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[求助] 大家帮忙看看这个缺陷,什么原因造成的

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-3 19:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-3 23:24 编辑 / V* d( [; [4 o8 E
    ! e! t$ n0 h- W: L( t( w
    迪砂线垂直分型的三种产品共同的缺陷,规律是都在铸件的顶面

    产品1

    产品1

    产品1缺陷放大效果

    产品1缺陷放大效果

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3

    产品3
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-3 19:48:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-3 20:00 编辑
    " _3 _( [7 [  v" a8 D# ]3 d7 _0 d) j  q5 e+ h
    回复 1# 乌合之一   d4 E% e( k3 S. m

    $ F5 S1 j( L; B' |' x& d. v1 H) U$ {$ }* }7 h% }3 d1 V
        大都均应是气孔。应和你的浇温低。排气不畅和浇注时紊流都有关。第一图看不清。第二图应和你的型砂有关
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-3 19:54:56 | 显示全部楼层
    弯管和管卡都是QT件吧,第一张一些缺陷有些砂眼和气孔下面基本全是充型温度低造成的,应该是包末铁水。迪砂线做到这个表面不应该。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-3 20:27:37 | 显示全部楼层
    提高浇注温度是最好的办法,另外控制型砂水分,降低含镁量,提高浇注速度
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    开心
    2025-10-22 13:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 22:33:35 | 显示全部楼层
    气孔,特征是内渗豆的长生
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 23:08:00 | 显示全部楼层
    回复 3# 范恋雪
    ( M  ?  B% t" ~0 }) r, r& O! R1 E% p* T( C: G! A0 P: S

