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楼主: 恶魔天尊

[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-21 09:29:26 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-21 14:02 编辑 1 [; Q' W# i, p8 L! c
    4 [# P- N# {1 M

    ! }6 V, W+ P5 j6 o' v5 b" L: r7 V% G8 \" g( k3 u
    水玻璃硬化后.会有反应水.这种反应水在铸型硬化后,存在于铸型型砂中.不会被蒸发掉.而这种反应的充分进行.也有一个CO2对砂的水玻璃复膜,有一个由砂复膜外表向膜的内部的逐步硬化反应过程.7 s! U3 g8 c$ B% a" m
    $ y4 Q( Z) I  R6 K) u
    1:你把冒口设置在浇口之间.使冒口完全成为冷冒口.7 ~% r( g3 Q2 ]
    2:在冒口之间形成工艺热节区.使这个最后凝固区远离冒口的补缩延续度有效补缩距离.成为缩孔.你的缩孔应是二次缩孔.7 W) V* s1 l) O8 W6 _9 {
    3:在你的21小时的烘干过程中.使所有硬化反应水.均蒸发为气体.瀰散在铸型型腔中.由于你的底注会在浇注过程中.内气压增大.除浇注时.冒口外排.也有可能存在于最后凝固区内.- `: K) j5 ^* o$ b0 Q, ^
    这样.你谈到缩孔里有气孔的特征就可以解释了.但.缩为主.气为辅.4 j- U+ v. Z# d6 I% R
    2 J7 e% H4 I1 A9 c) k! w
    应烘干后合箱.
    $ ^* B1 Y) t5 i8 G& l+ O
    0 b+ J. [: s4 f( Y: V* r, Z8 |; y如果缩孔里有夹渣那有气孔特征很正常.
    4 I2 n! h7 S. O" K+ u/ R
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-21 09:30:42 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 09:233 p& o: P( J' U' l8 Z
    铸件夹杂/砂,往往伴随有气孔,而缩孔伴随气孔的概率不多。因为我曾经做了10多年的伽马射线探伤,有非常 ...

    9 p) P9 K" ^' x“铸件夹杂/砂,往往伴随有气孔,而缩孔伴随气孔的概率不多”,非常同意,和我们实际的跟踪结果还是一致的
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-21 09:40:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-21 09:42 编辑
    0 v' k  e3 e) v6 j' \1 H8 x
    castengineer 发表于 2017-12-21 09:29
    / S" v8 ]9 E" Z2 E/ \# q水玻璃砂的CO2硬化反应后.:
    & F0 ?3 I% G5 X# }3 QNaO.mSiO2.nH2O + CO2 =NaCO3 + mSiO2.PH2O + (n -P)H2O+放热.
    0 }5 c7 W4 ^: ^- g  }' g在这个反应式里. ...
    5 r4 P! e% m9 ^( t
    , W: J" j  e4 y9 m
    抱歉有一点点误解:
    7 t& S& A& a& f+ _- u3 C6 C8 c1、我们打完泥芯后放置1-2天才开始合箱的,(这个作业过程此部件与其他部件基本一样);当然这个因素应该是有影响的,因此后续制作我会跟踪,严格控制(先表干,合箱后再继续烘);
    ( U4 y" Y0 F+ \0 U) R$ t2、此次浇口设置在冒口之间应该是失败的,这个我需要检讨;: L* m5 ^. _( _1 E0 ?) G- \) H
    3、关于冷冒口,这个也需要检讨;
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    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-21 09:48:38 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2017-12-19 08:02
    # z9 Y* u+ D9 Z! c2 j5 N  h, n9 e有撒好奇怪的呢,既然你知道是转移了浇口,那还恢复原样,铸造基础课程里面应该讲的很清楚,分半处是因为 ...
    8 b. e+ m$ i! \
    冒口不起补缩作用了!原先放在冒口下面,冒口是热冒口,可以对冒口两端进行补缩,现在看看温度梯度分布,很明显了!
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    发表于 2017-12-21 10:17:03 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 09:40
    5 b4 r' Z  ~5 N7 `# b: k抱歉有一点点误解:
    ! z" {% q  F. E9 k" |$ k1、我们打完泥芯后放置1-2天才开始合箱的,(这个作业过程此部件与其他部件基本一样 ...
    ( F' [( O& ~# |6 c( k
    关于你在该回复中的第二条,将浇口放置在2个冒口中间,这没有什么错误。只是将冒口的温度梯度降低了而已,需要考虑的是继续保持冒口的温度梯度,即可以增大冒口的直径。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-21 10:25:56 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 09:40
    + J# K( ~8 u5 q' l2 S抱歉有一点点误解:
    4 n* I4 Y- U- Q+ A1、我们打完泥芯后放置1-2天才开始合箱的,(这个作业过程此部件与其他部件基本一样 ...

