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楼主: 13864719610

[交流] 铸件精加工表面出现“黑色斑点”

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    2018-12-4 10:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 07:54:52 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-26 20:12. Y  f: ~! s  I% v" ]0 N
    并且在讨论会不会是缩松时,居然也不声明一下“这是离心铸造,不可能导致缩松”,倒是对许高工的论文感兴 ...

    . J, D. Z! h& ]一、没有说明是离心铸造是我的疏忽,浪费大家的时间,请原谅。二、作为新手,我不知道离心铸造不会产生缩松,所以没发现异常。
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 08:13:19 | 显示全部楼层
    是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后会多多学习。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 08:42:21 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 08:13. [  y* ]* m. A
    是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后 ...

    ; [& n6 ?/ f8 T& `+ c这也没什么.只不过大家给提个醒.
    $ m+ \/ ^0 E0 j) x6 }看一下48和54楼的贴子.关注一下.尽量找到答案
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     楼主| 发表于 2018-1-29 10:14:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-1-26 11:30; j# d0 v3 b9 S% j; L# P( N
    原来是离心铸造啊?还有什么已知条件藏着掖着的?一并端出来吧!3 c0 p2 N  b  y. W( ]

    ; k4 @1 c& b! l- l2 P! u  A$ g  ~讨论到了51层,才知道原来是离心铸造,俨 ...
    * v: a, I8 ~! i* o6 O# q3 s
    不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶碳(0.1-1mm)代替之前用的普通增碳剂(1-3mm)可以减轻此现象。2.减小精加工的切削进给量也能减轻此不良现象。但是两个实验都只是减轻并不能从根本上消除。所以,才有了疑问。 01.PNG 222.PNG
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-29 11:20:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:145 b9 v9 V1 p+ E& v  }% _
    不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...

    ' R' f1 ?. L9 F3 ~4 c这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗?
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     楼主| 发表于 2018-1-29 11:24:38 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-29 11:20& p% ^* _  P( `! m8 c9 X2 A: r8 W
    这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗? ...

    1 N' D7 q  e9 ~4 |/ L' H IMG_0172.JPG IMG_0173.JPG
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    1 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-29 11:55:13 | 显示全部楼层
    ' B% f! X1 A  B. \7 S; l2 Q
    图示第二张质保书的就是出问题的增碳剂吧,千万不要只图价格便宜,尽管能相差两三千块一吨,但得不偿失!
    : `, f& u7 `6 d( {( f9 n  d+ L& N$ w$ [$ _4 X6 X1 p3 ~! q
    建议使用石油沥青焦增碳剂,材好,材就好!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 12:53:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 20:36 编辑
    3 ], v9 P8 U1 ~* d7 D5 q( g- l* e# r* `$ f. G
    1 G" F( s- a6 B/ w& m1 s1 W$ |
    但看你的金相图片,既便是增碳剂有问题.也不会有如一楼那样的宏观缺陷.' e. c$ c  {6 k- a1 o3 j
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 20:56:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 21:00 编辑
    % s7 @4 L; U" @( ?- e
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:14+ X( E' x1 ?9 w- ~
    不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...

    % p3 p  }! T: L1 `; G  x8 o: o: H, u( P7 M
    看图.
    ) p! N2 N( K; m* [9 C! w如不对.给一个截件套的总尺寸图.
    3 Z2 [7 \  b) n0 F$ v! g也就是给一个你用来截环件的铸套总毛坯套的尺寸图.
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 21:14:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 07:07 编辑 " c! @1 z$ `$ m; a
    / D. \' N* p9 e
    拍几个铸套的实物图片吧.% i- B* V0 q0 C% u6 X
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-30 08:11:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 13864719610 于 2018-1-30 08:14 编辑
    8 W, t6 j' H2 v3 {4 S
    ) F4 E7 V" R. \/ v3 L

    铸造毛坯

    铸造毛坯
    castengineer 发表于 2018-1-29 21:14
    4 K$ S: a5 c+ Z% X拍几个铸套的实物图片吧.

