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楼主: 13864719610

[交流] 铸件精加工表面出现“黑色斑点”

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    2018-12-4 10:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 07:54:52 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-26 20:12; `- h5 G4 Z9 i, s7 z* C4 f
    并且在讨论会不会是缩松时,居然也不声明一下“这是离心铸造,不可能导致缩松”,倒是对许高工的论文感兴 ...
    ; v0 P* @0 r" ]) S/ s4 e9 x, f" k4 j
    一、没有说明是离心铸造是我的疏忽,浪费大家的时间,请原谅。二、作为新手,我不知道离心铸造不会产生缩松,所以没发现异常。
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 08:13:19 | 显示全部楼层
    是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后会多多学习。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 08:42:21 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 08:13
    ( J, E4 h/ S- {9 H是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后 ...
    $ k4 N& \3 |; v3 T
    这也没什么.只不过大家给提个醒.
    1 \% x+ K$ ^! R. A看一下48和54楼的贴子.关注一下.尽量找到答案
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     楼主| 发表于 2018-1-29 10:14:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-1-26 11:30+ O8 C! w1 K! }( v2 N# C
    原来是离心铸造啊?还有什么已知条件藏着掖着的?一并端出来吧!% ]( P+ [) m) H+ e2 m0 p; G
    * X* W& Y$ T& {. G
    讨论到了51层,才知道原来是离心铸造,俨 ...
    3 t9 C( j( J$ v1 e
    不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶碳(0.1-1mm)代替之前用的普通增碳剂(1-3mm)可以减轻此现象。2.减小精加工的切削进给量也能减轻此不良现象。但是两个实验都只是减轻并不能从根本上消除。所以,才有了疑问。 01.PNG 222.PNG
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-29 11:20:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:14
    , R8 _- F, [" [8 u不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...

    : w$ n8 ?  ?. i7 `1 j2 x这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗?
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     楼主| 发表于 2018-1-29 11:24:38 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-29 11:20% u- U8 J: [" h8 |; m" X$ C; D
    这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗? ...
    / C6 E9 p. T: M9 e& J
    IMG_0172.JPG IMG_0173.JPG
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-29 11:55:13 | 显示全部楼层

    ! `) U$ `$ C- o1 }2 Z8 G图示第二张质保书的就是出问题的增碳剂吧,千万不要只图价格便宜,尽管能相差两三千块一吨,但得不偿失!
    ) b  \# _' }$ L& y; t" b! W- n
    % {# ~# G' n/ a建议使用石油沥青焦增碳剂,材好,材就好!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 12:53:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 20:36 编辑
    0 g. B: ~1 C, H
    8 N( p3 g( |, i! g6 M: k' Q9 p# R" m& b' a
    但看你的金相图片,既便是增碳剂有问题.也不会有如一楼那样的宏观缺陷.4 n) X% [8 u/ [) t7 ^  a# a* }
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 20:56:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 21:00 编辑 ; q/ m( C1 `+ ?% _
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:14
    ' e$ M2 J$ k/ o4 _! I7 x不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...
    2 z1 c6 f8 @# m' I. Z9 q

    $ ?+ Z: S( r. j2 l& j2 l# E看图.
    . M. r  [( I) j8 E) v# e如不对.给一个截件套的总尺寸图.
    0 i  T) e% v  P" C/ d  h3 C也就是给一个你用来截环件的铸套总毛坯套的尺寸图.
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 21:14:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 07:07 编辑
    $ P8 t* @( e: s2 j, t6 ?. p0 G4 @1 ~1 f! J3 Z5 j- _/ B  f
    拍几个铸套的实物图片吧.
    ( ]9 V6 b5 s& w9 j  F
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-30 08:11:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 13864719610 于 2018-1-30 08:14 编辑
    2 w5 Q! {% |) I* q7 `
    & ^# R2 l2 P; O. ]- H* Y! N

    铸造毛坯

    铸造毛坯
    castengineer 发表于 2018-1-29 21:14, G# L0 k2 E5 n6 i# g% ?
    拍几个铸套的实物图片吧.

