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楼主: 范庆志

[交流] 卡车制动鼓拐角处缩松

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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-8 16:14:50 | 显示全部楼层
    能否将零件图和整个工艺图上传.如果是整个圆周.如箭头所指.或是在铸造圆孔和铸件立壁的交界处,有规律的都有这种现象.
      D0 q% k5 ~2 r应是移砂缩松缺陷." {+ e  _+ U! R, V. w" x& v2 W
    1:如果造型线和铸型高度已经不可能调整.加大系统的补缩能力.那就把此处的过渡圆角加大.使造型压力能比较大的可能,对此处施压.增强此处的铸型强度.
    4 M3 I0 o- c+ u- q( F: g5 D2:如果铸型过渡圆角不允许加大.那只有调整.加大铸型的硬度.来防止这种移砂缩松缺陷.
    QQ截图未命名.jpg
    QQ截图未命名.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-8 16:49:36 | 显示全部楼层
    如造型线的型砂硬度不好调.可否将下型的图示部位做成空腔.在制型时增加缩松部位的型砂的被压缩比.增加缩松部位的型砂的硬度.来防止移砂缩松.
    QQ截图未命名.jpg
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    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-4-8 20:58:09 | 显示全部楼层
    回复 42# castengineer 1 p8 C: j$ t$ {, u; u, W3 b
    R角加大已实验,更为严重!压头上做文章实现不了,全自动静压线!
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-4-8 21:11:32 | 显示全部楼层
    沉了吧!铁水已经凉了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-9 06:56:21 | 显示全部楼层
    回复 44# 范庆志
    % d& Z( I. i% S1 E6 p) ], k5 \: m1 G  s# ~8 ]$ \* Q8 R  N3 h- R
    .
    . r: d9 e  a: l: X# A    那就最是好加大砂型硬度.这应当是,此处型砂处于施压边缘区.砂型硬度低.造成移砂缩松.
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-4-9 11:42:20 | 显示全部楼层
    回复 45# castengineer
    4 i7 K2 c5 P0 N' F+ G( @/ N
    * K6 Z) ]$ |* J( q1 c
    - b: r7 ^2 o# D; d" o+ E    B型硬度计85!!!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-9 13:42:24 | 显示全部楼层
    回复 46# 范庆志
    # `0 x) y9 s9 j, B- L# ^8 }$ [; F1 J: d7 T* }+ R4 k6 l
    "B型硬度计85!!!"3 B1 n& ^! Q- k1 ~6 c

    2 k* h7 `1 b$ w9 Q8 m: r* V8 i  静压线, 砂型硬度85.有点低.缺陷处的砂型硬度要更低.是否能把砂型缺陷处硬度再提一下.

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-16 09:45:39 | 显示全部楼层
    做过100多公斤的鼓,没发现这个问题,改变进水可以解决,

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-27 15:09:47 | 显示全部楼层
    没有高招,看看这个办法有没有可能:内圆角加大,外圆角做成斜面过度,减少壁厚、热节,加大散热。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-23 08:40
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-4-27 22:00:53 | 显示全部楼层
    成分上可以调吗SI下限?产品可以过吗?
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    2016-5-5 01:37
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-4-30 15:36:01 | 显示全部楼层
    那地方是热节点  那地方最容易产生XXOO!@$%^&*()的缩松问题   。。。。。。。。。。问题是有时候放冷铁不管用0- 0~
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    2017-1-10 14:43
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-30 16:13:09 | 显示全部楼层
    回复 44# 范庆志
    % Z! x& l: Y! R0 i6 P/ p) v1 q# g( A
    ! e/ j. h& s  u' _" f# e: d) @9 R+ c* |9 w+ X' W" r
        不知道现在有没有解决?望共享。
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    奋斗
    2025-6-17 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-4-30 17:41:46 | 显示全部楼层
    不知道你目前的化学成分和孕育剂、孕育量,不好做评论。但有个建议可以一试:' T  j) O; L; A; N9 ~
    1、降低si/c比,不知道你目前的比例,无法估计应该放在多少合适,但大方向是对的,一般针对缩松0.5比较恰当;+ l4 o' N: d. j: L
    2、孕育剂不可多加,0.3足够,多了反而出缩松;) u" r2 W, L7 N
    3、灰铁未必高碳当量就有利于减少缩松,调整si/c比无效时可适当降低碳当量试一试;
    1 M4 x# @8 T; L. N4 A. a/ `4、如有效果,版主记得给币
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    开心
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-30 20:36:42 | 显示全部楼层
    回复 46# 范庆志
    + l' ?1 b: D( E
      v9 D1 ]9 Y* v, Q0 z/ k
    6 K6 U( V- r2 A7 \+ M. |6 v6 K    如这么多坛友都不能解决,那最好能看到模具工艺。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-30 20:51:48 | 显示全部楼层
    就这个问题,看来理论与实际还相差甚远。
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    开心
    2021-1-29 22:15
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-5-2 18:06:20 | 显示全部楼层
    回复 43# 范庆志
    $ B' @, L$ B% K" P: I. z2 W' E$ g( X5 W2 G, p& @- ~

    9 Q4 n+ b8 R0 {* o    配个专用的浇口杯来增加压头应该是可以的吧?

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-3 18:34:07 | 显示全部楼层
    浅析:由静压线限制不能倒个造型浇注,冷铁不易放置就算方了冷铁效果也不太理想,还有出现气孔、粘砂的风险,圆角砂过热,也不能依靠开排气孔解决,建议不设排气孔(设排气孔有粘砂,掉砂,放烟花的风险)从毛坯图上看 还可以往下箱移20,在现有的条件下还得靠快速充型减少砂芯烘烤过热,依靠压边冒口补缩,浇注系统应该是环形,压边冒口楼主应该试过没作用,可能是铁水跑到冒口温度已经降低很多,补缩效果差,增大阻流面积缩短浇注时间(建议放过滤片)。

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-4 10:10:48 | 显示全部楼层
    把内浇口下移。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-5-5 10:59:27 | 显示全部楼层
    是不是可能移动时还没有凝固,加上两箱之间压力减轻形成。适当降低浇注温度,在不影响产品质量的前提。
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    2018-3-17 07:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-5-5 13:42:15 | 显示全部楼层
    楼主问题解决了,请告之,大家分享
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