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楼主: 恶魔天尊

[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 13:40:16 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-20 12:25* c  P. B9 k7 a2 ~/ e8 A
    其实,董工已经把这个说的很明白了,还有就是加高冒口,我做工艺在补缩热节够的情况下,一不许加高冒口, ...
    ) c4 L+ w8 B# ~- `
    直径4800mm,4道内浇口,应该不算太集中!也考虑过底注浇口会造成温度梯度分布有问题,所以后面改成这样的拉。。$ n1 f& V$ f$ X: i, s

    : P; v' }6 Y8 L( @% o, ^9 W 捕获3.JPG
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    发表于 2017-12-20 13:54:26 | 显示全部楼层
    不用拉筋靠预判变形解决这个变形问题,的确是高。类似这样的我们一般都放拉筋。你们内浇口不切入吗?没出现内浇口裂纹?
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    发表于 2017-12-20 15:10:16 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52/ i( n  u% [, c
    感谢你的耐心答复:
    4 l$ S5 g, ?. Z  g; r4 @$ i工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...

    ; n! l0 l3 b5 A: l6 {% D: V9 E7 C冒口的典型收缩情况图示。- [1 f/ c* r1 I$ L1 Y
    % q# E5 t/ t1 n
    一般情况下,需要有120mm以上的保险高度。如果是典型的冒口收缩情况下,,而且保险高度也够的话,则冒口高度越高浇口处的过热度越高。对铸件的影响越大。
    : [, @" P& g- }- v: L! T
    8 X; ^$ }& H; X1 N2 H9 d1. 贵司的铸件情况,我认为是缩孔。则说明冒口的补缩距离不够。
    1 b2 g& g+ `: o6 B) ~2. 对铸型进行21H的烘烤,适得其反,% [: m( q2 |  T% _
    3.  冒口的直径大于550mm以后,收缩和冷却的时间太长,会对冒口根部有:偏析,晶粒粗大等出现。那你所讲的UT没有缺陷出现的条件,非常难以达到。
    2 x1 n' V; Y7 a4 x) D4.贵司的这个铸件属于高端铸钢件范畴。对于砂型的冷却条件有特殊要求。2 e  W. _- x" L

      e) N+ g  T# r9 H' v. @
    IMG_20140918_132430.jpg
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-20 15:12:32 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:10( {1 ^/ v% H8 R% `$ ~3 t- T* L
    冒口的典型收缩情况图示。
    $ n  O1 N/ }# v( G: a) S- ]7 ^8 e" J5 c" F* b# D& s
    一般情况下,需要有120mm以上的保险高度。如果是典型的冒口收缩情况下,,而 ...
    % f4 K7 g/ v0 Y  U1 I! @: k
    你可以看到,我司的冒口形态和贵司的不一样之处。下面的保险高度在140mm左右。
    4 I7 e0 f" |6 M& m2 P  o% v# k
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    发表于 2017-12-20 15:22:47 | 显示全部楼层
    本帖最后由 拉斯特 于 2017-12-20 15:25 编辑
    / t- }9 Y% }) y$ |. ?
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:12  l& Z+ y: K6 y; ]
    你可以看到,我司的冒口形态和贵司的不一样之处。下面的保险高度在140mm左右。
    + }( [' h# Q# ~4 q) o) V ...

    - y4 G& E+ P" A. S4 {& H. G" F4 ]4 c$ W: h
    图示所标示缺陷,是在:冒口直径600mm情况下浇注的铸件。最后发现是冒口直径太大了,改为500mm以后才解决了这个问题。
    $ ~# P6 O. Z0 J- v$ v' i; _( ?, G所以说,UT、MT、PT检验看起来不就是个无损检验吗?其实不然。9 M9 O9 ]% o2 M( K9 Q9 A
    IMG_20160928_101500.jpg
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     楼主| 发表于 2017-12-20 15:35:39 | 显示全部楼层
    千江有水千江月 发表于 2017-12-20 13:54: y$ j9 i) E: {( v4 x
    不用拉筋靠预判变形解决这个变形问题,的确是高。类似这样的我们一般都放拉筋。你们内浇口不切入吗?没出现 ...

