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楼主: 一郭到底

[求助] 缸体顶面分层,缩凹

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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-20 17:52:53 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-5 17:59: G( r& a9 @: _0 [5 W
    查一下Sb残量有无大的变化.是否后者Sb残量略高.6 Z! R7 v% ~  C" G2 D* ]8 \
    而后再分析.

      y" p& b$ c% T2 s' k! ?0 Q5 P嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大比例废钢(60%)5%生铁  普通增碳剂(3000)Sb复合。感觉走的太快了。求大神指点下 影响流动性主要有那几方面 ?感觉现在的碳 完全都不起作用了一般 如死碳一般
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-20 18:09:03 | 显示全部楼层
    炉台用CE计控制范围是多少?3.45的碳,2.1的硅可以通过合金化应该是做不到另铸试棒340的强度的,除非实际没这么高。(如果有坛友做到的请分享一下。)
    , c2 x9 e' R2 {( w0 X. u; ?8 x8 f
                                   
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    ! ~4 `# Z8 N1 u! a( O
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-20 18:13:19 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 17:52
    5 a! T( h$ D" \- W% _$ Q! y嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大 ...
    , {' f" u7 L  S5 G5 ^6 {
    嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大比例废钢(60%)5%生铁  普通增碳剂(3000)Sb复合." v3 n3 l" d6 z

      \7 ^; Y$ \; L7 U( L7 F4 q  b谈一下具体熔.铸工艺.
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    发表于 2017-7-20 18:22:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-20 18:25 编辑
    $ W9 x2 p5 D. V+ C
    一郭到底 发表于 2017-7-20 17:52* r5 d$ ^3 n& P) w+ i4 t, m& g
    嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大 ...
    ) W: N+ q/ G* {* T/ d
    5 y* @  M' c- A! z) O
    有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下.
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:22:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:10
    " D$ {7 W# }8 H7 O" `" x1:碳当量没问题哈 这个最先被排除的 现在提高了碳当量 碳提高了0.1-0.15 热节大的铸件几乎全部报废。
    " J$ o& m7 Y1 o4 L5 E& K. n3 ~关 ...

    2 y6 m/ g; p; a5 K8 R主打产品 现在确实是这样控制的..缩孔比例很少1%左右,更多的是凹陷。

    点评

    好的.  发表于 2017-7-20 18:24
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:26:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:22
    : j, z* r1 M/ r4 ^, r- K. D有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下. ...
    ) v" m, n1 H, ^2 [1 D
    这个也是成熟工艺 现在出问题了
    223693666927689646.jpg
    353445539756006177.jpg
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    发表于 2017-7-20 18:27:42 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:22
    5 ]" B; l2 B4 y8 [/ N主打产品 现在确实是这样控制的..缩孔比例很少1%左右,更多的是凹陷。

    8 N8 [# t* ~8 w4 ^也就是说,你谈的缩,主要是缩陷.(在大的热节部位)
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:28:51 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:27# j, i+ ]/ u  C5 t
    也就是说,你谈的缩,主要是缩陷.(在大的热节部位)

    * K1 K# F6 [' Z  P" }( ]1 @( ^恩 发生位置都在热节地方的
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    发表于 2017-7-20 18:48:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 08:09 编辑 # v3 [, E8 g3 h  Z2 C: B( B

    ' T; c1 s- e( ^! q; K" h还有一个问题.是否这种缺陷.是在增大废钢比例以后.6 e6 m) Z  o; T  P+ x. P( w8 V

    ; M0 }6 L) X+ t8 _用的什么孕育剂?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-7-20 19:12:06 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:26( ]) w# u+ `! w5 x! z. X
    这个也是成熟工艺 现在出问题了

    3 l/ i8 q  I. U: u& s1 s成熟的工艺现在出了问题了,这其中肯定还是某个因素变了,逐一对比查查,找找原因,能发现问题的~
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    发表于 2017-7-20 19:27:43 | 显示全部楼层
    应该不是工艺问题,所以不能简单增碳,问题的核心是稳定性,强度的宽幅波动怎么来的?问题越来越严重,与之正相关的强度是不是很少见到300以下了?5 j! {9 V+ [( @% G4 f% `
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    发表于 2017-7-21 07:57:47 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:26+ q: ?. r' W: R& I" |( g; ?
    这个也是成熟工艺 现在出问题了

    , h# O  x0 H4 u+ \3 u. x9 c. V: l看图.流动性不好.液面收缩不正常.0 i3 S$ y% s4 k7 P" R7 V+ a3 D8 v" @
    用10X放大镜看一下冒口断面.有无白点和小气孔.
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     楼主| 发表于 2017-7-21 11:35:32 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:228 c" y( H% X/ i6 W
    有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下. ...

