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楼主: 旗帜

[求助] 这个是砂眼还是其它帮忙看看呗

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 楼主| 发表于 2011-5-28 22:40:44 | 显示全部楼层
回复 4# Xavier2005 " I3 {+ |5 f4 ~/ g( Q& G

: K. \8 z2 W0 {- T  z
. [: i" ^4 s4 }/ C/ Q* Z    这个芯子是空的。今天我试了一个在空心的地方打个排气孔,成品出来还可以。明天再试几套看看怎么样,谢谢指点。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-28 22:54:12 | 显示全部楼层
    回复 21# 旗帜
    * S+ `. v+ r7 T% Y1 E6 _* H: }0 v- ~
    2 B# w( W) V' T* C7 T6 g8 X
        芯子的出气孔和外模的空一定要对起来,如果上型你在能做一些出气的话,就更有把握了!
    4 h/ T) ~- q3 u/ ~5 N$ U: _2 `0 Y& Z期待你的实验结果

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     楼主| 发表于 2011-5-28 23:36:54 | 显示全部楼层
    回复 22# Xavier2005 , Q% {5 V1 I. \7 G; U: r

    ; J/ z' U3 P, }! m) ~- B+ d, X
        芯子在做的时候,模具直接反过来把多余的砂倒了出来,中间是空的只需要在外模做几个排气孔就行了,明天一试就指知道是不是这个原因了,一起期待喽,呵呵
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-5-29 11:08:05 | 显示全部楼层
    考虑一下覆膜砂的强度问题,注意当天打,当天合型浇注,看看结果,实在不行刷涂料试试
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-5-29 11:35:13 | 显示全部楼层
    期待你的试验结果。

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     楼主| 发表于 2011-5-29 21:53:11 | 显示全部楼层
    回复 22# Xavier2005   F8 n8 z5 K1 Y) a+ K

    8 J4 |" w! B6 C' o6 ?3 C$ M9 ]$ y# z$ h- m" o
        今天又试了两套,芯子空的一头加了两个20的排气孔,砂眼依旧。我还尝试了加长横浇道,从壳型的另一边进入型腔,成品出来还不错,不过浇注温度太低了,冷隔了。结果还是不明朗,明天再试试吧。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-29 22:44:10 | 显示全部楼层
    回复 26# 旗帜
    * X0 w1 ~) n9 Q6 P& L1 S
    ! Q( F4 X& ?! `; ]) v, `
    6 y% t: A" m  ^* k9 U+ [* v9 Z! F* N    铸件顶部最好有个溢流的孔

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     楼主| 发表于 2011-5-30 21:13:54 | 显示全部楼层
    回复 27# Xavier2005
      t: J3 f' T. q/ m+ O8 B) m4 D
    + I  C/ |( y  \2 ]8 n! i- A4 |
    ! q% G" R3 w: u5 x4 Q    今天我抽时间又试了一套,外模上芯子中空的地方开了一个50mm的排气孔,封了这边的浇道,将横浇道延伸到另一边进入型腔,而且还特意使用了两种芯子,一种壁薄一种壁厚,结果出来让我有一丝惊喜,芯子壁厚的完全没有砂眼芯子壁薄的轻微有一些,不知道这里面有什么玄机吗?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-30 21:58:06 | 显示全部楼层
    回复 28# 旗帜 6 u# x8 u- R9 a5 Y6 I& W/ Y
    8 ^; r, `% }5 z4 x0 ^* c3 t
    6 u  D6 P, }5 y/ A
        主要还是加强了排气,减少了气流对铁液的搅拌,
    & m: a( ^' r. V  还有使含有渣的铁水能够排出来一些

