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楼主: 恶魔天尊

[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 13:40:16 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-20 12:25
    5 u$ r  X4 P' m! _4 O2 L0 V  W其实,董工已经把这个说的很明白了,还有就是加高冒口,我做工艺在补缩热节够的情况下,一不许加高冒口, ...

    ) t1 T8 J4 l' |0 s直径4800mm,4道内浇口,应该不算太集中!也考虑过底注浇口会造成温度梯度分布有问题,所以后面改成这样的拉。。
    2 V! O5 H: p7 ]* Q! ^1 C
    . f" [* v: w# h% s 捕获3.JPG
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    发表于 2017-12-20 13:54:26 | 显示全部楼层
    不用拉筋靠预判变形解决这个变形问题,的确是高。类似这样的我们一般都放拉筋。你们内浇口不切入吗?没出现内浇口裂纹?
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    发表于 2017-12-20 15:10:16 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52' s' P3 c5 N3 `  d2 X
    感谢你的耐心答复:
    4 i1 j9 _' [' p+ D7 L6 V0 Q/ l工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...

    ' s) n. g  B) f0 e+ d6 P+ U冒口的典型收缩情况图示。
    / w. ~( n! g8 i+ p* [; c/ c2 @! }1 f/ C1 e9 ^( r7 \
    一般情况下,需要有120mm以上的保险高度。如果是典型的冒口收缩情况下,,而且保险高度也够的话,则冒口高度越高浇口处的过热度越高。对铸件的影响越大。
    ' m$ I) }/ b0 L, d$ J: ^/ i& U; `+ i7 O1 `) d% _
    1. 贵司的铸件情况,我认为是缩孔。则说明冒口的补缩距离不够。
    4 I( }4 r: p6 S0 s5 @2. 对铸型进行21H的烘烤,适得其反,
      ?4 h7 r2 J& C/ i3 z3.  冒口的直径大于550mm以后,收缩和冷却的时间太长,会对冒口根部有:偏析,晶粒粗大等出现。那你所讲的UT没有缺陷出现的条件,非常难以达到。( f; @, L8 |. v
    4.贵司的这个铸件属于高端铸钢件范畴。对于砂型的冷却条件有特殊要求。
    " @/ ]- D7 F3 X0 X/ O& e
    " m. Y$ e9 B/ ~) a; V7 Z) I; B
    IMG_20140918_132430.jpg
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-20 15:12:32 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:10; S5 S5 S+ M- @( |
    冒口的典型收缩情况图示。
    - G5 F0 K& O- a9 k
    ' f' V6 F0 @& m+ }一般情况下,需要有120mm以上的保险高度。如果是典型的冒口收缩情况下,,而 ...

    # \9 f3 F  n# o+ X你可以看到,我司的冒口形态和贵司的不一样之处。下面的保险高度在140mm左右。, b1 t8 \. h- o& a
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    发表于 2017-12-20 15:22:47 | 显示全部楼层
    本帖最后由 拉斯特 于 2017-12-20 15:25 编辑 : b- s- H' k0 m& a) V' J4 p5 [# s
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:12
    # D- Y5 |2 U8 z3 G! I& b. `你可以看到,我司的冒口形态和贵司的不一样之处。下面的保险高度在140mm左右。0 n9 F& y- t: N, x% \
    ...

    $ G: L0 Y( ~" G3 ~+ P: P, |# v
    ; W  P, _0 t$ _: H$ V图示所标示缺陷,是在:冒口直径600mm情况下浇注的铸件。最后发现是冒口直径太大了,改为500mm以后才解决了这个问题。
    ) j6 p8 ?$ q1 q; X! F9 G所以说,UT、MT、PT检验看起来不就是个无损检验吗?其实不然。
    ( |% B! S3 Y7 P+ H4 y
    IMG_20160928_101500.jpg
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     楼主| 发表于 2017-12-20 15:35:39 | 显示全部楼层
    千江有水千江月 发表于 2017-12-20 13:54
    5 C( a% K3 M% c5 |, A不用拉筋靠预判变形解决这个变形问题,的确是高。类似这样的我们一般都放拉筋。你们内浇口不切入吗?没出现 ...

