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[求助] HT250铸件加工表面黑点怎么解决

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-8 13:05:51 | 显示全部楼层
    回复 40# 老翻砂匠 6 y9 M# [9 z1 d- ]! ^% |4 P
    因为当时我们的产品出现缺陷的面加工量比较小,加工量只有1mm,我后来把此面的加工面的加工量增加到2mm,就根除了这种缺陷。
    ) {- L  \0 {- Z8 F, _2 H. b4 N& [8 ?具体原因我也不是很清楚,我做出此推断呢,主要是这种以下两种“
    7 z) Q1 C0 V6 k2 X1.这种缺陷,不可能是缩松,缩松不可能均匀分布于这个面上,最多也就一部分。% K7 I/ M* h+ q, N1 U
    2.这种缺陷也不是石墨粗大,我想这个成份对于这种铸件,出现石墨粗大的几率应该很小。3 y. h3 ]% @5 w3 U0 m( ]
    这种缺陷应该是夹杂物,经车削后脱落造成的。至于夹杂物的来源铁水和型砂的反应产物,估计是与膨润土起了反应。
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:46:25 | 显示全部楼层
    回复 39# Xavier2005
    % a/ Y/ {% \4 z  P" q9 s! ~$ ]6 l/ h% e6 p

    . S6 a  u0 y2 K: O/ `7 Z" Q7 B( W    表面加工量3mm
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:51:43 | 显示全部楼层
    回复 26# 老翻砂匠
    : o  ~# }/ t8 l; I) q! u  L; @
    $ Y9 P5 D  Q& m% F) a2 {, o& @* y6 f; A9 K9 Z  }8 P
        我们分别使用转速2000转-130转,效果不见效
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:53:44 | 显示全部楼层
    回复 43# 跳出圈外 0 E' R: k$ t1 G; j7 |

    3 `0 w9 S$ Y: [. Z: l
    % E2 B( S; y6 k  P    2000转采用洗削,130转采用车床加工
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-8 13:56:36 | 显示全部楼层
    回复 41# Xavier2005 0 `9 a8 a8 f+ \0 u- O

    8 y+ ^6 j8 \& }, r6 @9 H2 v/ c; P$ C" O" A8 x/ k
        试想,会不会与孕育处理的工艺有关~
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:59:22 | 显示全部楼层
    谢谢各位专家、老师!
    - _; g% N+ @) M/ C+ {7 R/ r结合各位专家老师的意见,我计划今天调整一下进行再次试制,试制结果出来后再将结果共享给大家。
    / f* f' u8 Z% e: n3 f$ ]% M/ V! i方案如下:# @1 Z$ j1 i+ ?% l
    1、化学成分控制:
    8 G2 v( U7 s1 A7 QC:3.1-3.2%,Si:1.8-2.0%,(原铁水控制1.4-1.5%之间),Mn:0..7-0.8%,S:0.06-0.1%, P:≤0.1%,Cu:0.4-0.5%, Sb:0.02-0.03%
    + N& Z7 j" l  S7 v, W+ u" R2、浇注温度控制:1380-1330°C
    4 A" J5 m0 W: a* C% }3、孕育方式:
    . l& ~- S3 s( Q3 w3 f) W) n采用三次孕育,一次出铁孕育0.3%;二次孕育转包孕育0.2%;三次孕育浇注随流0.1-0.2%。孕育材料:硅钡孕育剂。3 ]: d" ^2 ?) }; f+ z. f
    4、配料采取多用废钢方案。配料如下:
    2 L- l4 q! W6 _7 q) E生铁20%,回炉料55%,废钢25%,加增碳剂0.5%,(按60%收得率计算),其它成分待铁水熔化后依据检测结果调整。
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 14:08:00 | 显示全部楼层
    请各位专家、老师提提建议。谢谢了
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-10-8 14:12:32 | 显示全部楼层
    回复 46# 跳出圈外
    0 A9 ?4 U, o- u! Y7 |这个成分应该没有麻点了,如还有,继续降碳。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-10-8 14:15:48 | 显示全部楼层
    回复 1# 跳出圈外 , c% Z4 Y! ]( Q8 _& {8 u
    : c( a' I; F! r( U

