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楼主: Xavier2005

[求助] 球铁400-15铸件冒口附近缩孔怎么解决?

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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-8-4 11:39:59 | 显示全部楼层
    回复 20# lzhygxt
    $ n) m; f5 X: J/ y* n& T
    ' J/ C) U9 X% \" U) ?3 X  \$ N. V6 @& s2 L3 m: }. t6 {) l# n( o
        那么采用扁而宽的冒口颈和高而窄的冒口颈那种效果会好一些呢?
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    2016-11-5 18:28
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-8-4 12:00:32 | 显示全部楼层
    回复 21# Xavier2005 7 A+ f% M/ }* m5 b* f/ }

    ( g& z4 @) @! i* N8 j" H$ v; i" H" U# O! T4 ?7 r" T, {
        采用扁而宽的冒口颈的效果好(基础是砂型的硬度要求在80硬度单位以上)
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-8-4 12:04:00 | 显示全部楼层
    回复 22# lzhygxt
    6 b; Y  `3 B5 J( ~6 q( A
    0 z) X" a/ W9 O2 S* v
    / D3 j  c* ^+ I; M, j+ d8 L9 a    该是多大的尺寸呢?4 E4 H) \4 y2 @+ G. B
    现在的冒口颈尺寸是20(宽)x12,砂型硬度在80-85到85以上的时候不多
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-8-4 12:08:39 | 显示全部楼层
    回复 21# Xavier2005
    ( j/ i4 K- S. T2 v; \. Y% \* r+ _8 [, `2 u
    你这种缩孔缺陷是工艺缩孔.我在16楼谈过,是过流太多形成工艺热节所致.) p: q. ]* o9 a' y5 D" R. ^6 P$ `& k
    有两种方法.4 [& |* K' ^6 Z" ]5 F0 W  {1 q
    一:采用顺序凝固冒口方式.让冒口满足无论铸件浇温如何,都对铸件有效补缩.冒口颈采用高窄的剃形截面.
    ) y1 t3 |6 E/ A9 `% F7 T9 n二:采用扁而宽的内浇口两道注入.但:
    ) l1 @5 P4 f6 B+ @! X1:浇温高时.铸件会有缩陷.
      @) {. R& Z" E2 Z" R1 c7 r2:浇温合适时.铸件不会有缩孔.
    " G  R$ [3 n. q% x* W- F3:浇温低时.铸件会有浇不足的现象.& E- p0 C9 ^2 \. ^6 S
    这对现场工艺人员是个麻烦.
    ' g, ]! G3 V5 y- [1 }但无论那种方式,你这种浇口冲芯的现象不可以.都要采用切向注入铁水.
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-8-4 17:13:30 | 显示全部楼层
    回复 23# Xavier2005 2 T5 i* u4 [9 O( o7 v

    " x# y: ]1 @, L7 Z6 A. x) {8 |& M8 D: {" j/ Z0 O* i6 C
        冒口颈尺寸是20(宽)x6
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    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-4 17:44:45 | 显示全部楼层
    看图片,这个件一个边冒口很难做到顺序凝固,不用顺序凝固这个件可以做到肉眼看不见的缩松,但在X光下可以看见,
    6 |* P5 ]( a7 {2 w我建议,最好一个冒口托三件,这样铁水流经冒口的量会增加,来加热冒口,相同体积的冒口经过铁水越多其模数越大。再就是看你图片,你冒口前边的横浇道大于两个冒口颈的截面积,这样不好,这样铁水会先充满冒口再冲铸件,冒口就很容易顶部不破壳失去其冒口的补缩作用。如果是铁水冲刷形成的热节,可再加几个薄内交口,来分散其热节。
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-8-4 20:19:57 | 显示全部楼层
    回复 28# 范庆志
    " B& Z6 H2 X; p# D( [9 {- c& Q4 }; h1 s* Y
    您好范工,对于您的意见非常感谢。根据大家的意见,我决定做以下更改
    ) }2 p! G% K2 l, c1 将冒口颈的尺寸改为40(宽)x10(高}) l! T) B4 s$ i1 p8 e. v
    2减少横浇道的尺寸变为20*15
    1 n6 @8 D3 a8 @1 N( F因为客户对铸件的要求,冒口颈不能加高!, H. h2 g' C6 d2 i5 A
    您看这种做法怎么样呢
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    2025-10-13 18:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2011-8-5 00:18:49 | 显示全部楼层
    注意借用球铁自补缩的原理,提高碳当量、保证砂型硬度不低于85,减小冒口颈的尺寸。
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    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-5 06:44:02 | 显示全部楼层
    请一定把最后结果告诉大家,
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-8-5 06:46:38 | 显示全部楼层
    回复 31# dcg0531
    - N# U' E; h# `  R7 I- u) @% v2 m
    : e0 l3 i# n* X( R, o$ L  N8 o! P. ~. i+ t3 v
        好的 没问题
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-8-6 09:48:47 | 显示全部楼层
    回复 28# 范庆志 5 u: a8 n/ J: f  }5 P
    范工您好:
    8 l" y6 t7 o8 p" f& d    我对原来的工艺用magma软件模拟了一下,结果和实际一样,在相同位置出现了缩松,缩孔
    4 ]! Y3 O9 I1 S9 K' h& P$ E根据模拟结果,我认为这些缩孔是补缩不足造成的,模拟结果如下图. e" j8 e6 m# `: ?+ Z8 e
    porosity.jpg + k$ L1 T  `0 e/ Z" E  V
    上图为缩孔位置,和切割位置基本一致
    / b( y( `% W0 y6 C( i! X feeding mode1.jpg
    $ z0 _' E! {3 z5 f! ~5 l下图为需要补缩的区域,可以看到中心出现缩孔的地方补缩不足!
    / P1 x/ t1 c0 q  g6 ~! [范工,我请教一下现在将冒口颈加到15*20,效果会怎么样呢?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-6 13:31:37 | 显示全部楼层
    对这种件直接下冷铁···没有别的100%的好措施。: ]+ H$ u8 T) ~) H$ S) V) f4 {7 a
    做一批冷铁,直接像下芯一样操作。问题马上解决·
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     楼主| 发表于 2011-8-6 13:53:55 | 显示全部楼层
    回复 34# ajizhouji , S' I; R6 v  G# a: m% U7 ]
    ' a" I2 u+ U# l) e