    ( o' Z1 U7 N: Y5 d# l预变形也是因为做得多了,每年上百件。。。。以前我们都切线进入的,现在不用了,不好~~~~
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    发表于 2017-12-20 16:18:10 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 13:40' M- g- L+ H7 I
    直径4800mm,4道内浇口,应该不算太集中!也考虑过底注浇口会造成温度梯度分布有问题,所以后面改成这样 ...

    2 @+ A- c* s0 b% J1 z直径4.8米,半圆,周长最少7.5米,你采用了4道进浇口,还说不少,按照最大计算平均1.88米才分配一个内浇口,内圈可能少一些,你去翻翻铸造工艺手册如何描述内浇口的设置的,再来谈论这个气缩孔如何形成的啊
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    发表于 2017-12-20 19:11:08 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:22
    6 o) `- z( N5 w/ i图示所标示缺陷,是在:冒口直径600mm情况下浇注的铸件。最后发现是冒口直径太大了,改为500mm以后才解决 ...
    1 O4 E* T3 g# B+ \9 h
    此缺陷位于冒口下位置?
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    发表于 2017-12-20 22:32:04 | 显示全部楼层
    我先学习一下
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-20 22:38:28 | 显示全部楼层
    厚大件的补缩是不一样的,原来有做水泥窑轮带的作过探讨,解剖+模拟过,基本上整圈冒口了,这个半圈有点类似。我自己没太深考虑,前面的供参考。另外楼主缺陷照片不是很到位,比如冒口根部切割后的情况,冒口顶面情况,更进一步把冒口割开看看内部缩的情况。
    # d( H# Y. E4 I1 Q7 M" {! c/ N6 C另外缺陷到底是气还是缩,这个照片不是太能表述清楚,楼主看看有没有更好的照片?
    : I- |$ I2 U5 Z3 ]缺陷紧挨着冒口?手画一下缺陷部位吧。( y  E6 D4 d$ n( X$ ?
    这个蛮有探讨的一个问题,理越辩越明
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     楼主| 发表于 2017-12-21 08:39:39 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:22  r6 q; z1 ?% u% [2 U
    图示所标示缺陷,是在:冒口直径600mm情况下浇注的铸件。最后发现是冒口直径太大了,改为500mm以后才解决 ...

    1 A. {! O# B" h1 i+ [7 B! [- z你这个应该是割冒口不当引起的裂纹吧
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-21 08:44:15 | 显示全部楼层
    千江有水千江月 发表于 2017-12-20 19:11- r3 s. `" `# L  k% h
    此缺陷位于冒口下位置?

    3 }( c6 n$ o; N: y! X5 G( E- f对,在冒口根部,加工余量是10mm。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-21 08:47:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-21 08:52 编辑 ) g+ O! Q* i: U( r4 v- @; ~3 f7 V
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:32
    4 N! ~) Y8 x5 ^合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点 ...

    7 j1 h! }) e, [' K0 W) ~" M' ]6 c3 k
    : e  B1 H1 i- f9 Q: v合箱后烘干21小时----错误的.那,你的缩孔部位有气孔的症状就可能了.
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    发表于 2017-12-21 08:50:04 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 08:397 c3 @; p- n# n4 L
    你这个应该是割冒口不当引起的裂纹吧
    # c6 y7 U" \* s. C# H2 f9 ~
    主要原因不是割冒口所致。而主要原因是冒口结晶及非金属夹渣/杂所致。# _5 t6 ]: Y9 W. `4 O5 u0 i: {3 R
    * w* I+ v4 x& O1 w1 v, L  \
    中心的盲孔,加工出来后的情况如图。如果没有加工中间的孔,则惨不忍睹!可以想象的到,冒口的结晶+++++。
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     楼主| 发表于 2017-12-21 08:53:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-21 08:47
    8 A) o3 r( T: P8 f' e) ]合箱后烘干21小时----错误的.那,你的缩孔部位有气孔的症状就可能了.

    & P( n0 B  D! B; J这个有什么奥妙么?求指点
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     楼主| 发表于 2017-12-21 08:59:39 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:37% t( G: L% ?0 F9 G
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将 ...

