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楼主: 恶魔天尊

[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-21 09:29:26 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-21 14:02 编辑
    , q! z7 J7 i2 O5 d6 P
    9 Z1 Z, y( M9 I( ?! D8 [$ b/ g
    1 N3 s4 Z( [, j4 Q) K/ y7 ~8 ?# z( T
    水玻璃硬化后.会有反应水.这种反应水在铸型硬化后,存在于铸型型砂中.不会被蒸发掉.而这种反应的充分进行.也有一个CO2对砂的水玻璃复膜,有一个由砂复膜外表向膜的内部的逐步硬化反应过程.; y0 {0 w$ R: y+ M: d5 E

    $ [. Q6 i4 Y' f; Q* q1 w* x8 h: q1:你把冒口设置在浇口之间.使冒口完全成为冷冒口./ G9 B( ?: ~+ l6 `7 w
    2:在冒口之间形成工艺热节区.使这个最后凝固区远离冒口的补缩延续度有效补缩距离.成为缩孔.你的缩孔应是二次缩孔.( k4 w0 o- c7 T  H
    3:在你的21小时的烘干过程中.使所有硬化反应水.均蒸发为气体.瀰散在铸型型腔中.由于你的底注会在浇注过程中.内气压增大.除浇注时.冒口外排.也有可能存在于最后凝固区内.
    5 ^: P% `8 s+ T4 n) T这样.你谈到缩孔里有气孔的特征就可以解释了.但.缩为主.气为辅." U: x' b' @4 |$ M7 a' r" F& s5 _% x

    ! J& t3 @% M! J! @- A应烘干后合箱./ ~3 @) O5 P: G) n; \% J+ ?  ?

    " J2 z4 @* ?+ }8 {3 }4 u如果缩孔里有夹渣那有气孔特征很正常.
    5 W0 N6 {+ M, P) y
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-21 09:30:42 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 09:23
    6 E# r! b& |6 D% A铸件夹杂/砂,往往伴随有气孔,而缩孔伴随气孔的概率不多。因为我曾经做了10多年的伽马射线探伤,有非常 ...

    5 r! D* f% A" t# j/ t“铸件夹杂/砂,往往伴随有气孔,而缩孔伴随气孔的概率不多”,非常同意,和我们实际的跟踪结果还是一致的
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-21 09:40:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-21 09:42 编辑
    1 e% g4 [+ F0 I) H5 k, z
    castengineer 发表于 2017-12-21 09:29  B3 C& u# U6 c# Q( @
    水玻璃砂的CO2硬化反应后.:
    ) x& U) m( K2 H" a) FNaO.mSiO2.nH2O + CO2 =NaCO3 + mSiO2.PH2O + (n -P)H2O+放热.
    - `3 d! ?: p- P0 y" H7 Q) ?在这个反应式里. ...
    ( I" I2 _* f1 _- s

    4 L6 I4 ?9 O! k$ z" B9 F抱歉有一点点误解:
    * C" G$ h7 U3 q. c6 f) d9 `1、我们打完泥芯后放置1-2天才开始合箱的,(这个作业过程此部件与其他部件基本一样);当然这个因素应该是有影响的,因此后续制作我会跟踪,严格控制(先表干,合箱后再继续烘);
    ! }" z+ P9 I/ W% q0 z2、此次浇口设置在冒口之间应该是失败的,这个我需要检讨;
    . c, W; Q# b1 s9 O# U& R3、关于冷冒口,这个也需要检讨;
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    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-21 09:48:38 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2017-12-19 08:02& Q1 o, A0 q4 k5 u
    有撒好奇怪的呢,既然你知道是转移了浇口,那还恢复原样,铸造基础课程里面应该讲的很清楚,分半处是因为 ...

    . e; r* r& Z  X冒口不起补缩作用了!原先放在冒口下面,冒口是热冒口,可以对冒口两端进行补缩,现在看看温度梯度分布,很明显了!
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    发表于 2017-12-21 10:17:03 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 09:40
    * ]" T. u. G# x/ s0 r4 b抱歉有一点点误解:
    : z  `4 l& U( ?# V$ X% P" u5 ]1、我们打完泥芯后放置1-2天才开始合箱的,(这个作业过程此部件与其他部件基本一样 ...
    * h' W8 r5 n8 W- \4 ?
    关于你在该回复中的第二条,将浇口放置在2个冒口中间,这没有什么错误。只是将冒口的温度梯度降低了而已,需要考虑的是继续保持冒口的温度梯度,即可以增大冒口的直径。
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    发表于 2017-12-21 10:25:56 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 09:408 q+ ^( J- U7 L
    抱歉有一点点误解:
    1 P" }5 I4 L/ D' |  f( ^. J8 G1、我们打完泥芯后放置1-2天才开始合箱的,(这个作业过程此部件与其他部件基本一样 ...

