纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


楼主: zhuhun1009

[交流] 近段时间试验的QT500-7结果,与大家一起分享。

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2022-11-20 14:21
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-26 11:10:51 | 显示全部楼层
    增碳剂是怎么加入方法,直接放在炉底还是其它什么方法,吸收稳定吗?

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-27 20:52:47 | 显示全部楼层
    我们正准备生产几款QT产品,学习了。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-24 20:23
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-1-2 01:00:40 | 显示全部楼层
    回复 41# wellswong 3 w$ ]: l2 j2 k6 z
    加入生铁和回炉料熔化5-8分钟,等熔化出铁水就加入增碳剂;
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-24 20:23
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-1-2 01:02:56 | 显示全部楼层
    回复 40# wellswong ) d4 n9 m' u/ o+ [4 P) @2 \
    本体哦
  • TA的每日心情

    2022-7-7 08:03
  • 签到天数: 58 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-1-5 08:38:18 | 显示全部楼层
    冲入法1.17%的球化剂确实牛叉,出铁重量是多少,出铁温度?球化包内有加覆盖剂之类的东西吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-24 20:23
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-1-12 17:23:34 | 显示全部楼层
    回复 45# csr瞿
    ; W8 K, S! U* Q5 }  s2 S) j  g出炉温度 1530-1560之间;球化后的温度为1440-1465;出铁重量为750-800Kg;球化剂加入量为9Kg;球化剂上面覆盖硅粒加铁销捣紧实。碳当量稍微高点;孕育效果好一点;浇注时间8分钟之内;一切就OK了!!!
  • TA的每日心情
    奋斗
    6 小时前
  • 签到天数: 768 天

    连续签到: 14 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-2-12 01:32:25 | 显示全部楼层
    减锰、降硅;浇注时间按球化完成后开始计算。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 00:01
  • 签到天数: 3677 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-2-12 09:27:48 | 显示全部楼层
    回复 19# 青海刘连琪 ! M% i4 T4 X0 h6 j8 Y
    2 e& z. w; r# I2 ~0 }6 M6 B
    同感,年前接到家客户的订单,要求做球墨铸铁材料的玻璃模具,提出的要求就是Mn含量要小于0.3%

    该用户从未签到

    发表于 2013-2-18 16:42:29 | 显示全部楼层
    回复 21# zhuhun1009 ( W* ]8 k  k9 v( ?- K

    ( r, X8 |! z' L/ ^6 b( d你好,可以QQ交流吗" }9 m# [4 u/ K3 r0 t0 }
    1004468927
  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-7 16:32
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-2-19 13:51:20 | 显示全部楼层
    楼主讨论的是小件,一般小件做到QT500-7比较容易些,刘老师说球铁不主张使用锰作为合金化元素,那么采用什么方法呢?对于厚大断面碳当量太低,可能产生缩孔啊。
    , I3 A* V" M: Y. s" |0 U* d/ u如铸件在25公斤以上,在不产生缩孔的前题下,楼主的方法能不能达QT500-7的要求还值得商讨。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-30 10:16
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-2-19 14:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dragon2009 于 2013-2-19 14:55 编辑
    . ~$ V) s8 [0 H9 U) t0 r
    * b/ P+ D( X) N$ `首先,我只看楼主的配料单发现的问题,楼主的生铁配料比例偏低,废钢的配料比例偏高,势必增碳剂增加使用量。另外Mn的加入量在0.7%是否有点高啊?还有看回炉料的成分C,Si都不是很符合啊,C怎么在3.48%呢,Si怎么又到了2.85了,什么件啊?是否C有点低?Si有点高啊?: D( N0 E! P3 |. Q5 v. {0 h
      W/ p% V5 K2 L+ ~6 o
    再次看熔炼要求啊,C3.6-3.7%,就结果来看的话,3.65的C的啊,3.6-3.7烧损在多啊?一般的话出炉经球化C也烧损在0.1-0.3左右吧!怎么还在3.65呢?. \# D7 i0 z0 h& P3 x- n2 D1 F
    7 z( q  J! v$ w

    ( ]5 q2 b7 z( r还是看配料的时候的原始资料碳和硅的成分不协调,使用过别别的牌号的回炉料?怎么没有分别牌号存放吗?
    - Y3 Q- n: Z$ E2 M
    ' ~- l0 b$ B9 w: A2 F* }$ ~7 _6 ?  Q0 f* B  r7 q8 J
    (回炉料C3.48,出来后C3.65.回炉料Si2.85,出来Si265)
    " H% S; K, y; l' e. g* x
    ; A7 J3 @$ a. `$ t再说Mn吧,0.56%不说是高吧,但是也很高了吧,我们的话也就是上限也不会高于0.6%啊!6 D9 x& C" _  \/ Q2 U5 q
    ( _8 Q  H4 k$ u& z

    / D3 m1 z! }+ n/ a至于合金化我觉得是Mn可以加,再说我也是这么做的,毕竟是便宜啊,当然不可多加啊,还有你的延伸率是我佩服的,我的Mn也就在0.45左右,延伸也没有你的高(10-17.9)!当然了我的抗拉还是比你的高点的最高的在600多了!!哈哈
    $ k2 u: L  [& A$ ^7 R* G) Z! A7 O
    - q1 f. g7 L7 H; y
    最后我再强调一点啊,我一直以来非常不赞同的是,你的孕育量加入0.95%,而随流的0.4%,其余的加入包内覆盖!!6 }" \- ]/ m- n' t( \
    $ E% x- u) a- `0 t4 F& O4 U
    没有必要啊,有时间你搜索一下论坛的相关内容,杜绝浪费啊!也没有起到很好的作用,真的是浪费啊,不说了!哎

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-19 04:20:22 | 显示全部楼层
    楼主辛苦,能和你交流吗?QQ270959324
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-2-27 14:01
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-19 08:37:15 | 显示全部楼层
    回复 1# zhuhun1009
    " j6 d5 ?/ p% x" T3 w: `
    7 B2 w5 Y' ], ]: o" v
    ) u5 a, Q# e3 I# Q! U) S  W) o    这样的小件球化率低了。
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
  • 签到天数: 103 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-19 09:45:29 | 显示全部楼层
    450都能做到500.
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
  • 签到天数: 103 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-19 09:45:40 | 显示全部楼层
    做450时都能做到500.
  • TA的每日心情
    奋斗
    6 小时前
  • 签到天数: 768 天

    连续签到: 14 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-3-19 15:42:36 | 显示全部楼层
    适当降低CE,不加Mn或少加,0.4%随流应该在反应完后,出余水时再加效果会好点
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
  • 签到天数: 96 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-22 14:04:48 | 显示全部楼层
    谢谢交流,我感觉(自己水平有限),为节约成本,不使用增锰,而用降低硅含量来达到目的,主要降低原铁水硅含量。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-24 20:23
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-5-12 20:19:43 | 显示全部楼层
    回复 47# 晨曦2008 3 y4 C6 j% E+ `
    是的
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-24 20:23
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-5-12 20:21:57 | 显示全部楼层
    回复 48# 老翻砂匠
    # j' S! h! h$ d) g8 f有些客户就是刁钻古怪;要求十分的苛刻;专找最高的要求让你做.
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-24 20:23
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-5-12 20:25:15 | 显示全部楼层
    回复 50# lzp580226 你好!我这的铸件90%的球铁铸件都在25Kg以下;
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-3-9 14:20 , Processed in 1.735239 second(s), 19 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表