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楼主: zhao

[求助] 请帮我分析一下这样的铸造缺陷如何解决?

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    2016-12-5 11:27
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-10-22 20:12:36 | 显示全部楼层
    仍然看不到希望!
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-10-22 21:42:27 | 显示全部楼层
    树脂砂造型的时候尽量多振会,涂料看似有问题。

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-23 20:34:06 | 显示全部楼层
    回复 20# xinhwj / s/ H; f7 S4 H7 B  [
    ; i. R/ O( }7 I+ `: [

    ' b( Q( s  B. J: {# M8 q2 W    和树脂有关系,加强排气和涂料涂刷
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-10-30 12:53:38 | 显示全部楼层
    采用烧结剥离涂料或者在树脂沙中加入适量的氧化铁粉、大理石粉试试看。
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    2016-12-5 11:27
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-11-26 14:58:47 | 显示全部楼层
    回复 24# ligan
    * x& q6 h  w2 U& O: J7 ~5 t
    " ~! Q: o; Y: P& I+ ~4 o4 q+ G2 z+ z
        氧化铁粉加过,试了一周没任何改善,再说了,氧化铁粉贵贵的,即使管用也不能用于常规生产呀
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    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-29 08:12:35 | 显示全部楼层
    钢水脱氧怎么样,是否考虑钢水质量,你用什么检测钢水成分?8 b6 P) }" f6 i% @" L
    另外从最开始干就这样,还是后来发生的?% _" F9 ?2 W8 i) U0 Y! T) K" n1 w
    你用派普树脂,我想问与碱酚醛树脂有何区别,有没有检测型砂发气量等参数。
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-29 08:20:05 | 显示全部楼层
    回复 1# zhao
      H" i  u2 Z$ m" Q# K2 G; ?, B9061照片上半部好像是“蛤蟆皮”,在无锡地区,如此称呼。
    ) N1 v7 ~0 R7 p- hpep-set树脂,查查LOI。估计也是原因之一。

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-15 19:20:36 | 显示全部楼层
    不知道你用什么涂料,感觉你的涂料有问题,有点像用石墨涂料进行刷涂的。& V2 u7 J# q. ?/ G' ]* A4 G+ `
    铸钢建议你用锆英粉醇基涂料或者白刚玉醇基涂料- y8 y1 c' N7 o  e# d* [% ^
    前者价格高一些,我们用的是前者。后者应该也能达到要求。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-17 17:54:41 | 显示全部楼层
    回复 26# wuhaijun8229 + ~. N5 l8 O0 W1 E- V7 b/ Y/ i

      I' x4 A$ Z; ~, W
    - B3 ]5 W& K5 \) H- l/ ?    谢谢关注,钢液成分用光谱常规检测,同时取样检测氢氧氮。成分无偏差,氢氧氮测定值远低于标准值,排除钢液气体夹杂干扰。金相观察夹杂物(氧化物,硫化物,硅酸盐)等级基本在二级
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-17 18:01:43 | 显示全部楼层
    回复 28# a245000
    ! m, a) b. e, {- }+ ~, a' G
    " ]$ s$ M/ \( j. Y3 ~( t7 Y% j, F, i/ N% ]- f7 Y( X2 W2 p0 _$ ?
        谢谢关注,多年来常规使用的锆英粉醇基涂料,也试用过福士科涂料,对比结果无差异
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-17 18:10:50 | 显示全部楼层
    回复 26# wuhaijun8229
    . M. W# E* ]1 P& P' s* V: q# ~" X8 S# \
    / E& l9 F* z+ y5 F" K# g: p- T$ C8 p4 q/ W
        用派普树脂已经三年多,最近一年出现此情况,完全用新砂或用热法再生后的砂子无差异,没用过碱酚醛。无检测型砂发气量手段,那是个什么设备?哪里能提供?
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-17 18:16:24 | 显示全部楼层
    回复 27# 铸冶艺人 : a2 j: l# W$ j5 l+ E7 A: e( |) D8 e

    9 e0 B7 t9 f5 x( B8 v' F; o# H& H4 @
        您指出的部位是冒口部位,该部位是钢液与保温冒口反应造成的正常结果。你们怎么检测LOI?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-12-18 08:40:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2011-12-18 08:41 编辑 8 @3 V0 y7 _- B6 l9 ?% E3 X

