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楼主: 富康铸造

[求助] 铸件缩孔如何解决?

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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-2-22 18:42:27 | 显示全部楼层
    wubin3188 发表于 2020-1-14 21:48
    / `6 J$ l0 V1 y+ o7 V( V看到个比较实战型的,碳当量高了,冒口易不起作用,单热节的铸件宁可碳当量低接近共晶点或者再低来发挥冒 ...

    " H) i5 H4 y4 E浇冒口有可能原来就不起作用,缩孔尺寸不大,后来老板收了批废品,我加大了废钢和回炉料的比例,但成分没变,缩孔倾向变大,厂家受不了,是不是炉料配比的原因?
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     楼主| 发表于 2020-2-22 18:44:14 | 显示全部楼层
    Xavier2005 发表于 2019-12-30 21:49, P6 l8 K% h1 v! U% ~8 v9 `' K- n
    从两方面分析,工艺和成分
    8 @# t; \4 U4 @7 x8 {- C补缩通道不通畅,最好应用顺序凝固工艺,有模拟软件的话,一看便知; I+ @3 R& F7 k# ^% D+ r
    碳当量太高了 ...
    5 Q/ u+ X; r7 f8 k! o$ I8 L
    浇注系统不合理,但是之前生产的产品的缩孔尺寸厂家可以接受,后来老板收了批废品,我加大了回炉料和废钢,成分没变,炉料变了,是不是也能造成缩孔倾向变大?
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     楼主| 发表于 2020-2-22 18:45:53 | 显示全部楼层
    守仁格竹2011 发表于 2020-2-7 22:58: x$ t% R" B+ l4 z+ }* s
    这是制动蹄铁吧,就我们铸造厂的经验,还是要加补缩冒口,放在制动面(大弧面)有凸台的旁边,碳当量控制4. ...

    9 c, N0 |; r6 u5 e2 ]/ ~7 I我在模具上热节缩孔的上部加个内冒口咋样?弧面打磨不容易
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     楼主| 发表于 2020-2-22 18:47:03 | 显示全部楼层
    nthdnhb1979 发表于 2020-2-11 11:57
    ' h+ a3 O0 j. D看到现在,好像还没发现冒口的存在!

    - i3 W: a9 a! D, Z  O% J就是没有冒口,但是最早生产的那批缩孔倾向小,厂家可以接受,后面的缩孔变大了
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-2-22 19:22:31 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2020-2-22 18:47
    4 k  l- R" l! p4 \就是没有冒口,但是最早生产的那批缩孔倾向小,厂家可以接受,后面的缩孔变大了 ...
    ; |, I9 K! |' w
    这么久了,问题解决了吗?刚才看了这个帖子,居然都忘记了是怎么回事,爬楼后才知道
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     楼主| 发表于 2020-2-27 15:49:32 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-2-22 19:22
    7 l0 q/ S9 T5 N3 b这么久了,问题解决了吗?刚才看了这个帖子,居然都忘记了是怎么回事,爬楼后才知道 ...

    % h* P0 ?9 J- K1 }& R- G# h明天调整下炉料,用净料试一下,高生铁比,看看是不是起因
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     楼主| 发表于 2020-2-27 15:51:26 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-2-22 19:22
    8 T# Z6 _6 X6 }! U: A这么久了,问题解决了吗?刚才看了这个帖子,居然都忘记了是怎么回事,爬楼后才知道 ...
    , k) R1 a' ^6 c
    陈老师,越来越觉得咱们网站应该出一份铸造缺陷解决实例,我没事就经常翻翻咱们网站以往的帖子,受益匪浅
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-2-27 16:50:20 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2020-2-27 15:51
    + v) B1 i" ?8 i陈老师,越来越觉得咱们网站应该出一份铸造缺陷解决实例,我没事就经常翻翻咱们网站以往的帖子,受益匪浅 ...
    . V# u! e/ g6 o7 q  x' u' a
    不谋而合,我一直在想着出一本《铸造那些事儿》,素材就是出于论坛的求助、且有始有终的帖子,但苦于人手与精力问题,一直没有付之于实现,热加工行业论坛的微信公众号,就是做了尝试,感觉效果还是可以的,还是很受欢迎~
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     楼主| 发表于 2020-2-27 17:30:16 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-2-27 16:50  O6 W, ]9 n0 Z3 u5 A
    不谋而合,我一直在想着出一本《铸造那些事儿》,素材就是出于论坛的求助、且有始有终的帖子,但苦于人手 ...

