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楼主: hanfei507

[求助] 铸件球化不良

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  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-19 22:21:08 | 显示全部楼层
    回复 8# Xavier2005 7 X4 r9 K6 d8 i) B. \
    4 r9 L3 r1 L+ P) z4 |) b

    * W/ W* O# O% n1 T, ^0 Z2 L1 z* D    提醒一下他们使用冲天炉熔炼能达到那温度吗?我们也是冲天炉生产,我们 球化剂加入量15-%1.8%
    9 ~. a% \) v% M   孕育剂加入量0.6-0.8%,出炉温度1460(冲天炉已经不错了)一直没出过问题,估计他们是操作上出问题了,要不就是球化剂本身不合格
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-19 22:24:44 | 显示全部楼层
    回复 21# 周建章
    " g; b/ I' k+ s/ z- b$ j  }% `1 }% l5 o, s, I3 Z. W; s, K
    % n, r0 v4 |3 Q% V' s5 V8 {! s
        一般情况下球化不良就是残余镁量过低造成的。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-24 19:09
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-19 23:18:32 | 显示全部楼层
    个人以为6楼正解

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-20 00:26:38 | 显示全部楼层
    用冲天炉生产,最大的问题是硫量过高导致球化剂消耗过大,这一问题是焦碳带来的.
    1 o7 ^, S$ r/ j% O: @4 ?! q没有球化也不能说明什么问题,主要是铸件本体有没有球化..
  • TA的每日心情

    2018-11-8 19:53
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-20 08:25:41 | 显示全部楼层
    操作上的问题
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-20 08:59:44 | 显示全部楼层
    应那那句话:成分不能决定一切。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-20 12:22:52 | 显示全部楼层
    回复 6# ddhdgpa , ?: S! S$ N9 H2 o0 [
    " m6 B. F0 ^! P1 v5 p6 e

    6 {; K- Y) G! k; n    按照你的说法孕育增硅量为1.2-1.5 球化剂加入量为1.6,增硅为0.64左右,总共增硅为1.84-2.14左右,而原铁水中的硅量则需要为0.3-0.5* A5 ~& b2 ~* |6 G
    硅含量这样的铁水如何得到,这就得需要加入大量的废钢来实现,这个不现实吧!
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    开心
    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-6-21 07:05:48 | 显示全部楼层
    回复 16# hanfei507 " M/ q# ?. Z' J. _1 z
    . h. L. N6 I! l7 D; [2 u

    8 |' S/ T* r4 F. x) e) C    这是球化不良
    8 |3 y- X) U! t$ y2 {% g: S% x: R从球化方式找有没有问题
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-10 10:18
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 11:14:22 | 显示全部楼层
    从残镁量和硫量看,应该是球化反应不正常,查查装包,另外原铁水中S可能有点高。

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-28 10:19:53 | 显示全部楼层
    依据我的经验,球化温度也是正常的,只要这个温度适合你的工艺就行(不出冷隔、 渣 就行)。
    8 c" W- F% I# ~关键问题是你铁水原硫量太高了,建议用气动脱硫,将原铁水硫量脱到0。02%以下, 就好了+ d$ o, m' t" L) y4 I
    其次 球化剂加入量1。6% 确实有些高,关键在于你的原硫量了 如果原硫在0。02%以下,建议你球化剂(稀土镁球化剂)加入到1.2-1.3%就可以了。

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-28 22:01:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ph8223422 于 2011-6-28 22:04 编辑
    0 T. I4 Q* J& A0 `
    8 d3 R$ K7 A3 V( A楼主,传下你们的球化剂成分和孕育剂成分,呵呵,高钡高到多少,盼回。5 s- y4 v9 b# F/ N3 Q  x
    依照楼主的最后的含硫量,我们也出过一次,不过也没出现球化问题。) b/ H& }$ h0 I2 {
    如果使用球化剂含Ba或者孕育剂高Ba,超过定量(理论量),将会恶化球化剂的球化能力。6 S% Y) v- O; T# s/ i" B3 T
    还有就是冲天炉熔炼,交界铁水处理好了么?
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-29 07:27:37 | 显示全部楼层
    在生产球墨铸铁时焦炭的质量及炉料应该注意稳定,一般情况下不要变动。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-29 07:52:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fscafy 于 2011-6-29 07:53 编辑 3 W9 K& K" A+ a# c6 B

    ! q8 p2 G/ P0 D4 o) f0 R# M% {回复 1# hanfei507 7 H7 t; M' G0 n' d  w
    4 L! D: t/ R& w
    低稀土球化剂1.5%,孕育剂0.3%,随流孕育0.1%, 处理温度1560。 采用盖包球化工艺,DISA线浇注机浇注。, u; w. ]$ o5 Z. A5 U9 i" O
    浇注温度:1370-1430之间,球化石墨都较好,球化率大于等于80%,生产汽车铸铁件,QT450~650牌号。
    3 c+ R* Z5 p4 p6 H" g8 t6 w- A经过大量实验包内孕育无需很多,0.3%就可以(全铁素体基体0.5%)+随流孕育0.1%(很重要)
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