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[求助] HT250铸件加工表面黑点怎么解决

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  • TA的每日心情
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    10 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-8 13:05:51 | 显示全部楼层
    回复 40# 老翻砂匠
    6 ?: F3 I1 I  m" M& x) P" l5 C因为当时我们的产品出现缺陷的面加工量比较小,加工量只有1mm,我后来把此面的加工面的加工量增加到2mm,就根除了这种缺陷。! A% n( P! W; X- x; v: R* Q- N4 a
    具体原因我也不是很清楚,我做出此推断呢,主要是这种以下两种“
    ' X/ U( J& R9 i& a  P- M+ F% P+ U1.这种缺陷,不可能是缩松,缩松不可能均匀分布于这个面上,最多也就一部分。; t( F% d! a. F( r- j2 Z( g
    2.这种缺陷也不是石墨粗大,我想这个成份对于这种铸件,出现石墨粗大的几率应该很小。
    4 n. f) c  [4 Z6 G2 L# S9 y这种缺陷应该是夹杂物,经车削后脱落造成的。至于夹杂物的来源铁水和型砂的反应产物,估计是与膨润土起了反应。
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    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:46:25 | 显示全部楼层
    回复 39# Xavier2005 ) S8 k/ [% ]( ]/ `# i1 r+ E1 h

    : h9 J! {- f$ m% E# S- n0 U8 I3 F2 u6 z3 L- ?5 K
        表面加工量3mm
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:51:43 | 显示全部楼层
    回复 26# 老翻砂匠
    7 K5 w# y! s2 B+ p; C9 V& m
    , W- |+ b: j" b; N" Q$ k: c' E/ m- P) v7 T9 [3 `7 `9 ?: K2 c
        我们分别使用转速2000转-130转,效果不见效
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:53:44 | 显示全部楼层
    回复 43# 跳出圈外
    / t& w3 _: X% p; O0 D
    1 c% [) ~0 u/ W% i5 q% k  t" w( H# A. d8 x) p. f
        2000转采用洗削,130转采用车床加工
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    19 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-8 13:56:36 | 显示全部楼层
    回复 41# Xavier2005 . R1 k5 P* ~2 d9 v% D) X

    2 R' }5 r- r; T0 r/ N; u# ]6 W0 C; o& Y: U3 J- L
        试想,会不会与孕育处理的工艺有关~
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    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 13:59:22 | 显示全部楼层
    谢谢各位专家、老师!* e+ r0 K9 q* C& L; z4 v# k
    结合各位专家老师的意见,我计划今天调整一下进行再次试制,试制结果出来后再将结果共享给大家。
    & ~/ Z: J) u1 [' b方案如下:
    / s- c3 A6 u# k; p- Z1、化学成分控制:1 S4 s: I+ f" O) [  g0 K
    C:3.1-3.2%,Si:1.8-2.0%,(原铁水控制1.4-1.5%之间),Mn:0..7-0.8%,S:0.06-0.1%, P:≤0.1%,Cu:0.4-0.5%, Sb:0.02-0.03%" {3 c# C- H  @( e( d6 s& n: Z
    2、浇注温度控制:1380-1330°C, i0 ?1 U) U; A  z
    3、孕育方式:( S5 g2 F% l9 M* N: S
    采用三次孕育,一次出铁孕育0.3%;二次孕育转包孕育0.2%;三次孕育浇注随流0.1-0.2%。孕育材料:硅钡孕育剂。
    1 ?$ m" w! @; L- E" C- @: m# _4、配料采取多用废钢方案。配料如下:
    8 @. r3 M" K% J- Q生铁20%,回炉料55%,废钢25%,加增碳剂0.5%,(按60%收得率计算),其它成分待铁水熔化后依据检测结果调整。
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    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-8 14:08:00 | 显示全部楼层
    请各位专家、老师提提建议。谢谢了
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    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-10-8 14:12:32 | 显示全部楼层
    回复 46# 跳出圈外
    ! G) V8 d& u; e这个成分应该没有麻点了,如还有,继续降碳。
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    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-10-8 14:15:48 | 显示全部楼层
    回复 1# 跳出圈外 6 z9 A3 K0 G, L  o9 u0 b

