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楼主: 一郭到底

[求助] 缸体顶面分层,缩凹

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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-20 17:52:53 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-5 17:59( V1 |* K) W3 E  a
    查一下Sb残量有无大的变化.是否后者Sb残量略高.* q0 ?0 w+ H% l, Q: D$ m2 L3 j
    而后再分析.
    # v2 V: d. E( L' {0 t
    嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大比例废钢(60%)5%生铁  普通增碳剂(3000)Sb复合。感觉走的太快了。求大神指点下 影响流动性主要有那几方面 ?感觉现在的碳 完全都不起作用了一般 如死碳一般
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-20 18:09:03 | 显示全部楼层
    炉台用CE计控制范围是多少?3.45的碳,2.1的硅可以通过合金化应该是做不到另铸试棒340的强度的,除非实际没这么高。(如果有坛友做到的请分享一下。)
    - d; U" {7 ?$ g( j
                                   
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    1 \9 {" g. }- Y/ C6 N1 L7 n
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-20 18:13:19 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 17:52
      J/ E  A' m: l嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大 ...

    # K7 x0 }2 l' r" a  z  s$ d嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大比例废钢(60%)5%生铁  普通增碳剂(3000)Sb复合.
    : b+ S+ _, |+ D( p' U# f: N0 V7 h1 D* \1 B4 j, l
    谈一下具体熔.铸工艺.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-20 18:22:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-20 18:25 编辑
    / c: v, i1 _8 O- z
    一郭到底 发表于 2017-7-20 17:52
    : J9 v9 `0 v8 Y7 w2 r嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大 ...
    4 G* X4 G7 n4 n# ~
    " p( A" F$ d$ W: o
    有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下.
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:22:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:10- M5 k$ `$ z7 n# S% w2 q  z0 x
    1:碳当量没问题哈 这个最先被排除的 现在提高了碳当量 碳提高了0.1-0.15 热节大的铸件几乎全部报废。( i5 h* w7 s8 k; ~
    关 ...

    3 K! m6 }) Q) d0 A) z! C( U& K8 ]主打产品 现在确实是这样控制的..缩孔比例很少1%左右,更多的是凹陷。

    点评

    好的.  发表于 2017-7-20 18:24
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:26:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:22/ k" S! R; W# ]6 K. D  D& T+ i$ i
    有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下. ...

    . F6 i4 ~* H: R; \+ K, V9 G- e0 L这个也是成熟工艺 现在出问题了
    223693666927689646.jpg
    353445539756006177.jpg
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    发表于 2017-7-20 18:27:42 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:22
    + w0 _7 l- k/ q0 x8 ]  j主打产品 现在确实是这样控制的..缩孔比例很少1%左右,更多的是凹陷。
    0 G& m: D2 M# y. _" ]1 n! I
    也就是说,你谈的缩,主要是缩陷.(在大的热节部位)
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:28:51 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:27
    : a7 M% Y" x- `, H4 u) e" J# g也就是说,你谈的缩,主要是缩陷.(在大的热节部位)

    ; ], S% ]6 \, r# U. p9 M9 p恩 发生位置都在热节地方的
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    发表于 2017-7-20 18:48:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 08:09 编辑 5 Y/ n6 |+ ~5 D" Z- p; z
    0 W$ I, W" A; ?: [* C( `# G$ D
    还有一个问题.是否这种缺陷.是在增大废钢比例以后.) X5 v! }0 s& ~; ~8 T

    ! Q2 m0 M7 C+ O. E! e2 L) {用的什么孕育剂?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-7-20 19:12:06 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:26
    ! R, \4 J& T' m这个也是成熟工艺 现在出问题了

    7 m# z% O1 w  {4 m: I: R" a成熟的工艺现在出了问题了,这其中肯定还是某个因素变了,逐一对比查查,找找原因,能发现问题的~
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    发表于 2017-7-20 19:27:43 | 显示全部楼层
    应该不是工艺问题,所以不能简单增碳,问题的核心是稳定性,强度的宽幅波动怎么来的?问题越来越严重,与之正相关的强度是不是很少见到300以下了?
    , s* _: {, q6 l5 k1 a
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    发表于 2017-7-21 07:57:47 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:26, V0 |3 N# c$ E
    这个也是成熟工艺 现在出问题了

