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楼主: 飞哥爱暖儿

[求助] 灰铁,厚度13左右,出现如下缺陷,请帮看下是什么缺陷,谢谢

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    2023-12-22 09:48
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-12-30 14:03:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-30 10:26& t1 `" M( Q+ R: u8 U: l
    你能把其中的一个锉平一个么,这样的晶间断裂,缩松会淹没在视野中。
    ' v& y% D+ U& p6 P9 G
    楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?

    楼主照片不清晰,董工看看这个缺陷是不是和楼主的缺陷类似?

    楼主照片不清晰,董工看看这个缺陷是不是和楼主的缺陷类似?
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-12-30 14:05:01 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-30 14:03
    5 d5 B  B, G8 w% D+ k! r0 [楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?
    " z. B4 d& B1 A2 F  u; }: b
    这是厚大导轨加工后的照片,客户抱怨导轨密度不好。。。
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    20 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-12-30 14:12:45 | 显示全部楼层
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-29 22:43- k- P2 x, A$ u
    炉前0.4%75硅铁孕育量,浇注温度1400-1380.随流0.1%。

    ! y7 q8 P+ j" R0 Z( M熔炼温度?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2018-12-30 17:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-12-30 14:124 P- H! t) L( v5 u7 t1 t4 |: Z
    熔炼温度?
    2 E: R+ L' _) P( h! N1 E
    1510±10
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-12-30 19:31:29 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-30 14:03
    7 n% T$ j# Q8 D楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?
    3 w. r! N; E3 ~. Z
    这个倒是有点想石墨粗大而加工的切削速度过快造成的石墨脱落。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 19:56:11 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-30 14:03
    8 r/ S0 z9 z: b" A+ Z6 l, k$ }9 F楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?

    * l+ Q) F6 v  k! |; u这属于疏松.
    7 h. k, F0 s' V0 U# b楼主的图片里出现了晶间缩松.当然其石墨形态也不好,也有块状石墨.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 20:04:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-30 20:34 编辑 ) C" M- @! F4 ?4 [0 O+ a: |" P
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-30 09:51
    " u  t. u( h* o% Y' E硬度190-200,
      O- W2 D0 h% X8 c7 K缺陷断面图如下
    9 b1 p& {- K/ j3 R, m

    0 M! J0 _9 p2 x2 d) Q1 e看图.
    截图01.jpg
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 20:31:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-31 08:44 编辑 % l* {8 n7 A% K  X
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-30 09:514 g& G! ?0 W' {# a
    硬度190-200,
    ' t4 E& i" m2 v! i0 ~& d: q缺陷断面图如下
    ' ]4 o: o: |: c8 q2 h% w" j3 Z
    8 ~$ X; b# M& U. [+ B
    1:有直浇或.冒口顶部收缩状态的图片么?4 Y& U' _, G& c& T
    2:浇注时,是否流动性不太好.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 21:43:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-30 21:46 编辑
    # y) H, v& y5 A+ r# Q
    4 @- U6 C& `- j# m- C+ k5 Z8 V缩松原因仍不清楚.
    * R' R/ T* v. B9 r2 X. B  d  {$ B1 q; M
    初步看.你的熔化工艺要改善.) w+ |( s; Y) K* N( S3 J
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2018-12-31 07:44:40 来自手机 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-30 21:43
      g& K. {0 J! [  k: q; l缩松原因仍不清楚.3 f( W( n( b, q9 r# [
    * Y1 B2 v; m* J% r! ~  f1 Z4 Z  o
    初步看.你的熔化工艺要改善.

    6 B" I% Z- m/ E* G0 t  m/ G4 k请帮指点下熔化容易
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-31 07:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
    只不过猜测出一种倾向性大的可能性。
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    发表于 2018-12-31 07:55:22 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-30 19:56% D& z, n1 p4 S
    这属于疏松.- N  _' G1 O0 g7 @0 ^
    楼主的图片里出现了晶间缩松.当然其石墨形态也不好,也有块状石墨. ...

