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楼主: 误上贼船

[求助] 薄壁件球铁生产求助

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-6-13 09:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-24 08:41:37 | 显示全部楼层
    崔金 发表于 2019-9-23 14:44, R& U* X0 A5 F) H
    残留镁0.025%,球化剂RE含量1.95%,总孕育量(球化铁水包+浇注抬包两次)增硅总量1.0% ...
    , X& |, h; D& B
    残留镁偏下限了,球化剂中的稀土蛮高的,建议稀土用1%以下的;
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-24 09:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
    我建议先不要动球化剂稀土含量。把球化剂降到1.2,是一种探试性调整。主要怀疑残稀土高。做一下对比。如有对比結果后,再调整也不迟。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-24 09:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
    这种微调,不会影响到楼主的正常生产。
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    2024-3-20 09:53
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-9-24 10:00:41 | 显示全部楼层
    黄超_yuvRN 发表于 2019-9-24 08:41
    : x# p/ u4 y; R( Y残留镁偏下限了,球化剂中的稀土蛮高的,建议稀土用1%以下的;
      V1 h3 F5 F6 K
    因为我们做的小件薄壁件为主,而且球化铁水包温降比较快(130-150°),所以出铁温度基本都在1600°左右,球化后铁水包吊运至浇注工位,初浇温度在1450°左右。所以残留镁基本都在0.02-0.03左右,但是球化等级一直还不错,所以现场就这么操作的。而且出现晶间碳化物的这个品种,我是试验在抬包中加过0.008%的铋合金,原本以为可以消除原本因为薄壁产生的渗碳体,却出现了现在这种情况。所以有些摸不着头脑了。另外有两个品种,试验加铋合金都能成功消除渗碳体了。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-9-24 10:03:41 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-24 09:52
      ~7 _+ t# N3 @我建议先不要动球化剂稀土含量。把球化剂降到1.2,是一种探试性调整。主要怀疑残稀土高。做一下对比。如有 ...
    , H% v# d4 M( Y! q$ A9 H8 ^
    董工,现在残留镁基本在0.025-0.03左右,降低球化剂加入量我担心会导致球化不良。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-9-24 10:08:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 崔金 于 2019-9-24 10:14 编辑 - i- k6 F* }" k$ Y
    0 |! Y6 l* U  U) Z% @3 y+ T+ p+ y
    另外1.95%稀土的球化剂,残留稀土多少算是偏高了?我查了一下,这个品种1.3%球化剂加入量最后残留Ce基本在0.015左右。另外1.5%球化剂加入量最后残留Ce基本在0.024左右。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-24 10:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
    0.024有点高。你可以做一包1.2的,做好标记。主要看晶间碳化物的变化。如果确是稀土影响碳化物,再讨论万全之策。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-24 10:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
    这是探路的做法,不是彻底调工艺。
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    发表于 2019-9-24 11:01:18 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-24 10:586 d! S: @4 n3 f% K7 C
    这是探路的做法,不是彻底调工艺。
    3 i7 C- P. A6 Y: a' S
    明白,感谢董工,看看今晚有没有安排什么这个品种,明天有结果一起分享一下。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-24 11:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
    如果碳化物%照旧,那再怀疑其它因素。
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    发表于 2019-9-24 11:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
    主要和1.3的对比。
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    发表于 2019-9-26 08:01:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-24 11:03
    + I8 q, v$ f1 ?  y2 h( |主要和1.3的对比。
    ' A1 K7 A- t" ?; A3 ^2 f& _
    董工。昨晚做了试验,好像还是有渗碳体。另外因为刚有了废品。之前和这次试验的产品回炉料加入量为50%,不清楚是否也会导致残留稀土过高。3 t+ r4 f) `; I  L0 E6 s( l
    3eda294911fc3299e790064011c5153.jpg
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    发表于 2019-9-26 12:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-26 20:36 编辑
    3 w1 d5 ~( N% I! x, H/ p% F0 I
    在冲天炉中  ,残镁和稀土会被炉气氧化或燃烧带走,在电炉中,这种残留会有影响,比如稀土,是在奥氏中溶解的状态下,对球的异化起作用。回炉料过高,也会带来残量的影响。看图片碳化物增加。在做对比试验中,一定只动一个因素。还是把所有因素都回归原来的状态,只动到1.2%的球化剂,再试一次。
    截图02.jpg
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    2024-12-5 00:17
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-10-8 23:32:42 | 显示全部楼层
    崔金 发表于 2019-9-24 10:00
    ' ?! o# y  w. j( B3 X( w因为我们做的小件薄壁件为主,而且球化铁水包温降比较快(130-150°),所以出铁温度基本都在1600°左右 ...
    1 {3 d. h, \9 i
    你们球化温度和我们的差不多。。。浇注温度也差不多。。。 所以来我们公司的人都说我们的球化温度高了。。。。
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    发表于 2019-10-9 07:08:09 | 显示全部楼层
    hj3066 发表于 2019-10-8 23:32
    # X/ K1 W% E4 C/ d5 k你们球化温度和我们的差不多。。。浇注温度也差不多。。。 所以来我们公司的人都说我们的球化温度高了。 ...
    * r- l2 V' i( x6 [9 m( i. L4 s) N
    温度不高不行啊,出铁温度降低了,终浇温度必然低,薄壁件会出现批量冷隔缺陷,现场有过这样的教训。
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    2018-3-17 07:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-10-9 18:22:39 | 显示全部楼层
    误上贼船 发表于 2018-11-21 13:12. V  n0 E2 w8 U  @! O
    球化剂是无锡汇泉的,铁素体型球化剂,孕育剂是硅钡钙孕育剂!我们倒包浇注,所以降温快! ...
    6 Q6 ~% I6 @( c5 p6 ?
    改用含锶的孕育剂
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    发表于 2019-10-9 19:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
    不知球化剂1.2试过了没有?
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    11 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-9 20:18:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-9 19:58/ _& n% y! j: d7 H
    不知球化剂1.2试过了没有?
      r  n* C$ W% X# T, E) q1 S' e3 u7 f! F
    同意,甚至可以还往下试试,同时,注意一下原汤的微量元素,调整稀土镁合金的镁与稀土量~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-9 20:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
    完全同意,我们延袭传统的孕育,球化理论几十年,被习惯思维制捁太深 。
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    11 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-9 20:50:37 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-9 20:324 \! i  f) F& d! P( R
    完全同意,我们延袭传统的孕育,球化理论几十年,被习惯思维制捁太深 。
    # n1 n5 z: l2 V# n5 d
    但就是缺少理论的支撑~
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