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[求助] 消失模普通碳钢渣孔

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 15:35
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-11-1 20:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    铸铁市场冷淡,厂里领点铸钢活来做,渣孔一直没得解决,望前辈多多指教
    0 p" x2 r/ ^! i. ]  Q, W" KZG270-500,消失模工艺。第一次发图,图片能正常发吧。
    9 V, K5 A( n( g# D8 m; ` IMAG0883.jpg IMAG0893.jpg IMAG0899.jpg IMAG0879.jpg IMAG0892.jpg IMAG0923.jpg IMAG0896.jpg IMAG0910.jpg ) G; l; M2 O( j: M  B( d
    小弟对铸钢熔炼无经验,熔炼紧靠做过铸钢的开炉师傅和老板负责弄,估计是熔炼或浇注这块造成次渣孔,一直没得解决,不知方向是否正确?2 s- C' ]7 e4 s4 q8 q8 p
    酸性1.5T中频炉熔炼,冲压件边角料,1.2%铝线脱氧,钢水发白刺眼,目测出钢超1600度,转包浇注,漏斗型浇口杯,负压0.052Mpa。
    0 z$ W( l! I2 m% E! Z几点问题:
    0 G4 ~. F8 r% C1 s) |0 T3 A1.查资料,发觉无加硅铁,锰铁的预脱氧,炉工升温大概加铝打渣后出钢,浇包内再加铝线,当初以为脱氧不够,后来按1.2%浇包加铝线还是存在此缺陷,不知预脱氧对此影响是否关键?7 Q, H" k5 s! y' F
    2.出钢后打渣撒除渣剂后吊去浇注,小转包浇注,钢水静置时间不长出钢到浇注四分钟左右,试过一次静置久钢水开始结壳才浇注,缺陷依照,钢水打渣次数和静置时间有何要求?
    & F+ W; t+ c: r, P7 J3.发现左铸钢的多用底漏包,不知转包能否胜用?买回的茶壶包无修包经验,壶嘴那头还没浇注钢水就堵死;
    . r* W+ h0 A! f5 P& k+ D1 \1 O" ^4.在浇注系统横浇道上放大截面按过滤网,用厂里现有的玻璃纤维过滤网,不耐高温冲刷,浇注后开箱出尸骨无存;: @) W" T: \1 g3 k6 _
    5.目前只有从浇注系统入手,全部底注,内浇口做小,封闭式,横浇道设离心集渣冒口,离心集渣冒口是否会增加氧化可能?+ S  m$ Y( t4 q2 O1 Q
    6.白模与涂料造成?做过一炉,模子做好烘干很久,买了新的除渣剂,浇注两件,一件一点也没渣孔一件却有,可惜当时不在场。
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-2 12:28:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2012-11-2 15:05 编辑 1 n; b% Q! K, w6 D& h
    8 Q/ T5 F5 V1 I* ^4 [5 m1 t1 }
    1:你在用的砂型传统工艺做消失模.形成的夹杂是主因.- K" G; \% ?' \1 b$ p
    2:你厂的工艺管理比较混乱,各自为战.
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    开心
    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-11-2 15:54:27 | 显示全部楼层
    270-500大概是30#钢吧。我认为主要问题是:
    + V3 ]2 r- [5 c% Q9 k1 o* L8 P9 M# C! u" }! v7 [
    1. 白模不适合做中低碳钢,再加上你可能用的白模是铸铁的,这样就更会出问题了;
    $ }- j0 x& ~' l2 R, m9 K2. 白模做消失模,其工艺要求和砂铸是不一样的;2楼已经说明;
    ) k3 X* q; d$ I9 d& M. h( @5 U, `4 m3. 也就是说你投入方向有误,建议不要随便进行。

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-2 19:47:30 | 显示全部楼层
    我们有类似的轮类件,$ [  k, N' s1 h; _6 X; H! w- g
    8 f: Y" d) w) ^# [3 k; |
    铸造工艺应该没有很大的问题,0 }% |$ a8 a  P2 z  e" z

    8 s" c( Z+ ?3 ?1 J$ m! x从以下几个方面入手,
    " f1 d: b) B4 F5 y2 \* t/ Q
    5 }6 t3 x  ~; h钢水脱氧工艺,8 B% O8 G; F( J, P3 N( j- U
    泡沫、涂料发气量,负压,
    3 q8 o! @5 l; |" `  B# I7 C0 G浇注时扒渣,陶瓷网过滤? 横浇道集渣,冒口集渣

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-4 08:38:24 | 显示全部楼层
    我们消失模铸钢一直用的茶壶包,没渣。就是水口要比铸铁大。钢温要高,1650度。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-4 11:46:52 | 显示全部楼层
    浇包是否干净,对铸件渣影响较大。