    # k' Q$ S) [( l8 [3 }/ [; p董工,这是我们做的金相和加工面对比的图片,我们也针对这个问题采取了措施,但是有个奇怪的现象:通过对比试验,在炉料配比和熔炼工艺不变的情况下,我们试验了石墨化增碳剂的结果比使用石油焦增碳剂的结果要差(粗大、块状石墨多和加工面密度差),唯一能解释的就是石油焦增碳剂的S/N含量比石墨化增碳剂的要高。如何正确解释这个现象呢?( ]: E5 A6 }! r2 z* t; x7 @
    金相与加工面对比.png
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    发表于 2018-12-31 08:00:22 | 显示全部楼层
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-31 07:44
    ( |& d' Y. ?+ x( \- f请帮指点下熔化容易

    & `- j1 f: L4 u关键是那个断口的状态不清楚,我需要把断口锉平滑,希望能确认,排除一种产生缩松的可能性。现在排除不了。
    ( g! O; Z9 m: n8 h* l3 \0 P5 j2 N+ ]
    ; N' a; N( O9 z2 V5 W7 O如47楼中红圈圈点处.不单是组织粗大的问题.
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    发表于 2018-12-31 08:02:12 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-31 07:55
    2 Q% i7 b. m+ S8 `. h7 ~/ Z董工,这是我们做的金相和加工面对比的图片,我们也针对这个问题采取了措施,但是有个奇怪的现象:通过对 ...

    4 ~! F7 l2 K* w- q, @" @铸件加工后.件的边缘部为也有疏松的现象么?
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    发表于 2018-12-31 08:08:16 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-31 08:02. r$ G; H7 B) P5 k
    铸件加工后.件的边缘部为也有疏松的现象么?
    . K5 p& L' d' T3 |1 k7 v1 y
    边缘能轻一点,但是总体呈弥散分布的。
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    发表于 2018-12-31 08:13:34 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-31 08:08
    + ^) f7 n  V$ D* Q" f边缘能轻一点,但是总体呈弥散分布的。
    6 h: \/ @- G3 D4 S$ s; ]- S
    石墨化增碳剂的结果比使用石油焦增碳剂的结果要差(粗大、块状石墨多和加工面密度差),唯一能解释的就是石油焦增碳剂的S/N含量比石墨化增碳剂的要高----这是正常的.
    0 M5 B3 L: c& l和S/N比关系不大.硫的作用,对铸铁来讲是二次形核.致于边缘和中心的区别.就和过冷度对石墨的形核的影响因素来考虑.
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    发表于 2018-12-31 08:14:53 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-31 08:08
      c6 f0 g. w+ b边缘能轻一点,但是总体呈弥散分布的。
    3 I! Y6 m4 a$ ~/ b7 }( f: B4 n/ t
    加增碳剂后保温温度和时间是多少.
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    发表于 2018-12-31 08:19:42 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-31 08:14
    ; @" M+ Z. T5 v+ x加增碳剂后保温温度和时间是多少.

    , R4 @$ ~2 Q; x  {% S过热温度1520左右,保温6-8分钟。
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    发表于 2018-12-31 08:24:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-31 08:39 编辑
    " c5 q8 X. o5 u9 W0 b0 A
    sting811 发表于 2018-12-31 08:19" @  `0 Q: }$ L0 A# H1 ]: ~- V
    过热温度1520左右,保温6-8分钟。

    3 S/ h6 |. T: @7 F4 ?5 `8 s3 U; l2 X+ p
    1520有点低,石墨增碳剂有如铸锭的遗传性的结晶特点.----1540度10分钟为好.非石墨增碳剂可以低一点.1 Q0 S( t! Q5 S* |9 m! s

    " T# i( z" x; M5 z# y& j5 |但你的疏松不单是,熔化温度和保温时间的问题.只不过能结决少量粗大石墨片和石墨节的问题.
    0 K% Z. U7 g/ @6 Q& b0 x主要还要加强基体晶粒度和孕育问题.
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    发表于 2018-12-31 08:50:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-31 08:243 \! y" ~) c& l; P. c
    1520有点低,石墨增碳剂有如铸锭的遗传性的结晶特点.----1540度10分钟为好.非石墨增碳剂可以低一点.- r- d! e3 g2 g# `
    # Q; S7 }. o( W
    但你 ...

    # v( C0 I0 r- d; z我们对石墨化增碳剂和石油焦的增碳剂使用比较纠结,之前批量使用石油焦增碳剂时铸件出现了N气孔缺陷,后来我们更换了石墨化增碳剂N气孔缺陷没有再出现,但是近期出现了批量导轨加工后密度不好的问题,我怕改回石油焦增碳剂又会出现N气孔的问题。
    ! K5 h. G4 C4 C' v' C6 z& ]我可以再对比试验一下,过热温度提高到1540保温10分钟再看看两者加工后的区别,还有一个现象是我们提高了生铁加入量也会加重导轨密度问题,现在怀疑是增碳剂和生铁石墨遗传性问题,您还有什么建议?
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