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楼主: 铸造1987

[求助] 老是缩松,恳请前辈们给设计一下工艺,

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  • TA的每日心情
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    2023-11-21 09:56
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-11-1 04:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
    请教一下用暗冒口是不是补缩效果好点?把底箱放箱的时候让浇冒口那方稍高一点,有点斜度起作用吗?
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-11-1 04:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-10-31 22:18% a% v. r0 y, _* `% W
    在这里,应当是冷铁的先导凝固,使局部区域的有液体温降,使冒口对面液体部分与冒口侧的液体有一个温差, ...

    9 z9 A  N' ~4 a  ]感谢董老前辈,指点分析。
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-11-1 09:00:09 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-1 06:13
    ( O$ A( M/ Z( f8 E( E例如:7 e. E1 m0 w9 X8 t% H( j/ s3 u' s( R
    C:3.6;Si:2.4,CE值4.4。浇温1350,液体收缩:-3.75%,初晶石墨膨胀:+0.46%。
    1 n( `. I( c1 A) @- x9 e* Q也就是说,如果初晶 ...
    6 W2 l& {4 C4 k
    谢谢董工
    ) N0 ^! L5 R% |' N, f7 V* W$ ?7 F% }对于楼主的工艺疑惑主要是冒口颈附近的那个冷铁% F9 f! n3 O' Q% B/ S
    该冷铁在充型的时候,由于铁水从这里经过,铁水经过该冷铁后,必然由于热交换会减少热量,也就是前沿铁水的降温会比没冷铁的大一些,那么冷铁必然会升温,导致的蓄热激冷作用减弱,那么对于后期凝固过程来说,这个冷铁对于温度场来说作用不是很大了,想作为冒口颈的开关的话,这个冷铁应该要求比较高了。毕竟球铁的冒口颈是很难设计的。9 x1 P9 w+ p; a9 ~0 E! |
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-11-1 13:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢董工,请教一下大家,暗冒口比透顶的补缩效果好点吗?把铸件放箱的时候(浇冒口方向)有点斜度有效果吗?
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    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-11-1 14:28:08 | 显示全部楼层
    铸造1987 发表于 2020-10-30 22:27
    ( ?9 v" W( B& m1 g$ A这样成品率在3分之二,请大家再给帮帮忙设计一下工艺。谢谢。
    , x7 l; w( t8 P; t* m: t
    根据你这个产品化学成分,没有发现什么异常,楼主说局部疏松,那请问浇注温度和浇注时间是多少,这个铸件做无冒口工艺应该不成问题,浇口过冒口处疏松怀疑是铁水倒抽了,另外,除了浇口冒口以外也没有看到排气,冒口可以不要,排气不可以不要,你再仔细考虑考虑吧
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-11-1 17:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
    浇筑温度1420――1480。用造型机试验过3个薄浇口,没放出气冒口,没成功。现在的上箱扎了许多气眼。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-11-1 20:12:09 | 显示全部楼层
    铸造1987 发表于 2020-11-1 17:57
    ' [9 \) o" [$ Z0 H; I; E) Z浇筑温度1420――1480。用造型机试验过3个薄浇口,没放出气冒口,没成功。现在的上箱扎了许多气眼。 ...
    " U3 K5 K* p3 C9 P% Y
    如果有金相再看看,这样可以分析更多的问题,球铁浇注温度1420-1480,已经属于比较高的温度了,温度越高越容易疏松,我记得我出钢温度才1480-1490,球化后浇注温度才1420左右,显然你自己判断吧
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-1 21:05:36 来自手机 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-11-1 20:12" v' n5 d# B' ?; v- _- h5 d( J! T
    如果有金相再看看,这样可以分析更多的问题,球铁浇注温度1420-1480,已经属于比较高的温度了,温度越高 ...
    ) Y" G7 T3 U+ g, ^. i1 E- T+ w
    小虎在铸铁也是专家了。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-11-1 21:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
    曾经留意过包尾共10箱的产品,分别加工的也有缩松。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-11-1 21:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
    金象一般没拍照,也许测温枪不是很准确,但是目测铁水温度高不许多,12分钟倒完包尾最后一勺都很低了。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-11-2 06:13:01 | 显示全部楼层
    铸造1987 发表于 2020-11-1 21:51
    7 ^( Y' p* G+ w: X7 L2 f4 l  ~* q金象一般没拍照,也许测温枪不是很准确,但是目测铁水温度高不许多,12分钟倒完包尾最后一勺都很低了。 ...

    1 J, ^  G8 _3 R0 a5 M7 [正常球化剂有衰退期,一般浇注不要超过10分钟,这样应对着你包尾浇注的出问题答案就出来了,所以你这个整个过程处处有问题,你自己捋捋思路吧,那打543飞机只给8秒的机会,超过8秒就打不到了,时间的有效性你的控制啊
    % u/ K- s5 s4 z3 m9 ?
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-11-3 15:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
    缩松件的金象,
    IMG_20201103_152841.jpg
    IMG_20201103_153217.jpg
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-11-3 15:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
    第二个缩松件的
    IMG_20201103_153933.jpg
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-11-3 17:56:40 | 显示全部楼层
    铸造1987 发表于 2020-11-3 15:34
    ! g/ Z5 d: B( h5 o缩松件的金象,
    ! y- A# u; }  z# C4 g
    我提的方案有没有试一下呀
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-3 21:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
    铸造1987 发表于 2020-11-3 15:408 U' J) E" B- U4 [8 a. Y8 f
    第二个缩松件的
    ) S" a2 {% @0 m1 }; ~5 G
    还是另外两个件,机器造型没缩松吗?% c2 _# t2 i6 l/ R, B, e) j$ p
    还是这个件,手工造型有缩松吗?
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    2023-11-21 09:56
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     楼主| 发表于 2020-11-3 21:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
    feiyun161 发表于 2020-11-3 17:56( M- p2 r0 |& j1 h( L/ r' Q
    我提的方案有没有试一下呀

    * }/ ]; L8 K5 ?+ ?$ B试了4比6,好的占6,麻烦您再给考虑一下。缩松很轻微,仔细看能发现。
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    开心
    2023-11-21 09:56
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-11-3 21:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-3 21:34
    3 Z: j5 g# ?5 Y4 V还是另外两个件,机器造型没缩松吗?) a9 N8 v1 ], f% y( k  y
    还是这个件,手工造型有缩松吗?
    3 ]/ f- ~1 T% z1 x& x( x, _
    普通形状的不管用那种造型都没缩松,凹槽深的还不行,机器造型别的模型用着,现在用手工造型试验。上图是凹槽缩松件的金象。
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    慵懒
    2018-2-24 11:40
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-11-4 09:26:07 | 显示全部楼层
    铸造1987 发表于 2020-11-3 21:48% s0 M; [; n5 K, P: `! M1 D7 [
    试了4比6,好的占6,麻烦您再给考虑一下。缩松很轻微,仔细看能发现。

      X4 n# X. z$ m+ \还有缩松,缩松位置在什么位置,应该可以适当再优化一下的
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    奋斗
    2021-3-9 15:39
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-11-4 13:04:11 | 显示全部楼层
    氛围不错,继续学习
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