    . U+ N/ Z3 V& Z2 d天尊先生:你好!, t! k& e. d: b5 i3 D  I

    " z2 h& f! r, q) E! |* z我应该向你学习,大胆滴承认错误。何况还不一定是错误。,只是认知不同而已。
    0 {# Z6 G- ~& r/ |0 q, q
    * ]1 N3 V2 K( T一般做事只要遵循:理论--实践--理论即可,而铸造却是:理论--实践---理论---再实践---再理论,才能指导实践。一般滴非亲眼所见,不下结论。
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     楼主| 发表于 2017-12-21 10:43:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-21 10:49 编辑
    6 L4 b; V& [4 G, j
    拉斯特 发表于 2017-12-21 10:255 O: W0 X0 G/ y$ Z3 I/ s2 b
    天尊先生:你好!. V+ r9 ^: l% v3 F# ^' X

    8 H6 c" B+ s1 V# }我应该向你学习,大胆滴承认错误。何况还不一定是错误。,只是认知不同而已。

    + J* F" U* z- D& m3 Z
    5 v$ s; R* ?+ n9 O5 o) m& j* L6 [$ p3 v谢谢,能者为师,共同学习,探讨!
    1 `. a% h$ N: V- O  y1 S
    ) A; P! |6 @! K关于这个缺陷,我的理解是否存在“憋气”? 不知道大家注意到没有:7 a4 O' @+ Q( a0 c9 o
    前面有提到过的冒口解剖产生的二次缩孔,我的理解是冒口下部排出的气体导致形成的?(我打算对冒口剖面打磨探伤)1 h8 s% q+ i, P
    ! ~" g0 J( `1 C
    捕获7.JPG
    7 O/ R+ l7 t+ `+ A0 f9 [- I$ X2 ^) P5 D
    捕获8.JPG
    * m  ?0 J( V* g( z( k  H
    & e9 D; s, O- p+ |  v8 ~
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    2019-7-8 21:27
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    发表于 2017-12-21 11:59:18 | 显示全部楼层
    这个内浇道的摆放位置我也认同影响不是特别大,应不至于严重影响补缩。楼主应该是考虑进水后保证冒口之间钢水流动性,脏冷钢水在钢液的流动作用下带入冒口
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    2025-12-29 15:49
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    发表于 2017-12-21 12:45:37 | 显示全部楼层
    千江有水千江月 发表于 2017-12-21 11:59
    7 U3 Z; d+ |" ?! I) K这个内浇道的摆放位置我也认同影响不是特别大,应不至于严重影响补缩。楼主应该是考虑进水后保证冒口之间钢 ...

    ' y7 f8 c: g6 o% J4 d! y22吨钢水,分四个浇口,平均每个浇口产生5.5吨钢水的热量,每个浇口管1.8米的铸件,你还说浇口影响不是特别大,亲,不要误导别人哦
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    2019-7-8 21:27
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    发表于 2017-12-21 13:23:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 千江有水千江月 于 2017-12-21 13:35 编辑
    1 A4 c$ B& g: y; C; Z! G% h
    铸造小虎 发表于 2017-12-21 12:45
    % o; R2 I. \! O22吨钢水,分四个浇口,平均每个浇口产生5.5吨钢水的热量,每个浇口管1.8米的铸件,你还说浇口影响不是特 ...
    0 ?+ y- j* h  k6 P( `2 u

    8 {2 L6 K. g: }陈工提的这个内浇口数量,的确是偏少,这个我承认,增加一倍差不多,内浇口内径可能要调整。50楼的提的圈冒口也是可以参考的,但是收缩受影响呀调整余量和收缩率,有条件可以两个合铸,出品率会低一些。
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    发表于 2017-12-21 14:03:38 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 10:43
    & B8 \" O8 c% e) o谢谢,能者为师,共同学习,探讨!
    ; X* E5 {  ^% F$ i+ B
    ) B8 u5 h) P2 v1 `) n关于这个缺陷,我的理解是否存在“憋气”? 不知道大家注意到没有:

