TA的每日心情 | 开心 2018-3-18 07:14 |
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签到天数: 752 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
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发表于 2013-6-24 11:32:45
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本帖最后由 castengineer 于 2013-6-24 11:35 编辑
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回复 12# 张三 7 [6 L" Y# P1 M
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第一炉浇温1650度,是底注,没有冒口。结果顶部严重缩松、缩孔,! R$ s& P {5 B2 L) u! L7 f
第二炉顶注,浇温1630度,铸件明显夹渣、积碳。因为没有后续点浇浇道口严重缩孔。
0 z: u( U: y, r ~ 第三炉用阶梯浇注系统,两件一组,一组用暗冒口,一组织用通大气明冒口,工人现场减少了浇注系统截面,结果浇口处出现缩孔,暗冒口没有发现缩孔、缩松。明冒口因为直径过小在浇道处封闭造成缩孔、缩松。
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$ a5 T' e2 c2 v. x! o2 b+ y1:建议用多道(3-4),阶梯浇注系统.浇温1650度.铸件内浇与铸件接触截面.如熔模铸造的浇口当冒口的做法做大一点.上部如坛友拉斯特的建议,做一排渣.补缩冒口.
8 [9 p% ]0 t, n, o* {3 `2:不赞成通天冒口.因在件没浇满时.白模被烤化.型内负压尽失.对于铸件增碳,不限于直观的积碳.而是被裂解的游离碳.这样单靠通天冒口排气.可能增碳可能性大.不如负压排除裂解气体有效.也会使涂料易剥落.对于ZG2Cr13.可能增碳0.05-0.1%.. m; D' ]) d" d) u0 K9 U0 d
参考一下. |
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