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楼主: hanfei507

[求助] 铸件球化不良

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  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-19 22:21:08 | 显示全部楼层
    回复 8# Xavier2005   U, _/ {0 F4 z! z8 N

    6 X' M& j; _% D( b7 Y
    3 Z# G/ Q' p2 E# u3 }    提醒一下他们使用冲天炉熔炼能达到那温度吗?我们也是冲天炉生产,我们 球化剂加入量15-%1.8%$ j" }8 j) F; r. l
       孕育剂加入量0.6-0.8%,出炉温度1460(冲天炉已经不错了)一直没出过问题,估计他们是操作上出问题了,要不就是球化剂本身不合格
  • TA的每日心情
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    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-19 22:24:44 | 显示全部楼层
    回复 21# 周建章 4 X+ u/ F5 T8 v$ |3 W$ f' ]
    & x1 q7 ]7 `; A+ B8 e9 w, a3 a4 t8 ^
    , C5 C# B8 F& a" t
        一般情况下球化不良就是残余镁量过低造成的。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-24 19:09
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-19 23:18:32 | 显示全部楼层
    个人以为6楼正解

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-20 00:26:38 | 显示全部楼层
    用冲天炉生产,最大的问题是硫量过高导致球化剂消耗过大,这一问题是焦碳带来的.
    & ^& ^) p. h; m! g没有球化也不能说明什么问题,主要是铸件本体有没有球化..
  • TA的每日心情

    2018-11-8 19:53
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-20 08:25:41 | 显示全部楼层
    操作上的问题
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-20 08:59:44 | 显示全部楼层
    应那那句话:成分不能决定一切。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-20 12:22:52 | 显示全部楼层
    回复 6# ddhdgpa , f8 A, `7 u% O2 f" I! z" M' ]
    ' T$ J. G- `" i

    : M& \3 r4 K9 ^7 n& I    按照你的说法孕育增硅量为1.2-1.5 球化剂加入量为1.6,增硅为0.64左右,总共增硅为1.84-2.14左右,而原铁水中的硅量则需要为0.3-0.5
    7 }% i1 X# ~* ^, ]9 Z硅含量这样的铁水如何得到,这就得需要加入大量的废钢来实现,这个不现实吧!
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    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-6-21 07:05:48 | 显示全部楼层
    回复 16# hanfei507
    / E6 u2 N0 Y$ G% k6 ^& {6 G& g* V% K3 f; C# D" m+ b& Q8 c3 U! E
    % r' w" V5 R% Y8 K
        这是球化不良8 x$ @8 g8 D7 g
    从球化方式找有没有问题
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-10 10:18
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 11:14:22 | 显示全部楼层
    从残镁量和硫量看,应该是球化反应不正常,查查装包,另外原铁水中S可能有点高。

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-28 10:19:53 | 显示全部楼层
    依据我的经验,球化温度也是正常的,只要这个温度适合你的工艺就行(不出冷隔、 渣 就行)。! v, e& ~7 r) g5 T# e
    关键问题是你铁水原硫量太高了,建议用气动脱硫,将原铁水硫量脱到0。02%以下, 就好了* j1 E1 ^9 @6 ?/ u, ]
    其次 球化剂加入量1。6% 确实有些高,关键在于你的原硫量了 如果原硫在0。02%以下,建议你球化剂(稀土镁球化剂)加入到1.2-1.3%就可以了。

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-28 22:01:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ph8223422 于 2011-6-28 22:04 编辑
    0 h9 ^2 M1 y3 {- U; M: E- N- T9 B% m  M( }4 M/ Y( f
    楼主,传下你们的球化剂成分和孕育剂成分,呵呵,高钡高到多少,盼回。+ l0 e* z: r8 q; R' |
    依照楼主的最后的含硫量,我们也出过一次,不过也没出现球化问题。
    ( X7 r7 `; T: r, S6 J* p如果使用球化剂含Ba或者孕育剂高Ba,超过定量(理论量),将会恶化球化剂的球化能力。
    + j) z# k% _5 n  q# p) B# p% R7 G$ P还有就是冲天炉熔炼,交界铁水处理好了么?
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-29 07:27:37 | 显示全部楼层
    在生产球墨铸铁时焦炭的质量及炉料应该注意稳定,一般情况下不要变动。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-29 07:52:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fscafy 于 2011-6-29 07:53 编辑
    ) ?& @+ S- C, ~9 K( g4 `
    1 N2 {7 c4 M* g  T回复 1# hanfei507
    , m( k: {. ]) W& M0 ~) M% Z+ o) Q" |9 b/ `
    低稀土球化剂1.5%,孕育剂0.3%,随流孕育0.1%, 处理温度1560。 采用盖包球化工艺,DISA线浇注机浇注。
    . [# E' b; W6 A$ C, O% a浇注温度:1370-1430之间,球化石墨都较好,球化率大于等于80%,生产汽车铸铁件,QT450~650牌号。& n1 J5 O3 g* {& O0 @# K
    经过大量实验包内孕育无需很多,0.3%就可以(全铁素体基体0.5%)+随流孕育0.1%(很重要)
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