    & Y+ k5 s7 Z4 X- K( U: ^0 k    应该是玛钢件吧
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 23:08:32 | 显示全部楼层
    型砂有没有检测?性能如何?
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    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-3 23:24:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-3 23:30 编辑
    : W5 J* `6 d9 w! H5 ]4 O
    $ [1 l% `/ s" Y; X' q是球铁450,出炉温度1520-1540,大包转200kg小包浇注,只控制出炉温度
    / d+ e9 ?, ?- C7 B; c型砂水分4.0-4.4之间吧,紧实率3.9-4.5,有效陶土8.5-9.5,含泥量13,酌减量6左右,但是感觉水分控制不严,好几次到造型机上面取砂手感明显偏湿,做了一下水分在4.7-5.0之间,但是4.7-5.0的水分出的铸件还没出问题,是不是跟天气也有关,出这三种产品缺陷的时候天气刚好很热。
    ; q6 V9 Q# G  S1 n7 o缺陷产品占得比例很大,快1/3了,包末的话不会出这么多吧,而且一阵一阵的,有时候干的还很好,一出就很多。
    : O' Z" T5 G. [4 n还有最近一条线(一共两条线说是迪砂线实际是保定维尔的416线)最近两个月一直生产覆膜砂芯子的弯头就是图中第一种产品,是不是跟覆膜砂芯子掺到型砂中有关,提高了型砂发气量。
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    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-3 23:31:44 | 显示全部楼层
    再就是这属于侵入型气孔还是析出型气孔?
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    奋斗
    半小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-4 08:06:18 | 显示全部楼层
    第一件大部分缺陷为多肉,应为砂型存在缺陷而致,可能与脱模剂喷的不及时模具粘砂,而造成砂型有孔洞而致;型砂膨润土量大、水分高,造成流动性差而不易紧实而致。
    5 o( Q7 k# A' f# R* c7 }  T/ \第二件大部分为渗豆缺陷,浇注系统封闭性强,造成铁水喷溅而产生铁豆,后期铁水未能把铁豆熔化而产生,再加之型砂水分高、排气不畅而产生。建议改进浇注系统,合理设置排气片。# O2 K; N' |! W% G7 M
    根据产品缺陷照片判断,对情况了解不是太清楚,如说的不是十分符合请见谅!
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 08:53:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-4 09:29 编辑
    7 [% y% t2 K9 n" a7 I9 g: J6 s9 I
    回复 8# 乌合之一 ) c+ N+ l  }" Y* W/ s0 a
    - r0 e& V% _; _# G7 }6 t
      u1 c+ a4 H7 P  I1 J3 ~+ E) {( J# Z
      x2 d2 {; I6 [% A1 {" ^9 l# g
    - F4 a9 f  J0 Q0 E* z& d7 X! M8 R& L3 o
    在没看到你的铸件是球铁时.按通常的灰铁判断.如我贴子里的几点意见.如是球铁,那就应当是典型的皮下气孔.如范超版和zjy95381专家所谈.关于你的铸件缺陷.谈点看法:! Z8 \' k. E' a( J9 y' B) m4 J
    做为球铁,其形成皮下气孔有其特有原因.
    ) Z' L4 F  ]% E. N( a# z0 z在谈这个问题前,要先谈球铁的渣. 球铁的渣分两种:9 I" e7 y: a3 C* h7 C
    1:一次渣.指在炉前包在孕育.球化后打出劣性渣.和在浇包中和浇道过滤器被撇除的微型渣.
    + E' c& a7 [  w4 ?! U, {) ~3 i( i! H2:在浇注过程中,由于浇注系统设计不合理及在浇注过程中,球铁铁水温降,煤蒸气对铁水的保护减小形成的镁的熔融氧化膜.这称为二次渣.
    ) L! m2 ?3 u2 [! C- z0 t球铁的皮下气孔,究其根源应有多种原因.
      Q0 X) E# i+ k但如果只看你的图片,多有内渗豆,认做渣致气孔的可能性比率性较大.这种渣致气孔,其形态:大都存在于铸件的表皮下.或有严重者裸露于铸件表面.这种缺陷,大都在铸件请砂.喷砂后被现露出来.其内壁应是清洁的金属表面.如喷砂后可能光亮的内表面光泽被破坏.气孔内多有内渗铁豆.或有渣的痕迹.
    " U* Z& ^  W5 [+ M4 k4 v" V球铁液,在1454度以上.铁水表面有镁蒸气保护.如代墨镜看铁水表面.铁水的表面有从包中心向包边壁翻滚的轻微的铁水氧化膜的流痕.在包壁边缘不形成明显的渣膜.铁水透亮.表面有镁蒸气蒸发.% e6 m" i, M$ }/ h
    球铁液,在1454度---1352.之间.铁水包的中心,会有雪花型的小斑点在铁水表面偶有形成.汇聚在包壁处,会形成循包壁的一圈渣环.这是熔性渣的形成开始.随1454度向下降温.这种环状渣膜向包中心加宽.直到1352时,包的表面被这种熔性渣复盖.) b+ H! ~" \  R
    球铁液,在1352度一下时会在包的表面形成熔性渣加剧氧化---到结渣皮—形成固态渣.! T" E# T/ ~: O" f: T. M0 B; g
    7 _1 @1 T" X3 c# Z
    下面就谈你的问题:: K9 E/ }  p: B  Q
    为什么. 范超版和zjy95381专家和我都谈到你的浇温低. zjy95381专家又谈到你要控制$ s/ @% R$ J* D9 L
    残镁量的问题.
    ) e& g% W! S; |* `+ L# v对于你的缺陷.可涉及的化学反应,应当有两种.Mg + H2O = MgO  +  H2/ b6 H7 \7 l# Q
                                           MgO + C  = Mg + CO
    : U7 |' X6 _& }& @) ]
    % n0 S0 ?3 b. b: O+ O/ @如打一次渣不净.还可能有:   MgS  +  H2O  =  H2S  +  MgO
    ( o3 t; x5 o+ G5 ?9 h' s的反应影响你的皮下气孔的生成. ) o1 u3 d2 @8 K( j
      J) h2 c( q' i" O
    这就要求尽量避免这几种化学反应,来影响你的皮下气孔的出现几率.2 q$ |  u7 [8 @
    尽量做到在1450度以上浇注.
    2 ?$ ^0 S6 ]% M+ ~以上的看法可能太枯燥.不易理解.那我就谈一下我处理这类渣致皮下气孔的一个案例:; x; w% a& v7 y6 s% D4 u5 }' [
    , r: H* ^& M0 _* |. v$ R2 S
    那是在2009年的11月.我在东北.这地方冬天很冷.铸造车间大都没取暖设备.因对于铸造厂一天四门大开(不得已)取暖设备也没用.% |/ `9 Y* q7 M3 x) T% \4 w. U
    一个给沈阳三菱汽车发动机配套的一个厂家,为三菱汽车发动机生产排气管.件重14公斤.浇注重量21.5公斤.QT450-10材料.铸件壁厚3.0-3.5mm.全覆膜砂型.芯铸造.这个厂在接手这个活时.是4月份.到7月份时就成批供货了.那时的成品率大约在90%.还勉强过得去.进10月以后.成品率一直下降.到82-85%了.大家知道,到这点时,你的经营就困难了.恰巧,我在外地.回来.找到我.一看,基本是和你的缺陷的情况大体差不多.
    7 }* b, Y2 {  g4 B% y+ A9 N8 C. R! B
    经过几天的摸底,也对他的铸件进行了铸造模拟.得出最佳充形温度和时间.,制定了几条:
    , X$ ?: x2 k5 N1:充型时间不得超过7秒.
    5 |, i; {& X9 X9 y0 u/ n2:炉前包倒到茶壶浇包的温度不得低于1450度.
    3 e/ _4 |# Z" X  j2 ]" g3:这一炉前包可浇26件.5个人接包.不能间隔.要快速浇注,不得小流慢注.
    9 T3 P: R) \/ u! R$ P$ z4:埋好箱.不得涨箱.
    6 ~$ Q4 [) l2 f( {5:模壳.芯不能在库里超过24小时.* n, n2 w$ s: @: I9 ~
    最后把成品率.搞到95-94%.这其中也有露管的缺陷在内.
    * D6 s6 R" w& R$ C4 d9 Q# {" R, [5 S# j
    以上这些,都是要保证:对于球铁,要消除渣致皮下气孔,必须要保证浇温.
    2 u5 c) U: k9 k
    , s$ n% q* n; H  [关于皮下气孔中的内渗豆,应是在铸件在浇注过程中,在表皮产生了二次渣,在铸件表皮形成渣致气孔,但大部分气孔被封闭在铸件表皮下.在气孔内的空腔内形成液体空腔.铸件结晶时.晶间或结晶过程中的LTF区内的液体,被石墨膨胀内压挤到空腔所致.这可能由于气孔内的内压不同和LTF区内的可排液体量不同而不同吧.
    / ]0 ^- F7 j; m& E& k, ?5 n( R% i/ `; w. `5 K; I3 _* |7 F
    zjy95381专家又谈到你要控制残镁量的问题.这也是有道理的.残镁量过高.都会加剧渣致皮下气孔的产生.比如,在那个厂.有一个支架.由于也是全覆膜砂型.浇口设置比较困难.不得已而上注.几经努力.皮下气孔仍有.最后就把残镁量降了一下,就好了.这当然要牺牲以点球化率.也是不得已.& J; z: k4 P* K% ~5 q0 a

