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[求助] 硅溶胶铸造缺陷

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  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-14 16:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 真实的我 于 2012-12-15 13:40 编辑
    + {6 w8 q' K6 C$ \# L' t
    6 U% A8 X/ n# K* t请大家分析一个表面的缺陷,如何防止,最好说一下细节,还有就是中间孔里面有缩松在里面,(加工完之后才看见的) 大家给一些建议
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-12-14 16:09:30 | 显示全部楼层
    补充  材质是QT400的 重量是4Kg  是横梁焊接只焊接一个  型壳是5边半  浇注温度是1530-1550
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    无聊
    2025-10-14 14:14
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-14 17:45:37 | 显示全部楼层
    球铁的浇注温度那么高,出炉温度得多少高啊?
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-12-14 20:16:47 | 显示全部楼层
    浇注温度偏高,做铸钢这个温度还差不多
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-14 20:38:33 | 显示全部楼层
    看照片像是模壳掉的小块层,或是夹渣。你的浇口在什么位置?解剖两只模壳看看情况。: d% Z& V% \, V4 P  ^" ]
    浇注温度确实高了点。

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-15 09:01:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shjnhm88 于 2012-12-15 09:03 编辑 . B( o- _; k# u9 i7 `; ^5 m

    " P2 J* b( ?8 }4 V0 p5 m, H  L第一个温度太高,不知道为啥用那么高的温度。第二,不知道具体是砂孔还是气孔还是渣孔,感觉什么都有。
    9 C3 ^! u3 t+ Y6 K. t' \  [可以用我们的钢铁水清净剂试试,它可以让您的铁水更纯净,流动性更好,可以适当降低您的浇注温度。13584329848
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    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-12-15 09:11:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gzqin 于 2012-12-15 09:14 编辑 1 E2 s6 f) |. ~: m9 c2 w4 I1 L. ?2 w

    : ^" I% w; c$ Y1 o! Q6 ^是否写错啦!1350还差不多,型壳焙烧温度多高?面层用什么耐火涂料?
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    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-12-15 09:12:51 | 显示全部楼层
    硅溶胶做球铁,这个成本也太高啦
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2012-12-15 13:37:49 | 显示全部楼层
    回复 7# guoke
    2 e9 u0 l2 B9 j. a0 |) C# K0 Y, S! }; \' _, `6 @
    % C/ I- R6 v5 `. I# |" e
        面层浆是锆粉  砂子是 棕刚玉   焙烧温度是1170  出钢温度是1600  因为我们做小件基本都是这样子做的 这个件的温度已经往下调了温度了啊 这么大的件还是第一次做,还发现中间的孔里面有缩的(加工完之后看见的)   希望大家给些建议   这个是在一个掉件上看见的 应该是有焊缝,造成砂眼。

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    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-12-15 13:52:25 | 显示全部楼层
    1600℃处理、1530℃浇注,这么高的温度能球化成功、佩服啊!球化能到几级?球径大小?
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    2023-4-9 20:06
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-12-15 15:37:33 | 显示全部楼层
    侧面像缩松,浇不到,其他地方感觉有多肉少肉的,应该是面砂没挂好,浇注温度偏高,冲砂造成,建议微调浇注系统冒口,降低浇注温度
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    开心
    2025-11-22 00:16
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-12-15 18:38:19 | 显示全部楼层
    我们也经常出现这种问题,就是很难解决
    ; l; C' q2 I" H不过这个浇注温度确实比较高
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    14 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-15 20:40:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2012-12-15 20:42 编辑
    ! L% G7 f, O" }  _5 f
    9 l% E! ~; R7 n, N7 x  b回复 9# 真实的我 ( f$ H0 H, Y, S, ^6 M5 M
    : X7 ?, s+ ~& ^' q* t
    " H7 R. s. W/ I0 D! K( D0 Z! u6 L
        根据你提供的情报来分析,你铸件产生的应该是渣气孔。
    - B8 o; C- G! \( h; x因为你的组树结构不合理,脱氧不好造成的。
    1 ~, d) N$ s3 o! {你现在是顶注,顶注必然会产生这样的缺陷,是避免不了的。
    # j: r2 f0 y9 M* a1 a你应该将组树工艺改为侧注,加组排气通道。加强炼钢是脱氧,浇注时防止二次氧化。
      p$ C: S# A  e0 G你按照这样做应该有所改善,如果改进后,请你告诉我你的改进结果,谢谢!
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-12-16 15:01:23 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松
    4 z% B! ]0 [( y1 V" I) t) T1 g
    : i" S7 v3 x3 I3 Y
    - N8 o3 K/ t' F    王兄,他的是球铁,我认为两个原因。一、铁水渣多,二、面层壳强度不够。如果是热壳浇注1380度的浇注温度足以,如果冷壳,浇注温度一定要1450以上
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    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-16 16:49:12 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松 + k! Y6 ^4 O8 h- j$ t$ D) o

    9 E7 I3 Q) R6 @
    3 H7 a+ u( w9 a) h4 q    同意寒松老师的说法,这个位置肯定不是缩孔。硅溶胶工艺的型壳这个组法最好改一下,不用这个顶注方式。
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    奋斗
    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-12-16 16:51:49 | 显示全部楼层
    如果是砂孔,除了消除焊缝外,还应注意前两层浆层是否硬化到位,以及从脱蜡、焙烧到出模壳过程中,是否有砂粒(块)掉进模壳内;中间孔的缩松先降低浇注温度试试,要不只能放冷铁或冒口了(麻烦)。还有,按13楼换种浇注方式的建议,也是个办法。
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    14 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-16 20:13:04 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381
    : y2 |; {3 M5 y" @& e$ x7 n) s7 `: c3 E2 V5 b; L8 E. X$ a$ b( _
    也许你是对的,楼主可以每样的方法都试一试,看看结果!
  • TA的每日心情
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    14 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-16 20:14:18 | 显示全部楼层
    回复 15# gavin
    / k9 L* l8 r9 W* f& g9 c. v+ v' E  I" ^! O: V! m9 V* e# [

    $ e1 x+ b. x) c$ D! d) _+ ]    哥们,谢谢你赞同!
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    开心
    2024-3-18 12:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-17 21:18:34 | 显示全部楼层
    应该是砂孔

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-18 15:31:29 | 显示全部楼层
    铸铁我没有做过,如果是铸钢这样的浇注补缩系统不出这样的问题,那才是怪事。
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