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楼主: 一郭到底

[求助] 缸体顶面分层,缩凹

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-11 10:21:11 | 显示全部楼层
    使用0.4%RECaBa 孕育剂.或现在的孕育剂,再加0.3%的稀土硅铁.软脱氧试一下.
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-8-11 10:31:58 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-8-11 10:042 K" v* P' j9 k
    总算找到了问题的真正原因,恭贺~3 C: I6 Z+ L9 K9 L( d- s5 u
    * }# x& M+ S- T! w% y# G
    既然找到了问题所在,而且有无法改变(指用这种废钢)的话,可以借助 ...
    * ?6 f3 O8 ^! m! t, H6 m4 n) \
    万分感谢
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-8-11 10:36:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-11 10:21
    1 K. G, b; O5 J- B+ C使用0.4%RECaBa 孕育剂.或现在的孕育剂,再加0.3%的稀土硅铁.软脱氧试一下.

    & Q# ^# c6 i+ V* v2 X& V恩  0.3稀土硅铁 当做孕育剂?还是要出炉的时候加?
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-8-11 10:40:00 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-8-11 10:368 K# |% n0 L& M7 f, H' C
    恩  0.3稀土硅铁 当做孕育剂?还是要出炉的时候加?
    5 [/ K3 J" W5 V, v5 I% D
    因为老板觉得稀土硅太贵了,现在措施就是最后加硅铁锰铁 碳化硅
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    2017-8-9 08:23
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-8-11 10:57:49 | 显示全部楼层
    废钢原材料有没有发生变化?注意一下废钢的锰含量
    % Y: K7 v+ E4 I" f# I
    来自苹果客户端来自苹果客户端
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-11 11:21:07 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-8-11 10:36% V6 ], V  A! \' e0 h0 C& z
    恩  0.3稀土硅铁 当做孕育剂?还是要出炉的时候加?
    . S  [  L) Y+ c8 \6 `& E6 b
    8 r8 P) q2 w/ I* V
    不。孕育剂和原来一样加。用稀土硅铁来脱氧。因为你的铁水是在锰。硅都存在定量后出现的氧的略过饱和。再调整硅。锰就没意义了.和硅.锰对铸钢的沉淀脱氧不同.* L7 T3 }. _3 X6 f5 K$ d; A
    出炉前加.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-11 11:24:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-11 11:27 编辑   V8 u* ^& i( ~+ P+ T
    一郭到底 发表于 2017-8-11 10:40
    8 t7 p# ]" ]& `2 W8 K# ^6 v- G% _因为老板觉得稀土硅太贵了,现在措施就是最后加硅铁锰铁 碳化硅
    ) H0 f) ?6 z; N$ W1 [7 M
    2 {0 V& T3 H* K; [5 u2 c
    加碳化硅吧.这样在熔化过程中都会有脱氧的过程.加锰.量不好掌握.因你钢料带入的氧是有量有度的.碳化硅作用柔和.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-11 11:45:52 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-8-11 10:402 v. h0 K7 y2 s6 b6 [" v& @9 {
    因为老板觉得稀土硅太贵了,现在措施就是最后加硅铁锰铁 碳化硅
    % ^* h, ^( w4 g% ~. o8 u7 D9 m4 {4 E
    不建议最后加锰铁,锰铁还是在加料的时候加,这样有利于使用增碳剂碳的吸收。
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-11 13:30:36 | 显示全部楼层
    继续学习了
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    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-11 15:24:24 | 显示全部楼层
    恭喜找到原因,我原来工作单位用的攀钢汽车冲压板打包料多,攀钢料汽车板深冲板铝脱氧用铝多,攀钢铁矿含钛,因此这两个元素超标,另外我们缸体缸盖都用的稀土硅钡孕育剂,这种孕育工艺从原重庆红岩机器厂(老铸造工程师)带来,我们熔炼一直用电炉,铁水氧化少见
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-11 20:42:37 | 显示全部楼层
    归根到底就是对包括原材料在内的各种细节控制,这种管理真得像汽车行业学习,好多体系都是从他们衍生过来的
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    4 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-11 21:07:05 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2017-8-11 20:42
    7 J% p! b3 k7 Y4 q) ~归根到底就是对包括原材料在内的各种细节控制,这种管理真得像汽车行业学习,好多体系都是从他们衍生过来的 ...

