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楼主: 一郭到底

[求助] 缸体顶面分层,缩凹

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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-20 17:52:53 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-5 17:59' v, |: b" c  @0 U5 c- G2 h: x
    查一下Sb残量有无大的变化.是否后者Sb残量略高.
    3 C4 o" Q, x! h& c& i9 z而后再分析.

    - d  o: H: L) ~* x/ u4 A  Z  ?嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大比例废钢(60%)5%生铁  普通增碳剂(3000)Sb复合。感觉走的太快了。求大神指点下 影响流动性主要有那几方面 ?感觉现在的碳 完全都不起作用了一般 如死碳一般
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-20 18:09:03 | 显示全部楼层
    炉台用CE计控制范围是多少?3.45的碳,2.1的硅可以通过合金化应该是做不到另铸试棒340的强度的,除非实际没这么高。(如果有坛友做到的请分享一下。)
    9 U" R9 K' L( p9 d6 Q" y" D
                                   
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-20 18:13:19 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 17:52
    / Q8 x$ O7 r* k: p8 a; d嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大 ...

    6 j* L* E4 X0 C& o: m/ [: @嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大比例废钢(60%)5%生铁  普通增碳剂(3000)Sb复合.
    1 l% A  @) F- ?  ~4 t6 ]7 L2 g& l0 }! |3 m+ R
    谈一下具体熔.铸工艺.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-20 18:22:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-20 18:25 编辑
    4 F' D1 N$ P% y+ ]& }/ B% q# @( L
    一郭到底 发表于 2017-7-20 17:52
    5 H# V6 H9 a6 n嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大 ...
    7 p, O" b+ j( m  n$ Y8 V2 j
    * m: ?5 N/ o2 b0 ~
    有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下.
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:22:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:104 x6 H% i! ?+ |' R* F* v$ z' `/ L
    1:碳当量没问题哈 这个最先被排除的 现在提高了碳当量 碳提高了0.1-0.15 热节大的铸件几乎全部报废。
    # W* t* ]+ f5 G( f! y关 ...

    + H: u4 T  ~) K主打产品 现在确实是这样控制的..缩孔比例很少1%左右,更多的是凹陷。

    点评

    好的.  发表于 2017-7-20 18:24
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:26:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:22
    7 p0 }( b6 o  {% o5 S8 n有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下. ...
    2 {. c# p0 W, ?& K5 C
    这个也是成熟工艺 现在出问题了
    223693666927689646.jpg
    353445539756006177.jpg
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    发表于 2017-7-20 18:27:42 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:22/ @3 P' }: {: m) [
    主打产品 现在确实是这样控制的..缩孔比例很少1%左右,更多的是凹陷。
    ) k( v3 V* [1 R8 v2 m' H; \* \# E
    也就是说,你谈的缩,主要是缩陷.(在大的热节部位)
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:28:51 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:27! Z( K4 F6 ]/ H' S2 W  y# {
    也就是说,你谈的缩,主要是缩陷.(在大的热节部位)

    1 i) y5 u) l* Q' p" a8 A& n恩 发生位置都在热节地方的
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    发表于 2017-7-20 18:48:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 08:09 编辑
    ! y( ^3 X. p- G- I: C$ ~$ v9 h/ d/ ~" C% L$ Y+ p2 l6 o; P6 G
    还有一个问题.是否这种缺陷.是在增大废钢比例以后.
    6 K' B3 Y1 [% \- p1 v/ x  \) W6 f1 p/ E$ e; ]
    用的什么孕育剂?
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    4 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-7-20 19:12:06 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:26/ t  Y3 b' m4 p( g- i
    这个也是成熟工艺 现在出问题了

    7 X$ ]$ I) H0 P; d1 W/ M成熟的工艺现在出了问题了,这其中肯定还是某个因素变了,逐一对比查查,找找原因,能发现问题的~
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-20 19:27:43 | 显示全部楼层
    应该不是工艺问题,所以不能简单增碳,问题的核心是稳定性,强度的宽幅波动怎么来的?问题越来越严重,与之正相关的强度是不是很少见到300以下了?
    + U; q7 Y8 ^/ t3 y$ ^+ @8 h
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    发表于 2017-7-21 07:57:47 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:26, I% ?/ ^7 r3 ]# B; ?7 m) f
    这个也是成熟工艺 现在出问题了

