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楼主: 富康铸造

[求助] 铸件缩孔如何解决?

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  • TA的每日心情
    开心
    昨天 23:29
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-11-2 21:50:37 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-11-2 20:46  M1 i# i8 Z  s
    准备试试在内弧加补缩冒口,但这么做成本就高了.....
    1 F- h/ s/ A" ~" U+ y+ _
    坐等分享你的改进后的成果,祝你成功!
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-11-4 08:46:36 | 显示全部楼层
    楼主改进结果如何?有没有解决问题?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-12-10 14:21:19 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27
    ) x) h, F, y  U) u. e% K0 H1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。, ^( \9 V  I& q) R) ^
    2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;
    ' o+ ]; ?+ p; [3:直浇道与横浇道交叉 ...
    5 K  l/ d4 t4 B# g& p, M
    老师,能不能给我点示意图,比如引流补贴做成什么样的?直浇道与横浇道交叉位置体积怎么加大?加大到什么程度?锥形封闭式横浇道具体做什么样的?碳当量提高到多少?方便的话我私信您加个微信?
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-12-11 19:15:42 | 显示全部楼层
    看来楼主还是没有解决问题,大神们继续帮忙
  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-16 09:35
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-12-12 09:56:32 | 显示全部楼层
    不知道解决没有,如果没有的话,建议在缩孔的位置加一块大小和热节面积稍大一点,厚度与壁厚相当的冷铁,如果是长条,也可以加几块冷铁,加在下箱
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-12-13 07:05:51 | 显示全部楼层
    看来真还没有解决,尝试一下将内浇口的面积继续减小(长、扁),且在缩孔的发生部位扎出气眼。
  • TA的每日心情
    奋斗
    16 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-12-30 21:49:42 | 显示全部楼层
    从两方面分析,工艺和成分6 {# w7 K6 {1 Y) I# N: n; O
    补缩通道不通畅,最好应用顺序凝固工艺,有模拟软件的话,一看便知
    : }6 {2 ~" `1 u0 k3 b2 y  m碳当量太高了,适当降低一些,有利于发挥冒口的作用' T# M8 }: @+ T- }- x
    以上意见,望理解其内涵
    2 C; M8 J# I4 j, }) h: P$ m2 o& h2 M
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-12-30 23:12:35 | 显示全部楼层
    Xavier2005 发表于 2019-12-30 21:49
    " H) C' A" Q1 q0 A- ^! T8 p从两方面分析,工艺和成分
    5 h1 k9 I) K* b1 e' {补缩通道不通畅,最好应用顺序凝固工艺,有模拟软件的话,一看便知
    ( Q) C0 q, Z/ l7 d2 _碳当量太高了 ...

    * o( j8 h  Y3 k4 X6 a& o我的经验告诉我,碳当量太高也容易缩的!
  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-8 13:18
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-1-14 21:48:03 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-12-30 23:12( @! K6 A' \' c! C, R. P4 Q, @" q
    我的经验告诉我,碳当量太高也容易缩的!
    2 w. F3 K5 H' P6 P! P5 |4 D
    看到个比较实战型的,碳当量高了,冒口易不起作用,单热节的铸件宁可碳当量低接近共晶点或者再低来发挥冒口的作用,冒口不起作用后的危害更大,个人认为解决缩松、缩孔首先得观察冒口是否起作用,首尾模的冒口切开看看状态再说,起作用的前提下再来分析其它问题,不然容易走入很大的误区。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-1-15 13:18:23 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-12-10 14:210 m% N& |. {! z7 ?/ y& A! |
    老师,能不能给我点示意图,比如引流补贴做成什么样的?直浇道与横浇道交叉位置体积怎么加大?加大到什么 ...

    ! S# p0 R4 Y! H( \+ {把老翻找过去现场调查一下吧
    - ~3 o( Q" ?+ Z3 U* X
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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-1-15 15:52:23 | 显示全部楼层
    wubin3188 发表于 2020-1-14 21:48
    # a6 e2 I3 P7 }* ^7 O看到个比较实战型的,碳当量高了,冒口易不起作用,单热节的铸件宁可碳当量低接近共晶点或者再低来发挥冒 ...