    6 {1 B6 Z, E, z1 I/ {( Y2 ]( K工艺的量化管理、生产的过程管控,非常重要,然而,真正重视且做到了又有多少,除了一些外资企业和知名内资企业。0 O4 L: {- Q! V
    9 J& N/ Q  K  k  w/ l/ w9 P* Q
    正因为铸造的环节多、工序繁琐、变数大,所以管理和控制更为重要,真正做到了,想让其出现异常都困难~
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    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-8-12 09:09:30 | 显示全部楼层
    xuwu531 发表于 2017-8-11 15:24( w* _' m" O2 X1 R
    恭喜找到原因,我原来工作单位用的攀钢汽车冲压板打包料多,攀钢料汽车板深冲板铝脱氧用铝多,攀钢铁矿含钛 ...

    ( w$ ^9 m; f+ q0 i" q: k& b. a1 _原材料出问题  真心经验不够。谢谢大家关心
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     楼主| 发表于 2017-8-12 09:12:15 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-11 11:24
      u' G- m0 V4 _3 F* e  E9 {加碳化硅吧.这样在熔化过程中都会有脱氧的过程.加锰.量不好掌握.因你钢料带入的氧是有量有度的.碳化硅作 ...

    0 W% _5 S" z& i, E; I+ l# ^0 @委外检测H0.0014 O0.04 N 0.0084 sb0.017 Ti0.026 V 0.015 Zn 0.0077  
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     楼主| 发表于 2017-8-12 09:13:39 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2017-8-11 20:421 P; r2 }; i! f$ Y3 N; l3 w
    归根到底就是对包括原材料在内的各种细节控制,这种管理真得像汽车行业学习,好多体系都是从他们衍生过来的 ...
    9 \# v3 |6 }: i5 K9 G
    真正做到的 相信质量应该都行。 可惜的小单位一般都很难
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-12 10:47:13 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-8-12 09:12
      j; G- k; a6 e+ S8 |& A% V委外检测H0.0014 O0.04 N 0.0084 sb0.017 Ti0.026 V 0.015 Zn 0.0077

    / ?( I, t. @. ]8 _, @这都不会影响液态流动性.
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     楼主| 发表于 2017-8-12 10:54:06 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-12 10:47
    , n+ n5 o& w1 ~- G" z7 w这都不会影响液态流动性.
      c) N9 _- D5 e4 t) l
    氧含量这么高  有氧化 氧化后铁水流动性变差?

    点评

    400PPM?  发表于 2017-8-12 14:30
    氧:0.04?  发表于 2017-8-12 14:30
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-12 11:30:13 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-8-12 10:54
    6 D, [% e' F1 l. P氧含量这么高  有氧化 氧化后铁水流动性变差?
    6 n3 Z; ^3 d' G+ \4 r; `" E
    氧化后的铁水流动性变差是众所周知的。
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    发表于 2017-8-12 14:45:33 | 显示全部楼层

    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-12 15:30 编辑
    % k! g: q: e+ e# Z% y3 j" Z
    一郭到底 发表于 2017-8-12 10:54
    & [, s: [4 b; V7 }* S+ ^# S氧含量这么高  有氧化 氧化后铁水流动性变差?

    6 Q! k# ?9 f; m  m
    8 P( K4 k$ S  ?  G  {* V- z  A* y对,会变差.钢水中的溶解氧主要是以FeO状态存在.其熔点为1370左右.在铸铁的浇注温度下及过程中,会以微杂质状态存在.并会形成其他氧化夹杂.有如固体质点在液体中.增加液体粘稠度,
    ( x0 v+ h- p4 S' z6 {/ u- r1 ~0 e) P* q
    致于多少PPM量会影响流动性.没有数据考究.待查吧.给你结果., J8 T$ {0 d! F6 _
    按常识,400PPM量应当会影响.- F. C8 Z. B# M$ Y
    8 d: v- w; ~1 s- R3 J6 I) \! J
    钢中应当在50PPM左右为好.
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    发表于 2017-8-12 15:49:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-12 18:11 编辑
      h5 d8 _! K6 x, j. P2 B$ m1 `0 H) G" X  K; L
    刚才查到氧在铸铁液中的饱和量.为20-30PPM.这样看来.400PM就有点高了.' @8 {7 J, }0 q- Q
    铁水氧化的倾向性比较大.铁水氧化降低铁水的流动性.  n1 p, T7 [1 l7 o- X3 h4 h$ ]
    如果是FeO的作用.应当有气孔伴生.这是原理性的结论.
      Q) |  ?& W0 h- x  S. k! u最好侵蚀个试块.看一下.
    # N0 ^7 I. |1 u, K  S最后再下结论.因,你要持续生产.最好给它有最后判决的多项依据.
    5 I5 J& n, H$ L0 d
    $ f; `5 ^* }$ z( `也就是说.FeO的影响.必需要有伴生气孔做佐证(哪怕很小).才能判定其影响了流动性.
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