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[求助] 马氏体ZG2Cr13铸造性能

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    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-6-22 18:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 张三 于 2013-6-22 20:42 编辑
    ' x6 j- F" ]) Q
    3 u: x: b# N) ~最近试制ZG2Cr13,老是缩孔缩松不好解决请教各位了。铸件主要壁厚17.5MM,高度700MM,外园直径130MM,中空螺旋体,端面厚度35MM.重量50KG,请教各位如果立浇底注内浇道最小截面?消失模负压浇注如何?
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     楼主| 发表于 2013-6-22 20:43:02 | 显示全部楼层
    刚开始做铸钢件,请教各位了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-6-23 14:34:27 | 显示全部楼层
    ZG2Cr13的铸造性能应该还好,属于中等。
    ; ]1 X3 ]) H3 N& e8 x如果是补缩问题,就在工艺方面下手。
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     楼主| 发表于 2013-6-23 21:42:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2013-6-23 21:46 编辑
    " Q5 v# t1 j* r8 Z; d4 j
    ) ?. K1 h+ X/ t* ~" H1 J 工程图文档1_2345看图王_看图王.jpg 浇注系统简图
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-6-24 09:16:18 | 显示全部楼层
    看附件[img][/img]
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-6-24 09:19:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 拉斯特 于 2013-6-24 09:22 编辑
    3 v3 f( f8 G- c1 U6 Y" b
    " P) E9 {  L) T1 v9 M4 ?回复 5# 拉斯特 6 q5 }) y9 I9 P. {3 N/ V

    " D8 e* X3 F+ _" N; s8 i三:  }7 A7 h/ V. V" m* u

    & y& G; N* V) C* h因为你是消失模负压,为此:上面的冒口不知道行不行。
    4 l  _( b. \5 h) ^5 H6 p0 ^. _3 @0 o$ i. i2 K
    冷铁是否可以放上,也不知道。但是如果是砂铸的话,让我来做就是这样设计。9 O; U2 D/ H3 @, [9 g

    : u3 @# J5 ~* O供你参考
    浇注系统修改.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-6-24 09:35:45 | 显示全部楼层
    回复 1# 张三 . X/ w% \" J, `+ {: m7 ^

    % e5 e; {' C6 v3 B8 ]
    + A$ [1 W! M3 I0 h' _   ; a( z6 q% A9 ^% E' |" d, b
        如此细高筒.还是底注,你不怕件表面增碳么?
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     楼主| 发表于 2013-6-24 10:48:57 | 显示全部楼层
    回复 7# castengineer
    " Y7 k9 M0 h9 ]$ O+ j  E
    # M3 m( a4 z+ S0 A$ k1 {  }1 e8 h% g
        我们在冒口处加了一个立浇道通大气,连接一个浇口杯,集中收集前端铁水,现在从表面没有看出明显问题,等化验结果。
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     楼主| 发表于 2013-6-24 10:50:14 | 显示全部楼层
    回复 5# 拉斯特
    5 T( d9 w7 [6 g# I+ m& U
    ; ]1 c0 C& M. _4 O
    . A, D  ~. G4 f6 I% O    怎么看不到你的附件?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-6-24 10:54:55 | 显示全部楼层
    回复 8# 张三
    : D: D( _$ j# H/ b" g" d+ T$ o9 V+ t1 D0 w# N7 a
    / j! D8 M( h' O0 ^- }2 d
        浇温多少?
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-6-24 11:05:45 | 显示全部楼层
    回复 10# castengineer
    2 t4 _: Q- D! L- a% L3 k" _0 [# w2 z1 ?: T$ g+ X
    三,切割冒口时,请用砂轮片而且将砂轮片在切割的时候浇水,否则会裂纹的。
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     楼主| 发表于 2013-6-24 11:07:48 | 显示全部楼层
    回复 10# castengineer
    ) T+ W& ?+ q! O$ ]" D$ }* P, S) Y8 Q! L5 a2 x
    * D% r4 U+ t) ~/ O; S+ G
        第一炉浇温1650度,是底注,没有冒口。结果顶部严重缩松、缩孔,第二炉顶注,浇温1630度,铸件明显夹渣、积碳。因为没有后续点浇浇道口严重缩孔。第三炉用阶梯浇注系统,两件一组,一组用暗冒口,一组织用通大气明冒口,工人现场减少了浇注系统截面,结果浇口处出现缩孔,暗冒口没有发现缩孔、缩松。明冒口因为直径过小在浇道处封闭造成缩孔、缩松。
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     楼主| 发表于 2013-6-24 11:08:38 | 显示全部楼层
    回复 11# 拉斯特   N' H- y$ X/ s1 X
    $ f% S4 j! F! h% e6 ^, O

