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[讨论] 硅溶胶铸造 尺寸变大问题

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  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-3 15:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    图中这个产品,在客户退货的件里面有 中间槽 变大 0.3-0.5mm, 因为这个模具销子是死的,应该尺寸不会变大,但是客户说是一批铸的(主要是退货估计是有段时间才退的),大家有没有遇到这种情况?
    00000000000.JPG
    00000000000.JPG
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-3 15:56:22 | 显示全部楼层
    铸造重量 100g
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-3 16:27:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-3 17:44 编辑
    # I. F9 h1 m' `, C% e, t  ?7 Y
    + x, }" a+ k. ^* j* N- u& v3 ?回复 1# 真实的我
    6 E1 x- {3 v+ X) M! q3 v; |0 D9 b* l5 z0 x- q; R/ ?
    " t( P: K; I- A) F2 K7 S
        你在出厂时检测过此处是否是大?零件尺寸公差图纸是如何标注的?粗略的估计,应是你的蜡模设计的尺寸和蜡料批件不同的问题.
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    开心
    1 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-3 19:55:00 | 显示全部楼层
    这个问题好解决:# P# C; u3 O( G, A+ ^* P
    1.蜡件采用同一种方法冷却,还有就是同一种质量的蜡膏压蜡。
    8 G" z$ n. h; m& u' B% T) I* d2,在槽子口部放工艺拉筋。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-3 20:25:25 | 显示全部楼层
    蜡模的收缩率,主要考虑配比、冷却方式,起模时间等,另外必须24小时后再采取量尺寸的方法,去控制它,我们也吃了很多亏
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    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-4 13:54:31 | 显示全部楼层
    回复 3# castengineer 4 H8 P& X  @  U5 j" v
    ' l( T5 p8 t$ y1 V3 r
    . |( X9 g$ w" l0 T
        出厂检测是没有,所以造成现在这批件什么原因有些困惑啊,蜡应该是没问题的,都是一个厂子提供的,蜡型车间的温度都是恒温的。
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-4 14:07:14 | 显示全部楼层
    回复 5# zjy95381
    4 }+ Z3 |) ]5 A7 y: ~& W
    " q, D1 C$ u5 |  q, F$ H) @5 U! ^' r6 E3 j" Q4 O& D
        您好,我们用的是162蜡,没有往蜡里加过东西,因为我们做的件都是比较小的,蜡件凉了,测量他的尺寸几乎是不会变的,因为这个车间温度是恒温的,
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    2023-7-26 16:24
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     楼主| 发表于 2013-5-4 14:09:49 | 显示全部楼层
    回复 4# 孤独寒松
    ) c- A2 `) B: K. Q% C! R4 n( H" @! ^, l8 R8 [; V. P
    " L: b  l( B9 `/ x, |6 `) o% [
            王工,因为这类产品我们做了很多,都是不带筋的,没有出现过这种情况,因为这个槽是个是个死销子,按理说不应该变大的,您说的这个应该是变形所造成的变大,但是我在测量尺寸的时候,他是整体这个槽都变大,如果不是换销子应该不会整体变大的,这点是我最不理解的地方。
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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     楼主| 发表于 2013-5-4 14:39:48 | 显示全部楼层
    这里还想问一下前辈,因为我们用的162蜡,按理说应该是53-57度 打蜡, 但是我们这里就是达不到这个温度,都是在44-50之间打蜡,压蜡机我们买了三家的还是一样,因为以前我在的那个厂子没有出现过这个温度射蜡,蜡进的都是跟以前厂子一样的(因为没法对这个蜡进行检测)。所以造成刚建厂的时间蜡的利用率不是很高,都没有什么强度,听他们说可以往蜡里加某种原料,来增加蜡的强度,但是至今也不知道加什么原料,不过现在的蜡比以前好多了(利用率提高了),但是射蜡的温度还是没有变。
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 14:57:16 | 显示全部楼层
    回复 6# 真实的我
    0 d) E, e' u! B5 a/ v  G$ D1 u% _0 h( g8 J, p
    : y- h6 _$ q- V" r8 y0 }
        如果原来挺好.蜡也问题不大.那要检测一下蜡模尺寸.他这个销槽,是要下零件.那是固定的.这就要找你的蜡模,是否原来的件恰好在人家的装配尺寸的上限上.可用.但可能你这方面的工艺问题,导致的微小变化.恰好超过人家的装配上限的极限.给你退了货.如确实不好找原因.你把你的零件图纸此部位的尺寸要求.公差.和你的蜡模的此部位的实际尺寸量一下.发到论坛.看一看.
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-4 19:31:19 | 显示全部楼层
    如果蜡膜尺寸没有问题,是否考虑铸件材质的收缩率的问题,铸件成分波动大不大,什么材质,还有制壳材料,模壳浇注时的模壳温度以及浇注温度
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    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-5 11:31:08 | 显示全部楼层
    回复 11# zjy95381
    9 u8 x5 B7 w; ~2 \: f( k4 A! K
    * l1 O. I- I! H2 J
    9 [6 n" \: F: m" y% N2 c0 l+ w( _    谢谢前辈的再次回复,这个产品制壳参数,面层是粉是 锆英粉,砂是棕刚玉的,后几遍都是莫来砂和莫来粉,焙烧温度是1170,浇注温度是1630,这是工艺定的,但是到车间可能多少都有点误差,最有可能是 就是换过莫来砂和莫来粉,因为老板看到那里卖的便宜就买,因为这个产品本身不大,但是这个槽能变大0.5,别的尺寸没变,说算加上制壳个浇注的膨胀系数,感觉也是有点大,现在唯一怀疑就是这个产品不是我们铸的,前辈请回答我下边问的那个问题
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    1 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-5 11:46:34 | 显示全部楼层
    回复 8# 真实的我
    2 o& z, A( g0 ^+ V( a; K+ R: H
      u3 ^7 U) ^9 O2 |& H8 C, Y2 n2 P+ u& G) M
        你这个问题,我判断还是蜡模有问题。
    $ h0 ^: J. ~+ k: |( B改进方法:
    , |& G. K5 D) [1,蜡处理,蜡膏在保温箱内放置24h以上,用处理稳定的蜡。% e9 S* ]9 j; S6 M5 E5 k
    2,恒定的压蜡参数,即:蜡件在模具里的时间长一点,取模后放在水里里面淹没过顶。
    6 w# l+ E' N' H! ?3 E3.压蜡时采取二次补注方式注蜡。
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    难过
    2024-9-10 19:39
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-6 07:27:14 | 显示全部楼层
    回复 12# 真实的我 & B, s9 X* h- V

