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楼主: 恶魔天尊

[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 13:40:16 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-20 12:25. x( Z& `* u& f- Z* T5 s$ {0 G1 V/ w
    其实,董工已经把这个说的很明白了,还有就是加高冒口,我做工艺在补缩热节够的情况下,一不许加高冒口, ...
    , Q% o1 \2 s$ H8 G
    直径4800mm,4道内浇口,应该不算太集中!也考虑过底注浇口会造成温度梯度分布有问题,所以后面改成这样的拉。。, I8 t& k0 C  ~1 H/ T
    + k) U- e+ M  [5 E8 |
    捕获3.JPG
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    发表于 2017-12-20 13:54:26 | 显示全部楼层
    不用拉筋靠预判变形解决这个变形问题,的确是高。类似这样的我们一般都放拉筋。你们内浇口不切入吗?没出现内浇口裂纹?
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    发表于 2017-12-20 15:10:16 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:526 |, ]# M' O+ ]3 j/ v" @! b8 H5 d) E
    感谢你的耐心答复:
    # F) {# K$ J9 s工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...

    9 D0 N/ z, r! o冒口的典型收缩情况图示。
    - j9 m+ K0 n1 x$ G  `- R7 ~/ j
    9 r+ o* X# h- O一般情况下,需要有120mm以上的保险高度。如果是典型的冒口收缩情况下,,而且保险高度也够的话,则冒口高度越高浇口处的过热度越高。对铸件的影响越大。# K' q- ~1 p1 I
    / I  O7 _' K1 c0 u+ ^8 i- r) ?
    1. 贵司的铸件情况,我认为是缩孔。则说明冒口的补缩距离不够。
    . I0 r8 V4 H9 n  G2. 对铸型进行21H的烘烤,适得其反,
    1 f; J3 `+ q, R! q: L* ]1 Y# R3.  冒口的直径大于550mm以后,收缩和冷却的时间太长,会对冒口根部有:偏析,晶粒粗大等出现。那你所讲的UT没有缺陷出现的条件,非常难以达到。
    2 T! }# i" y) l. H, L4.贵司的这个铸件属于高端铸钢件范畴。对于砂型的冷却条件有特殊要求。; t8 }; _) n4 q! M; c$ a- q

    3 V/ t" r$ e' P' P' z- Z9 h
    IMG_20140918_132430.jpg
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-20 15:12:32 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:10# v# Y& V& F5 h0 t$ V! m4 H
    冒口的典型收缩情况图示。. H5 A" @, H! f# g- K

    ; [% J$ Q8 v% ^2 A2 d. F4 b一般情况下,需要有120mm以上的保险高度。如果是典型的冒口收缩情况下,,而 ...
    , X' M4 v3 G* v2 [
    你可以看到,我司的冒口形态和贵司的不一样之处。下面的保险高度在140mm左右。: @' q; ]: ]# X+ c) T6 ^
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    发表于 2017-12-20 15:22:47 | 显示全部楼层
    本帖最后由 拉斯特 于 2017-12-20 15:25 编辑 3 R9 b. w; T2 [! t5 M# N0 d
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:12- v) F8 S3 o; O
    你可以看到,我司的冒口形态和贵司的不一样之处。下面的保险高度在140mm左右。6 s1 f2 ~8 B+ E+ j8 Q
    ...

    % U! ~6 V9 _3 k  I: F6 W
    - O7 s/ n  J& j$ R( \" r! m  h# Y图示所标示缺陷,是在:冒口直径600mm情况下浇注的铸件。最后发现是冒口直径太大了,改为500mm以后才解决了这个问题。
    2 E' P) ~  I/ E5 w6 I所以说,UT、MT、PT检验看起来不就是个无损检验吗?其实不然。
    8 x( Y( o: K* k7 j, ?& {: G9 a
    IMG_20160928_101500.jpg
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     楼主| 发表于 2017-12-20 15:35:39 | 显示全部楼层
    千江有水千江月 发表于 2017-12-20 13:54- {& C/ B5 C) T9 F2 p! L$ H
    不用拉筋靠预判变形解决这个变形问题,的确是高。类似这样的我们一般都放拉筋。你们内浇口不切入吗?没出现 ...

