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楼主: 飞哥爱暖儿

[求助] 灰铁,厚度13左右,出现如下缺陷,请帮看下是什么缺陷,谢谢

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-12-30 14:03:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-30 10:26$ s( U: n4 B5 p& N* d: Q
    你能把其中的一个锉平一个么,这样的晶间断裂,缩松会淹没在视野中。

    5 K. r; T2 [# F) r楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?

    楼主照片不清晰,董工看看这个缺陷是不是和楼主的缺陷类似?

    楼主照片不清晰,董工看看这个缺陷是不是和楼主的缺陷类似?
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-12-30 14:05:01 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-30 14:03
    ' @9 }# _2 q- M% U! ~4 I楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?

    2 B1 ]9 n; Y( N3 i这是厚大导轨加工后的照片,客户抱怨导轨密度不好。。。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-12-30 14:12:45 | 显示全部楼层
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-29 22:43: ]6 U) R, t$ D1 ?, K
    炉前0.4%75硅铁孕育量,浇注温度1400-1380.随流0.1%。

    7 i0 B; H' L- ?( k熔炼温度?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2018-12-30 17:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-12-30 14:12
    9 b1 m7 p9 G* M7 O7 ]4 K0 P; g熔炼温度?
    - j6 h3 q( R2 `( V7 M& P
    1510±10
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-12-30 19:31:29 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-30 14:03
    / j  ^6 Q/ k0 ^5 R% Q0 J楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?
    / D% [' k3 V& M3 M& }/ e
    这个倒是有点想石墨粗大而加工的切削速度过快造成的石墨脱落。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 19:56:11 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-30 14:032 m8 k# ~$ c8 F+ ]( |) \3 y
    楼主的图片看不清楚,董工看看这个缺陷和楼主的是一类的吗?

    5 c* e& w% C; J: c! B这属于疏松.
    : k5 ]3 G8 L9 v: `楼主的图片里出现了晶间缩松.当然其石墨形态也不好,也有块状石墨.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 20:04:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-30 20:34 编辑
    6 q& G8 l7 y) L) K, W2 M1 h7 ^
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-30 09:51: P9 l2 v+ o, E
    硬度190-200,
    ; @: ]8 k& q, k: d0 v缺陷断面图如下
    - H+ d' [* x* c+ b" [" W- r+ O

    8 x8 U3 ?* Y7 ~- [% n4 d2 n看图.
    截图01.jpg
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 20:31:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-31 08:44 编辑
    7 E( E: t! _4 u/ x6 [& r
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-30 09:510 P7 S+ Q( N9 ]
    硬度190-200,: y8 X  v5 f& s) h& X" E
    缺陷断面图如下

    1 P0 s; ^6 T- u: n. D. w( y
    , U" e1 [5 _: l# V6 V! F1:有直浇或.冒口顶部收缩状态的图片么?  i4 t. h/ E% c& r% t6 S- K6 l" N
    2:浇注时,是否流动性不太好.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-30 21:43:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-30 21:46 编辑 # m* |  F. J$ v. {5 k

    * u9 x; n0 d. N3 [9 e+ J8 ~. r) q( m缩松原因仍不清楚.6 m/ U+ S  \- K1 z
    / _# c$ a" A  O+ _' m5 k% r* z
    初步看.你的熔化工艺要改善." ~9 H" ?& u' e* j! ?+ w. h
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2018-12-31 07:44:40 来自手机 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-30 21:43$ c+ A5 e" d3 Q$ r8 d+ C' b
    缩松原因仍不清楚.
    " t) P, r/ g4 N6 s. r4 S1 U+ @& h8 J/ b
    初步看.你的熔化工艺要改善.

    $ j( \* T& H. `- i9 h请帮指点下熔化容易
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    发表于 2018-12-31 07:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
    只不过猜测出一种倾向性大的可能性。
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    发表于 2018-12-31 07:55:22 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-30 19:56. [) B; O; l& C
    这属于疏松.
    7 X: P8 E. w& P楼主的图片里出现了晶间缩松.当然其石墨形态也不好,也有块状石墨. ...

      s" G, r9 k& c7 q3 v) P4 j董工,这是我们做的金相和加工面对比的图片,我们也针对这个问题采取了措施,但是有个奇怪的现象:通过对比试验,在炉料配比和熔炼工艺不变的情况下,我们试验了石墨化增碳剂的结果比使用石油焦增碳剂的结果要差(粗大、块状石墨多和加工面密度差),唯一能解释的就是石油焦增碳剂的S/N含量比石墨化增碳剂的要高。如何正确解释这个现象呢?; q" \) e) p4 J3 ?: X8 W- M- Q, V8 p
    金相与加工面对比.png
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    发表于 2018-12-31 08:00:22 | 显示全部楼层
    飞哥爱暖儿 发表于 2018-12-31 07:44! `  |9 v$ {4 R5 W" \
    请帮指点下熔化容易

