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楼主: 范庆志

[交流] 卡车制动鼓拐角处缩松

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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-8 16:14:50 | 显示全部楼层
    能否将零件图和整个工艺图上传.如果是整个圆周.如箭头所指.或是在铸造圆孔和铸件立壁的交界处,有规律的都有这种现象.. h' F. n- Q5 }9 m
    应是移砂缩松缺陷.: a$ A( b$ ~5 v3 V6 i8 S3 V
    1:如果造型线和铸型高度已经不可能调整.加大系统的补缩能力.那就把此处的过渡圆角加大.使造型压力能比较大的可能,对此处施压.增强此处的铸型强度.5 G* M1 f) w# {7 g4 U; {% c9 b  N
    2:如果铸型过渡圆角不允许加大.那只有调整.加大铸型的硬度.来防止这种移砂缩松缺陷.
    QQ截图未命名.jpg
    QQ截图未命名.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-8 16:49:36 | 显示全部楼层
    如造型线的型砂硬度不好调.可否将下型的图示部位做成空腔.在制型时增加缩松部位的型砂的被压缩比.增加缩松部位的型砂的硬度.来防止移砂缩松.
    QQ截图未命名.jpg
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    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-4-8 20:58:09 | 显示全部楼层
    回复 42# castengineer
    ( z) m& U: ?' J. h! |R角加大已实验,更为严重!压头上做文章实现不了,全自动静压线!
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-4-8 21:11:32 | 显示全部楼层
    沉了吧!铁水已经凉了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-9 06:56:21 | 显示全部楼层
    回复 44# 范庆志 2 V2 o6 b- @) F4 ~

    5 _' m8 N0 l$ O/ t  R.
    / g' N( L" r& m( Z5 V5 U    那就最是好加大砂型硬度.这应当是,此处型砂处于施压边缘区.砂型硬度低.造成移砂缩松.
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-4-9 11:42:20 | 显示全部楼层
    回复 45# castengineer
    ! w; U/ Q  |+ p+ ]8 o) V: k( |0 }$ [- |5 B0 y) o* e
    * R3 M; ~2 P5 D8 r
        B型硬度计85!!!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-9 13:42:24 | 显示全部楼层
    回复 46# 范庆志 + Z. ?2 g1 q' Y: u

    # `6 s3 d. x) h"B型硬度计85!!!"
    : E! y! D1 f# X
    $ [+ k2 }5 K. U2 l' r2 ]  静压线, 砂型硬度85.有点低.缺陷处的砂型硬度要更低.是否能把砂型缺陷处硬度再提一下.

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-16 09:45:39 | 显示全部楼层
    做过100多公斤的鼓,没发现这个问题,改变进水可以解决,

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-27 15:09:47 | 显示全部楼层
    没有高招,看看这个办法有没有可能:内圆角加大,外圆角做成斜面过度,减少壁厚、热节,加大散热。
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    开心
    2025-5-23 08:40
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-4-27 22:00:53 | 显示全部楼层
    成分上可以调吗SI下限?产品可以过吗?
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    2016-5-5 01:37
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-4-30 15:36:01 | 显示全部楼层
    那地方是热节点  那地方最容易产生XXOO!@$%^&*()的缩松问题   。。。。。。。。。。问题是有时候放冷铁不管用0- 0~
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    2017-1-10 14:43
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-30 16:13:09 | 显示全部楼层
    回复 44# 范庆志   x- W. \; ?2 O3 \4 m
    4 A5 q& g4 q! J+ s

    % f6 V8 S$ h1 K9 f5 q0 y    不知道现在有没有解决?望共享。
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    奋斗
    2025-6-17 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-4-30 17:41:46 | 显示全部楼层
    不知道你目前的化学成分和孕育剂、孕育量,不好做评论。但有个建议可以一试:
    1 j0 q- f' ^: l6 _, C6 G' H1、降低si/c比,不知道你目前的比例,无法估计应该放在多少合适,但大方向是对的,一般针对缩松0.5比较恰当;8 q7 S+ M5 J- ^
    2、孕育剂不可多加,0.3足够,多了反而出缩松;
    ( V7 L9 t' }, \8 @1 i$ S) w4 w3、灰铁未必高碳当量就有利于减少缩松,调整si/c比无效时可适当降低碳当量试一试;
    7 }8 @9 O9 B" G, f$ Y4、如有效果,版主记得给币
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    开心
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-30 20:36:42 | 显示全部楼层
    回复 46# 范庆志
    2 a  j) d! K, h3 H
    7 u2 ?/ D7 E* q& T/ E
    ! c8 E. w& V5 z' ]4 O    如这么多坛友都不能解决,那最好能看到模具工艺。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-30 20:51:48 | 显示全部楼层
    就这个问题,看来理论与实际还相差甚远。
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    开心
    2021-1-29 22:15
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-5-2 18:06:20 | 显示全部楼层
    回复 43# 范庆志 2 f( U! w2 L% z6 [' Q
      Z( [2 x) O  G; g( y
    1 Z: a9 Y: U$ N' T/ B9 p/ {
        配个专用的浇口杯来增加压头应该是可以的吧?

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-3 18:34:07 | 显示全部楼层
    浅析:由静压线限制不能倒个造型浇注,冷铁不易放置就算方了冷铁效果也不太理想,还有出现气孔、粘砂的风险,圆角砂过热,也不能依靠开排气孔解决,建议不设排气孔(设排气孔有粘砂,掉砂,放烟花的风险)从毛坯图上看 还可以往下箱移20,在现有的条件下还得靠快速充型减少砂芯烘烤过热,依靠压边冒口补缩,浇注系统应该是环形,压边冒口楼主应该试过没作用,可能是铁水跑到冒口温度已经降低很多,补缩效果差,增大阻流面积缩短浇注时间(建议放过滤片)。

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-4 10:10:48 | 显示全部楼层
    把内浇口下移。
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    2025-5-23 08:40
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-5-5 10:59:27 | 显示全部楼层
    是不是可能移动时还没有凝固,加上两箱之间压力减轻形成。适当降低浇注温度,在不影响产品质量的前提。
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    2018-3-17 07:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-5-5 13:42:15 | 显示全部楼层
    楼主问题解决了,请告之,大家分享
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