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[求助] 铁模覆砂干转向桥的一些问题

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    2017-11-18 02:11
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-8-30 22:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    最近遇到点问题,特意来发帖求助了# w7 z/ B7 `8 s6 T' D
    使用铁模覆砂干叉车车桥,材质是QT450-10& G& [! ]& `  ], j
    1、金相发现异常,第一次浇注的单铸试样金相基本正常,但铸件本体(包尾水最后一件和第二次有断裂问题的石墨球数量明显偏少)
    % ]* K( l$ N6 r" e8 G IMG_5794.JPG IMG_5795.JPG 单铸1.JPG 单铸2.JPG 第一次包尾1.JPG 第一次包尾2.JPG
    0 E2 E9 ?! B+ n6 F% m$ o  W顺便说个异常的事情,通常非白口化的铸铁样品在光谱上连续激发是有可能出结果的,但这个无能为力,及时能够激发的,打出来的点都是发白。/ {* D6 T/ s" u4 c$ R
    2、第一次生产硬度偏高,C3.5 SI2.51 MN0.17,单铸试样性能为550-4, S0 d5 ^" W/ o4 E% D
    第二次终成份为C3.23 SI 1.83 MN0.22稀土和镁含量接近1:1关系" k/ F8 Q0 F' i0 N- v: q/ K8 r
    两次同样的配比,第二次孕育剂加入量还多0.5%,但还是加工不动,碳硅含量严重偏低,找不到出问题的点3 j8 Z0 v$ O: a4 F
    3、第一次包尾最后一箱铁水不够,没浇起来,但出现开裂,断口还是金属色泽
      s4 \( k: y6 H- o# q. A9 N$ ~第二次出现两件有裂纹的,部分都是中间开口的地方
    : h9 B  H: s* ^# [

    第一次最后一件

    第一次最后一件

    8 o3 C1 \( o, p3 w+ @

    第一次断裂处细节

    第一次断裂处细节

    ! t/ X9 A- I1 P  f$ s4 Z5 Y0 e IMG_5753.JPG 0 R. T- Y5 S4 ~3 n' @
    IMG_5763.JPG
    & b& {) u: m% ^: l; E. K( c! K9 q4、之前生产的产品存在部分沙眼气眼的缺陷,这次在局部还有开裂情况
    8 ^8 Q7 d2 b3 s9 e2 G% \6 k! W IMG_5756.JPG
    # i+ u- H$ v! ^( B IMG_5758.JPG
    & U' A1 ?" ]. ^* {; A0 I" s1 F+ k9 ?# i3 b IMG_5759.JPG
    - w. Z& s5 M5 p. V IMG_5761.JPG
    * s* h, w# Z5 p" h% e4 p5 a5、在盆口下沿外侧出现飞边,冬天比夏天严重,冷模状态下比热模下也要严重不少
    $ j: ]( n! W3 `, d# M$ S 飞边.JPG ! p$ T: Z* k% @: _* o% A
    6内浇道开在盆口的一侧,工艺未必合理,但暂时不方便去改变工艺了。% S& |5 o5 ]" p# J+ A+ r1 c2 R+ z
    IMG_5762.JPG
    : i* O% a4 }2 Q
    % O! Q  y6 X, ?* b6 `
    掉砂1.JPG

    掉砂2

    掉砂2
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-9-2 19:21:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-9-2 19:26 编辑
    5 y) @- o7 f" ?* T; K* v# Z
    - t" c5 m$ `/ ~' P3 K2 |回去重缕下思路.做好工艺及控制.出炉温度1690.难以想象.所有问题都和高温.低CE值.低镁有关.0 E, j1 i4 M! r0 G3 s0 S! O% L- X* U$ y
    球墨铸铁的球数.不是单靠孕育来实现的.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-30 22:35:23 | 显示全部楼层
    这些缺陷综合了N多的因素所致,还是一项一项地逐一排查吧~
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-31 11:27:24 | 显示全部楼层
    估计是个小厂,貌似没几个大厂用这个工艺干车桥的" G/ h4 T0 v8 {( \. v" t! H
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    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-31 17:21:38 | 显示全部楼层
    太多问题,呵呵解铃还须系铃人
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-31 18:07:49 | 显示全部楼层
    第二次终成份为C3.23 SI 1.83 MN0.22稀土和镁含量接近1:1关系
         终成分的碳、硅量如此,且还增加了0.5%的孕育剂,那么原汤的碳、硅低的可想而知了!& J1 s% C. d! I& r; J

