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楼主: zhao

[求助] 请帮我分析一下这样的铸造缺陷如何解决?

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    2016-12-5 11:27
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-10-22 20:12:36 | 显示全部楼层
    仍然看不到希望!
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-10-22 21:42:27 | 显示全部楼层
    树脂砂造型的时候尽量多振会,涂料看似有问题。

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-23 20:34:06 | 显示全部楼层
    回复 20# xinhwj
    6 F3 z4 ^; `5 L/ V* u! B
      F' g* E  a) D- j
    - x; _7 G, o: Z; _3 F8 D; B    和树脂有关系,加强排气和涂料涂刷
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-10-30 12:53:38 | 显示全部楼层
    采用烧结剥离涂料或者在树脂沙中加入适量的氧化铁粉、大理石粉试试看。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-11-26 14:58:47 | 显示全部楼层
    回复 24# ligan - r7 K/ g( `! J, d" q& h

    2 H2 z  _0 s" E' `
    # y' A; j3 v9 u' d& ~; y    氧化铁粉加过,试了一周没任何改善,再说了,氧化铁粉贵贵的,即使管用也不能用于常规生产呀
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    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-29 08:12:35 | 显示全部楼层
    钢水脱氧怎么样,是否考虑钢水质量,你用什么检测钢水成分?
    5 a. T2 v% ?7 b. r: b2 |另外从最开始干就这样,还是后来发生的?
    " F8 [8 {1 b& b) h$ R: F8 x你用派普树脂,我想问与碱酚醛树脂有何区别,有没有检测型砂发气量等参数。
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-29 08:20:05 | 显示全部楼层
    回复 1# zhao
    ( ~' E6 h! x2 G. V1 I( h9061照片上半部好像是“蛤蟆皮”,在无锡地区,如此称呼。
    9 f/ `# l  V# V, [8 _, @. Jpep-set树脂,查查LOI。估计也是原因之一。

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-15 19:20:36 | 显示全部楼层
    不知道你用什么涂料,感觉你的涂料有问题,有点像用石墨涂料进行刷涂的。( ~0 v, m' L4 I8 O
    铸钢建议你用锆英粉醇基涂料或者白刚玉醇基涂料( U9 w9 u0 t1 @
    前者价格高一些,我们用的是前者。后者应该也能达到要求。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-17 17:54:41 | 显示全部楼层
    回复 26# wuhaijun8229
    . Y& E- K) a4 P# u/ M( e7 i- V9 g, P: |; C' V

    5 ~1 C. R, n5 w; D1 w3 n    谢谢关注,钢液成分用光谱常规检测,同时取样检测氢氧氮。成分无偏差,氢氧氮测定值远低于标准值,排除钢液气体夹杂干扰。金相观察夹杂物(氧化物,硫化物,硅酸盐)等级基本在二级
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-17 18:01:43 | 显示全部楼层
    回复 28# a245000 : r7 I6 ?# C- G/ z8 v
    ' d, G7 l- B- {/ `3 ^