    ' o( b' \6 H* ?  S' u# u预变形也是因为做得多了,每年上百件。。。。以前我们都切线进入的,现在不用了,不好~~~~
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    发表于 2017-12-20 16:18:10 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 13:40* ?4 [/ A4 |/ I3 w) n7 G
    直径4800mm,4道内浇口,应该不算太集中!也考虑过底注浇口会造成温度梯度分布有问题,所以后面改成这样 ...

    , b  j& h' P8 O" i% z& g. M+ `7 _# [直径4.8米,半圆,周长最少7.5米,你采用了4道进浇口,还说不少,按照最大计算平均1.88米才分配一个内浇口,内圈可能少一些,你去翻翻铸造工艺手册如何描述内浇口的设置的,再来谈论这个气缩孔如何形成的啊
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-20 19:11:08 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:22
      s, W5 \# r7 G: ^8 [图示所标示缺陷,是在:冒口直径600mm情况下浇注的铸件。最后发现是冒口直径太大了,改为500mm以后才解决 ...

    3 v' S4 V' r& W5 ]4 D$ e0 e# q此缺陷位于冒口下位置?
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    发表于 2017-12-20 22:32:04 | 显示全部楼层
    我先学习一下
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-20 22:38:28 | 显示全部楼层
    厚大件的补缩是不一样的,原来有做水泥窑轮带的作过探讨,解剖+模拟过,基本上整圈冒口了,这个半圈有点类似。我自己没太深考虑,前面的供参考。另外楼主缺陷照片不是很到位,比如冒口根部切割后的情况,冒口顶面情况,更进一步把冒口割开看看内部缩的情况。
    0 V2 x+ p% @0 X6 w" }+ i另外缺陷到底是气还是缩,这个照片不是太能表述清楚,楼主看看有没有更好的照片?
    3 K; S- t' @( f- p4 W缺陷紧挨着冒口?手画一下缺陷部位吧。) s) V6 b& x, T7 t- R, B; E
    这个蛮有探讨的一个问题,理越辩越明
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     楼主| 发表于 2017-12-21 08:39:39 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 15:22
    ) e: [$ w1 U( A: ?1 k3 h图示所标示缺陷,是在:冒口直径600mm情况下浇注的铸件。最后发现是冒口直径太大了,改为500mm以后才解决 ...

    6 E- j# _- G* Y5 Y% P: g2 h. L5 j你这个应该是割冒口不当引起的裂纹吧
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-21 08:44:15 | 显示全部楼层
    千江有水千江月 发表于 2017-12-20 19:11
    + O1 K( d3 Y% D9 ^/ d, o, h此缺陷位于冒口下位置?
    : _' D0 l* R  O: P5 @
    对,在冒口根部,加工余量是10mm。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-21 08:47:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-21 08:52 编辑
    3 `4 ^7 f; Q4 O3 ^
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:323 ?4 l4 m- j2 G
    合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点 ...
    8 [2 L7 v, ?. @6 S' y) h+ {) x

    5 b& p; z. R* G6 J9 k3 u' _; C. ]合箱后烘干21小时----错误的.那,你的缩孔部位有气孔的症状就可能了.
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    发表于 2017-12-21 08:50:04 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 08:398 D$ \/ ]8 F: {
    你这个应该是割冒口不当引起的裂纹吧

    2 D; }! K/ o9 m$ y+ e) L/ Q# \主要原因不是割冒口所致。而主要原因是冒口结晶及非金属夹渣/杂所致。8 \% Q. w$ A% ]* O6 K

    4 U! x+ v' B0 g中心的盲孔,加工出来后的情况如图。如果没有加工中间的孔,则惨不忍睹!可以想象的到,冒口的结晶+++++。
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     楼主| 发表于 2017-12-21 08:53:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-21 08:47
    , u1 R+ s+ l6 e) O( g; t合箱后烘干21小时----错误的.那,你的缩孔部位有气孔的症状就可能了.