    : a9 X2 {# ^& y3 S3 Q+ s: ]    看照片应该是缩松缺陷。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-8 15:04:50 | 显示全部楼层
    回复 48# 高大有 $ y" G: P3 D1 K# c& d6 H& m
    ) x: Z& S- Q) S5 _) [! J$ G; v
    ) u8 f: r- D  P) e4 `
        观点相同!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-8 18:35:47 | 显示全部楼层
    回复 46# 跳出圈外
    " ?* d3 u& ?4 }  |! b6 {% B* }4 s7 u! _' ]
    你的铸件多重呢?
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     楼主| 发表于 2014-10-9 11:09:59 | 显示全部楼层
    回复 51# Xavier2005
    ' Q2 A2 |3 p1 z' c) W* D
    0 }0 J8 N! n. k& y. ]$ b6 }( C% ?3 I9 `
        20gk
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     楼主| 发表于 2014-10-9 11:11:03 | 显示全部楼层
    回复 51# Xavier2005
    0 n$ o2 R5 a, |% l- D8 R- _/ B2 Z
    + O% P3 v1 K8 z9 Y" n, m# n9 \7 x2 O5 o3 Z$ V
        就是铸件中心部分厚大达60mm
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-9 11:48:03 | 显示全部楼层
    回复 53# 跳出圈外 - |- x0 K' W- h% E2 U- E

    ; b& {) E) @$ }9 c5 W) H0 w给个完整的加工件看看
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     楼主| 发表于 2014-10-10 10:52:03 | 显示全部楼层
    铸件.doc (249 KB, 下载次数: 266)
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     楼主| 发表于 2014-10-10 11:10:06 | 显示全部楼层
    回复 50# 老翻砂匠
    / n& y( y/ H0 W. g( Y" q6 l# k) G- [- R* F) q
    1 f! X! o: O, N6 w9 b  B. i
        QQ图片20141010110322.jpg 实验结果出来了,结果还有
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     楼主| 发表于 2014-10-10 11:11:34 | 显示全部楼层
    回复 56# 跳出圈外 ' k/ H1 P% _6 K6 m5 `

    4 N, [. r; w# E- c$ Q2 N/ F
    4 E7 J2 _4 n% k9 i: g& G& f" I* d    请各位老师专家在想想法子,谢谢了!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-10 11:46:30 | 显示全部楼层
    回复 57# 跳出圈外
    3 U8 x+ d8 R6 K8 ~$ |" [, C$ _' C  m) x; B# ^4 J- U' }
    你把这次试验的成分,熔炼与孕育处理工艺详细讲讲吧,总感觉有点蹊跷~
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-10-10 14:31:08 | 显示全部楼层
    建议:1.暂时不加生铁,用70%废钢+回炉料生产一炉;2.最后的化学成分C3.1-3.2%等不变;3.不要用哪种挤压的颗粒状态的增碳剂!4.出炉前1535度以上开始高温静置10分钟。
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    奋斗
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     楼主| 发表于 2014-10-11 08:18:03 | 显示全部楼层
    回复 58# 老翻砂匠
    " E' m6 M8 T% g3 q9 `3 k/ S9 M% F
    + V9 t0 x5 x7 e; z  m5 h! U: {% u7 ~1 c; E8 ^" `
        本次实验采用20%生铁,25%废钢,55%回炉料,加增碳剂0.5%熔炼,孕育采用三次孕育,一次在出铁时铁水包内冲入0.5%,一次在转包时冲入0.2%,第三次浇注随流孕育0.1%左右,孕育剂采用硅钡孕育剂,浇注温度1371°浇注包内包头测量,化学成分见附件: QQ图片20141011081013.jpg QQ图片20141011081022.jpg
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