    * X# i3 O/ Q4 b$ ~; y关于冒口的解剖形态,请看图示。我将其分为4类:$ {, w' k' C/ ~( G! ~, x+ G

    ( w: G, H8 L$ n9 ?  C1.完全是U形,而且冒口和铸件内部均没有任何缩孔。; K3 d9 O' N0 i' O, I6 J& n

    ; D9 ?! {, y; ~: M2.形状是U形,冒口和铸件略有缩孔,稍作冒口修改即可;
      c7 w% ^+ x; I& B/ Y, z) ^5 T! U, P
    3.形态是U形,冒口内没有缩孔,而铸件内有缩孔,说明冒口小
    了。
    8 {0 |1 V5 L) }1 e5 A" R2 @
    9 p: t4 T2 R, I0 K% c$ ]; S) ?4.冒口是V形,而且冒口内有二次缩松。说明冒口覆盖时机不正确。
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    发表于 2017-12-21 14:08:50 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 14:03) Y( h; C8 }  L; M2 L, B' q, V
    关于冒口的解剖形态,请看图示。我将其分为4类:( a% N, T7 ?. W- n" B5 b
    8 Y, k7 u/ I( `. Y4 `9 A. C) u
    1.完全是U形,而且冒口和铸件内部均没有任何缩孔。
    ) p% Q' k4 p/ u6 o2 i! [7 f
    关于冒口,我的意见是:
    * D' C, d, L- T& @. C5 I  H8 q9 N! D5 r/ x) E4 z# F0 `' y& A( b0 g
    一定要在工艺试验的时候,就将冒口解剖开,达到上个回复的第一种形态。无论如何要将冒口的收缩形态成为第一种形态。
      Y. `) j9 }: f$ X( p' M, d% X
    % b+ z) O6 ~  v+ x0 Z! C这和企业的管理水平有关。
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    发表于 2017-12-21 14:12:17 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 14:08
    + D* u6 e# @/ O% f/ a1 @关于冒口,我的意见是:
      [, D1 o% ]% h1 ]6 X* [6 z* |& B6 b( k+ m9 X
    一定要在工艺试验的时候,就将冒口解剖开,达到上个回复的第一种形态。无论如何 ...

    ( ?* X7 F- N7 R; I$ H2 Y0 m补充1点,冒口的保险高度一般为120MM。# E! c" v) U/ N: f2 R; r  U
    7 J+ x9 Z0 q) c+ c# G' y
    如果保险高度太高的话,说明可以降低浇注的高度了;, W, w' m$ L! n- o4 C& y, ]
    7 T3 g" \$ p) n( I; q
    而保险高度太低的话,冒口的增C就到铸件里了,会造成铸件化学成分不合格。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-21 14:15:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-21 14:20 编辑
    4 B( n. |; U2 o4 Z: A
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 10:43
    % N) p; x' C  a- f+ D, Z  E) H8 {& F谢谢,能者为师,共同学习,探讨!1 H7 m/ }6 X" [5 d% h" F5 @
    3 S7 |) z, @$ m8 P
    关于这个缺陷,我的理解是否存在“憋气”? 不知道大家注意到没有:
    6 z  E4 t8 X& U5 {3 H$ ]5 J
    - o2 j5 i. O$ I" X! R: x
    你是底注.四个浇口.浇注流量不大,浇注时冒口憋气不可能.5 i% k! @2 h1 M# G

    1 R, t5 |+ P# h7 u6 C) p如图.变为八个浇口.浇口略离开冒口.
    " p! D: c4 k6 J. C  ?$ S% e% N
    ! Y. R. z+ x; A5 K3 b参考一下.
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2017-12-21 15:06:01 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2017-12-21 12:45
    ' v6 G7 _9 [% V5 D% V, ]: z9 r9 G22吨钢水,分四个浇口,平均每个浇口产生5.5吨钢水的热量,每个浇口管1.8米的铸件,你还说浇口影响不是特 ...
    - I; d) x1 i. |# w
    这个件钢水重65吨,2个120直浇口,4个120内浇口。。产品UT一次性OK/ h+ P5 H7 i1 I
    捕获10.JPG
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    发表于 2017-12-21 15:17:41 | 显示全部楼层
    你们公司是不是习惯内浇口数量较少。可能每个公司习惯不一样,我们一般内浇口数量较多,内径相对小
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    发表于 2017-12-21 15:18:35 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-21 15:06* ?5 n, N7 ?) E" B8 q# w
    这个件钢水重65吨,2个120直浇口,4个120内浇口。。产品UT一次性OK

    & R# i* {; C5 W- i6 z像你此种产品,就这样摆冒口外不用内外冷铁吗?2级UT?
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    发表于 2017-12-21 15:23:10 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-21 14:03
    4 l9 l2 \- G( I4 Y, d1 l4 }关于冒口的解剖形态,请看图示。我将其分为4类:
    4 B! k7 s9 V  t/ B7 y; g! v# Q6 V5 x! ^, T
    1.完全是U形,而且冒口和铸件内部均没有任何缩孔。
    6 o- `; ^1 ~  f
    贵公司的覆盖剂投入时间大致是什么时候能提供参考吗?谢谢。
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     楼主| 发表于 2017-12-21 15:25:48 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-21 14:15
    6 s3 s2 i8 m$ a- c3 {* R你是底注.四个浇口.浇注流量不大,浇注时冒口憋气不可能.% d" n3 w* K0 d- F- |

    * d- F4 K  F2 l) t" V+ S如图.变为八个浇口.浇口略离开冒口.
    - l! g4 C1 }9 z6 E6 o$ Z. {! S
    这个建议很好。。。谢谢;4 V) T4 @) ~* r  ?
    ; G: K- R4 s" R  K! w2 r! |
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     楼主| 发表于 2017-12-21 15:27:25 | 显示全部楼层
    千江有水千江月 发表于 2017-12-21 15:187 x8 f, B9 |* v/ @, g
    像你此种产品,就这样摆冒口外不用内外冷铁吗?2级UT?
    - _* ~  r1 P# P# P! G2 k
    不用,UT二级。。。实际一级也OK。有点落砂
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