    0 x. k9 @: Q9 V6 L$ c    谢谢关注,多年来常规使用的锆英粉醇基涂料,也试用过福士科涂料,对比结果无差异
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-17 18:10:50 | 显示全部楼层
    回复 26# wuhaijun8229
    $ @( t* a. e' A/ \% V* e) _
    . a! V9 x& _3 q5 A. \& E  j# c0 ^0 k+ |, w  ~
        用派普树脂已经三年多,最近一年出现此情况,完全用新砂或用热法再生后的砂子无差异,没用过碱酚醛。无检测型砂发气量手段,那是个什么设备?哪里能提供?
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-17 18:16:24 | 显示全部楼层
    回复 27# 铸冶艺人
    8 G5 f9 h5 k1 e! v4 z. z* j
    ! d! U. V, P8 E! Y6 Q2 h5 f; Q( q3 P$ @% q. F
        您指出的部位是冒口部位,该部位是钢液与保温冒口反应造成的正常结果。你们怎么检测LOI?
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-12-18 08:40:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2011-12-18 08:41 编辑 & S: |' C3 P' e' b- O: x
    ! B- P9 @) V% C) x0 v. M0 z9 A) _/ ~
    回复 32# xinhwj
    . N. X: A$ u  d& x* w( I& ?: |: A' Upep-set树脂砂铸造,旧砂的再生设备一般处理LOI都不会很好!!!因为这种树脂属于酚醛类树脂,沙粒表面的树脂膜有韧性,不易去除。而呋喃树脂膜有脆性,容易去除。如果pep-set砂的再生设备真的不太好,则LOI越来越高,铸件表面出现很多缺陷。就像当年在大门铸造一样。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-19 02:05:01 | 显示全部楼层
    回复 33# 铸冶艺人
    - D! d9 S6 Q  h
    + A4 r. A4 i# C0 ]3 N- G; n, L! H9 B: K, D9 k" |- q
        我们对原砂与再生砂进行分析结果显示,再生砂各项指标甚至略好于新砂,采用呋喃树脂的结果显示此缺陷明显下降
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    奋斗
    2016-12-5 11:27
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-25 22:53:47 | 显示全部楼层
    回复 34# xinhwj ( M  O/ `* b# s& d( \* T$ J9 a% y
    - X' h6 E3 b, f7 G5 q
    ' z) \2 N0 G/ y) v
        嘿嘿,是热法再生砂,几乎不用新砂。为消除此缺陷连续使用了一周新砂,但没任何效果。有迹象显示使用旧砂(未经热法再生处理)此缺陷明显减少到可忽略的程度,因为未批量生产仅在试验中所以不敢肯定
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    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-12-26 22:09:46 | 显示全部楼层
    回复 13# xinhwj
    ; U  b3 ?6 j3 W( Q
    7 i  g$ ~0 ]  q( y( {6 s1 _. |$ U' V: G0 y/ |. \
        请教一下。第六条,热风机烘烤1小时25分钟是以什么标准确定的?
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    开心
    2025-12-10 15:55
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-12-26 23:23:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 windak 于 2011-12-26 23:24 编辑 # R% N; l# X& K! y( K
    1 g+ k* K8 ]" x7 m% Z; K2 t
    楼主所说的问题肯定的一点是前段时间有过正常的,而且是一段时间.& m4 t! F; b( |0 z
    我想说的是这基本就是型砂引起的缺陷.型砂无非就那几种材料:原砂,树脂,固化剂.(其他或可加添加剂), N7 r( |' F; p) h" v0 ]
    这几种材料真的就没有变化吗?原砂的含硅量(亦可看出杂质含量)有变化吗?树脂厂家工艺有变化吗?(据我所知不少树脂厂对夏天与冬天的工艺会有所调整.). A  v" J  N) A1 N
    如需加添加剂,铁砂(不是粉)是不错的选择.

    该用户从未签到

    发表于 2012-1-2 10:43:42 | 显示全部楼层
    回复 36# RT-FLEX
    % [  j0 K) A6 v7 J$ P8 k9 |4 i2 m+ i- t; r' f

    & A% d3 W  ]5 f7 ?    谢谢关注。一般根据砂箱尺寸或铸件吨位来确定烘型时间。砂箱尺寸φ1200-2000,铸件重量0.5-2吨烘干时间为1.5-2.5H。温度:180-200℃。太小的件或不加工的铸件一般不烘型。
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    发表于 2012-1-2 11:04:34 | 显示全部楼层
    回复 37# windak
    # T3 O+ `3 I0 {
    & V( u5 K1 I& n# q. X9 V: f6 N2 I4 E4 j" [; X/ s8 G" [
        发现问题后首先对所有原材料进行了分析并咨询了供应商,这个因素被排出了。7、8月份未采取任何措施但所有产品均无此缺陷,对比了此间的原材料与前期无异。现在进行大量使用背砂的实验效果明显,但因此造成的其他问题正在谨慎关注中
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    奋斗
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-1-10 12:11:58 | 显示全部楼层
    回复 39# xinhwj
    4 z9 |- }9 l- a! P, `5 J9 y4 R6 C6 h( j: }
    3 D# P7 Y+ A$ a" n: l! n
        求良方!哪位高手再给点思路呀?
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