    1 Z( Z( i+ |4 `/ j" q" U( D6 ~回复 32# xinhwj
    " @4 ^+ C; H, v! Spep-set树脂砂铸造,旧砂的再生设备一般处理LOI都不会很好!!!因为这种树脂属于酚醛类树脂,沙粒表面的树脂膜有韧性,不易去除。而呋喃树脂膜有脆性,容易去除。如果pep-set砂的再生设备真的不太好,则LOI越来越高,铸件表面出现很多缺陷。就像当年在大门铸造一样。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-19 02:05:01 | 显示全部楼层
    回复 33# 铸冶艺人
    4 r6 r$ F; P0 Z- w# Z( b# t3 r* [
    ) P+ C) l' O$ K3 [# B; W, h; X1 S* t
        我们对原砂与再生砂进行分析结果显示,再生砂各项指标甚至略好于新砂,采用呋喃树脂的结果显示此缺陷明显下降
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-25 22:53:47 | 显示全部楼层
    回复 34# xinhwj 7 n$ g# p( z9 O  L, z
    0 g; \% v  A4 _9 w  I

    - x, T; T7 \  P2 A9 ~    嘿嘿,是热法再生砂,几乎不用新砂。为消除此缺陷连续使用了一周新砂,但没任何效果。有迹象显示使用旧砂(未经热法再生处理)此缺陷明显减少到可忽略的程度,因为未批量生产仅在试验中所以不敢肯定
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    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-12-26 22:09:46 | 显示全部楼层
    回复 13# xinhwj " j8 x" @7 g3 g* W

    6 P5 D) [5 U$ o3 y
    ; L  X" R3 e: e) n% q    请教一下。第六条,热风机烘烤1小时25分钟是以什么标准确定的?
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    2025-12-10 15:55
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-12-26 23:23:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 windak 于 2011-12-26 23:24 编辑 + J! e$ @9 q3 \% z) O7 n

    3 u7 L* Q% I1 X7 {楼主所说的问题肯定的一点是前段时间有过正常的,而且是一段时间.3 V! E/ v7 T* d$ O/ q) q+ k
    我想说的是这基本就是型砂引起的缺陷.型砂无非就那几种材料:原砂,树脂,固化剂.(其他或可加添加剂)% z( |. c1 T% E/ @5 v) I+ z4 t
    这几种材料真的就没有变化吗?原砂的含硅量(亦可看出杂质含量)有变化吗?树脂厂家工艺有变化吗?(据我所知不少树脂厂对夏天与冬天的工艺会有所调整.)0 ^: G, {4 r. r  d* U
    如需加添加剂,铁砂(不是粉)是不错的选择.

    该用户从未签到

    发表于 2012-1-2 10:43:42 | 显示全部楼层
    回复 36# RT-FLEX 7 o- F$ i# b2 K+ k8 n0 u6 t

    ! s# `# P4 u7 y: y. U
    6 ]* Q. e! E4 j( c- U    谢谢关注。一般根据砂箱尺寸或铸件吨位来确定烘型时间。砂箱尺寸φ1200-2000,铸件重量0.5-2吨烘干时间为1.5-2.5H。温度:180-200℃。太小的件或不加工的铸件一般不烘型。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-1-2 11:04:34 | 显示全部楼层
    回复 37# windak
    5 p: p# G# `/ P; r1 k
    % T! {8 A2 Q6 q* Y
    ) Q0 M% }- v/ a+ c- Q    发现问题后首先对所有原材料进行了分析并咨询了供应商,这个因素被排出了。7、8月份未采取任何措施但所有产品均无此缺陷,对比了此间的原材料与前期无异。现在进行大量使用背砂的实验效果明显,但因此造成的其他问题正在谨慎关注中
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    2016-12-5 11:27
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-1-10 12:11:58 | 显示全部楼层
    回复 39# xinhwj " d1 x& o1 _1 F1 v) ^
    7 U; K' C$ D7 v: {( ?+ [7 f" Y
    0 Q7 {, l& w2 R6 T  F8 L$ a
        求良方!哪位高手再给点思路呀?
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