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楼主: 飞哥爱暖儿

[求助] 灰铁,厚度13左右,出现如下缺陷,请帮看下是什么缺陷,谢谢

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    2023-12-22 09:48
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-12-30 14:03:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-30 10:26- _: B6 Z; v3 O+ v, r5 H6 \: ?
    你能把其中的一个锉平一个么,这样的晶间断裂,缩松会淹没在视野中。

    * ^# r) P; K) n9 ]8 E% \; e楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?

    楼主照片不清晰,董工看看这个缺陷是不是和楼主的缺陷类似?

    楼主照片不清晰,董工看看这个缺陷是不是和楼主的缺陷类似?
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-12-30 14:05:01 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-30 14:03
    - X, t. }1 X1 V& ~1 u楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?
    ; j0 v- c0 A2 O+ x# d4 J3 Q; r
    这是厚大导轨加工后的照片,客户抱怨导轨密度不好。。。
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    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-12-30 14:12:45 | 显示全部楼层
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-29 22:43( u9 q7 x& v/ C0 S( a
    炉前0.4%75硅铁孕育量,浇注温度1400-1380.随流0.1%。

    - @! A) N! ]$ s熔炼温度?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2018-12-30 17:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-12-30 14:12
    + W. U0 D; I; n7 `; |! e, V熔炼温度?

      j) I, K9 j/ t1510±10
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-12-30 19:31:29 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-30 14:03
    5 f8 U' Z4 v0 g楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?

    3 i, ~: H) c4 }这个倒是有点想石墨粗大而加工的切削速度过快造成的石墨脱落。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 19:56:11 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-30 14:03
    4 L$ z" `# z0 l# d  @8 `/ P楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?
      [& Y9 o8 H9 c- R; [: ]
    这属于疏松.
    4 t) ^& Q$ s3 i  k1 E$ l楼主的图片里出现了晶间缩松.当然其石墨形态也不好,也有块状石墨.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 20:04:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-30 20:34 编辑
    + o. K# u2 n6 }
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-30 09:51. N1 ^' |* u2 o* _8 U8 B
    硬度190-200,
    . w. P$ m" U0 g3 I缺陷断面图如下

    " Q( n  c0 o! s- c
    3 d, m4 _. v$ t2 j- T% {4 D/ G$ A. q看图.
    截图01.jpg
    截图00.jpg
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    发表于 2018-12-30 20:31:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-31 08:44 编辑 2 v% }7 f; R  X' }( D6 T9 o
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-30 09:51
    6 w5 h/ r$ v. J7 Q4 I/ x4 i硬度190-200,
    " `/ i; G- |- E( K  g缺陷断面图如下
    ; X  q, M5 p  q1 G) J
    , G# n5 i# n( x* W: Z8 B
    1:有直浇或.冒口顶部收缩状态的图片么?% q- E8 _' k$ I9 l+ Y
    2:浇注时,是否流动性不太好.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 21:43:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-30 21:46 编辑 + Y) B5 S& x  ^+ k
    * b1 g& C6 n7 A( S: `. z" S
    缩松原因仍不清楚.' n/ b( |! E# x- R: V; T) a9 ?1 h

    6 L& c7 J, j7 j- O初步看.你的熔化工艺要改善.
    & L6 g' w( ^8 [- S  ]# w2 H
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     楼主| 发表于 2018-12-31 07:44:40 来自手机 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-30 21:43
    & j: {5 `- Z- T) f$ M; z' g: N( s缩松原因仍不清楚.4 T2 L3 L2 u4 R" p6 }# v& w7 p1 l

    , g7 u5 }8 Z% G初步看.你的熔化工艺要改善.
    % t9 _* d/ u) l# ~# ]. c
    请帮指点下熔化容易
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-31 07:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
    只不过猜测出一种倾向性大的可能性。
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    发表于 2018-12-31 07:55:22 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-30 19:56
    + M) \) ~+ q8 d8 U' G! Q这属于疏松.
    8 w- \9 O. d) }楼主的图片里出现了晶间缩松.当然其石墨形态也不好,也有块状石墨. ...
    2 d3 N0 B/ Q* ]0 N7 ?
    董工,这是我们做的金相和加工面对比的图片,我们也针对这个问题采取了措施,但是有个奇怪的现象:通过对比试验,在炉料配比和熔炼工艺不变的情况下,我们试验了石墨化增碳剂的结果比使用石油焦增碳剂的结果要差(粗大、块状石墨多和加工面密度差),唯一能解释的就是石油焦增碳剂的S/N含量比石墨化增碳剂的要高。如何正确解释这个现象呢?
    % c' V5 Z) A7 _
    金相与加工面对比.png
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    发表于 2018-12-31 08:00:22 | 显示全部楼层
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-31 07:44
    0 c: Z, y, a! q' p7 a请帮指点下熔化容易