    ) {; n* Q7 C7 Y2 s% Q预变形也是因为做得多了,每年上百件。。。。以前我们都切线进入的,现在不用了,不好~~~~
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    发表于 2017-12-20 16:18:10 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 13:40
    0 ^+ {5 G5 `9 G  X直径4800mm,4道内浇口,应该不算太集中!也考虑过底注浇口会造成温度梯度分布有问题,所以后面改成这样 ...

    * v( H4 J& o, z6 r1 R直径4.8米,半圆,周长最少7.5米,你采用了4道进浇口,还说不少,按照最大计算平均1.88米才分配一个内浇口,内圈可能少一些,你去翻翻铸造工艺手册如何描述内浇口的设置的,再来谈论这个气缩孔如何形成的啊
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    发表于 2017-12-20 19:11:08 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:22) v9 Q! F2 |" x/ D. N/ I
    图示所标示缺陷,是在:冒口直径600mm情况下浇注的铸件。最后发现是冒口直径太大了,改为500mm以后才解决 ...

    ( ]4 Y8 L% e7 A4 J% H6 k8 R# c$ ^此缺陷位于冒口下位置?
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    发表于 2017-12-20 22:32:04 | 显示全部楼层
    我先学习一下
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    发表于 2017-12-20 22:38:28 | 显示全部楼层
    厚大件的补缩是不一样的,原来有做水泥窑轮带的作过探讨,解剖+模拟过,基本上整圈冒口了,这个半圈有点类似。我自己没太深考虑,前面的供参考。另外楼主缺陷照片不是很到位,比如冒口根部切割后的情况,冒口顶面情况,更进一步把冒口割开看看内部缩的情况。
    1 V5 B) j. l+ J# G* h+ T( t另外缺陷到底是气还是缩,这个照片不是太能表述清楚,楼主看看有没有更好的照片?. ~/ v0 I1 K1 j; c8 U
    缺陷紧挨着冒口?手画一下缺陷部位吧。" u$ f5 v3 [" [+ t( |
    这个蛮有探讨的一个问题,理越辩越明
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     楼主| 发表于 2017-12-21 08:39:39 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:22
    # i4 ]1 |' [6 F5 |5 l图示所标示缺陷,是在:冒口直径600mm情况下浇注的铸件。最后发现是冒口直径太大了,改为500mm以后才解决 ...
    5 M" S9 O+ C: c$ r
    你这个应该是割冒口不当引起的裂纹吧
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    发表于 2017-12-21 08:44:15 | 显示全部楼层
    千江有水千江月 发表于 2017-12-20 19:11
    ( l6 |) h% j. m* Q2 Z7 O# U. F; A此缺陷位于冒口下位置?

    . k0 B9 g4 n6 |- m1 J$ O对,在冒口根部,加工余量是10mm。
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2017-12-21 08:47:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-21 08:52 编辑 # w# `( t2 ^. G1 d
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:32) N# e# b0 B, ]# @  F
    合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点 ...
    : T# h; f" p; N" t0 V. s
    ( m/ Q! p2 f, o- q4 J$ Y
    合箱后烘干21小时----错误的.那,你的缩孔部位有气孔的症状就可能了.
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    发表于 2017-12-21 08:50:04 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 08:39
    6 s' ]9 e8 e5 P( p* Y1 I( o# E3 ?你这个应该是割冒口不当引起的裂纹吧

    / T! I. a4 B( v& a% b0 d主要原因不是割冒口所致。而主要原因是冒口结晶及非金属夹渣/杂所致。3 C& {6 v5 t9 z  C9 J, v( V& \3 {
    " s! O; A) |0 [* S/ }
    中心的盲孔,加工出来后的情况如图。如果没有加工中间的孔,则惨不忍睹!可以想象的到,冒口的结晶+++++。
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     楼主| 发表于 2017-12-21 08:53:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-21 08:47
    3 x8 y' ]- ~$ U5 v: Q合箱后烘干21小时----错误的.那,你的缩孔部位有气孔的症状就可能了.
      @2 Y' I' b8 f
    这个有什么奥妙么?求指点
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     楼主| 发表于 2017-12-21 08:59:39 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:37
    ! E9 u- b8 o% G+ G) p5 J8 G5 w由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将 ...