    9 q' s$ q: [4 ]* c0 d/ [    用等离子直接切割如何?
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    发表于 2013-6-24 11:14:36 | 显示全部楼层
    回复 13# 张三 : R9 B% D; I* S, h! r
      [# i; x: y3 M" ]+ G7 [7 t" G
    等离子切割液有可能会裂纹,不过比氧乙炔稍微轻一点。你可以用废品试一试
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     楼主| 发表于 2013-6-24 11:17:31 | 显示全部楼层
    回复 14# 拉斯特
    5 j$ ?5 ~7 @2 d5 k4 {8 J- _" A6 B5 ^% d& I' A, J, g

    1 Q% x0 _2 _/ G) P7 v3 [5 ~$ v& K7 @    我们对前几炉的铸件用等离子切割开检查,没有发现裂纹的产生,是不是和C偏高有关系?第一炉C0.29.
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    发表于 2013-6-24 11:22:56 | 显示全部楼层
    回复 15# 张三
    + E, e* d- i4 H) ?& h- I; O( x' y' n1 C9 _& a6 q4 n6 X2 j
    " C! b- k; S3 T/ l6 M! g
        没有就行。其基本道理是:% }% z7 \1 \; P% g) H6 M
    5 V& P" A3 R0 b4 z. h
    1. 马氏体组织容易裂纹;
    5 ~7 Z* ^/ J: Q& F1 M2.其二是高C容易裂纹;虽然这个钢是接近低C,0.29也就快接近裂纹区了。特别是冒口比较大的话。
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     楼主| 发表于 2013-6-24 11:28:38 | 显示全部楼层
    回复 16# 拉斯特 0 L, `' k* r8 s$ U

    7 [+ D% |* y* D* f1 g' `1 q) K! `# B4 B  e3 T* z
        对于这个铸件我们现在做了几次试验,现在主要存在的问题是一:两端的缩孔、缩松问题二:表面夹渣问题,对次我才采用了如图的浇冒系统,工艺出品率不是理想的,先做成再考虑吧。
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    发表于 2013-6-24 11:32:17 | 显示全部楼层
    回复 17# 张三 2 A( X9 Y: L$ ^8 D3 ^$ S

    # I# L# _& l$ _/ u! t/ \
    ' R2 e* s4 \( p$ y; ~    出品率不要管他,先做成再说。
    " I; E1 U: S' i9 |' K
    6 V! H8 d1 v+ r7 x铸钢的出品率一般到60-70就可以了,千万不要和铸铁的比较什么出品率。
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    发表于 2013-6-24 11:32:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-6-24 11:35 编辑
    5 J+ y6 M& R% A5 S3 ?8 w5 R+ H4 f7 ~# b/ v( {* r
    回复 12# 张三 7 [6 L" Y# P1 M

    + R: I8 I1 [$ D! U% j  E, D1 p$ y) e0 F+ g" L" \2 U5 v1 o. p* \
       
       第一炉浇温1650度,是底注,没有冒口。结果顶部严重缩松、缩孔,! R$ s& P  {5 B2 L) u! L7 f
                 第二炉顶注,浇温1630度,铸件明显夹渣、积碳。因为没有后续点浇浇道口严重缩孔。
    0 z: u( U: y, r  ~             第三炉用阶梯浇注系统,两件一组,一组用暗冒口,一组织用通大气明冒口,工人现场减少了浇注系统截面,结果浇口处出现缩孔,暗冒口没有发现缩孔、缩松。明冒口因为直径过小在浇道处封闭造成缩孔、缩松。
    5 K) i# W' j3 g& r3 n

    $ a5 T' e2 c2 v. x! o2 b+ y1:建议用多道(3-4),阶梯浇注系统.浇温1650度.铸件内浇与铸件接触截面.如熔模铸造的浇口当冒口的做法做大一点.上部如坛友拉斯特的建议,做一排渣.补缩冒口.
    8 [9 p% ]0 t, n, o* {3 `2:不赞成通天冒口.因在件没浇满时.白模被烤化.型内负压尽失.对于铸件增碳,不限于直观的积碳.而是被裂解的游离碳.这样单靠通天冒口排气.可能增碳可能性大.不如负压排除裂解气体有效.也会使涂料易剥落.对于ZG2Cr13.可能增碳0.05-0.1%.. m; D' ]) d" d) u0 K9 U0 d
    参考一下.
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     楼主| 发表于 2013-6-24 11:43:31 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2013-6-24 11:45 编辑 ! l. g9 c/ C8 f: e5 l
    ' \& i; f3 E" b
    回复 19# castengineer ! }1 r: l) i3 b

    ) O" U' ]  ~: P  b5 {4 ^( h. K0 r% V6 k0 t& l- f
        对于多浇口阶梯我们也考虑过因为不便于清理没有采用,对于通天冒口会不会对负压产生影响,通过对浇注过程的观察,没有发现明显的影响,因为铁水在上升到顶部的时候已经出了负压区了,我对于通天冒口还希望有提高暗冒口温度的作用(通天的冒口在原暗冒口顶部连接,最佳是冒口见铁水后在此补水,工人因为麻烦不愿意执行),谢谢高手的关注与指导,我是刚学着做的新人,学习了。
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