    8 B6 s, F: H3 ~$ t( k( G3 R
    - B9 J# k* L9 t5 t. `* ~    看照片应该是缩松缺陷。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-8 15:04:50 | 显示全部楼层
    回复 48# 高大有 5 m( t6 X/ o' J3 d2 b" }
    - p0 Z" S. Z0 ?$ {" ]5 |3 M9 P

    7 ]2 m; \# _# G    观点相同!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-8 18:35:47 | 显示全部楼层
    回复 46# 跳出圈外 ' I# N7 N) z/ K! E5 g0 W' p0 i0 `1 N
    # U9 j! e) S3 `% b
    你的铸件多重呢?
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-9 11:09:59 | 显示全部楼层
    回复 51# Xavier2005 . f* ]! D  ^% Y) k: k* I2 ]
    " ?. @: ]% s% H. F% ?

    4 M$ l# d/ p4 ^: M    20gk
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     楼主| 发表于 2014-10-9 11:11:03 | 显示全部楼层
    回复 51# Xavier2005
    ! I9 q& B7 I# M; B0 i/ B7 p: \+ ]$ C, T- b3 y4 _* K0 r& s( [
      Z! Z; a7 C# W4 N
        就是铸件中心部分厚大达60mm
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    10 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-9 11:48:03 | 显示全部楼层
    回复 53# 跳出圈外 ! Q5 {, Y" {8 ~' X6 f- `4 }" x
    * Q' @  C" g$ C/ ^  l- o- k; b
    给个完整的加工件看看
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     楼主| 发表于 2014-10-10 10:52:03 | 显示全部楼层
    铸件.doc (249 KB, 下载次数: 274)
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     楼主| 发表于 2014-10-10 11:10:06 | 显示全部楼层
    回复 50# 老翻砂匠
    5 V* O7 h% m# `; u4 e/ D; {6 }
    3 `: x2 Q  q$ M: ]/ w7 ]) c5 Z8 e& [
        QQ图片20141010110322.jpg 实验结果出来了,结果还有
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     楼主| 发表于 2014-10-10 11:11:34 | 显示全部楼层
    回复 56# 跳出圈外
    / e+ E' \# T/ K3 n9 G; S2 R! y0 S3 L, I# \
    % l* c. b# [/ T
        请各位老师专家在想想法子,谢谢了!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-10 11:46:30 | 显示全部楼层
    回复 57# 跳出圈外
    & E$ N2 u1 D0 X% [' R; \* I" T
    - Q# X( ?$ |& t; _" I1 z你把这次试验的成分,熔炼与孕育处理工艺详细讲讲吧,总感觉有点蹊跷~
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-10-10 14:31:08 | 显示全部楼层
    建议:1.暂时不加生铁,用70%废钢+回炉料生产一炉;2.最后的化学成分C3.1-3.2%等不变;3.不要用哪种挤压的颗粒状态的增碳剂!4.出炉前1535度以上开始高温静置10分钟。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-11 08:18:03 | 显示全部楼层
    回复 58# 老翻砂匠 + ~$ @3 S' X) Q, w# j7 `, u
    ' N" a3 C3 h* k+ n& ~/ P6 [
    - |( i; y! Y% N1 n2 W; j8 t& j* t$ s' f
        本次实验采用20%生铁,25%废钢,55%回炉料,加增碳剂0.5%熔炼,孕育采用三次孕育,一次在出铁时铁水包内冲入0.5%,一次在转包时冲入0.2%,第三次浇注随流孕育0.1%左右,孕育剂采用硅钡孕育剂,浇注温度1371°浇注包内包头测量,化学成分见附件: QQ图片20141011081013.jpg QQ图片20141011081022.jpg
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