    , t5 B& x2 s+ i: v      在这个环节建议做个重点的排查~
    0 \6 E2 i/ @( y* K0 V) ^+ R# ~; m. y: [  K; A  f
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-8-31 19:26:03 | 显示全部楼层
    第二次的本体依次是100倍和400倍
    # X" O: k" b7 S; C* J IMG_5798.JPG 0 C  j+ e% s/ f) S
    IMG_5799.JPG
    ) d5 b0 S" u! s' }: `后面的几张顺序有点乱了,有第一次的单铸和本体  l' Y5 n+ I# Q% F" e; w
    IMG_5802.JPG
    3 X' d7 P3 v8 K, F9 D IMG_5803.JPG ) d( K6 u! h' c  k
    IMG_5804.JPG 3 P) l6 X6 `7 h
    IMG_5805.JPG 3 J! ?. T+ j; b+ v# H% b. K
    IMG_5806.JPG
    1 ]9 n. ^$ t. A4 Z: k/ S  s: e8 { IMG_5807.JPG ( z* `; L9 ]& a3 p
    IMG_5808.JPG
    # T5 U5 |7 H7 g7 R
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-31 19:59:42 | 显示全部楼层
    我先来说几句吧,5中的飞边看着像是脉纹,要是覆砂后就有裂纹当我没说
    0 x3 J9 [6 F* A0 z) R* l6 P
                                   
    登录/注册后可看大图
    7 p$ M) ~* m# S  k6 N5 }' U. Y
    最后那个掉砂应该是芯子裂了。8 P* g& y5 L; p
    话说我见过用粘土砂干的,中间用覆膜砂的芯子" ^& h# S: \! L1 M0 g
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     楼主| 发表于 2017-8-31 21:44:23 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-8-31 18:07
    ' l2 D; [  A5 b% j终成分的碳、硅量如此,且还增加了0.5%的孕育剂,那么原汤的碳、硅低的可想而知了!& c- Q4 f, V* i  r8 N

    - W" ^; B  p2 I9 U/ @1 P      在这个环 ...
    ' D( H+ Q( P  O$ p/ ?
    第二次的原汤出炉前温度最高到了1690左右,现场一通忙乱,没有来得及取样。热分析仪电源有问题,没法使用。
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    发表于 2017-8-31 21:57:09 | 显示全部楼层
    xiaoxian1618 发表于 2017-8-31 21:44! X0 [: x: r- w- B( e- ^
    第二次的原汤出炉前温度最高到了1690左右,现场一通忙乱,没有来得及取样。热分析仪电源有问题,没法使用 ...

    ' ?1 O) A; _. R. q* C) {那又对不上号了,到了这么高的温度,在正常配料、球化与孕育的情况下,最终结果应该是碳低了,而硅则高了啊!' ?) }2 f: I5 Z; ?

    & n% p. g2 r" F: O6 W烧到这么高的温度,与最终的金相应该可以联系到了一起~
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    2017-11-18 02:11
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     楼主| 发表于 2017-8-31 22:28:25 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-8-31 21:57, H- h6 q" \& L' a
    那又对不上号了,到了这么高的温度,在正常配料、球化与孕育的情况下,最终结果应该是碳低了,而硅则高了 ...