    & a" u1 b9 r/ d, M) e关键是那个断口的状态不清楚,我需要把断口锉平滑,希望能确认,排除一种产生缩松的可能性。现在排除不了。
    7 X0 _; m- [9 z) z" b8 H1 B, ?; }* F: z6 I+ j) e6 w2 S2 G5 u
    如47楼中红圈圈点处.不单是组织粗大的问题.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-31 08:02:12 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-31 07:55
    : {3 j* q9 p, i  |: }董工,这是我们做的金相和加工面对比的图片,我们也针对这个问题采取了措施,但是有个奇怪的现象:通过对 ...
    # v* f! p6 P" }5 ~! ^4 d
    铸件加工后.件的边缘部为也有疏松的现象么?
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    发表于 2018-12-31 08:08:16 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-31 08:027 r9 P, ?- V9 I
    铸件加工后.件的边缘部为也有疏松的现象么?

    0 t3 B# g$ ?7 I+ f3 \: a边缘能轻一点,但是总体呈弥散分布的。
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    发表于 2018-12-31 08:13:34 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-31 08:08; ~2 X( m+ e# b  |( ?
    边缘能轻一点,但是总体呈弥散分布的。

    ) ?/ r( r* g( x石墨化增碳剂的结果比使用石油焦增碳剂的结果要差(粗大、块状石墨多和加工面密度差),唯一能解释的就是石油焦增碳剂的S/N含量比石墨化增碳剂的要高----这是正常的.; r8 C* R# }& x% \. z% R
    和S/N比关系不大.硫的作用,对铸铁来讲是二次形核.致于边缘和中心的区别.就和过冷度对石墨的形核的影响因素来考虑.
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    发表于 2018-12-31 08:14:53 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-12-31 08:081 i+ N2 r4 n$ a: i- @; U( V
    边缘能轻一点,但是总体呈弥散分布的。
    & t0 K; G/ D: V: I9 @3 x8 @
    加增碳剂后保温温度和时间是多少.
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    发表于 2018-12-31 08:19:42 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-31 08:14! q, R/ N  L9 U) U
    加增碳剂后保温温度和时间是多少.
    3 I* @4 R  S- e# C# w% {* d
    过热温度1520左右,保温6-8分钟。
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    发表于 2018-12-31 08:24:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-12-31 08:39 编辑 & x) Z+ r6 P# I4 G! o8 C) K- \
    sting811 发表于 2018-12-31 08:19) z+ C- O; N- F% M' N6 N9 f. W
    过热温度1520左右,保温6-8分钟。

    ) v- {  g% x; Z% W9 G( [+ S9 q4 z6 K" v
    1520有点低,石墨增碳剂有如铸锭的遗传性的结晶特点.----1540度10分钟为好.非石墨增碳剂可以低一点./ E% S: g7 _; ]$ @

    1 r: ?) C) D, E% _. k; C2 l但你的疏松不单是,熔化温度和保温时间的问题.只不过能结决少量粗大石墨片和石墨节的问题.
    7 t9 |- C, a" K9 F- O5 J& f主要还要加强基体晶粒度和孕育问题.
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    发表于 2018-12-31 08:50:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-12-31 08:24
    3 `2 S" b* r+ }' ^: g1520有点低,石墨增碳剂有如铸锭的遗传性的结晶特点.----1540度10分钟为好.非石墨增碳剂可以低一点.0 f. M& U1 S* o( ]
    8 L& z; n$ I2 Y" L' z" L7 L
    但你 ...
    5 C' y6 A1 z6 W+ F: c- c" W$ ?
    我们对石墨化增碳剂和石油焦的增碳剂使用比较纠结,之前批量使用石油焦增碳剂时铸件出现了N气孔缺陷,后来我们更换了石墨化增碳剂N气孔缺陷没有再出现,但是近期出现了批量导轨加工后密度不好的问题,我怕改回石油焦增碳剂又会出现N气孔的问题。$ r5 K' r2 Z+ R- E. |& N
    我可以再对比试验一下,过热温度提高到1540保温10分钟再看看两者加工后的区别,还有一个现象是我们提高了生铁加入量也会加重导轨密度问题,现在怀疑是增碳剂和生铁石墨遗传性问题,您还有什么建议?
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