    3 n! u, H; D  w& a关于冷冒口,Magma的结果供大家借鉴一下  【顺便致谢大家的热心帮助,感觉收获蛮大的,衷心感谢大家】
    & P) A. Q( S4 k2 i这个是充型时的温度梯度,毫无疑问,肯定2冒口之间的温度高;# c( J9 s7 E) k9 F  J: v. e) D- j
    filling Tem.JPG
    1 G2 ]: W0 K$ I( w9 `& n5 W/ c) C; X4 A+ s
    但在凝固阶段,还是冒口的温度高于2冒口之间的,
    2 I8 g  o8 k* k) ?5 G6 m/ Q6 W4 y( W! A- j" }+ h/ \& q. i/ h, y
    cool1.JPG
    , m, U' S. S. i8 T2 j3 @4 B+ L& i; X4 O6 m3 ]
    cool2.JPG
    7 U/ _, |& ^5 v9 Y6 I' i' Z  @' M* O1 t! p, u# N' \' ?6 k" e
    cool3.JPG $ C- a# H1 u0 l. b

    6 q( S3 m  ]! H$ B6 L' o cool4.JPG / A5 O3 h5 R  L# W2 ^4 M

    ( y/ A5 [. M8 Z: B/ j6 z  C" I' C# n! t, _( \

    . v$ j$ G. v8 {% S& t* w; u% i" s4 M, D  T( k  O
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     楼主| 发表于 2017-12-21 09:06:43 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-20 22:382 n" W: M% G& P! X( Z3 G
    厚大件的补缩是不一样的,原来有做水泥窑轮带的作过探讨,解剖+模拟过,基本上整圈冒口了,这个半圈有点类 ...

    # g3 @' d' @4 X9 o9 O+ `! @$ c郭工:% @6 j0 X- H5 F1 A
        可以这么说,除了冒口位置没有缺陷,冒口边就有。
    : J9 v5 \+ [4 B) F! J+ m 9 t, @( h9 Q0 ^2 @; t
    8 x4 r5 F/ ^* I5 ]

    & l; M5 F# k2 O& {2 t7 F$ g: m, D$ A* X1 h7 y$ }. R$ F
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     楼主| 发表于 2017-12-21 09:08:01 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-20 22:38! c: h* W! N7 h7 U' I. ~
    厚大件的补缩是不一样的,原来有做水泥窑轮带的作过探讨,解剖+模拟过,基本上整圈冒口了,这个半圈有点类 ...

    & k5 T  y9 x1 F  s  i/ O郭工:: ~) V- ?! @6 S
        可以这么说,除了冒口位置没有缺陷,冒口边就有。
    9 k' {/ G1 T# [: r+ E$ X+ F9 q  w' W
    ! v! P% K, O6 ~, h) `
    0 V1 l6 l# ^7 T3 D
    7 f" l1 J( n4 @7 X" L1 B7 Z* g* H5 u
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    发表于 2017-12-21 09:23:17 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-21 08:47: S' ^: P5 z- y( y3 c8 o% s
    合箱后烘干21小时----错误的.那,你的缩孔部位有气孔的症状就可能了.

    6 c4 |6 d" w9 w" o铸件夹杂/砂,往往伴随有气孔,而缩孔伴随气孔的概率不多。因为我曾经做了10多年的伽马射线探伤,有非常多的疑问可以验证的经历。7 j$ E7 B- w2 ]2 |9 E

    1 E& R( D! v4 X我发上去的图片(那个大轮子),工艺安排是:1,正火;2,粗加工;3,MT + UT; 4,焊接 ; 5, 淬火 + 回火 ,6,继续探伤++++++$ r/ k. ^8 F9 `2 E' F1 y
    4 @- R8 x5 w9 z0 G. j/ N
    在粗加工的过程中,铸件接近中心部位的铁销是非常碎的。目视也可以看到金属光泽非常暗。结果后来的探伤就发现了较多的缺陷。
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     楼主| 发表于 2017-12-21 09:28:15 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 08:50
    # s" F& w$ f9 j+ T主要原因不是割冒口所致。而主要原因是冒口结晶及非金属夹渣/杂所致。
    # t# L, ^: ^$ t, X4 i6 S# T# D9 |- T9 s. X+ F2 ~, r
    中心的盲孔,加工出来后的情况如 ...
    - l$ I0 \" H( F) C& ~7 w+ A8 w/ @
    刚好我们去年做的一个部件,供参考一下,冒口Y1140的,比你大多了!. v% d. s, a( {- {% s- S5 _
    ' o: e; d( p& b  z+ v+ L5 x1 ]: ^
    捕获6.JPG
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