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[交流] 坑人的雨淋式浇注系统

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-6-23 15:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    新近接一产品,属于灰铁250材质,其一单重500公斤,其二单重180公斤,都采取雨淋式浇注系统,是型上自带的浇注系统。做了10几件,500公斤重的10不成2,180公斤重的10件成有5件。缺陷皆出现于雨淋式内浇口与铸件接合处,轻的缩松,重的缩孔。经请教老师傅,加大了竖浇口直径并加大了冒口直径,不行,缺陷依旧,最后经与车间一线同志商议,必小了冒口,加大了浇口,状况稍有改善,但安全系数不高。铸件是电机机座,我们的产品很多,其它机座都采用上翻式浇口,没出现问题,雨淋式的只有这2种,但这2种都出 照片0499.jpg 照片0500.jpg 照片0501.jpg 照片0498.jpg 照片0497.jpg 照片0490.jpg 照片0489.jpg 问题,是模型制造厂家的设计出问题了吗,他们的计算有问题,否则不会这么惨。各位老师看是什么原因呢。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-6-23 16:08:59 | 显示全部楼层
    要么浇口分散很薄,要么对浇口进行补缩。
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-6-23 16:59:25 | 显示全部楼层
    浇口2厘米厚,已经分散,一周是8个内浇口,这种生产模型的厂家真是不负责任呀,不成熟的东西,或不经实践验证的东西,就敢交付用户,而且是一大用户,真是草菅钱命呀
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-6-23 17:00:28 | 显示全部楼层
    请各位老师,赶紧想解决的办法,我已经没有做成的信心了。实践必正是可靠的办法,但我是在烧钱呀,希望老师们出手改进。
  • TA的每日心情

    昨天 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-6-23 17:24:55 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xuwu531 于 2013-6-23 17:28 编辑
    5 ~2 X* ~: d, e( X) @, x7 m
    . g: H- L2 g6 K" g用的是上雨淋还是下雨淋,上雨淋应该加个冒口圈,就是图上4的部分
    雨淋.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-6-23 17:50:28 | 显示全部楼层
    先有工艺后有模具,也就是说做模具的也是根据工艺来做的。出问题了只能说工艺不成熟,和模具厂家无关。否则,就是你这个所谓的大用户没有设计工艺能力,由模具厂家自己安排工艺。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-6-23 17:58:28 | 显示全部楼层
    图片上只看到缩孔,没有看到完整的浇注系统,实在不好分析问题出在哪儿。雨淋浇注系统还是不错的一种浇注系统,泵体缸体壳体类铸铁件用的比较多也比较成熟。当然,好的工具还必须会使用才行,不会使用工具,不是工具的错。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-22 13:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-6-23 19:57:01 | 显示全部楼层
    赞同5楼观点,应加环型冒口,机加工车掉
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-6-23 22:05:40 | 显示全部楼层
    随形压边冒口也容易出现这种情况,头痛当中。

    该用户从未签到

    发表于 2013-6-23 22:21:53 | 显示全部楼层
    回复 4# 光辉铸造 0 i& {4 N3 q! S# ?8 |
    建议1.将电机壳端面加工量加大,反正此面也加工,用它当冒口,。& S# r0 S" H" x& }4 z
        2.将内浇口减薄,随浇随凝固,我认为会好些,如让我干肯定这么干。
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-6-23 23:44:14 | 显示全部楼层
    底返式雨淋?可适当减小内浇口,或者不减面积,变薄、变宽。, p' E0 m* @* Q6 J" J
    但是底返式雨淋会在上部出问题,上部铁液温度低不好补缩。
    3 d8 Q+ H0 h$ h+ N$ l0 i1 x个人认为这类铸件的工艺较难。。
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-6-24 06:53:13 | 显示全部楼层
    上淋式,浇注系统为型上自带,上雨淋式,上在出更缩孔的部分即为内浇口,在临近内浇口的部位,放置有冒口,上面共放6个,均分,冒口放大不行,放小了稍好些,奇怪的是冒口放小后,在临近竖浇口的地方的内浇口仍有缩孔
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    开心
    2018-2-28 09:20
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-6-24 08:13:25 | 显示全部楼层
    内浇口太大,几乎有铸件壁厚的二分之一了,而且放在铸件带耳朵的地方,无形中又加大了接触热节。( {5 `! X0 j1 |6 j8 [" ^
    建议改为圆型的内浇口,浇口分散,降低浇注温度。
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    开心
    2018-1-10 20:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-6-24 10:19:39 | 显示全部楼层
    同意楼上的看法,内浇口太大,把内浇口改为圆型的内浇口,增加浇口数量分散开,降低浇注温度。
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    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-6-24 11:22:57 | 显示全部楼层
    还是采用内孔阶梯式浇注系统,只有这样保险。

    该用户从未签到

    发表于 2013-6-24 12:54:09 | 显示全部楼层
    重量比较大的灰铁电机壳体上雨淋式浇注系统是很成熟的工艺,见图片,这种工艺已经生产了多年,之前也试过各种浇注工艺如底注、阶梯注、下雨淋等
    New Bitmap Image (2).JPG
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    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-6-25 07:19:35 | 显示全部楼层
    楼上的既然工艺已经很成熟,我的这个产品为什么会出现这种情况呢,请分析一下,实践是检验的唯一标准呀,请帮助解决。原来我们做的电机壳全部是下翻式浇注,从不现出缩松情况,为什么这两种采取顶注的,个个出问题呢。

    该用户从未签到

    发表于 2013-6-25 16:54:22 | 显示全部楼层
    让內浇口经过冒口,再到达铸件那,可以试一试!

    该用户从未签到

    发表于 2013-7-19 14:31:58 | 显示全部楼层
    都是行家 都有道理
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-5-13 14:33
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-7-20 04:31:40 | 显示全部楼层
    浇口20mm厚是否有点厚了?我们做的阀体也出现过内浇道位置缩孔,就是因为内浇道过厚造成反抽,减薄一点就好了,不过是中注的
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