    " J6 N8 \2 O0 L# O" v% |, ?
    % n/ o. P9 T! n1 x
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-30 10:11:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 10:16 编辑
    / ~0 Z0 H' P! ?/ w' L2 E/ I+ |4 ^0 D0 i! e

    # P8 Z7 o+ M1 l6 \. C7 x2 O# r+ @给下套的尺寸.
    * m! o3 ^. d3 T
    2 R. |5 V/ Z2 u7 U$ T& r你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都是这个缺陷特征.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2018-1-30 10:45:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:11
    # \! ]2 i) P$ M给下套的尺寸.+ E4 N& [* b# C3 u. S
    . t% o3 w+ n# L7 y
    你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都 ...
    0 ?4 F- e' Y+ s1 ]: B4 E2 T! P
    外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序的。所以只能查到批次,无法查到具体哪根毛坯产生的。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-30 10:55:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-30 10:45- [8 ~& |# D1 _. n- K8 H
    外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序 ...

    * k! H; q7 B0 J1 k0 Q
    5 x* Y; p& @  O) r那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩松.就是因为缺陷的表观状态,不是石墨刻剥的特征.离心铸造.缩松极难产生.) s% a: l* T" P2 a2 S9 x. F
    应当是离心浇注时.工人打渣不规范.一些杂质在高速下破碎卷入.我这也是推测.但愿对你有帮助.
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     楼主| 发表于 2018-1-30 11:18:13 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:55
    ) S" A! t% A1 N1 I+ J- [那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩 ...

    ) g% P5 N$ F$ ]6 ^2 [; P' ?& i好的,已经试用新增碳剂,过段时间我会把结果告诉大家。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-30 11:42:20 | 显示全部楼层
    这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就是加工后表面的类似于“疏松”的问题,我还有再问一下,发生这样“疏松”是在外表面还是内表面?内、外表面对比情况如何?
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     楼主| 发表于 2018-1-30 13:17:48 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-30 11:42
    3 `- t' s" Q( F6 @9 a1 o/ V9 B) Y% M这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就 ...
    8 y# A7 R" }0 |' d8 J/ L
    把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余量大约都是5-7mm。如,内径70mm、外径100mm、长度300mm的毛坯,加工成40-50个 内径75mm,外径95mm 厚度5mm的环。 环的两面都有黑斑分布,有的一面严重,有的不严重,整个环面无规则分布。整体看上去,一块一块的发暗。
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    发表于 2018-1-30 15:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-31 19:44 编辑
    7 ]; Y& ?% R2 X3 D3 Y% p" g$ M0 u+ u9 \8 C3 h
    找一个黑斑严重的,发图片上来8 }# Z& Z. N+ |2 _- l
    : G6 h  }; A3 C! I# T
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    发表于 2018-1-30 20:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-2-1 07:26 编辑
    2 E1 [+ O+ L+ U" w: @- R
    13864719610 发表于 2018-1-30 13:17& w$ o7 s0 p  n( d5 m# e
    把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余 ...
    1 o8 J. ?) B' ~) e4 K) C/ x# x

    : d6 F$ b$ @* p; w环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----云斑.
    " _' ^8 G+ t% s+ {1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑斑处石墨数量应较正常部位明显增多.7 D5 M* {* b) L% l2 g1 ?' Y
    2:这种黑斑分布,看程度,如严重或许足以造成宏观缺陷(这也是推测.).如不严重.应与宏观缺陷无关.
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    发表于 2018-1-30 21:59:36 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 20:394 ]: y) ]$ m$ V# p2 w" i5 f
    环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----
    5 V1 u: N7 u& h: `. [+ @* H( M1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑 ...
    - B6 f4 h  V& }) Y* A/ b7 F
    我倒是认为,先将呈“疏松”的部位打磨抛光处理后做微观观察,或许能对分析有点启示;有条件的话,再送往相关部门做电镜分析以及能谱分析和相分析,以探究竟,破开这个“谜”~
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