    4 j, S8 `" z8 L3 N* y" S# c- K/ l冒口没起作用
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-1-15 15:53:15 | 显示全部楼层
    YZD123HD 发表于 2019-12-12 09:56, |- }9 S3 ?) C' q/ d2 ?/ ~# t
    不知道解决没有,如果没有的话,建议在缩孔的位置加一块大小和热节面积稍大一点,厚度与壁厚相当的冷铁,如 ...
    : I! }) d: |& t
    加冷铁的方法是最后的方法了
    9 F5 f8 H3 e( F: l2 C8 R
  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-1-8 10:02
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-2-7 22:58:38 | 显示全部楼层
    这是制动蹄铁吧,就我们铸造厂的经验,还是要加补缩冒口,放在制动面(大弧面)有凸台的旁边,碳当量控制4.4左右,还有就是您这似乎没有放过滤片啊,没有渣眼吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-2-9 06:02:52 | 显示全部楼层
    看来这么长时间了,问题还是没得到解决。/ O( V- y9 z. r5 O+ z" p
    建议好好捋一捋,把所有数据都整理一下,便于仔细分析。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-2-10 14:12:58 | 显示全部楼层
    守仁格竹2011 发表于 2020-2-7 22:58
    % E! }. n6 Q! A# \* P. O( l- M这是制动蹄铁吧,就我们铸造厂的经验,还是要加补缩冒口,放在制动面(大弧面)有凸台的旁边,碳当量控制4. ...
    1 @3 m+ i" B: q3 M& b/ ~) e! g
    看来是做过类似产品的
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-2-10 16:55:03 | 显示全部楼层
    守仁格竹2011 发表于 2020-2-7 22:580 Y# L$ g" }4 O; m
    这是制动蹄铁吧,就我们铸造厂的经验,还是要加补缩冒口,放在制动面(大弧面)有凸台的旁边,碳当量控制4. ...

    % H) y+ Z+ B3 E/ j从加工情况看,没有
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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-2-10 16:57:16 | 显示全部楼层
    守仁格竹2011 发表于 2020-2-7 22:58
    ; a" Q8 p1 m3 \, l; x' M这是制动蹄铁吧,就我们铸造厂的经验,还是要加补缩冒口,放在制动面(大弧面)有凸台的旁边,碳当量控制4. ...

    " T* G2 A0 j+ l' h$ J0 n! }( }放在外弧面不行,打磨有难度,你们做的浇棒比是多少?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
  • 签到天数: 98 天

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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-2-10 16:59:38 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2020-2-9 06:02
    ! d, l2 R3 w# g- @% l看来这么长时间了,问题还是没得到解决。
    4 s# l- C# t$ S7 ?; V9 E建议好好捋一捋,把所有数据都整理一下,便于仔细分析。 ...
    8 q7 t3 I* i7 R/ i' Q  v
    在不增加浇棒比的情况下,可能要更换模具,或者寻找下前后两批次的炉料的不同了,没有别的办法,加补缩的话估计需要增加最少4公斤的补缩冒口,或者加冷铁,加冷铁又影响生产效率
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-19 08:54
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-2-11 11:57:43 | 显示全部楼层
    看到现在,好像还没发现冒口的存在!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-2-22 18:24:53 | 显示全部楼层
    最近想了想我的这个问题,很有可能缩孔变大是因为炉料变化的问题,因为之前也有缩孔,但都不大,为什么这批的问题特别大,可能那段时间炉料配比变化比较大,有时候是废钢比例大,增碳剂使用多,有的时候是回炉料比例大,生铁次之,废钢最少只有45-90公斤,再有的时候生铁达到70%,回炉料次之,废钢45-90公斤。各位老师,是不是在原铁水成分不变得情况下,炉料变化会造成缩孔倾向变大?
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