    3 Y8 f& N, A, z- F* b关键是那个断口的状态不清楚,我需要把断口锉平滑,希望能确认,排除一种产生缩松的可能性。现在排除不了。
    * V2 G. U: `; d( x6 P1 |& B+ S" b3 \5 E! {- G& g1 y
    如47楼中红圈圈点处.不单是组织粗大的问题.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-31 08:02:12 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-31 07:55
    6 P% \. z3 U3 i- @& |董工,这是我们做的金相和加工面对比的图片,我们也针对这个问题采取了措施,但是有个奇怪的现象:通过对 ...
    0 R# d. S; W2 X+ r) @  d
    铸件加工后.件的边缘部为也有疏松的现象么?
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    发表于 2018-12-31 08:08:16 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-31 08:02
    & X1 g" J0 {6 A! s铸件加工后.件的边缘部为也有疏松的现象么?

    . Q: g( `: ~! Z. ~边缘能轻一点,但是总体呈弥散分布的。
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    发表于 2018-12-31 08:13:34 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-31 08:08, k) C# I/ T  T) e' ~3 M
    边缘能轻一点,但是总体呈弥散分布的。
    , D1 C+ Z3 P6 c8 R% H
    石墨化增碳剂的结果比使用石油焦增碳剂的结果要差(粗大、块状石墨多和加工面密度差),唯一能解释的就是石油焦增碳剂的S/N含量比石墨化增碳剂的要高----这是正常的.1 O: N$ K2 ~3 B& p
    和S/N比关系不大.硫的作用,对铸铁来讲是二次形核.致于边缘和中心的区别.就和过冷度对石墨的形核的影响因素来考虑.
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    发表于 2018-12-31 08:14:53 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-31 08:08
    ) q- K+ @" m4 q; m- z边缘能轻一点,但是总体呈弥散分布的。
    6 B1 Y' |: [6 x5 F) R
    加增碳剂后保温温度和时间是多少.
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    发表于 2018-12-31 08:19:42 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-31 08:147 Q, m$ k0 d2 P0 \5 C5 N3 i
    加增碳剂后保温温度和时间是多少.

    6 K! S8 G  G* A9 E6 z0 B过热温度1520左右,保温6-8分钟。
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    发表于 2018-12-31 08:24:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-31 08:39 编辑
    3 ?0 k$ l% P: V) Y4 P1 `9 b( r
    sting811 发表于 2018-12-31 08:19! X. Y! I+ }  w8 o
    过热温度1520左右,保温6-8分钟。
    4 T7 _) C% e% T7 b: t  A1 n

    4 Z/ E/ X" X0 `& J4 d' v1520有点低,石墨增碳剂有如铸锭的遗传性的结晶特点.----1540度10分钟为好.非石墨增碳剂可以低一点.
    ) _/ j* J; _9 A! ]' q5 C, ?- ?* I  o8 s0 k& X3 c, G& V
    但你的疏松不单是,熔化温度和保温时间的问题.只不过能结决少量粗大石墨片和石墨节的问题., k; W3 G3 i! R
    主要还要加强基体晶粒度和孕育问题.
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    发表于 2018-12-31 08:50:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-31 08:24
    $ w) W( a, {3 |: {3 E1520有点低,石墨增碳剂有如铸锭的遗传性的结晶特点.----1540度10分钟为好.非石墨增碳剂可以低一点.
    : p* W! y- B0 x$ \( X! ]! c* z
      q: L: o8 x1 M& m但你 ...
    3 s. y+ D2 `' j: n2 A
    我们对石墨化增碳剂和石油焦的增碳剂使用比较纠结,之前批量使用石油焦增碳剂时铸件出现了N气孔缺陷,后来我们更换了石墨化增碳剂N气孔缺陷没有再出现,但是近期出现了批量导轨加工后密度不好的问题,我怕改回石油焦增碳剂又会出现N气孔的问题。
    / k/ z$ W) L/ W我可以再对比试验一下,过热温度提高到1540保温10分钟再看看两者加工后的区别,还有一个现象是我们提高了生铁加入量也会加重导轨密度问题,现在怀疑是增碳剂和生铁石墨遗传性问题,您还有什么建议?
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