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[求助] HT250铸件加工表面黑点怎么解决

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    2 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-8 13:05:51 | 显示全部楼层
    回复 40# 老翻砂匠
    " _3 w6 A! Y) A因为当时我们的产品出现缺陷的面加工量比较小,加工量只有1mm,我后来把此面的加工面的加工量增加到2mm,就根除了这种缺陷。9 J/ n1 ^5 W" V4 w
    具体原因我也不是很清楚,我做出此推断呢,主要是这种以下两种“
    + X7 c% P4 {2 S, T! p9 v; w1.这种缺陷,不可能是缩松,缩松不可能均匀分布于这个面上,最多也就一部分。
    , |9 y0 I  n3 b+ w2.这种缺陷也不是石墨粗大,我想这个成份对于这种铸件,出现石墨粗大的几率应该很小。
    # Y" H0 ^- \- I8 d这种缺陷应该是夹杂物,经车削后脱落造成的。至于夹杂物的来源铁水和型砂的反应产物,估计是与膨润土起了反应。
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    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:46:25 | 显示全部楼层
    回复 39# Xavier2005
    3 q: v9 k2 @1 p6 I8 z  ~0 {+ ]3 P4 D+ M- V& u/ |

    / l2 s, ]9 R+ y; j* J    表面加工量3mm
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:51:43 | 显示全部楼层
    回复 26# 老翻砂匠
    ' Y6 ~9 ^8 D3 [) A% |8 l/ }! Q# p; o, }
    : |. X! w, L6 h/ V5 G* J$ \- U
        我们分别使用转速2000转-130转,效果不见效
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:53:44 | 显示全部楼层
    回复 43# 跳出圈外 2 v0 j5 n$ P. Z: D$ Z2 ^

    4 y/ A% \8 b+ B
    9 Y9 u7 |# D: m    2000转采用洗削,130转采用车床加工
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-8 13:56:36 | 显示全部楼层
    回复 41# Xavier2005
    ( {5 Q8 B* L7 l! A* O# A# g& V# j% M
    ) i1 k2 y" w7 Y: C8 e$ L
        试想,会不会与孕育处理的工艺有关~
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:59:22 | 显示全部楼层
    谢谢各位专家、老师!
    2 n5 a- @0 P  {7 \( c0 k& t结合各位专家老师的意见,我计划今天调整一下进行再次试制,试制结果出来后再将结果共享给大家。/ D0 f( j5 f/ B
    方案如下:" H1 h  n9 z" d) A" j1 j
    1、化学成分控制:+ L& c# a( h7 U# h) M, q
    C:3.1-3.2%,Si:1.8-2.0%,(原铁水控制1.4-1.5%之间),Mn:0..7-0.8%,S:0.06-0.1%, P:≤0.1%,Cu:0.4-0.5%, Sb:0.02-0.03%
    7 Z- `: t, p6 ]2、浇注温度控制:1380-1330°C/ c- h9 l& i1 h" q. V) i
    3、孕育方式:
    ; Y1 C. G; p$ m) s8 @采用三次孕育,一次出铁孕育0.3%;二次孕育转包孕育0.2%;三次孕育浇注随流0.1-0.2%。孕育材料:硅钡孕育剂。
    5 U/ o: Q3 |. P3 y+ L4、配料采取多用废钢方案。配料如下:: _- A) m* R# i* V; v
    生铁20%,回炉料55%,废钢25%,加增碳剂0.5%,(按60%收得率计算),其它成分待铁水熔化后依据检测结果调整。
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 14:08:00 | 显示全部楼层
    请各位专家、老师提提建议。谢谢了
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    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-10-8 14:12:32 | 显示全部楼层
    回复 46# 跳出圈外 ! j- S% z+ ~9 E$ B
    这个成分应该没有麻点了,如还有,继续降碳。
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    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-10-8 14:15:48 | 显示全部楼层
    回复 1# 跳出圈外 ' D1 X. I, [# d# Y. Q
    . M$ k* G1 c$ r3 f2 J: o+ e+ e8 M