    4 S7 `" t6 ?% {0 m, @) E2 Y1 ~再来个实名认证,求助必须有头有尾
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-2-27 17:41:13 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2020-2-27 17:30
    ( l" f: E) T  g; L5 f( w再来个实名认证,求助必须有头有尾

    7 m- M2 u/ |3 H& N6 b# \# S* f* X1 j
    求助帖子要做到有头有尾是对的,这样做就是论坛的初衷,对于整个行业绝对是功德无量的;不过实名认证可以免了,毕竟都是打工的,会有所顾虑~
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    2023-7-8 18:04
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-2-27 18:03:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Mr.Sun 于 2020-2-27 18:10 编辑
    0 l2 J$ G, r( A. o$ n" ^! j* X/ [; `! C# ?& s% O% e3 p
    这个产品,哎我见过三家铸造有这模具了。
    8 j3 b) p4 u6 D0 {工艺布局是背靠背的也有您这样布局的。' O& z; c% o6 I0 i6 [  v5 u1 C
    我看看明天能找到模具不、给您提供下方案、3 ^/ d4 Q* j0 w, |# a* U5 L
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-2-27 19:37:41 | 显示全部楼层
    Mr.Sun 发表于 2020-2-27 18:03- t: K% Y0 H) a4 G' E6 J
    这个产品,哎我见过三家铸造有这模具了。; v' A: j' m( \0 g: U( i; S
    工艺布局是背靠背的也有您这样布局的。1 p' E% S  I, b, |: f9 R+ i' J+ ]
    我看看明天能找到模具不、 ...

    4 [3 Y. ~6 r( ~% B% k, a4 k那敢情好,综合多种工艺,做个分析,也是有助于大家的提升。
    7 q% ^7 r+ Y! E1 U/ E
    1 ^+ t8 }9 `* n在此,先谢谢啦~
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     楼主| 发表于 2020-3-4 23:29:52 | 显示全部楼层
    Mr.Sun 发表于 2020-2-27 18:03: ^8 F" z" ^, ?( y/ ~
    这个产品,哎我见过三家铸造有这模具了。7 A" B1 r. b$ U$ F- ?
    工艺布局是背靠背的也有您这样布局的。
    " y9 V7 p0 t; @$ d" R9 W1 S我看看明天能找到模具不、 ...

    4 H1 G& K7 w4 x那就太感谢了,您可以邮箱联系我liberal_iz@163.com
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-3-5 09:08:48 | 显示全部楼层
    同样期待中ing!
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    开心
    2021-1-13 11:16
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-3-5 18:58:27 | 显示全部楼层
    哇,球铁件这样入水的,头一次见。不设冒口也没加冷铁,能做得好肯是人才了。斗胆问一句,你们是不是得料率被控制死了,不敢加冒口啊?
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     楼主| 发表于 2020-3-17 19:28:42 | 显示全部楼层
    chenxd51 发表于 2020-3-5 18:58
    * |  ]% |0 \6 I! U哇,球铁件这样入水的,头一次见。不设冒口也没加冷铁,能做得好肯是人才了。斗胆问一句,你们是不是得料率 ...

    8 M# G1 \7 L: F) C+ e. q, e+ w得料率?是浇棒比吗?, J0 f: p+ Y$ w1 L
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    无聊
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    发表于 2020-3-18 10:02:20 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-2-27 16:509 m0 e$ A0 c4 L! \1 L
    不谋而合,我一直在想着出一本《铸造那些事儿》,素材就是出于论坛的求助、且有始有终的帖子,但苦于人手 ...

    , B2 ^  e8 L. U0 y1 I我可以参与不?
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    发表于 2020-3-18 10:04:31 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2020-2-27 15:49
    ' B' M* O7 N" g: x  t7 V明天调整下炉料,用净料试一下,高生铁比,看看是不是起因
    6 y( B( d. ]7 b5 p) z
    从上面几个帖子看,你配料有变化导致缩增大超过客户允许,那么恢复以前的配方可以不?
    4 \" u0 ~. K6 q. G$ s' M: E: Y球铁由于配方变动或生铁变动导致工艺出问题的实例很多,坛里都好几个帖子了。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-18 11:11:33 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-3-18 10:02
    8 H! `( f1 ?2 ~. c我可以参与不?

    9 \) {# A- l* h) f+ K3 m! G0 f那敢情,还得热烈欢迎!
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-3-23 17:00:05 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-3-18 10:04
    % c' {* F3 B4 x% [1 L从上面几个帖子看,你配料有变化导致缩增大超过客户允许,那么恢复以前的配方可以不?
    5 T% v0 u' B9 w) e球铁由于配方变动 ...
    " h  E- o8 F- `1 d' H
    经过不断实验,有可能是那批废钢不干净,有油污和漆。
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