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[交流] 熔模铸钢缺陷

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该用户从未签到

发表于 2012-11-15 08:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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复合型熔模铸造,碳钢产品;大家帮忙看看是怎么造成的,如何解决?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-11-15 21:23:02 | 显示全部楼层
    感觉像气孔,加强焙烧,提高模壳浇注时的温度,最好给个组树
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-11-16 07:36:07 | 显示全部楼层
    看图上缺陷处,有不规则形状,应该不是单纯的气孔问题。渣的原因应该比较大。
    ) K% r/ J  i- o4 f) c3 E3 L6 \ 缺陷.jpg 7 a$ k- Q. s0 a3 ~
    最好是描述一下 铸件重量、壁厚,组树方式(或图片)焙烧及浇注参数。

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-16 10:09:14 | 显示全部楼层
    跟我当时的缺陷很像,好像是除渣没做好
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    2026-1-27 19:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-11-16 19:41:50 | 显示全部楼层
    觉得要控制熔炼细节方面的问题,排渣要干净
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-16 20:59:53 | 显示全部楼层
    回复 1# zzctyzh123456
    % `% u0 W' X3 h# S! p1 I! K% m0 {* M, H
    朋友,你说数清楚。
    ; S# R2 B. D5 n: p- R1,是那种铸造?7 v7 L  E+ J2 b1 r, M) e
    2,组树方案( `- N/ X0 m9 z! P% p4 V9 f6 V. D( {
    3,缺陷种类* Q5 Y1 G: b# r7 q6 _
    4,有没有热处理过?0 R% c9 f% F% R3 {$ R5 B
    5,铸钢是哪个牌号?
    - d0 X- v( }. V( K# x你说清楚了,我们才好分析。
    : C0 ?1 I+ W' k, P3 \& E你这个产品好像电机壳
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-16 21:02:42 | 显示全部楼层
    回复 1# zzctyzh123456
    " h; Y5 Y6 p  c$ {) N: b8 Z
    & ^2 H9 @. R: s* {+ j0 ?
    + S$ O% A2 r! x$ A    如果你竖着组树应该是气孔,侧着组树应该是渣孔。
    8 w% x, m% Y, J' i: d# w从你铸件的图片看,缺陷很想渣气孔!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-16 21:04:58 | 显示全部楼层
    回复 1# zzctyzh123456 8 y- E* F. i1 c. [: H2 p% A8 e0 ]

    - w; M* c5 g( o' l0 d8 y% i' Q+ i$ b) H) |$ r
        如果你是渣孔,你可以参考这个帖子,或许能帮助到你!
    0 P1 p/ ^* t, B' h  @) thttp://www.rjghome.com/viewthread.php?tid=93172

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     楼主| 发表于 2012-11-18 08:47:58 | 显示全部楼层
    回复 7# 孤独寒松
    % u1 _/ z" z2 N- O3 ~" G3 r
    - u$ e$ k& q, K- e# `5 r* ^9 [" k3 q, w# w
        工艺是复合熔模铸造,碳钢,图中是组数方案,我认为缺陷是缩松和气孔,这是抛丸之后的状态,没有热处理,是矿灯的罩壳
    )]J_(DD`A7IG4XDX7O42S8L.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-18 15:32:13 | 显示全部楼层
    回复 9# zzctyzh123456
    ( w$ _+ |6 ~7 g' u; _
    6 E+ F; A6 L/ N  b
    : m0 z; x* R! r- J( M: |/ r; n% s# c- Q    从缺陷的部位来看,不像是缩孔,因为缩孔是在直角根部,或者是里R的转弯处。
    4 K) l7 M0 J4 ?+ n; d我建议:4 r; C6 w2 {  @7 J4 \6 v: T* W" N
    1,从缩孔的角度,浇注时,从下部极冷从而补缩。6 k; D& M8 L0 M4 B/ |' k' c" L
    2,在缩孔处,将R角加大。
    & ]* w4 ]' A5 c; N% t3,钢水温度走下限。( W; a0 r9 u+ |3 D% C3 p: O2 [
    我建议:% v# Y) P4 ?1 b
    1,从渣孔考虑,在缺陷处增加导气管。- R: y( |  I% Y. R1 X
    2,加强脱氧、除渣。6 F/ I6 y4 f( t# Y% [' v: _- Z5 g* v
    3,倾斜浇注。
    8 R0 q' G/ Z: c# a, Z
    ! Z, {5 U0 u7 u; l  l$ t; a, Q: e( Q4 R: f8 M( p6 o, V
    我建议你如果采纳一种后有效果的话,请你分享成功的技术成果,谢谢!
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    开心
    昨天 08:50
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-18 15:35:40 | 显示全部楼层
    回复 9# zzctyzh123456 ) w, j7 I: l( B0 M9 H- H
    " S& }9 ~1 }2 _  [& P3 W6 L
    还有一个方案就是:你的顶注方式不变,用十字形横浇道,四个内浇口,这样补缩效果可能好一些,变形量也会小一些。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-11-18 17:10:55 | 显示全部楼层
    回复 11# 孤独寒松 * {, y; j* E! B
    - U5 A; i: S% c$ |* g: Y" z- K9 [8 x