    6 ]6 a# p9 J& u3 ]看图.流动性不好.液面收缩不正常.
    + Q5 A$ P: e3 V$ H* ^3 L用10X放大镜看一下冒口断面.有无白点和小气孔.
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     楼主| 发表于 2017-7-21 11:35:32 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:22
    $ Z9 S4 [, h, w) t/ y有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下. ...
    / g% |# N3 j% @& f6 E9 X, ]
    冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。
    QQ截图20170721113729.png

    点评

    电镜扫描图片  发表于 2017-7-21 12:05
    有图片么?  发表于 2017-7-21 12:05
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    发表于 2017-7-21 11:46:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-22 05:43 编辑 % p& M) ?) q) `/ J, J- d3 y
    一郭到底 发表于 2017-7-21 11:358 v# L$ L0 \; _0 L7 \# l
    冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。 ...
    2 C3 p. [; ~: S  I3 {4 h/ ^( \
    ) |; U4 _1 i+ l( y6 ^+ r' f
    5 Q% l# W1 W; q) e9 ^2 S

    ) Y; d$ t& C9 w/ \( p/ N看冒口形态.和冒口下的冷流.你的缺陷,应和碳当量.浇温没关系.% O* {. v2 w4 D6 q  S9 g

    0 r* ^. T2 G) q; Q2 c初步怀疑与铁水氧化有关.# m( N; g7 R% t! Y; _! M
    9 U% \, K3 I6 I) C9 ~; O. S
    1:用10X放大镜看一下冒口颈断面.有无白点和小气孔.再佐证一下.
    ; L) p0 X; b  v4 e0 w/ r' _8 \( K2:回答一下49楼的问题.
    2 W& |% H# o$ i7 q6 G1 A- Z3:浇注时铁水是否粘包.
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    发表于 2017-7-21 12:08:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 12:10 编辑
    , \0 u5 B% j: g0 U
    & \3 g; o9 F& A4 V9 H* V! x拿下显微镜的10X物镜头看也可以
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     楼主| 发表于 2017-7-21 13:08:38 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-21 11:46+ T4 G/ R* h2 a
    看冒口形态.和冒口下的冷流.你的缺陷,应和碳当量.浇温.初晶奥氏体出晶率没关系.
    % F% t. H0 r- |! c# y7 l0 T7 k/ d, `" y7 i$ d/ [
    初步怀疑与铁水氧化有 ...

    2 Y( l( `8 ]6 i无粘包的。
    QQ截图20170721131053.png
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    一郭到底 发表于 2017-7-21 11:35
    ! y) @2 E! d9 s% z% d, y+ i+ ]3 h冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。 ...
    / d+ z: W$ f2 }
    用的碳系 和硅钡
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     楼主| 发表于 2017-7-21 13:19:21 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-21 13:11+ \% I# j% G( ?
    用的碳系 和硅钡

    + y6 |/ Z: o3 n% o% F2 J- |....
    QQ截图20170721131716.png
    QQ截图20170721131628.png
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    发表于 2017-7-21 14:30:19 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-21 13:195 q, _6 d4 ~$ I( A& L9 l
    ....

    # Z" U% \* ?- b新采用的废钢的种类单一么.是何种废钢?
    截图00.jpg
    截图01.jpg
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    发表于 2017-7-21 14:34:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 14:39 编辑
    ) Q  L* F  ?+ T, [' _+ B- V  I6 b4 H. W! u+ s% a) v" u
    大体谈一下熔化工艺.
    9 G+ {9 t2 x' |9 a: g# E6 M+ e+ m& \. v
    + V/ K6 f9 y1 J+ s% _) s
    4 J" T* D' Z1 P+ A
    ; b7 t- n+ Y2 o" W% P% D, J无粘包的---和氧化关系不大.7 ?, J& T% x- ^& W# I
    3 u/ R4 }' O2 f* u! i8 U6 Q6 X

    * F' O0 y: r- c. \8 y& F- ^# ^+ A莱氏体----挺有意思.这可能又回到液体的初始流动性的要因问题上来.
    " ]( Q: h$ ?5 n0 n9 W
    截图02.jpg
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