    # v3 F2 a  W; Z% |/ X. A8 [: o- c    看照片应该是缩松缺陷。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-8 15:04:50 | 显示全部楼层
    回复 48# 高大有
    5 g, G1 f/ a9 B$ \0 v. G! v! P0 d
    - X# m1 @8 a# {" S  a
    : }  Q& w& b5 J6 O    观点相同!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-8 18:35:47 | 显示全部楼层
    回复 46# 跳出圈外 % c9 b8 g8 e& f. U, N$ ^$ i; k
    4 ?0 j* p% S- p1 r- B
    你的铸件多重呢?
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     楼主| 发表于 2014-10-9 11:09:59 | 显示全部楼层
    回复 51# Xavier2005
    8 \( `8 U* Q7 E4 w' n% K& B9 Y( Y! O" t0 |9 ~, W. U

    5 b/ V* U: t+ Z1 W    20gk
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     楼主| 发表于 2014-10-9 11:11:03 | 显示全部楼层
    回复 51# Xavier2005 " L# c# D* D$ X% D. ~8 n

    " K( D" j8 V0 x  d5 }) W, h* N2 A2 T+ _( a" M4 b; O: ?; q6 s
        就是铸件中心部分厚大达60mm
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-9 11:48:03 | 显示全部楼层
    回复 53# 跳出圈外
    1 p7 ~/ _+ l6 `0 W" X2 f& Q8 q! Q0 x4 G& V
    给个完整的加工件看看
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     楼主| 发表于 2014-10-10 10:52:03 | 显示全部楼层
    铸件.doc (249 KB, 下载次数: 260)
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     楼主| 发表于 2014-10-10 11:10:06 | 显示全部楼层
    回复 50# 老翻砂匠
    & R# m2 r0 e1 Q2 C  y
    : @' u3 u, p8 H8 b7 H
    7 a% ?# i+ _/ ~9 z$ u+ f* x8 @    QQ图片20141010110322.jpg 实验结果出来了,结果还有
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     楼主| 发表于 2014-10-10 11:11:34 | 显示全部楼层
    回复 56# 跳出圈外
    ; S5 U: m# W3 k+ {$ m
    2 |! K9 E& v5 w0 d* d) ^/ u2 r! s+ B. a' a
        请各位老师专家在想想法子,谢谢了!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-10 11:46:30 | 显示全部楼层
    回复 57# 跳出圈外
    8 A, X4 \% }$ o/ n0 E: x( F- {0 b) B1 K9 i, [# O+ b. l# Y9 x% e4 n  @
    你把这次试验的成分,熔炼与孕育处理工艺详细讲讲吧,总感觉有点蹊跷~
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-10-10 14:31:08 | 显示全部楼层
    建议:1.暂时不加生铁,用70%废钢+回炉料生产一炉;2.最后的化学成分C3.1-3.2%等不变;3.不要用哪种挤压的颗粒状态的增碳剂!4.出炉前1535度以上开始高温静置10分钟。
  • TA的每日心情
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-11 08:18:03 | 显示全部楼层
    回复 58# 老翻砂匠 $ i( @2 A7 g; H& [3 O  v+ Z" b) n

    ( U! u$ U# r) i& L- U3 e; Z
    7 V& Z1 u2 _; c3 w9 p7 V    本次实验采用20%生铁,25%废钢,55%回炉料,加增碳剂0.5%熔炼,孕育采用三次孕育,一次在出铁时铁水包内冲入0.5%,一次在转包时冲入0.2%,第三次浇注随流孕育0.1%左右,孕育剂采用硅钡孕育剂,浇注温度1371°浇注包内包头测量,化学成分见附件: QQ图片20141011081013.jpg QQ图片20141011081022.jpg
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