    ! m: A- {# b; X& D) ^9 m2 q: r  从产品结构角度来看缺陷处壁较薄,加强筋的地方较厚,所以有可能是缩孔,现在又两种方案进行试验:
    + i8 {9 ^* c7 V. K+ E一、降低温度;
    + l4 q) T& q6 _0 h' Z/ ?9 M二,增厚缺陷面的厚度。* e2 S4 e8 }8 m( q: h( }& Q
    四个浇口的方式效率太低,暂时先不做试验,如果有效率较高的方案的话是可行的。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-11-18 17:12:04 | 显示全部楼层
    回复 10# 孤独寒松
    - o& f3 l+ S( `' s* z; u8 F( A9 f% a3 z$ v% A. j
    ; y' P( X8 c; r% u& ^$ F+ n) w/ J: d
        如果产品缺陷解决了的话,具体方法肯定会分享的,感谢寒松老师和同行的帮助
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-18 22:04:15 | 显示全部楼层
    回复 12# zzctyzh123456
    8 [: O6 W; _  E, V3 a; P( H! l1 S! |5 W1 v2 ^* h$ h" f( X  m+ c, B- q
    , K- V# f% u* F# _- V/ p# D
        还有一个方案就是,采取雨淋式浇口,这样或许会补缩好一些。
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    奋斗
    2025-12-15 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-19 07:31:05 | 显示全部楼层
    我的观点加强焙烧试试,焙烧时间延长,或者焙烧两次,中间把壳翻转一次。组数方案不变。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-12-13 17:13:50 | 显示全部楼层
    回复 14# 孤独寒松 # D( C$ k: O+ Q8 r; Y! n
    $ f# |& m- G" e9 T1 L2 ^2 J
    ) G4 e8 [; ?: M  ^; r' B
        什么事雨淋式浇口啊?
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    发表于 2012-12-13 19:56:17 | 显示全部楼层
    回复 16# zzctyzh123456
    7 K3 I3 r4 }8 S# {" N! y* _0 b( }: R3 ?/ S

    9 f5 c' [% q3 |0 Y5 m! w( Q* r    就是一个圆切面上很多个内小浇口。

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-14 16:48:38 | 显示全部楼层
    回复 17# 孤独寒松 + \/ ?. O' h- @; Y! b8 r
    - @4 I7 v. h1 S; i: k3 @$ {
    ; g/ I# B+ r, V4 u4 g6 k
        典型的由气而引起的气缩孔。0 S4 [/ X0 n8 Z$ n% j
    1、沾浆时注意拐角处不要积浆。
    ) k7 N2 O8 N& S  i2、延长壳模焙烧时间。(950度保温2个小时,或焙烧两次,第一次保温2小时,保温后壳模要叉出来进行冷却后再进行第二次焙烧。)
    ' O4 ^' y" K# Q" f$ W3、注意钢水的含气量控制。
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    2024-3-18 12:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-15 19:52:37 | 显示全部楼层
    依我看像是缩孔,我们也出现过这样的问题,多加几个内浇口试试
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    发表于 2012-12-15 20:18:30 | 显示全部楼层
    回复 18# yiji-an-2007
    2 H' k, \! U4 o& S/ O* ?' r& e- [
    : n6 w0 m4 [/ Z5 T" Q" i# n. b: U2 n/ |( i- Y9 Y$ r# I
        典型的由气而引起的气缩孔。
    " K/ @" o8 \. `! ]9 ^+ A! o! K5 Y: q3 h9 I1 {5 [9 l! X% [
    答:由于气体引起的孔,是应该叫做:反应性气孔。好像不是叫做气缩孔吧?
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