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[求助] DISA线转向节QT450-10冒口颈缩孔,冒口封顶

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-24 18:04
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-18 21:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    各位前辈:: z9 e% X4 G9 S! x; x
              最近,我们的转向节9号冒口出现冒口颈部缩孔,冒口封顶,冒口切开后为实心。以为是内浇道太厚从30X3mm改为45X2mm,但还是没什么作用。
    6 |# K* v' ~0 s/ ^, D# A7 ?8 c后来把冒口加高(高过铸件最高点),冒口还是封顶,冒口颈部还是缩孔。请大家多多帮助!谢谢。6 Q8 S# G0 X6 r6 L4 q4 }5 M- |7 S
             浇注温度在1420-1360.采用喂丝球化,镁残在0.038-0.045%。
    111.jpg
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-3-18 21:19:21 | 显示全部楼层
    是不是铁水温度低,导致冒口部分先凝固,造成倒抽而使冒口颈部出现缩.冒口采用高发热冒口试试
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-3-18 21:28:26 | 显示全部楼层
    回复 2# fbi-2008
    - m3 M9 v  F+ m# V# s) A不会,热冒口重力补缩,无论温度高低都是封顶的。
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-18 21:50:06 | 显示全部楼层
    砂尖过热所致,调整冒口形状 如将冒口右侧去除挪到左侧
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-18 21:51:42 | 显示全部楼层
    成分看看呢?感觉惨镁有点高
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-3-19 10:53:17 | 显示全部楼层
    回复 5# ajizhouji 2 M9 D; T3 a  O% h3 \" h

    # b( z' A7 D4 `5 o1 h. i请问一下怎样去除移动啊?
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-3-19 10:58:22 | 显示全部楼层
    回复 7# iamqingqingpan # ^$ h6 I# T( N& R; r

      I5 B  G6 |6 O8 g$ O9号冒口改为侧冒口吗?主要成分为C:3.7-3.8,Si:2.5-2.6,Mn<0.25.其他就没什么了

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-19 11:29:33 | 显示全部楼层
    如4楼所言,有道理。仅供参考。
    untitled.JPG

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-19 12:49:08 | 显示全部楼层
    回复 1# iamqingqingpan 0 i4 [3 V+ T" d$ T- z# L0 N1 O2 t

    2 W, J( Y1 s' D6 N" N! }: ^) [: ]建议
    ; X( W  ]9 T. |4 l+ x1.  模型上  冒口顶端应挖一锥形坑,让造出的型冒口处有一锥形砂尖,让其形成压力冒口,压着铁水向下走。
    6 H4 [9 d6 }6 O2 P, d2.检查一下进冒口处的截面积与从冒口出来进铸件处的截面积,应让其成开放式的,即进小出大,浇注过程中不存铁水只是路过,待铸型满后冒口再满,冒口处于最热状态,有利于补缩。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-3-19 13:56:28 | 显示全部楼层
    回复 9# 铸造虫
    6 v% p; d: Z  h: Z关键是冒口封顶啊,冒口一点作用都没有,想把9号冒口去掉直接从冒口如水,能不能行?暂时还是修整9号冒口吧,去掉尖角砂,毕竟缩孔的
    % v' g0 [6 ]3 m- C不良只有6%,改动太大我担心那94%的良品都没有了。镁残留如果降低到0.035%,我们的管制时间是10min以内啊+ ?8 f1 D1 u/ K8 m
    好像有些危险(在生产不顺的时候)。1 }  u6 s' Y: n1 I8 Y/ R
    请各位分析一下怎样解决冒口封顶的问题啊?和温度场有关系吗?谢谢
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-19 14:17:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 w94nyl 于 2013-3-19 14:23 编辑 9 a1 z9 K4 T. P' f7 _

    ! k8 M1 n1 \0 k& j  y6 k  w首先冒口要有缩陷需要有V型槽或足够的直径高度比,其次冒口颈处有缩孔是因为你实际不部分铁水只是从这里进入铸件,同时还因为该处的冒口体积过小没有能后提供足够的铁水量补缩。因此建议去除两侧冒口,合并为一个。即可增加冒口体积补缩量,又可以缩短铁水流程适当提高铁水进入型腔中的温度,还可以提高工艺出品率。[img][/img]
    热加工论坛—111_副本.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-19 14:39:11 | 显示全部楼层
    回复 10# iamqingqingpan - t& I8 D# a2 T
    8 }! A! ]! V; w
    3 ?8 r1 q5 L( ?+ o7 }* ^1 O% K" \
        我给你的建议就是让其不封顶的,你查查资料,球铁冒口设计是不是跟我说的一样。
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-19 15:02:09 | 显示全部楼层
    冒口颈有缩松,说明冒口先于冒口颈凝固,应加大冒口尺寸,做成偏心冒口,避免砂尖角过热。

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-19 16:34:10 | 显示全部楼层
    回复  iamqingqingpan , _. {/ T+ ~% V2 r9 z; S! \
    * e5 H1 u$ x7 J1 w
    建议
    ( U" ~' B1 r( t4 c1.  模型上  冒口顶端应挖一锥形坑,让造出的型冒口处有一锥形砂尖,让其形成 ...
    ! I4 Z8 ]3 c$ Y) g7 O( q- z铸造虫 发表于 2013-3-19 12:49

    , W+ y$ X9 c2 k0 A
    1 i2 \. N, y. N+ p2 q2 m- s我想问下,铸件厚度是多少?冒口颈尺寸是多少?
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-19 20:19:17 | 显示全部楼层
    回复 1# iamqingqingpan
    % G9 ^* S# J8 l2 e9 f9 l: P0 g  J& s) [7 w2 {; t- S3 v
    * ?7 O5 @0 ~) \# d0 n. N
        数模给我。帮你计算。ajizhouji@163、com

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-19 20:22:35 | 显示全部楼层
    我们也是用的DISA线,盘类铸件,开始时冒口跟冒口颈跟你形状类似,目测你的冒口颈太小,换球形冒口,加大冒口颈试试
  • TA的每日心情

    2022-7-7 08:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-21 20:52:47 | 显示全部楼层
    赞同十一楼观点,补加一点冒口颈偏小,建议增大
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    2022-7-7 08:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-21 20:53:14 | 显示全部楼层
    赞同十一楼观点,补加一点冒口颈偏小,建议增大
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     楼主| 发表于 2013-3-21 21:03:51 | 显示全部楼层
    回复 18# csr瞿
    , W2 a; X5 L' v5 H" \# [
    8 L1 j8 k2 G/ C/ A$ o0 r
    0 f4 h+ r% M5 a* H' X' B    谢谢大家的帮助,工艺没动,成分没更改,缩孔奇迹般降到1%,换了一批生铁和喂丝线。
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    2022-7-7 08:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-21 21:04:49 | 显示全部楼层
    赞同十一楼观点,补加一点冒口颈偏小,建议增大
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