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[求助] 新问题:QT600-3收缩比较严重;

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    开心
    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-10-15 11:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 zhuhun1009 于 2012-10-17 01:11 编辑
    + V% A9 E! I1 {* |$ E+ Y/ @- U; _6 g! S# A* h7 M1 J8 S$ G/ S- [
    各位老师:现在我这QT600-3的机械性能与金相没问题了;但是铸件有问题了;问题就是收缩和缩松比较严重(不是尺寸收缩问题,感觉补缩不够,以前碳当量高收缩没这么严重);请各位老师指点指点;6 a5 j$ _3 A; S: T! C
    配料单:850Kg8 V) h+ b3 h; ^$ c7 q* Z
    12%生铁、41%回炉料、47%废钢、0.8%锰铁、1.23%增碳剂、1.23%球化剂、0.95%孕育剂;7 x( k; G$ I5 Z: G+ K+ s. n5 U
    原铁水要求碳当量:CE:3.7-3.8、C:3.4-3.5、Si:1.25-1.35;$ a# f5 d1 d, M
    出铁温度:1540-1550;
    - m$ R! y+ [# J! O: O. L5 P末浇温度:1310;9 G- L' w: |$ Q- R2 l- x1 M2 L" T
    化验成分:C:3.5;S:0.012;P:0.035;Si:2.46;Mn:0.67;
    ' a) `: E( g: H) N* a7 T金相组织:球化率:2-3级;珠光体:45-65%;石墨大小:5-7;1 f" L8 q1 w. s, L" W& g
    机械性能:抗拉强度:650-670;延伸率:9-10.5;硬度:195-220;6 I) r, O' K* l+ o, }2 H
    浇注时间:12分钟左右;  M& W1 i! c4 Z& _, |3 M; j
    铸件重量:15-30Kg;" g, k: o. I3 v* S5 U. ]4 s" H
    铸件壁厚:30-45mm- a9 ^9 K# S2 A/ D
    铸件形状:圆形、内自带芯;  e+ Q. F0 v' D* `0 V+ @
    注明:不添加其他微量元素;如:铜、锡、锑等;

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-15 11:45:47 | 显示全部楼层
    这个牌号本身就缩的厉害,做模型时应将缩尺放大点就行了。
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-10-15 14:00:19 | 显示全部楼层
    你这成分和机械性能没问题。但个人观点:在做高牌号时,尽管铸态可以通过使用高纯度的回炉料,调整CE和7 m4 B5 N3 a: g& l- P7 `% @/ @0 q

    2 D. N7 `. G" Q* v& v8 y) m+ i$ vMn来获得合格的机械性能,可是随之带来的问题是不合适的CE造成的流动性、收缩、皮下气孔以及当材料和
    5 G6 Z! m: T0 @" \# J5 {) e1 z! \) g: N) x: l- k
    成分调整波动带来的不确定影响,甚至降低出品率,对整体品质的稳定和效益并无益。请楼主综合考虑得失。
    # c# l/ c' d  k. c1 W0 E3 y( C0 M( F; T8 U! _+ p+ Q# }
    希望各位坛友能就我的观点批驳批驳,嘿嘿。

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-15 14:53:19 | 显示全部楼层
    不知楼主说的是缩率大,还是补缩不够。你这成份是OK的,但成份还是要和产品壁厚及浇注温度相结合的,如有
    # J; K& O5 k* F  [疑问可以咨询我。1 {% h5 `0 S' l7 c( L

    # E4 `0 v8 b) f& |大丰市耀进铸造材料有限公司是专业生产销售各种增碳剂,热电偶测温头,过滤器,树脂砂搅笼叶片的专业生产厂家,同时代理法国凯得力耐火材料(筑炉料,线圈胶泥等),连云港万圣高温筑炉料,丹麦除渣剂,硅铁,锰铁,保温发热剂。欢迎各位来电洽谈13851000305     051583856305    QQ:1109819828
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-15 17:27:59 | 显示全部楼层
    在铁水质量稳定的条件下,提高铸型(芯)紧实度,调整浇冒口尺寸,适当配置冷铁。
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    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-16 03:03:28 | 显示全部楼层
    回复 2# 铸造虫 & y7 D7 K$ ]: p" b2 n7 H
    不是尺寸收缩问题;感觉补缩冒口小了,补缩不够;以前碳当量高收缩没这么严重;
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    开心
    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-16 03:04:57 | 显示全部楼层
    回复 3# dengniaiwo75
    9 m/ a& p- Z; ?" q谢谢75 老师的点评;我会把这个建议向老板反映;
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    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-16 03:06:18 | 显示全部楼层
    回复 4# jslhjx
    " I; z3 n# }6 i9 k4 p感觉补缩不够;
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    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-16 03:07:32 | 显示全部楼层
    回复 5# daguzl-425
    2 o; K7 w5 q5 _$ V/ i3 t2 [- h$ P- H# P好的,我会注意这几道工序的操作;谢谢了!!!
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    奋斗
    2017-4-20 13:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-10-16 22:46:53 | 显示全部楼层
    对于小件来说,做到这种牌号,最好通过合金化来调整。过低的碳当量负面影响较大!
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    开心
    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-10-16 23:46:11 | 显示全部楼层
    你的铸件不大,碳当量有点低,对补缩不利。4 b3 `9 P# k( v  D/ |* I! ]
    0.95的孕育剂,压球化剂多少?冲入铁水流多少?注意分配比例。
    % _/ p2 i& }9 q6 e& y缩松疏松缩孔同时应该注意铸造工艺。球铁应该注意球化熔化铸造工艺的协同
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    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-17 01:08:21 | 显示全部楼层
    回复 11# 青海刘连琪 , G8 b# _) ]4 y5 A
    球化剂上面覆盖4Kg,随流孕育4Kg;
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    无聊
    前天 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-10-17 05:38:21 | 显示全部楼层
    手里有批一公斤左右的小件是这个成分,考虑加铜锡来做。还不知道结果如何,做大飞轮没啥问题
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    7 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-17 06:33:28 | 显示全部楼层
    碳是用户要求的吗

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-17 11:04:09 | 显示全部楼层
    建议通过工艺调整,增加冷铁和冒口补缩。
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-18 03:04:57 | 显示全部楼层
    回复 10# 江湖舟
    2 f% s( r* @* I2 t5 x江老师说的很对;但是我这的老板不这样想,以为自己以前做到了,现在为什么就不行,一直让我试验,什么微量元素都不让加,现在连锰也说加多了;我真是郁闷死了;
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    2017-12-24 20:23
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     楼主| 发表于 2012-10-23 20:32:18 | 显示全部楼层
    回复 14# 无止境 7 L! E  \9 z' f" j0 C4 O
    不是客户要求的;是我们这只有这样低的碳硅、以及含锰量;才会达到要求的抗拉强度;以及延伸率。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-23 20:35:15 | 显示全部楼层
    回复 15# jslhjx 1 N- k4 V9 v8 n" j6 C
    在造型工艺上老板不建议整改;一直就是认为你的熔炼有问题;铁水有问题;从来不考虑造型工艺问题;

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-23 20:36:07 | 显示全部楼层
    成分没问题,发个工艺图吧
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    开心
    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-23 23:55:05 | 显示全部楼层
    回复 19# a20103110933 ! \# u! n& ^$ J4 @& U7 t& t( N
    ' Q( @4 ^( c7 a- L. v

    / s4 [8 T+ w% f2 d* @/ `% j    工艺图 我这没有;模具拿去更改了;
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