    # e. `% {4 x  R% f看图.流动性不好.液面收缩不正常.
    + ]! Q4 [- v% Y8 h2 ~$ O& n& P$ G1 n用10X放大镜看一下冒口断面.有无白点和小气孔.
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     楼主| 发表于 2017-7-21 11:35:32 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:22
    , r7 G# ^7 Z& V有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下. ...
    7 ^6 d. u  U. \7 S
    冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。
    QQ截图20170721113729.png

    点评

    电镜扫描图片  发表于 2017-7-21 12:05
    有图片么?  发表于 2017-7-21 12:05
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    发表于 2017-7-21 11:46:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-22 05:43 编辑
    - Z& a+ J1 v( W3 E
    一郭到底 发表于 2017-7-21 11:35
    - @3 ]6 O" l; e( Z* k- ?, |冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。 ...
    % G: v+ N2 S* ?& y- K  e
    4 Z- ~; i) z5 `3 k

    " F& e: T4 w! a. m/ I& N( M% H3 R5 |" e2 r* x1 g: j& [- y/ d& I
    看冒口形态.和冒口下的冷流.你的缺陷,应和碳当量.浇温没关系.
    + h# G* X' H: h) D9 c3 r
    . g' S; }9 M& Y4 S- Q+ ^- D/ v初步怀疑与铁水氧化有关.
    " f  m7 K; p, ?' V  A% X$ }4 N# L9 r/ ?) I/ o  E
    1:用10X放大镜看一下冒口颈断面.有无白点和小气孔.再佐证一下.
    # \3 h4 L. l# h2:回答一下49楼的问题.
    9 F6 E9 h, f" M4 U' y3:浇注时铁水是否粘包.
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    发表于 2017-7-21 12:08:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 12:10 编辑
    8 q# Z$ A. v! b1 Q9 k/ U+ x8 H5 j8 {* K6 B2 h( d) M
    拿下显微镜的10X物镜头看也可以
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     楼主| 发表于 2017-7-21 13:08:38 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-21 11:46
    , T, ^! d- g6 {看冒口形态.和冒口下的冷流.你的缺陷,应和碳当量.浇温.初晶奥氏体出晶率没关系.' o- {$ J4 C, c, [0 _! b- H

    & t' {8 A- j! W3 m, ~; t初步怀疑与铁水氧化有 ...

    3 \9 k5 e6 y  `无粘包的。
    QQ截图20170721131053.png
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    一郭到底 发表于 2017-7-21 11:354 o  ]: m# U. T' H( U
    冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。 ...
    * b0 L& d( J" R& @$ `2 N/ }
    用的碳系 和硅钡
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     楼主| 发表于 2017-7-21 13:19:21 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-21 13:11/ v* [. P% q) [0 U) c
    用的碳系 和硅钡

    ) f+ J4 ?8 n7 S1 e% F....
    QQ截图20170721131716.png
    QQ截图20170721131628.png
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    发表于 2017-7-21 14:30:19 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-21 13:193 R1 d4 [& Q$ C2 S; V. p% J
    ....
    2 B: p( ~; P% q' i& P/ Y" a
    新采用的废钢的种类单一么.是何种废钢?
    截图00.jpg
    截图01.jpg
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    发表于 2017-7-21 14:34:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 14:39 编辑
    ) a4 Q: b3 ~8 T4 ~% }3 e: @1 M
    , k( `# Z' }% j& j2 J, d大体谈一下熔化工艺.( [9 [' W8 E. f# x) m3 U& T

    6 [/ S5 P" v6 [8 U. \. Q8 O9 w
    1 O, E* ]+ n, N; M. V
    0 |% ~) U, ^' [无粘包的---和氧化关系不大.
    1 C7 Y% Q, @; K' B9 f% v3 Q# k; I- C! \( i  f: s7 }1 H6 i! s! o% B

    ) z% a! i: i# J莱氏体----挺有意思.这可能又回到液体的初始流动性的要因问题上来.
    $ h: J4 g- K' [
    截图02.jpg
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