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-5-30 22:23:57 | 显示全部楼层
    回复 29# Xavier2005   o4 i" s. h' ^" w; j
    - B6 r0 L& Z, u, X, |7 M
    3 E4 z7 ]$ M  ~7 Q7 e# K, O# o
        明天再用壁厚的芯子试试看吧,这个问题早晚都要找出原因,要不然晚上都睡不好觉啊。呵呵
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-30 22:34:21 | 显示全部楼层
    回复 30# 旗帜
    " G( e7 L8 {' H! g' ?. L  x3 w+ H; m7 U5 ]; S* _
    1 t- y. v1 [, w; N$ x
        楼上给你的建议,给芯子刷涂料也是个不错的建议
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    2025-11-22 00:16
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-5-30 23:19:48 | 显示全部楼层
    不懂砂铸,前来学习的
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-30 23:42:46 | 显示全部楼层
    个人观点
    6 Z( O' O! s9 J! A( @. F- N1.有一部分是沙眼其形成原因有两方面
    1 K' U& ?. I9 T(1)工人配箱时铸型里面的落砂没吹干净
    0 O  n8 p1 c4 V4 Y(2)浇口附近两件小砂芯制作时有点过火,又在浇口附近浇铸时铁液长时间由此流入容易引起冲砂。建议改变浇口位置,控制好砂芯的火候,颜色以圆柱形大砂芯为宜。6 h& {9 E$ I6 o8 k3 ?
    2.渣孔
    - y  T$ n* f2 {7 J0 H+ n' @. n注意浇注温度的控制,不宜过低,温度过低容易形成析出型气孔和渣气孔。加强排气至关重要,建议中间芯头外形处做通,以便排气,为防止铁液炮火可适当加长外侧定位芯头,上端加溢流冒口
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    2024-4-1 13:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-5-31 20:41:50 | 显示全部楼层
    没干过铸铁,简单说一下自己的观点:$ u6 r$ V4 Z$ p& n& h9 b
    楼主发了几张图片,但描述的语言太少,仔细看了看图片,缺陷的情况是否是:多存在于浇口一侧的内表面,下箱部分,远离浇口端或上箱部分较轻或没有。
    7 ?3 s! ?5 Z* C, j. b如果是上述情况的话,我猜测可能与热量的传输有关,楼主是否从这方面入手考虑一下。
    - V' u" V' i# u, z我看有人建议刷涂料,我觉得是个不错的建议,而且可以在出现缺陷的部位刷得稍厚些,包括砂芯和砂型。或者更改一下浇注系统,使型腔进水分散些。另外,楼主还可考虑一下型砂的相关情况,是否存在耐火度低的杂质。( y4 G( D. i; f! q  w5 q# s4 k
    供参考

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     楼主| 发表于 2011-5-31 22:11:30 | 显示全部楼层
    回复 31# Xavier2005 . O! x  V7 y, Y7 D1 w+ a

    " Q3 c( P' a) X( }2 D2 i& O+ g
    0 o2 @, |3 n3 j8 K    喷涂料已经试过了,还有很多。现在我正想着改变一下浇注系统,把它立起来试试,看有什么效果。
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    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-1 06:35:43 | 显示全部楼层
    回复 35# 旗帜 2 d6 C9 n3 M5 g- v8 M
    % [4 H" o( j1 b: F+ g. G, l, W

    % B1 n7 h" x; `/ W% o    立浇办法不错便于排气,立浇的话可以考虑一模四件既节省材料有提高工效,我们单位很多这样的零件
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    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-1 06:36:59 | 显示全部楼层
    回复 35# 旗帜
    7 b" _" c/ u4 S/ P
    + J, I+ G: K# k$ K; g* h  ^8 S; j
    1 p9 ~$ m  a( _& x    期待你的结果
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-1 07:40:48 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2011-6-1 07:45 编辑 5 [) p# c" h: Y+ O
    8 e- y9 z, H' ~# t4 [: ~
    这个小件,加上是HT材质,一般没有必要上涂料,在问下楼主你这个壳型外面是用潮模砂埋箱的吗?楼主浇注一型需要几秒?浇包嘴到浇口杯高度?合箱后在打开检查过吗?实在不行就换换覆膜砂,顺便打砂芯的时候保温时间延长点,从你图片看保温时间太短,但有些芯子烤的太老了,要注意控制。顺便把你的配料单和用什么材料,成分也说说。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-6-1 21:32:46 | 显示全部楼层
    回复 36# 周建章
    ) W6 b# x+ r+ j5 n  O; @# f! ]6 \8 v+ }! ?  z

    2 [' v5 r% |  a! C& C: r6 Y/ _    我们这种产品是小电机的外壳,外径94mm壁厚8mm重2.85kg,麻烦你看看有和我们的产品相似的,给我介绍一下流程什么的,呵呵

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-6-1 21:50:38 | 显示全部楼层
    回复 38# xyzhlan : W; [3 }) X/ ^0 f4 x( G; w0 `4 R
    2 G5 O3 ]$ m. U' d

    4 S, @, r  T. a, h* X    我们这个件是HT200,壳型直接放地上浇注,浇注时看铁水温度高低调节浇注速度(我们是小厂很多设备·工艺都不太完备,全靠我们自己掌握火候,见笑了呵呵),一般铁水温度高浇注慢一点,铁水温度低就浇注快一点,至于包嘴离浇口一般4~7cm,如果铁水温度低的时候会提高20cm浇注,确保铁水进入型腔有一定的压力。还请指点啊,呵呵
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