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楼主: 范庆志

[交流] 卡车制动鼓拐角处缩松

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-8 16:14:50 | 显示全部楼层
    能否将零件图和整个工艺图上传.如果是整个圆周.如箭头所指.或是在铸造圆孔和铸件立壁的交界处,有规律的都有这种现象.
    ' a# e0 x9 L$ I; V应是移砂缩松缺陷.
    ( K& b+ Y/ @! Q9 W1:如果造型线和铸型高度已经不可能调整.加大系统的补缩能力.那就把此处的过渡圆角加大.使造型压力能比较大的可能,对此处施压.增强此处的铸型强度.+ j7 ]6 o% E$ G# T
    2:如果铸型过渡圆角不允许加大.那只有调整.加大铸型的硬度.来防止这种移砂缩松缺陷.
    QQ截图未命名.jpg
    QQ截图未命名.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-8 16:49:36 | 显示全部楼层
    如造型线的型砂硬度不好调.可否将下型的图示部位做成空腔.在制型时增加缩松部位的型砂的被压缩比.增加缩松部位的型砂的硬度.来防止移砂缩松.
    QQ截图未命名.jpg
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    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-4-8 20:58:09 | 显示全部楼层
    回复 42# castengineer 2 L  P: _4 M/ \1 u  o8 J
    R角加大已实验,更为严重!压头上做文章实现不了,全自动静压线!
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-4-8 21:11:32 | 显示全部楼层
    沉了吧!铁水已经凉了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-9 06:56:21 | 显示全部楼层
    回复 44# 范庆志 8 S0 A, Y+ M$ u) s, Y3 G- U4 O

    0 @" [, V7 Z  h. e6 v.: T& U9 h- E( Q1 b0 `" J; v" n) ~
        那就最是好加大砂型硬度.这应当是,此处型砂处于施压边缘区.砂型硬度低.造成移砂缩松.
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-4-9 11:42:20 | 显示全部楼层
    回复 45# castengineer
    ; J. c8 _0 f! c! H  s2 V! q  |* o  @4 M- V
    7 e! ?' ~& w8 l( A
        B型硬度计85!!!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-9 13:42:24 | 显示全部楼层
    回复 46# 范庆志
    " t; k: T1 I# s5 z# i. x* c0 e" N! Z* Z* v% v$ s) h1 N
    "B型硬度计85!!!"2 Q0 Y4 G1 w- k
    8 ~+ C' W; O" P: I
      静压线, 砂型硬度85.有点低.缺陷处的砂型硬度要更低.是否能把砂型缺陷处硬度再提一下.

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-16 09:45:39 | 显示全部楼层
    做过100多公斤的鼓,没发现这个问题,改变进水可以解决,

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-27 15:09:47 | 显示全部楼层
    没有高招,看看这个办法有没有可能:内圆角加大,外圆角做成斜面过度,减少壁厚、热节,加大散热。
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    开心
    2026-2-26 14:47
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-4-27 22:00:53 | 显示全部楼层
    成分上可以调吗SI下限?产品可以过吗?
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-4-30 15:36:01 | 显示全部楼层
    那地方是热节点  那地方最容易产生XXOO!@$%^&*()的缩松问题   。。。。。。。。。。问题是有时候放冷铁不管用0- 0~
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    2017-1-10 14:43
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-30 16:13:09 | 显示全部楼层
    回复 44# 范庆志 3 S' c$ V( {0 r" r

    - }( b& {! k$ X& S- H! m1 X, j
    3 w, H5 \* ~9 o8 _    不知道现在有没有解决?望共享。
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    2026-3-4 18:20
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-4-30 17:41:46 | 显示全部楼层
    不知道你目前的化学成分和孕育剂、孕育量,不好做评论。但有个建议可以一试:/ x) v" d% w( n2 B9 R  r. _4 {  y
    1、降低si/c比,不知道你目前的比例,无法估计应该放在多少合适,但大方向是对的,一般针对缩松0.5比较恰当;
    + c1 _3 N& t/ b$ L9 K, F2、孕育剂不可多加,0.3足够,多了反而出缩松;( {' B% b  n( ?4 ]
    3、灰铁未必高碳当量就有利于减少缩松,调整si/c比无效时可适当降低碳当量试一试;( w/ D/ L( K0 C1 o9 |
    4、如有效果,版主记得给币
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-30 20:36:42 | 显示全部楼层
    回复 46# 范庆志 8 w' b, L2 c( R: G& P( \% T  g

    " e  M4 Y) y0 g3 j: R
    4 E. a2 m  }/ m$ [6 c( U- {    如这么多坛友都不能解决,那最好能看到模具工艺。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-4-30 20:51:48 | 显示全部楼层
    就这个问题,看来理论与实际还相差甚远。
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    2021-1-29 22:15
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-5-2 18:06:20 | 显示全部楼层
    回复 43# 范庆志
    ; n2 Z. c1 H, [6 {  Y$ V* X' x. N4 ?8 h7 g- Y

    " t$ I9 |+ ~5 y1 e2 \! C    配个专用的浇口杯来增加压头应该是可以的吧?

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-3 18:34:07 | 显示全部楼层
    浅析:由静压线限制不能倒个造型浇注,冷铁不易放置就算方了冷铁效果也不太理想,还有出现气孔、粘砂的风险,圆角砂过热,也不能依靠开排气孔解决,建议不设排气孔(设排气孔有粘砂,掉砂,放烟花的风险)从毛坯图上看 还可以往下箱移20,在现有的条件下还得靠快速充型减少砂芯烘烤过热,依靠压边冒口补缩,浇注系统应该是环形,压边冒口楼主应该试过没作用,可能是铁水跑到冒口温度已经降低很多,补缩效果差,增大阻流面积缩短浇注时间(建议放过滤片)。

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-4 10:10:48 | 显示全部楼层
    把内浇口下移。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-5-5 10:59:27 | 显示全部楼层
    是不是可能移动时还没有凝固,加上两箱之间压力减轻形成。适当降低浇注温度,在不影响产品质量的前提。
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    2018-3-17 07:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-5-5 13:42:15 | 显示全部楼层
    楼主问题解决了,请告之,大家分享
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