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-4 21:40:36 | 显示全部楼层
    我说几点; y+ @% V6 p, x6 ]! u" b5 |
    1.脱氧不能只靠al,这样会使夹杂增多,必须mn,si配合,如果没有条件,可以加钙使al2o3上浮。5 ?# c6 k0 u8 ^* H
    2.静置时间不宜过长,也不宜过短,过长,温度下降,氧化物增加
    / g8 I2 |9 ]2 u5 B; P0 t3.最好能底漏包浇注,浇注系统做的不错,问题不在这
    / Z( ^# G- w# r1 I4.涂料必须彻底烘干,横杆温度不超过50度建议用专用烘干炉
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    开心
    2020-9-2 15:35
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-11-4 22:21:43 | 显示全部楼层
    多谢各位前辈老师们的指点,万分感谢!所有意见和建议我都一一铭记,接受和采纳,并循序渐进地实施,完善工艺,明天再试制一炉,这次主要控制出钢温度和浇注温度,及浇包烘烤高温些,以防降温,并且协调炉上增加玻璃造渣工序,出钢后和浇注前分别打渣,浇注时人工挡渣.过后再反馈情况和请教各位老师.
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    难过
    2022-9-1 16:39
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-11-5 23:00:55 | 显示全部楼层
    可不可以冒口搞成明冒口,增加集渣和排气功能
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    开心
    2020-9-2 15:35
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-11-8 21:47:48 | 显示全部楼层
    IMAG1292.jpg
    ( V. G; s" ^9 T/ y: N IMAG1294.jpg # Y, ?3 R! a( O/ X! N& N$ y
    IMAG1295.jpg
    1 _  ^2 z7 v* W' `; ` IMAG1297.jpg
    % x8 o1 l' [  B+ }  M0 ] IMAG1298.jpg & o( \3 _" n( `, K6 J
    IMAG1309.jpg 2 B5 B: V( n; F$ D0 t4 k/ }
    IMAG1286.jpg ' o+ r# ~; Q+ x1 ?+ L4 d
    IMAG1289.jpg 0 b; x& `  q1 \
    IMAG1307.jpg
    1 _+ M0 x  \+ K- S7 ?: s. @8 t IMAG1308.jpg
    # ^; b% S# G9 s3 w, g IMAG1318.jpg 2 v5 C! u" r- f" n4 G% a  T
    浇注了这一炉也不理想,实施调整没到位。8 U# M1 }# p! @/ h& U
    升温前理化分析,调整了一下Mn,炉上浇包分别铝脱氧。  C, e3 Q# K, ^
    出钢前用新买的除渣剂打渣两次,浇包内打渣一次。测温枪在修,无法测量温度(下次要学会看温度)。) M2 u& t" L4 q& r. G( t
    浇包开炉前用柴火烧,余碳烤至出钢时,估计一百度左右。
    3 w8 Z# A$ D) j0 N4 j. K# g0 J浇注时戴墨镜隐约可见有少许渣流入。
    2 L, h& F8 z' t. \/ t& M4 k第一包倒两个梅花架(三脚那个)单独水口 第二箱是六个筒 第三箱是漏斗和两个筒
      o* v, B* B3 E第一包水倒第一箱600kg 第二包水倒后面两箱800kg。; ]. x" _" b- V1 [
    梅花架内腔和空洞塞树脂砂的,有些地方不好定论。那几个筒底注,上半截无缺陷,下半截就有渣孔。温度问题?而后浇注的漏斗几乎无缺陷,有个别小孔。最后浇注的量件筒底部的缺陷比之前的筒稍少。
    ; L8 l9 Q- ?; c3 g IMAG1303.jpg
    9 a0 L- j: C' H. g1 y' @" I5 w IMAG1276.jpg
    2 ]  B( r: n4 P自己的一点心得疑问:; M. Y- N& o8 r( a; }
    这次试了通气针,浇注时刚开始是吸气,哗哗响,等铁水上来了冒一股黑烟就满了,似乎前段起不了排气作用。明冒口如何?
    % g2 A) P" O+ c) d) t. `" m' ]& G浇注系统做得太小了,降温大,一浇口浇不能浇太多件。
    4 l; b/ C3 c7 H" Y0 H浇注出来的铸件涂层上带星星点点黄赫斑点,去掉涂层有印记,严重的有渣坑,似泡沫残物。得增加涂料排气。
    7 }  M. R5 T* _1 f8 d1 Z) @. v铸钢温度比铸铁高,等同涂层厚度下粘砂相对少,组合的接口简单补涂料也很少粘砂,是否因温度偏低流动性相对差些。或许涂料可以减薄以增加透气。
    ; d: M: h4 G; H我们做的铸钢不像人家铸钢出来的铸件涂料脱落后发紫黑,判断一是温度问题,二是涂料。这次一截黑一截白,温度问题多些。, J2 S! i" c/ R+ @  m) Z" m
    过几天是一堆散件,一点底也没有。
    IMAG1311.jpg
    IMAG1285.jpg
    IMAG1301.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-9 10:04:17 | 显示全部楼层
    消失模做铸钢件泡沫要轻,最好在15公斤以下。
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-9 10:17:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2012-11-9 10:19 编辑
    7 s9 C% z2 g6 k1 }7 \  T. g
    4 U' q% W6 {0 }$ |0 c/ d5 h# g1:珠粒发泡在铸件表面状态允许的情况下,克数尽量降低.$ a' f9 U  a+ }* j
    2:浇温1620.
    3 L, |+ V  O$ r" r0 j3:直浇口在铸件浇注时要始终保持充满状态.9 r# C1 B; f! Q( O4 A1 W6 C
    4;直浇口是否是空心浇棒.
    / [- V8 `, u( E: a( R5 O5:把铸件的底.顶注.改成底.中注.
    8 r1 d4 Q" z& ?; X0 H6 }其他照旧.
    截图02.jpg
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    无聊
    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-11-9 15:40:34 | 显示全部楼层
    12楼castengineer是高手啊!赞同他对浇注系统的改进,另下面的内浇口是否小了?
    & s# }# c7 Y7 V0 z% ?感觉是浇注温度低由泡沫造成的气孔类缺陷,建议提浇注温度。我做此类件浇温1550℃也没出此类缺陷啊。
    9 p9 V  b; O* ^负压0.052感觉不低了,但你的涂料层透气性和砂子透气性孬好不知道。