    5 Z, K1 K! D* x2 j冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。
    QQ截图20170721113729.png

    点评

    电镜扫描图片  发表于 2017-7-21 12:05
    有图片么?  发表于 2017-7-21 12:05
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    发表于 2017-7-21 11:46:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-22 05:43 编辑 2 M7 h- p* J& Z8 b2 f+ J. u* K& ]
    一郭到底 发表于 2017-7-21 11:35! \+ ~' ~1 Q1 R8 o
    冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。 ...
    3 k& p& u9 |- I! q8 h
    1 v0 t1 x; Y  I* P

    - k/ Y- D' ]7 \0 s: j  e+ z4 O, h! [# e1 w5 i
    看冒口形态.和冒口下的冷流.你的缺陷,应和碳当量.浇温没关系.4 i: t+ W- r- c

    3 C+ M. H" o' A3 m- c0 `% t/ j初步怀疑与铁水氧化有关.
    % \% s& ?- l+ X' H, o
    0 L5 N8 Q$ {! D7 t1:用10X放大镜看一下冒口颈断面.有无白点和小气孔.再佐证一下.* t5 K0 s$ Z: |: r' e+ F( t$ B/ T1 d3 j
    2:回答一下49楼的问题.
    # L0 \* s) S" u7 g" v* B" ^6 I3:浇注时铁水是否粘包.
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    发表于 2017-7-21 12:08:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 12:10 编辑
    : s8 j" g4 b& F* v' ~  D# [+ Q5 y$ r0 ?5 z  ~6 Z& D4 H
    拿下显微镜的10X物镜头看也可以
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     楼主| 发表于 2017-7-21 13:08:38 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-21 11:461 A- I2 Z# ^# Q/ W! ?
    看冒口形态.和冒口下的冷流.你的缺陷,应和碳当量.浇温.初晶奥氏体出晶率没关系.
    ! j* c6 `, r: a5 H7 _" @2 Q
    & ?  {1 ^! m" i7 |  ]9 n初步怀疑与铁水氧化有 ...

    7 n% ^$ v4 p; ]) ~! B+ ^- o无粘包的。
    QQ截图20170721131053.png
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    一郭到底 发表于 2017-7-21 11:350 O' t- Q% T5 r! P0 ?6 E1 Y5 L6 n
    冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。 ...
    - c9 {* l$ J+ `, l* S  i& |# K# v
    用的碳系 和硅钡
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     楼主| 发表于 2017-7-21 13:19:21 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-21 13:11) i; r! w8 b  ?- D
    用的碳系 和硅钡
    * Y, I9 j# t" h$ J1 z+ n7 P
    ....
    QQ截图20170721131716.png
    QQ截图20170721131628.png
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    发表于 2017-7-21 14:30:19 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-21 13:19/ b- Y8 Y1 T% X9 s$ Y8 T/ m
    ....

    # @. W8 j" H3 f$ b$ V1 e  J$ H新采用的废钢的种类单一么.是何种废钢?
    截图00.jpg
    截图01.jpg
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    发表于 2017-7-21 14:34:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 14:39 编辑 % i' E- K, ^% c6 E

    # ?7 P% V- e% p1 t* W; x大体谈一下熔化工艺.6 e/ y( u4 v9 U7 F

    5 u2 K$ m( x* }! |
    & F1 C- n7 r. E) a& k
    % I- S0 B9 c0 P! T0 `4 }+ I4 M无粘包的---和氧化关系不大." P, D2 e% p' R- m7 `9 p
    0 h! `: \7 V$ W& L1 }; X
    . c, i/ n% r1 J( @9 Y
    莱氏体----挺有意思.这可能又回到液体的初始流动性的要因问题上来.
    " ]& i7 {, S0 l4 ~: V
    截图02.jpg
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