直浇道太大,横浇道也可以去掉直接一个薄片进水。总体上,上面进水三分之一,下面进水三分之二,直浇道上做截流。灰铁首先考虑自补缩。光从上面进水,铁水易氧化、飞溅、冷豆、渣孔等缺陷。碳也可以提一点,加点SN 好了。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-3-9 11:55:51 | 显示全部楼层
    冒口用片去补 没用  改成梯形或圆柱形的冒口颈  下面的入水  我是用一个宽 薄的片入水  浇注时间快点我的
    0 X- \0 L0 D% ]- L是9S    我这工艺是DISA线的 做出来 没什么大问题     你可以参考看看
  • TA的每日心情
    奋斗
    12 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-11 21:50:02 | 显示全部楼层
    回复 25# zifeng2009
    8 g7 P" a/ j: t' e7 N3 d- E8 c" y4 {
    0 k% ?# h* y8 J7 o1 f8 n( z. m( ^/ r8 K$ A- e
        冷肋是个好办法
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-30 14:02
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-13 21:34:23 | 显示全部楼层
    1,加厚冒口颈
    9 D4 i, v1 d1 h; q+ i2.改为阶梯式

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-14 11:27:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 无极之殇 于 2011-5-14 11:29 编辑 6 z. N# |' i( m; w9 q/ {" G

    ' s8 B6 U0 y7 }* d1 Z" g6 P个人觉得你冒口设计有点问题,冒口径不对,起不到补缩作用。另外问下刹车盘不是有圆度要求么,敢放垂直线,不错啊。建议改水平线。
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 18:20
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2011-5-15 09:37:48 | 显示全部楼层
    回复 39# 无极之殇 + Y6 e7 U5 E. F0 m/ Q
    , E0 r) @% y$ i
    2 {6 _4 N7 x$ h# O
        是有圆度要求,在模具上适当做补贴,余量适当加大,调好化学成分。完全可以做的好。批量做了好多
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    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-15 10:36:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2011-5-15 10:43 编辑
    0 Z9 _) x. X! V+ U
    5 z3 t) H9 V8 ?: E- f$ L回复 1# ljy112511
    / ]9 R  [" t# {) D% e6 \这个制动盘工艺,讨论很久了,大家谈的意见都有特点15楼朋友意见很好。以前水平造型做这种件,浇冒口工艺无非两种,一是沿周均匀进入,实现同时凝固,一是热冒口,连浇带冒,实现顺序凝固。
    1 J# U8 K) l& p当然,大量垂直线也在做这种铸件,32楼是连浇带冒形式。对于楼主的工艺,我想缺点是两者工艺都不像,一是内浇口没有均匀进入,二是热冒口也不热,连接直浇口的地方太小,注满型后,冒口也不是太热。
    ! Q" I  w, ~. Y9 {  Q0 Q3 J* ^! H再有就是现在大量使用电炉熔炼,控制熔炼温度,增加石墨核心,减少铁水过冷,减少铁水收缩等等措施是否运用得当,增碳剂使用是否有问题等等,铁水质量都要注意。' i" R% q6 ^$ Z5 o8 v
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