    7 h. d$ X3 y& Y; h8 ?( Z: b再一个,你的型砂水份是否过高…充型是否合理.: S' s, }* S6 p6 d
    总之,你的缺陷,主要是浇温过低所致.
    $ [; `% E3 A, {* p8 r( u不足之处,大家纠正补充.# G* h4 O- r1 _7 G) Y) a
    几点看法,供参考.
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 09:06:10 | 显示全部楼层
    再看一下,有局部的砂眼.
    截图00.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 09:34:31 | 显示全部楼层
    再发一个此件的模板图.
    截图01.jpg
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    开心
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-4 10:46:32 | 显示全部楼层
    回复 11# castengineer
    : }2 _1 L$ X: P) z5 y& W: j, [4 c0 p' D0 H3 b
      E: T+ X+ t/ R# P. J- @( s( B
        分析的很专业,不愧是高手,学习了。" r% I& W# c# M

    . j% Z% N- s  i) A8 _! v6 I还有一点,我认为,浇注前端的冷、脏铁水的影响也不可排除,像这样的状况,要是能设置个溢流冒口,可能会有助于问题的解决,继续商榷并学习~
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 11:10:31 | 显示全部楼层
    回复 14# 老翻砂匠 . p  I* }+ Q! p/ V# D0 j
    + _' n8 v9 C, e* o+ n0 ^
    ( h) S7 c5 A% C+ u9 V  P
        别高手.一点浅见.互相学习.
    # b0 [" M! t7 }: o" s" z9 F很对!
    : e% X8 d- X1 ?' h# ~/ w! {; r在前端加溢流应当考虑.这一点,如在最上部,浇温的问题也解决不了.这是最冷端.无论是流路集成的二次渣或是低温固态渣都无法避免.9 W' E. i! l- \8 |
    最好有模板图.大家再看一下.

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-4 11:32:29 | 显示全部楼层
    赞同 晨曦2008 的观点,可能是浇注系统的铁水喷溅造成的。# K( T$ M- K& v6 C; p5 V% Y
    改进浇注系统、合理设置出气片、提高型砂的透气性。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-4 12:23:25 | 显示全部楼层
    赞同晨曦老师的观点,建议设置排气冒口。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-4 20:01:28 | 显示全部楼层
    http://www.rjghome.com/viewthrea ... &extra=page%3D3,看看无锡周亘的文章,这个对大家非常有帮助
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 21:44:42 | 显示全部楼层
    回复 18# zjy95381 : N% V+ J# h$ v3 T
    # l8 u3 u5 Q# D$ \$ l5 d& `

    ) P2 S: u# O0 N* K
    谈不上专家
    - [: N$ ]3 ^4 n0 W% Z
    % w! {! r4 P9 }2 w2 I& U9 d" b" M
    3 H1 @' l  d" k
        不必谦虚,你就是真正的专家.这就是历史发展的必然.正如业界和论坛里,有一批,如张超版.范超版...和你一样的青年专家的存在.这才是中国铸造的希望所在.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-4 21:54:32 | 显示全部楼层
    回复 11# castengineer ' ]' T  [$ D8 k7 _* ]3 i
    : }- U# O- L- v7 _2 _
    你说的二次渣(熔性渣)是MgO吗,那你说渣致气孔的可能性比率性较大主要是指MgO + C  = Mg + CO这个反应生成的气孔吗?
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