    " u+ x8 O) T3 w: M/ J2 W天尊先生:你好!% f" E1 \4 b# j) N
    9 F4 U- u" R6 W& ^- K* ]
    我应该向你学习,大胆滴承认错误。何况还不一定是错误。,只是认知不同而已。  w' c+ n5 V) p' @. O  c  f2 S/ e' e
    ! i( e; Y  u9 R5 ^' N$ s! K
    一般做事只要遵循:理论--实践--理论即可,而铸造却是:理论--实践---理论---再实践---再理论,才能指导实践。一般滴非亲眼所见,不下结论。
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     楼主| 发表于 2017-12-21 10:43:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-21 10:49 编辑
    " c, Y/ l7 N3 S/ p
    拉斯特 发表于 2017-12-21 10:25
    & }% }2 @$ e1 L2 m天尊先生:你好!
    6 j( T0 C) n: o( _, B+ G9 z, N2 [" E2 ]
    我应该向你学习,大胆滴承认错误。何况还不一定是错误。,只是认知不同而已。

    2 w2 f0 G3 R, d, Y; E$ @/ {
    9 s* K+ |! k! ^! L, P& ]谢谢,能者为师,共同学习,探讨!
    - e: G+ `" K* K4 ~3 n8 _0 ^. Q# C% A4 C
    关于这个缺陷,我的理解是否存在“憋气”? 不知道大家注意到没有:
    1 j3 e8 Z$ B9 h) v6 w8 F- Q2 m前面有提到过的冒口解剖产生的二次缩孔,我的理解是冒口下部排出的气体导致形成的?(我打算对冒口剖面打磨探伤)8 S# ]) h5 U* ], ~( E( d1 o
    3 _1 K  h" c8 b
    捕获7.JPG 7 ~' _9 _8 r* U, W3 b+ R
    3 K) G" O% I) X6 {6 ?3 h* P' e
    捕获8.JPG % q# w2 v( o0 h+ F% t

    : y( j- g5 r; T. H, a) \9 z
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    2019-7-8 21:27
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    发表于 2017-12-21 11:59:18 | 显示全部楼层
    这个内浇道的摆放位置我也认同影响不是特别大,应不至于严重影响补缩。楼主应该是考虑进水后保证冒口之间钢水流动性,脏冷钢水在钢液的流动作用下带入冒口
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    2025-12-29 15:49
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    发表于 2017-12-21 12:45:37 | 显示全部楼层
    千江有水千江月 发表于 2017-12-21 11:59
    ; H  W  X% {5 G* U% P! Y  U这个内浇道的摆放位置我也认同影响不是特别大,应不至于严重影响补缩。楼主应该是考虑进水后保证冒口之间钢 ...

    ' h3 V+ ~* ^4 J9 H+ P  w( s  G22吨钢水,分四个浇口,平均每个浇口产生5.5吨钢水的热量,每个浇口管1.8米的铸件,你还说浇口影响不是特别大,亲,不要误导别人哦
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    奋斗
    2019-7-8 21:27
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    发表于 2017-12-21 13:23:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 千江有水千江月 于 2017-12-21 13:35 编辑
    ; t/ ]1 Y+ T1 |* _5 @/ n
    铸造小虎 发表于 2017-12-21 12:451 _4 ^- m5 _, |* [0 u
    22吨钢水,分四个浇口,平均每个浇口产生5.5吨钢水的热量,每个浇口管1.8米的铸件,你还说浇口影响不是特 ...
    . D2 J; s2 f. B4 C5 N* l

    + v! I, R1 e& T3 N陈工提的这个内浇口数量,的确是偏少,这个我承认,增加一倍差不多,内浇口内径可能要调整。50楼的提的圈冒口也是可以参考的,但是收缩受影响呀调整余量和收缩率,有条件可以两个合铸,出品率会低一些。
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    发表于 2017-12-21 14:03:38 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 10:43  ~7 W' }' z" t$ @
    谢谢,能者为师,共同学习,探讨!
    ' ]$ O  C3 H3 l- G. _- R
    8 O7 \! L% W! ~! q* B关于这个缺陷,我的理解是否存在“憋气”? 不知道大家注意到没有:

    ' \. `$ [  z! ]4 _8 ~( M: g关于冒口的解剖形态,请看图示。我将其分为4类:; u% _% h% b8 N4 u0 n! w# T% ~

    $ l/ A' L" G! e( w1 M8 O1.完全是U形,而且冒口和铸件内部均没有任何缩孔。
    7 D9 Z: V/ `. D; j( p+ m# l4 x( z7 v& o
    4 p/ i* t! f2 K' O" k9 w" \) @2.形状是U形,冒口和铸件略有缩孔,稍作冒口修改即可;
    9 M) S: Z2 _  b+ D  o3 {6 p
    1 `; W& t- y4 D5 ^" O& n3.形态是U形,冒口内没有缩孔,而铸件内有缩孔,说明冒口小
    了。1 |3 R) O; E: y6 q/ v# z

