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楼主: ljy112511

[求助] 垂直线做轿车制动盘缺陷求助

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-8-5 06:30
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-20 17:01:22 | 显示全部楼层
    把冒口缺失部位补上,冒口颈再加厚一些试试。另外后盘适合在水平线上干,采用暗、侧、热冒口,效果比较理想。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-29 16:10
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-25 14:43:18 | 显示全部楼层
    回复 20# ajizhouji 6 o4 l8 c7 Z, h( A
    * R' A8 `5 @, a2 G6 ?% o; S9 t

    6 _5 I2 W; l+ i" I; B6 |    我也想学学,希望能将改进后的结果,也让大家看看!
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    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-26 12:09:22 | 显示全部楼层
    好漂亮的外观!
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    开心
    2020-8-22 08:43
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-12-26 17:19:28 | 显示全部楼层
    回复 1# ljy112511 & I. @) |( ]) m8 P2 j2 n
    5 [. g  @$ `$ g1 J/ q2 a6 V
    , v; Q  G% g2 F+ ?8 I* S
        垂直线干这种盘可以考虑不用冒口,在帽子根部的热节位置整圈放2排冷肋交错布置,冷肋的直径有5-8mm差不多,高度30-50mm,可以尝试一下。

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    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
    xyzhlan + 5 鼓励交流

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-26 21:08:42 | 显示全部楼层
    楼主是不是常林的?你这个工艺不合理我个人意见如下. r2 B0 X$ G2 @
    1.这样做工艺出品率太低3 E  h, {+ _( a- R
    2.看似是热冒口但是其实是冷冒口
    4 j0 ~" Y3 m9 K% v; j) d0 C3.冒口径太长有效不缩量不足
    $ t6 u8 c* e# r, J个人建议改成直接顶注缩松应该会解决工艺出品率也高,在说了这种单片盘没有必要底注

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-26 22:36:39 | 显示全部楼层
    回复 26# 范恋雪 $ H% j; I8 ?) l5 \$ D7 s
    % L) c, V0 H! U9 u2 F

    8 R9 B% p: j& M  D$ P    顶注会不会冲砂
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-27 07:45:00 | 显示全部楼层
    这个件只要砂子处理好不会冲砂
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-6-17 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-27 08:25:59 | 显示全部楼层
    谢谢各位大侠,主要是新品开发,要在生产间隙调试,还没有进一步验证,有结果了会发上来
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    奋斗
    2025-6-17 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-27 08:27:27 | 显示全部楼层
    回复 26# 范恋雪
    . D+ e% h/ R  z8 _( h6 `: Z4 O8 g; l$ [7 Q+ M* S
    , M6 J, S9 n& S- O
        版主,不是常林的,河南新乡  万向   新上的铸造
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    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-12-29 00:06:46 | 显示全部楼层
    适当增大冒口,冒口颈,减小冒口离铸件的距离,增大冒口处横浇道尺寸,底下内浇口四个改两个
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    开心
    2016-11-23 20:56
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-29 09:36:06 | 显示全部楼层
    楼上的朋友说的都有道理,但迪沙线的工艺区别于其他生产线的铸造工艺,我经历迪沙线的产品有刹车盘,G型支架等汽车类产品。 DSC00810.JPG

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    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    范恋雪 + 3 感谢支持!

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    奋斗
    2025-6-17 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-29 14:24:46 | 显示全部楼层
    回复 32# wdl016 ) a) ]: ]5 N+ `7 d9 i% x& M2 u+ E
    5 ?5 b4 X3 A. h, Y; u+ Q  y( o( b8 b
    + \1 M5 t# Y9 m, D
        您有经历,多介绍点吧
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-3-8 22:47:04 | 显示全部楼层
    虽然有阶梯浇道与冒口相连,但我怀疑起不到作用,铁水流经距离太长,端头铁水温度降的厉害,进入冒口的铁水温度不会很好的,建议1:加大冒口、减短冒口与铸件的距离。2:调整阶梯浇道的角度,允许阶梯浇道的铁水通过冒口进入铸件,以提高冒口处的温度。不用排气冒口,利用铁水进入型腔造成的型腔正压,给阶梯浇道的铁水以阻力,延缓流速,防止冲砂。从图片能看到直浇道有补缩作用,也正说明冒口没有起到其作用。
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    开心
    2018-1-29 14:10
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-3-9 09:43:46 | 显示全部楼层
    首先上面的冒口和冷冒口差不多,建议调整入水水角度和面积。直浇道太大,横浇道也可以去掉直接一个薄片进水。总体上,上面进水三分之一,下面进水三分之二,直浇道上做截流。灰铁首先考虑自补缩。光从上面进水,铁水易氧化、飞溅、冷豆、渣孔等缺陷。碳也可以提一点,加点SN 好了。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-3-9 11:55:51 | 显示全部楼层
    冒口用片去补 没用  改成梯形或圆柱形的冒口颈  下面的入水  我是用一个宽 薄的片入水  浇注时间快点我的
    % L( {& n4 q* m是9S    我这工艺是DISA线的 做出来 没什么大问题     你可以参考看看
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 10:55
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-11 21:50:02 | 显示全部楼层
    回复 25# zifeng2009
    % }6 q/ L  ?0 q5 R6 [* `- Y9 R% V: t) b- D4 m$ O9 N6 F

    7 o1 Z1 X; ]+ @    冷肋是个好办法
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    开心
    2016-5-30 14:02
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-13 21:34:23 | 显示全部楼层
    1,加厚冒口颈
    : Z- a' {% f& W8 {8 `/ t2.改为阶梯式

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-14 11:27:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 无极之殇 于 2011-5-14 11:29 编辑 2 e4 n; l8 r1 [6 e5 O- F( e. j

    9 W. p! i6 g- I/ _" N+ I/ ^; _个人觉得你冒口设计有点问题,冒口径不对,起不到补缩作用。另外问下刹车盘不是有圆度要求么,敢放垂直线,不错啊。建议改水平线。
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    奋斗
    2025-6-17 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2011-5-15 09:37:48 | 显示全部楼层
    回复 39# 无极之殇 ; ]) Q5 {$ W1 }, a! m( r. j) e

    7 Z" c$ \/ \8 j" r( y. @: ?4 N6 X5 }! c+ }/ L3 ]# G, w4 o- a
        是有圆度要求,在模具上适当做补贴,余量适当加大,调好化学成分。完全可以做的好。批量做了好多
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    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-15 10:36:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2011-5-15 10:43 编辑 5 f4 t" h. D7 c. `0 X: V
      w! `# [5 B  b. Q% `: C7 I# H/ s
    回复 1# ljy112511
    9 C7 P- A' ^9 E) t& Q# h0 F" O) m7 n这个制动盘工艺,讨论很久了,大家谈的意见都有特点15楼朋友意见很好。以前水平造型做这种件,浇冒口工艺无非两种,一是沿周均匀进入,实现同时凝固,一是热冒口,连浇带冒,实现顺序凝固。, g" ?5 {( b4 }5 I, U
    当然,大量垂直线也在做这种铸件,32楼是连浇带冒形式。对于楼主的工艺,我想缺点是两者工艺都不像,一是内浇口没有均匀进入,二是热冒口也不热,连接直浇口的地方太小,注满型后,冒口也不是太热。9 S# m' L) C/ z8 O
    再有就是现在大量使用电炉熔炼,控制熔炼温度,增加石墨核心,减少铁水过冷,减少铁水收缩等等措施是否运用得当,增碳剂使用是否有问题等等,铁水质量都要注意。
    + N( T4 r4 u8 \不知意见是否合适?
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