    & j' ?4 I3 `& j) G- D这个有什么奥妙么?求指点
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     楼主| 发表于 2017-12-21 08:59:39 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:370 ~0 a' r  C5 x  o6 k/ `% Z
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将 ...
    ! q0 B$ [9 ]# {0 C6 R0 _" A  T( q
    关于冷冒口,Magma的结果供大家借鉴一下  【顺便致谢大家的热心帮助,感觉收获蛮大的,衷心感谢大家】1 T, o) ?, [( q& Q+ u" w' [: i
    这个是充型时的温度梯度,毫无疑问,肯定2冒口之间的温度高;4 {, D3 h* v/ B0 O! l
    filling Tem.JPG
    5 z3 z* H: g4 }; b
    6 z+ d: y# b4 g; q* j8 k0 _但在凝固阶段,还是冒口的温度高于2冒口之间的,; F" d* A' V& E, ?" G& i
    : a3 K6 N/ r/ g- g, n5 V2 Y
    cool1.JPG ! u+ H# ?+ G2 N
    % o' c8 T5 P4 Z. O
    cool2.JPG : u: R; b0 j4 g3 Q' _. y

    5 R, Z8 k+ u+ C* a) ~3 y cool3.JPG
    2 Q; w  N/ H! h6 H# v% F' r+ z
    : V1 m9 P, V5 J  q, w cool4.JPG
    1 W& r3 E$ ?4 Q* o: u' Q4 b; V0 v' ]# c3 U# h( j# V' e
    9 N7 C9 y  K! \2 S, ?

    & b; q& M2 L& O- H7 Z; t1 R9 d3 C) E3 Q4 |, m$ I+ Y
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     楼主| 发表于 2017-12-21 09:06:43 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-20 22:38
    & h8 p6 b3 [  C4 m& X8 q厚大件的补缩是不一样的,原来有做水泥窑轮带的作过探讨,解剖+模拟过,基本上整圈冒口了,这个半圈有点类 ...

    ! ~/ E. `! h+ o# ~$ S" s郭工:/ J) d; I$ g+ w- p) s% m. n4 I$ u
        可以这么说,除了冒口位置没有缺陷,冒口边就有。
    " X) a9 G" G) M7 `! m
    # w9 t6 v. G; v6 a" i/ {. }
    3 a& d! `: `' X6 Q% w( A5 d* R5 ^) n2 I- B( `; g& S6 I9 X

    / e; m" R1 K; s; n# D& n
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     楼主| 发表于 2017-12-21 09:08:01 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-20 22:38
    + D& m( Z7 E+ k- G; D8 @厚大件的补缩是不一样的,原来有做水泥窑轮带的作过探讨,解剖+模拟过,基本上整圈冒口了,这个半圈有点类 ...
    / E8 Z) V. A) u
    郭工:
    $ b+ t0 J+ L6 j* T' y4 y    可以这么说,除了冒口位置没有缺陷,冒口边就有。
    ) w+ S" D" T5 X2 t8 H0 q0 l
    ' b4 l, Z% `7 P$ y) d, q( Q3 Q. t
    2 K( e7 m6 I# X) w
    6 H4 e1 k& c* Q. k. k! I; l) \; ^7 o4 q9 m- @
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    发表于 2017-12-21 09:23:17 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-21 08:47" T! b. S6 Z6 |$ B
    合箱后烘干21小时----错误的.那,你的缩孔部位有气孔的症状就可能了.

    4 ?4 ]' e: a5 W0 {, G7 i铸件夹杂/砂,往往伴随有气孔,而缩孔伴随气孔的概率不多。因为我曾经做了10多年的伽马射线探伤,有非常多的疑问可以验证的经历。& W1 S. ^0 H8 m7 ]9 W7 b1 i1 c

    9 r5 z/ ~( t  m; ^我发上去的图片(那个大轮子),工艺安排是:1,正火;2,粗加工;3,MT + UT; 4,焊接 ; 5, 淬火 + 回火 ,6,继续探伤++++++
    ' _  z( o+ [: ~9 ^* H& A
    9 g5 y4 h: p' y# u在粗加工的过程中,铸件接近中心部位的铁销是非常碎的。目视也可以看到金属光泽非常暗。结果后来的探伤就发现了较多的缺陷。
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     楼主| 发表于 2017-12-21 09:28:15 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 08:50
    ( Q5 u' J; f% I! c- y主要原因不是割冒口所致。而主要原因是冒口结晶及非金属夹渣/杂所致。3 X8 O6 a4 l& @$ L- x

    1 i5 b9 N. y$ x% H中心的盲孔,加工出来后的情况如 ...

    1 G% `, q* e$ c& T刚好我们去年做的一个部件,供参考一下,冒口Y1140的,比你大多了!
    1 A- ~" d- b4 c8 t2 k* Z# m% n' F# m
    捕获6.JPG
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