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    发表于 2012-11-19 16:56:57 | 显示全部楼层
    回复 13# 混元太极 8 P6 W* |- i, f2 f. q4 @5 E
    6 a3 x% D, [+ ~1 [
    1.是涂料的强度.韧性差结壳性不好和刷涂操作不当.造成有开裂.局部露白模.局部干燥度不好形成气.渣孔.2.震实不好.夹角部位有虚砂造成粘砂.仅共参考

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    发表于 2013-1-10 17:39:26 | 显示全部楼层
    消失模做铸钢肯定有问题

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    发表于 2013-1-24 22:43:01 | 显示全部楼层
    1、加大冒口。浇冒合一。
    . S* A/ a. T9 d2 j2.缩孔处加补贴。8 x% G2 ~/ y7 }' v$ i4 f/ u
    3.降低铁液温度。8 F. }# _9 r4 F5 ]4 t
    4.下内冷铁或插冷钉。9 R3 r1 k/ f' y
    5.看你内浇道有砂。浇道连接要紧密。防止进砂
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    开心
    2024-10-19 15:48
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-1-25 08:40:51 | 显示全部楼层
    消失模不适合做碳钢件,要想做,工艺必须反复验证,找出适合的工艺。要做好有点难。另外铸钢件用翻包无论如何是不行的。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-1-25 08:41:02 | 显示全部楼层
    消失模不适合做碳钢件,要想做,工艺必须反复验证,找出适合的工艺。要做好有点难。另外铸钢件用翻包无论如何是不行的。
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-1-26 22:35:09 | 显示全部楼层
    感谢各位前辈同行们的指点教导,这段时间由于修路政府征地拆厂房年前忙于囤货和做点散件,可惜铸钢项目放停了,年后要移中频炉水池和变压器。
    0 {8 c) _' O+ k之后急忙做了一炉,三件散件,涂料匆忙上了两遍,1个厚,0.05Mp负压,局部粘砂,表面无渣孔:  z0 z& h! ~9 v  e& T. G
    第一件,件重780kg(两个冒口 圆240 310高 铸后冒口重83kg/个)件大不敢做顶注  第一包出水1.3左右 单独浇此件 出炉前加2kg硅铁 在老板要求下加倍率脱氧,按3%加,我加2.5kg而已。此件无渣孔,粘砂和补缩不足。+ |0 B3 j2 Z  ]* J
    IMAG1449.jpg 1 C6 B, I" n) I' D3 P5 O/ I
    IMAG1474.jpg - N  ]$ g0 K; u) ^. N' R9 O- m
    IMAG1473.jpg 7 C: G  K* ^" t! a7 l. g* M! e
    IMAG1486.jpg
    1 H0 \- E2 j5 \0 f第二包钢水浇第二,三件,件重280kg。出钢约800kg,加铝2kg。
    ( a( O) O) w4 X0 ^0 U第二件冒口190*100*350,无渣孔,补缩足。铸后冒口重46kg/个
    # k2 ?8 @8 g4 q, I& l9 e9 h IMAG1475.jpg 9 \2 B; @) T" Q9 P' q$ [
    第三件冒口160*110*300,无渣孔,补缩不足。铸后冒口重28kg/个
    / y, ?, E. v$ D IMAG1457.jpg
    ( _- a( {* s, t2 \2 F" Zps:1,铝加多戴墨镜看钢水成絮状;2,底注反喷,顶注无反喷,更坚定顶注或浇冒合一。3,冒口要够大,补液量要够足,用热冒口提高补缩效率。6 |; H( b+ t$ ~& Y2 R0 ]$ b! s
    这炉无渣孔,经过近几炉试验,勤打渣,和用好点的除渣剂,转包浇注可以避免浇注时进渣,这样解开了我们做底注注的浇注系统的结。似乎又看到了希望,又再把之前的零件再试一炉,老板依旧要按3%加铝,我不反对,我重新调整浇冒口工艺,顶注,加大冒口,涂层不粘砂前提下尽量薄(上两遍),扎孔排气。

    该用户从未签到

    发表于 2013-2-28 20:30:38 | 显示全部楼层
    冒口小了,
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