    ' }3 L4 e% x3 g4 W5 R! F) N' E9 @关于冷冒口,Magma的结果供大家借鉴一下  【顺便致谢大家的热心帮助,感觉收获蛮大的,衷心感谢大家】
    + u, ]- p" n" T* W" x4 ]6 ?这个是充型时的温度梯度,毫无疑问,肯定2冒口之间的温度高;; K) U& y; m: I  p* U  m
    filling Tem.JPG 4 w5 {# O! z  v( }

    8 Y6 t2 F( W- Y; s+ ]但在凝固阶段,还是冒口的温度高于2冒口之间的,
    ) Z4 E* y! L" B5 v! |4 n" E5 |
    " ^  V3 f1 t9 i/ ]$ | cool1.JPG
    ; w1 ~8 g. m& w& ]
    ! H& K$ n9 d' e& i3 w- j! U cool2.JPG
    0 H% `5 j7 F# @, o/ g( t- e- ^9 E9 W  G: p' \
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    8 A) ~- P) r$ {+ S/ c
    $ G2 }8 I1 G; @% ]% P# D& R
    , o6 P4 n4 E! w0 q# n7 E! Q4 y. T6 t' m  d8 x% t# O
    0 e6 i& \6 Q3 }' u/ ]. k0 Q
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     楼主| 发表于 2017-12-21 09:06:43 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-20 22:380 g4 _# S* h; u! g9 ~* }7 R/ z1 _
    厚大件的补缩是不一样的,原来有做水泥窑轮带的作过探讨,解剖+模拟过,基本上整圈冒口了,这个半圈有点类 ...
    0 c* p6 ^2 S3 p
    郭工:
    0 w7 Y4 [. \3 i+ M    可以这么说,除了冒口位置没有缺陷,冒口边就有。. n+ L1 _3 m, G
    , N" z$ v$ U  _! a
    " D  @1 @; [$ O8 V. X0 h. X$ W- T

    2 F' ^3 I' ]3 \
    : h* ^! v/ e2 L5 s' o
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     楼主| 发表于 2017-12-21 09:08:01 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-20 22:38
    0 T/ F; z% L3 A( |厚大件的补缩是不一样的,原来有做水泥窑轮带的作过探讨,解剖+模拟过,基本上整圈冒口了,这个半圈有点类 ...
      A, K  T  B2 d
    郭工:) D  s; _; Z# v: b2 s
        可以这么说,除了冒口位置没有缺陷,冒口边就有。7 U( U" V$ A/ }& {% K- _0 i

    2 \) ?& `+ ?1 D# K- S# ]
    8 w8 f# w) Y* w% v8 ^2 u- y) |% t( X& s

    , {3 N- F4 t7 ?& `/ D
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    发表于 2017-12-21 09:23:17 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-21 08:47* q0 S# p5 z/ t+ @: u
    合箱后烘干21小时----错误的.那,你的缩孔部位有气孔的症状就可能了.

    8 V$ a5 p( a. ]' w1 q- Q铸件夹杂/砂,往往伴随有气孔,而缩孔伴随气孔的概率不多。因为我曾经做了10多年的伽马射线探伤,有非常多的疑问可以验证的经历。
    1 |$ l0 Z3 T9 U0 z
    1 T6 d( ^  G7 A2 J$ l' V  B我发上去的图片(那个大轮子),工艺安排是:1,正火;2,粗加工;3,MT + UT; 4,焊接 ; 5, 淬火 + 回火 ,6,继续探伤++++++# F" X) {, l4 m+ k

    ; R- X) [$ F2 k& i在粗加工的过程中,铸件接近中心部位的铁销是非常碎的。目视也可以看到金属光泽非常暗。结果后来的探伤就发现了较多的缺陷。
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     楼主| 发表于 2017-12-21 09:28:15 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 08:502 B: B1 Q9 E( J- F+ P1 P* l# M
    主要原因不是割冒口所致。而主要原因是冒口结晶及非金属夹渣/杂所致。2 Q# E1 F$ Q( s' ~& c
    6 ?# d2 m7 N2 t1 |) J6 j3 Z/ d! I
    中心的盲孔,加工出来后的情况如 ...
    / B  o% I8 k/ U- @. c6 k
    刚好我们去年做的一个部件,供参考一下,冒口Y1140的,比你大多了!6 K6 y+ m1 ?5 @5 J
    / L. {/ G. j: l% `' t% l, Y1 l
    捕获6.JPG
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