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楼主: ningjianyu

[求助] 灰铸铁石墨形态不好

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-29 14:10
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-5-31 15:53:21 | 显示全部楼层
    D型石墨是在边缘部吗?感觉随流没做好,机器不是万能的。看一下有没有迟后。适当降低SI/C比。

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-1 07:35:24 | 显示全部楼层
    对于做A型石墨,我深有体会,个人觉得最重要三点是碳当量、水温、孕育8 p4 ~3 ^- T' X$ S$ h
    1、0.4公斤的小件,碳才3.10-3.20,实在太低,小件本来就冷却比较快,再加上碳这么低,加剧了过冷,势必形成D、E型过冷石墨,楼主后来将碳提高到3.35,石墨形态变好了。
    8 J4 i3 F( y! _: C8 j2、一模40件,流道很长,复杂,型腔对铁水降温程度激烈,过冷剧烈,建议将1400°C的浇注温度升到1430°C以上。
    ! S7 B% A$ Q4 u3、孕育只要保证不出现白口就足够,过量就不要,特别对于小件来说,随流孕育剂量过大反而加剧铁液过冷,另外溶化不完全的硅会形成硅硬点。对于用什么类型的孕育剂,我觉得用硅钡就行了。
    7 p" }* Q$ }! Q5 D2 W0 O8 ?. G9 |/ ^( h- n- L5 v
    对于楼主后来说的,增加碳量,出现强度不足的问题,改用含有珠光体形成元素的复合孕育剂随流就可以解决。

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-2 18:19:59 | 显示全部楼层
    我曾经成功的做法是:1、提高硫的含量到0.06-0.08,因为现在电炉的硫含量比较低;2、减少配料中生铁的用量;3、尝试减少孕育看看,因为孕育并不能增加石墨核心,不要认为孕育好的话石墨就一定好;4、高温静止;5、还是不行的话就适当使用稀土孕育剂
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-6-2 20:12:50 | 显示全部楼层
    请问楼主:1.浇温1400度,保温浇注机里面多少度?
    0 F! g+ x! k+ v; n0 ]          2.你熔化炉容量多大,一次浇注需 30 分钟。那么在熔化炉要高温 --保温多长时间?
    5 g1 ~9 M& H" {! f4 ~
    % G  }( Z$ p1 U/ k% k5 P' L   建议: 1.保温浇包铁水减半,  熔化炉现化先用,尽量减少铁水过冷。你说,包头都有20% 激冷石墨,1 z. A; I( A5 l+ }5 V7 U1 K9 X5 u* |
                说明 熔化炉铁水先天不足。
    9 [: _! U& c3 _- ~          2.这麽小的件,正如大家所言,CE易高些,孕育量易大些。我做过小件,孕育量 0.4+0.1。
    : \$ D" b2 x3 k8 ]$ r            强度受影响, 加 Sn 提起来。Sn 比较温和。
      y2 d" n  U' j3 P" D$ e- C  T4 s0 E9 j
              和大家一样,期望你的结果!
  • TA的每日心情
    难过
    2016-12-30 15:54
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-4 10:08:45 | 显示全部楼层
    可以将S提高到0.08-0.1,孕育方式改为多次孕育。你的熔炼温度控制在多少了,是否在高温停留的时间太长了点。建议在出炉前向炉内加1%的生铁或在包底加增碳剂来来增加石墨核心
  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-5 17:21:47 | 显示全部楼层
    回复 1# ningjianyu
    3 |2 h0 L2 o8 g! @) P1 o我的看法是,你说最近才出现这种情况?是否原材料变化?
    & u6 m" c& a! G8 y! H/ T4 m这种曲轴可能是制冷压缩机上使用的,以前做过。; b  V+ n% C3 M1 P9 F) w
    补充一点,大面积使用电炉熔炼灰铁以后,在熔炼过程后期要注重增加石墨核心,这样铁水进入保温浇注炉后,情况能好一些。

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-5 23:31:37 | 显示全部楼层
    0.09-0.1的含S量还没有到你说的那么高,这个范围很安全,只管尝试。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-12 16:37:47 | 显示全部楼层
    请教楼主,是否有更多调整的信息,希望分享下

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-14 15:19:49 | 显示全部楼层
    建议将硫控制在0.07--0.08%的范围内,用75硅铁进行孕育,加入量0.5--0.5%,进行一下试验。

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-14 15:20:32 | 显示全部楼层
    建议将硫控制在0.07--0.08%的范围内,用75硅铁进行孕育,加入量0.4--0.5%,进行一下试验。

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-15 13:25:31 | 显示全部楼层
    含硫量太低,提到0.08左右

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-8-4 20:32:13 | 显示全部楼层
    不好意思,好久没上论坛了,看到这么多朋友的回复非常感谢。对于这个铸件的石墨形态问题到现在也没有很好的解决,最后还是用户在验收标准上做了妥协:确保抗拉在250以上,我们现在一般测试结果在280-310左右,对于石墨形态D、E石墨允许在20%一下。对各位朋友提出的改进建议,我会继续尝试去改进。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-5 15:14
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-9-25 15:48:04 | 显示全部楼层
    回复 37# LQH 1 _' |; j" w2 \5 f' @1 G) i

    : s0 Z& w% [" j# F
    " s! U' A1 X  ~    有点太高了吧?
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