    4 H/ _* {/ ]* G( a, U4.冒口是V形,而且冒口内有二次缩松。说明冒口覆盖时机不正确。
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    发表于 2017-12-21 14:08:50 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 14:03
    , F8 G9 x9 E' A% H关于冒口的解剖形态,请看图示。我将其分为4类:6 I' h$ [. W, t2 V

    * C4 K+ {$ Y8 B$ k7 s5 k# |! l1.完全是U形,而且冒口和铸件内部均没有任何缩孔。
    ; ]! C' A* F9 a1 t
    关于冒口,我的意见是:
    2 A  F# ]6 l5 H+ C2 h& e8 i, i% j3 q# B
    一定要在工艺试验的时候,就将冒口解剖开,达到上个回复的第一种形态。无论如何要将冒口的收缩形态成为第一种形态。
    % |3 Y6 O: n  f6 ?  @# y1 K) C0 b
    这和企业的管理水平有关。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-21 14:12:17 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 14:08
    ' `5 s5 B& I. |$ G关于冒口,我的意见是:/ P$ ~; S- u! C& K; h0 A) O
    9 j0 g/ U0 l2 N/ o
    一定要在工艺试验的时候,就将冒口解剖开,达到上个回复的第一种形态。无论如何 ...
    * ^6 }: S- j6 v9 l) W
    补充1点,冒口的保险高度一般为120MM。
    % |& l" ~$ {0 w& b! z
    , [& _% w5 j6 `& r9 f0 M如果保险高度太高的话,说明可以降低浇注的高度了;3 J1 t, K1 r9 Z5 ]$ x

    " H, Z2 D% Q1 B/ a( U; Z而保险高度太低的话,冒口的增C就到铸件里了,会造成铸件化学成分不合格。
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    发表于 2017-12-21 14:15:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-21 14:20 编辑
    5 ]- |; \2 j. p% b! k; v: `
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 10:43
    * o6 Z# |) f$ u" i谢谢,能者为师,共同学习,探讨!$ w4 z3 W( S, r

    . T- ^4 ?; F# q# t# o3 y( L% k5 D关于这个缺陷,我的理解是否存在“憋气”? 不知道大家注意到没有:

    ) m) O! h+ ]3 m
    6 p) [) x& l0 _& }& \2 _你是底注.四个浇口.浇注流量不大,浇注时冒口憋气不可能.8 g+ ?! |0 A% o
    ) W1 m- |0 A! K& Q& f/ e
    如图.变为八个浇口.浇口略离开冒口.
    % ]9 V4 C' E; ]: |7 i  H' }3 E. w7 _" V) T
    参考一下.
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2017-12-21 15:06:01 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2017-12-21 12:45" e2 I9 q4 L; n
    22吨钢水,分四个浇口,平均每个浇口产生5.5吨钢水的热量,每个浇口管1.8米的铸件,你还说浇口影响不是特 ...

    2 W8 k! r2 m; U7 j这个件钢水重65吨,2个120直浇口,4个120内浇口。。产品UT一次性OK
    1 S- ]. U; z4 ]* Z  k 捕获10.JPG
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    发表于 2017-12-21 15:17:41 | 显示全部楼层
    你们公司是不是习惯内浇口数量较少。可能每个公司习惯不一样,我们一般内浇口数量较多,内径相对小
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    2019-7-8 21:27
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    发表于 2017-12-21 15:18:35 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 15:06* z* R2 q* A3 p8 Z& [2 d. i
    这个件钢水重65吨,2个120直浇口,4个120内浇口。。产品UT一次性OK
    1 E. K" O- N% F) T* u. t, S& j: S- P% n
    像你此种产品,就这样摆冒口外不用内外冷铁吗?2级UT?
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    2019-7-8 21:27
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    发表于 2017-12-21 15:23:10 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 14:03
    , u4 g2 F) n% d- z! D* O% e/ h关于冒口的解剖形态,请看图示。我将其分为4类:( Z1 i8 K: n& k4 S3 H
    * K' {8 p: f/ H+ m
    1.完全是U形,而且冒口和铸件内部均没有任何缩孔。
      U/ o* F7 l" Z0 N! k# F  W' u
    贵公司的覆盖剂投入时间大致是什么时候能提供参考吗?谢谢。
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     楼主| 发表于 2017-12-21 15:25:48 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-21 14:15
    4 M9 |7 x& s; L$ d( x. J) C你是底注.四个浇口.浇注流量不大,浇注时冒口憋气不可能.
    ) d$ V! d7 Q* o' _- X# _' r: I2 N: r
    如图.变为八个浇口.浇口略离开冒口.
    3 b) K% ~$ c! h. T! B
    这个建议很好。。。谢谢;
    - h' _8 T  Y; w4 ?+ z$ f. w+ N, w$ b
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     楼主| 发表于 2017-12-21 15:27:25 | 显示全部楼层
    千江有水千江月 发表于 2017-12-21 15:18/ [, _! q  m4 ^; z. M3 w
    像你此种产品,就这样摆冒口外不用内外冷铁吗?2级UT?
    ) x2 F* }% s# u
    不用,UT二级。。。实际一级也OK。有点落砂
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