TA的每日心情 | 开心 昨天 00:00 |
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签到天数: 1069 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III
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发表于 2026-1-15 15:23:23
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从你介绍的情况来看,位于毛坯上平面的表皮内,个人估计还是气孔,而且很可能是砂芯发气导致的局部气孔。以下几点供参考: g. G% @) H) K4 |- @( @
1、查喷丸后的毛坯是否能查看到这种缺陷,初步判断是什么类型的孔隙类缺陷,找到有这种缺陷轴向剖开看看有多深,最好慢慢锯开,再查看孔隙是什么颜色和光洁度等,加上已经显微镜看过了,这个时候基本就能确定是气孔、砂孔还是渣孔还是渣气孔还是缩孔缩松了,应该不是缩孔缩松!
1 k% _9 T1 }) c5 X2、查砂芯该部位的上下两面或其附近是否有异常(包括砂芯的大圆柱面),包括但不限于颜色(老还是嫩)、是否有异常多砂芯、砂芯是否紧实光滑等等,再追查砂芯模具对应部位,以排除该处是否发气量过大的嫌疑。
, S' M' G+ S7 x* L, k! I3、查浇注系统以及排气系统以及砂型模具是否有变化,没动过模具,不代表模具不会变化,且模具也可能存在适应性不强的情况,有时候模具微小的变化经常导致大比例的异常报废。加上此处属于汇流区,卷气、聚渣的可能性较高,如果浇注系统尤其是排气系统发生了小变化,不排除此处发生异常!
6 C; o P- g: E' R8 U4、此处应该处于整个模型中水温较低的部位,如果水温较高,相对来说导致砂芯发气速度会快,发气量也会大,但水温高也可能气体易于溢出,如果气量过猛过大,气体可能就逃逸不清,产生这种缺陷;如果水温低,相对来说砂芯发气速度会慢,发气量也会小,相对来说留给气体逃逸的时间会减少,有可能会产生这种情况,但如果水温很低,因为铁水形成固态膜的时间变短,可能气体来不及进入铁水就不会产生这种缺陷,气体也有可能进入了铁水但被固定在了加工面以下的部位,机加后不会显现。为解决砂芯发气导致气孔而报废大的问题,我曾经在大批量生产中压低浇温,结果气孔报废率急剧降低!后来彻底解决还是通过加强排气搞定的!6 H' [9 I' B9 X3 D3 ^9 }
5、另外,不知道你们浇口杯是否放过滤网,就实践来看,有过滤网要好得多! L% q3 {# S `0 \: c" O4 @& q4 G
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