    ' u& Z2 h6 y0 w" O! o
    6 C/ t5 R3 \+ @& \/ p2 d8 A
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    发表于 2018-1-30 10:11:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 10:16 编辑
    2 W8 K( E* c! D' y  v. O; P/ l; w  U! B8 N$ l3 v/ m0 z+ P" R
    " f0 C! G2 o5 y& w" w: ^) S
    给下套的尺寸.- e1 d" W8 X, m% {6 J# B
    # L6 X) ^+ `4 O5 u7 Q
    你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都是这个缺陷特征.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2018-1-30 10:45:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:11/ K6 D7 f7 H  M( Q1 n4 }
    给下套的尺寸.4 v/ l* ?* z& s) `4 E
      ~; \3 l+ s, z1 x6 V
    你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都 ...
    3 m; ?2 @" T9 q) ?( q6 M
    外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序的。所以只能查到批次,无法查到具体哪根毛坯产生的。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-30 10:55:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-30 10:45
    / G! b5 r2 C6 Z1 H  T& u* F外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序 ...

    ' v1 ?* z. K4 F3 G# H% z+ M4 X7 `' e, y0 Z* y9 w  F
    那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩松.就是因为缺陷的表观状态,不是石墨刻剥的特征.离心铸造.缩松极难产生.
    ' M6 H3 \6 a* `( a应当是离心浇注时.工人打渣不规范.一些杂质在高速下破碎卷入.我这也是推测.但愿对你有帮助.
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     楼主| 发表于 2018-1-30 11:18:13 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:55) {# c% Y  j! F
    那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩 ...

    - u' L' A+ E: y好的,已经试用新增碳剂,过段时间我会把结果告诉大家。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-30 11:42:20 | 显示全部楼层
    这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就是加工后表面的类似于“疏松”的问题,我还有再问一下,发生这样“疏松”是在外表面还是内表面?内、外表面对比情况如何?
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     楼主| 发表于 2018-1-30 13:17:48 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-30 11:42
    0 s3 \1 J# ^" @, [这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就 ...

      b' o1 \- v3 q' V% f9 E& `把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余量大约都是5-7mm。如,内径70mm、外径100mm、长度300mm的毛坯,加工成40-50个 内径75mm,外径95mm 厚度5mm的环。 环的两面都有黑斑分布,有的一面严重,有的不严重,整个环面无规则分布。整体看上去,一块一块的发暗。
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    发表于 2018-1-30 15:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-31 19:44 编辑 + @/ r- T+ R. b; A) a- u- p$ u
    1 ]$ Q8 D8 y( i$ X2 c
    找一个黑斑严重的,发图片上来
    6 N- L6 D% |1 r/ ^9 B/ Q0 g3 {+ w: e
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    发表于 2018-1-30 20:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-2-1 07:26 编辑
    - _! @, x& n# b0 N
    13864719610 发表于 2018-1-30 13:174 _  ?; h. r! V4 W. N
    把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余 ...

    6 F4 {( S# s; y7 g1 S0 z; l/ B; V: k/ L9 Y$ Z
    环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----云斑.6 E9 O8 o- S% d$ Q& E1 U/ j7 ^
    1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑斑处石墨数量应较正常部位明显增多.
    : Q6 @3 }" P& W  X' L' j/ C! i9 }# F2:这种黑斑分布,看程度,如严重或许足以造成宏观缺陷(这也是推测.).如不严重.应与宏观缺陷无关.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-30 21:59:36 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 20:39) [* N" p8 S$ W  m4 _- Y
    环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----0 J" u" C5 a, c0 @" O- @% e% X
    1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑 ...

    $ K& T* D' e  h# {/ Y1 A! B0 S我倒是认为,先将呈“疏松”的部位打磨抛光处理后做微观观察,或许能对分析有点启示;有条件的话,再送往相关部门做电镜分析以及能谱分析和相分析,以探究竟,破开这个“谜”~
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