TA的每日心情 | 开心 2022-9-7 16:47 |
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楼主 |
发表于 2012-9-16 12:54:52
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本帖最后由 铸冶艺人 于 2012-9-16 13:10 编辑 5 f0 O4 W9 _' x9 a! N# F+ k
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回复 50# 铸冶艺人 , \, R9 p9 k" V% G. I! }
事情过去几年,现在看这个帖子,还是非常感谢大家的参与!!!; n: W8 o! E% M, _
当时不便于说的话,现在可以简单向大家交代:所有金相照片,全部是这是无锡##风能科技有限公司的当年的风电铸件金相和性能,我当时只是质量检测部门的负责人,现场熔炼,浇注工艺以及铸造工艺(浇冒口工艺)完全不能介入,最后一张照片是我将离开时,该厂委托我去戚墅堰机车研究所金相室专家亲自操作的,使用德国蔡司金相显微镜,这个照片,石墨更差。
3 c1 E3 z- b8 M v: X整个工艺情况是铁水熔炼控制非常好,硫高于0.02就要脱在0.02之下。磷含量在0.02左右,由于浇冒口工艺非常特别,即几乎没有冒口,十余吨的轮毂铸件没有冒口,只有三个20-30毫米出气鸭嘴冒口,根部只有10余毫米厚,所以主管工艺的老技术人员制定浇注温度非常低,在1320度之下浇注,浇注速度在80-90秒。出炉温度也控制不好,球化后等待15-20多分钟浇注,使用的球化剂和孕育剂都是低档次产品。; u5 `3 c8 q0 I, S) f! [
这个工厂在当时轮毂机架先后干了20余件,性能多数合格,石墨形态严重不好,探伤严格讲约有一半是好的,最终客户没有要一件产品,主要是销售人员的责任,叫生产部门不停的投入,铸造生产,最终老板亏损很大。这个老板很有钱,他有其他生意,来钱太容易。
# F; P) `6 L1 _1 q! Q% @当时一个年轻做化学分析的人也在做机械性能,光谱仪和金相,为了合格,做附铸试块的金相都选在试块表面,很漂亮,把它贴在试验报告上,内部组织金相却很差,才写了这个帖子。 |
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