    ( c8 H+ H2 O3 V' V- W) j- [% Q) j9 Y4 R* \. `0 v
    依你说槽变大0.5,那么槽铸件尺寸比模具尺寸还大,在正常工艺下是不太可能。建议在生产两串,把测量数据发给客户再辩论
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-8 17:20:36 | 显示全部楼层
    感谢各位的的答贴,现在问题基本上是找到了,问题出现在模具上,这个销子现在是有定位的,估计以前的生产的是没有的 应该是后加的,把销子反过来插销就正好是客户退货的尺寸啊,还是前期检测的不到位啊。
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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     楼主| 发表于 2013-5-8 17:24:46 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松 / s9 {. h" |! R* c- z) x2 q

      n6 O$ s6 y' \! [+ u7 }: x3 u, J" w$ B. j
        王工您好,下面这种情况你帮分析一下,这里还想问一下前辈,因为我们用的162蜡,按理说应该是53-57度 打蜡, 但是我们这里就是达不到这个温度,都是在44-50之间打蜡,压蜡机我们买了三家的还是一样,因为以前我在的那个厂子没有出现过这个温度射蜡,蜡进的都是跟以前厂子一样的(因为没法对这个蜡进行检测)。所以造成刚建厂的时间蜡的利用率不是很高,都没有什么强度,听他们说可以往蜡里加某种原料,来增加蜡的强度,但是至今也不知道加什么原料,不过现在的蜡比以前好多了(利用率提高了),但是射蜡的温度还是没有变。
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    发表于 2013-5-8 20:04:07 | 显示全部楼层
    回复 16# 真实的我 ) {% @' [9 h8 P3 a

    5 }! |, j  F3 F. ^" }1 a8 X$ A& d& v5 S0 T7 K( m
        你先告诉我为什达不到这个温度?
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