    ) G2 z  h: i, j3 q- c4 ]) x4 t# Z我也是好奇造成的硅低了& z8 }! X1 B/ H' L
    两次配料是一样的,生铁没变化,第一次原汤的硅含量有1.46,加入0.13的硅铁,调整到1.6了。第二次根据第一次的情况预估调整的
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-31 23:54:50 | 显示全部楼层
    这些缺陷可真是五花八门的,基本可以组成《桥壳铸件缺陷图集》了。
    * F% F8 F0 ?, `5 F从文字叙述的来看,现场管理不是一般的乱,这样的生产管理条件能做出好的铸件,打死我也不会相信的(铸铁居然敢加热到1690℃,炉衬也吃不消啊!炉台乱作一团,不检测也能出水,貌似个个都具备大国工匠的风范)7 s1 q) M. H* G- R0 d1 h
    后面的金相图是怎么回事?单铸还是附铸?还是本体?本体的话,什么部位?变态莱氏体很明显!% D+ B# L" A. Q& c3 ?8 }8 y
    所有球形都不好!
    ; O/ L( t4 \* p成份波动为什么这么大?- Y$ O: x8 f* O. R, {
    楼主,感觉你们厂(车间)当前存在的首要问题并不在技术,而是在于管理上。
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     楼主| 发表于 2017-9-1 00:06:12 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2017-8-31 23:54
    6 |4 L: y6 F8 s$ K" @+ H& Q) e4 W& a这些缺陷可真是五花八门的,基本可以组成《桥壳铸件缺陷图集》了。
    , o7 f3 z/ r8 m# B$ _* y; q从文字叙述的来看,现场管理不是一般的 ...
    # o/ k  a0 R# i- k
    有两张是单铸试样的,其他都是本体的照片。
    0 }$ b* m/ m+ ]6 W* c这是之前干成功了,后来因为销售等原因停产,现在又恢复生产的企业。现在的这批人没干过这个,现场不手忙脚乱的才怪啊
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-9-1 00:22:24 | 显示全部楼层
    xiaoxian1618 发表于 2017-9-1 00:068 m. e6 P) W# D* I. I+ x  u
    有两张是单铸试样的,其他都是本体的照片。9 n# y$ ~+ O$ s2 }4 {
    这是之前干成功了,后来因为销售等原因停产,现在又恢复生产 ...

    ) h6 _# o) [2 u干成功的金相也未必好,主要是球形,球化率与球化等级都只是在边缘徘徊,只不过基体组织中未见有变态莱氏体。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-9-1 07:00:06 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2017-9-1 00:22 3 e; O8 S( e9 k" W' E
    干成功的金相也未必好,主要是球形,球化率与球化等级都只是在边缘徘徊,只不过基体组织中未见有变态莱氏 ...

    ! o/ e& }* ^7 _, U停产后换人了,原来的情况不了解,这种活就是坑
    5 O% m) g9 K9 [; c8 l) ~
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-9-1 07:11:09 | 显示全部楼层
    原则同意小狗的观点,应该属于典型的管理问题,管理跟上去了,异常必然要少了,就算出现了异常,也只是单一性的,排查也容易了。
    : B5 D' ]4 x, C+ k7 A
    & S, I8 S0 E; z* x0 Q还是那句话,铸造的复杂也就在于其对环节,也正是其奥妙的所在!要想铸造做得好,过程控制不可少~
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    发表于 2017-9-1 10:30:53 | 显示全部楼层
    感觉楼主工厂技术条件、现场管理能力、过程质量控制都相当差;桥壳这么重要的件就贵单位如果没有技术实力最好不干,俗话说没有金刚钻别揽瓷器活,如果车子在路上跑一出事就是重大质量问题。
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    发表于 2017-9-2 07:10:52 | 显示全部楼层
    又过了好几天了,不知楼主试了怎样了?
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     楼主| 发表于 2017-9-2 10:09:26 | 显示全部楼层
    xuwu531 发表于 2017-9-1 10:30
    , W$ j7 @+ {2 W8 }( G4 y/ p感觉楼主工厂技术条件、现场管理能力、过程质量控制都相当差;桥壳这么重要的件就贵单位如果没有技术实力最 ...
    0 d$ z+ ?! i; h6 X, B+ d6 C3 }
    现在情况是逼上梁山了,这个月要交货了
    9 K9 b: V! A9 r. U9 M产品是叉车转向桥
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    2025-8-17 16:39
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-9-2 10:21:02 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2017-9-2 07:10
    : O' v6 {0 I7 v/ R又过了好几天了,不知楼主试了怎样了?

      L+ H! U: ?- I7 K3 Y我也很想知道。
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    发表于 2017-9-2 12:22:05 | 显示全部楼层
    xiaoxian1618 发表于 2017-9-2 10:09
    ; m8 O, l, f9 H5 [: K& @" d现在情况是逼上梁山了,这个月要交货了
    9 {# k- l4 J' z8 H产品是叉车转向桥
    $ W& I$ ]( K2 A8 U4 ]# u2 k
    有方案和措施了吗?
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