    2 v  Z& a1 R! _4 k    我给老总说下冷铁% [1 j! m& ?: D$ C, q
      老总说别考虑这个想法,我直接无语!
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-6 18:16:29 | 显示全部楼层
    回复 35# Xavier2005 / n8 \* T* ]# b$ m3 c
    老总会是这么考虑的··流水线下冷铁不像回事。/ `8 m' q& c* J
    像我们公司也是一直这么认为,但经过一段时间,现在只要冷铁定位合适,那工艺自然是理所当然的. o  o3 Q% ?8 {- @6 x* J
    日本人人家在流水线都用冷铁的···他们的工艺都是冷铁配合小冒口达到最大的经济效益。
    6 z0 e4 c! E, f+ q7 |# t你这个活直接在下部下个小冷铁,其实也不复杂。0 U: A* ^5 Z% B; n9 B' u& \
    不知道你们公司有没有探伤机。你的产品我觉得应该大部分都有缩的,只是大小而已。
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     楼主| 发表于 2011-8-6 18:22:49 | 显示全部楼层
    回复 36# ajizhouji , X4 Q( D7 \. ?7 b# u, c
    2 A& Q- g/ k# U6 X3 z' Y* I

    3 F/ _  I2 Z8 h# I$ i) \) P* n8 D    缩松基本都有,缩孔个别会有,每一模中总会有两三个缩,随即,哪一个缩不确定。2 u6 B) ?6 ^/ C
    我们公司目前没有探伤机,判断有无缩孔,只有靠把铸件切开了,这个铸件很小,切开也很方便!
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-6 19:50:34 | 显示全部楼层
    若是客户同意在CB(缩松)的范围内可以接受,那还是优化工艺把··不同意只能想其他方法啦·
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-8 09:42:24 | 显示全部楼层
    现在怎么样了?, W- m5 C& L: L  \& q- p
    从你的模拟结果来看,中间部位收缩时是与外界相孤立的,外侧铁水无法补进去,你的冒口主要是补外侧壁厚,而中间与外侧相连部位太薄,冷却太快,切断了冒口的补缩通道。
    5 J3 O' ?% z2 S  F# {, L你的冒口加高也没用,因为补不过去,原理上应考虑中间部位加快冷却,或进行局部补缩。
    0 \5 \6 R) v, q% J" J5 _这是我个人看法,可能不对,仅供参考。
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     楼主| 发表于 2011-8-8 10:09:13 | 显示全部楼层
    回复 39# wuhaijun8229
    : L$ C& `; H2 J  d恩,我也这么认为,中间相连的部分只有6mm,周围厚的部分有16多9 T2 k! z, s& K3 v
    我认为只有这两处的厚度相比在0.5以上,且补缩距离小于最薄壁厚的两倍(即12mm)时,补缩通道才能够畅通。
    . U0 f  Z+ f( N! f2 q: R4 I4 k我现在的要求是不允许有缩孔存在,但是可以允许缩松存在,这种工艺能否完全消除得了缩松!
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-11 11:23:23 | 显示全部楼层
    比较忙,好几天没上了!完全消除缩松不用冷铁很难实现,说说你是什么造型方式?建议可以多开几个小内浇口均衡进水,加一个边冒口,边冒口颈可以大,但冒口前边要有阻流,不要让冒口引起冲刷热节,有时间给你看看件的详细结构。看到好像你放了芯子,要是有芯子,中间就可以放冒口。
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     楼主| 发表于 2011-8-11 11:56:38 | 显示全部楼层
    回复 41# 范庆志 ' I0 F  n6 o% [9 {6 M
    ) l; g1 I2 s" k1 g: ]( B

    8 i% L* m* K( ?9 o2 m    范工您好:这是在造型线上生产的,砂型硬度一般在80-90之间。; W& I9 y' g+ t3 b  |8 J% L, T
       我这个中间是有芯子的,新工艺在中间的小孔部分加了冷铁。( A# d# |% E9 f6 ?1 b% y- Y5 z
    我把新的工艺的三维以及零件三维和简图附上来,您看看!
    9 p; z" t! ~: g  W" Z5 y BE1零件简图.pdf (280.46 KB, 下载次数: 32)
    BE1铸造工艺_2_1.JPG
    BE1铸造工艺_2_2.JPG

    BE1零件简图.pdf

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