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[求助] 球铁浇冒口疑问

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  • TA的每日心情
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    2020-9-22 11:12
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-10-25 17:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    如题,浇冒口出现如图惨状,是浇注的问题,铁液问题,还是型砂发气问题?请教各位前辈答疑!在此先谢谢了!
    完整的浇注系统加铸件.jpg
    热冒口惨状.jpg
    溢流冒口惨状.jpg
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    2016-5-22 13:48
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-10-25 20:37:12 | 显示全部楼层
    如何惨状?不明白LZ想表达什么,铸件本体缩孔了?
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-10-25 23:20:04 | 显示全部楼层
    冒口没问题。

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-25 23:35:10 | 显示全部楼层
    回复 1# MrSpark 4 U, V/ K1 T( x2 L. Z7 l+ Z

    & A8 ?7 b* \/ ^. S- G9 g% g* d  j/ v4 D: }
        冒口颈沒问题!只感觉冒口高度不够。
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    前天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-10-26 06:47:18 | 显示全部楼层
    不知道是什么材料,还有就是铸型的类型,不过仅仅从图片上看,貌似冒口高度不够~
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-26 11:16:10 | 显示全部楼层
    楼主所说的冒口惨状,应该就是指冒口缩松全部吸穿,一般的讲冒口缩松必须高于冒口颈高度的,低于此,说明冒口补缩量不够。
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    奋斗
    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-26 18:53:21 | 显示全部楼层
    冒口收缩应该算是正常,保险一点冒口再高点;看你浇注工艺,好像还可以优化,增加出品率。
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    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-26 23:09:44 | 显示全部楼层
    是小工厂吧,粘土砂做的吧,压边不对,浇注系统开的也不叫
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:27:33 | 显示全部楼层
    回复 2# heart110
    1 R! a$ }3 O' X( ?, `
    1 n5 V+ h5 Z/ _% F, l& e% `+ P& p 这个产品是球铁600的,湿型砂造型;情况是经常每一炉都有那么个别箱冒口也算浇起来了,但是顶部跟水开了一样,全是一些小突起,像第二个图一样;还有一些是冒口根本就没有顶起来,冒口上也是跟水开了一样,这种情况的产品热冒口相连的地方有缩凹!我现在想请教前辈的是铸件为何会浇成这样?是憋气了还是其他的原因?想不明白!
    . x/ X: h9 B$ _5 o) c另外还有,这个产品最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!一并请教了!
    1 |- u& f, x9 i" |2 c( }(注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:32:01 | 显示全部楼层
    回复 7# 95铸工
    % o3 I% d) [; q+ w( C, }$ J! U( e8 V5 g- L* ?. P, D! T

    9 X' i, j8 W2 T: j0 K     这个产品做了一年多了,最高时外费率3%,最低时零点几;如此工艺方案一直没变,但是最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!(注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)9 W& ~) ]' P* c5 G( u3 p- }
       请教前辈如何优化工艺以促进解决皮下气孔缺陷!
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:34:32 | 显示全部楼层
    回复 8# 张燕明
    + p: w. s/ I1 G7 C; {& g- ^
    - Z# [' }) A% p" \- A+ n* ]* D% e- f0 ~0 X( |* H" R+ I
       厂子确实不大---日本新东FBO三造型机,四台一吨中频炉,月产300吨左右。
    6 b  w2 a8 {! R  这个产品做了一年多了,最高时外费率3%,最低时零点几;如此工艺方案一直没变,但是最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!(注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)% H) G" j4 J. }" |( Y3 ]+ F
       请教前辈如何优化工艺以促进解决皮下气孔缺陷!
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:38:23 | 显示全部楼层
    回复 5# 老翻砂匠
    $ [8 X3 H' G" S9 Z  h* M# `+ |. `5 M  z
    : M2 @, @2 j, U1 ]5 w! S
    3 h6 V' `9 u  o& o. @. m! B4 }4 F    这个产品是球铁600的,湿型砂造型,冒口高100,铸件最高30多;情况是经常每一炉都有那么个别箱冒口也算浇起来了,但是顶部跟水开了一样,全是一些小突起,像第二个图一样;还有一些是冒口根本就没有顶起来,冒口上也是跟水开了一样,这种情况的产品热冒口相连的地方有缩凹!我现在想请教前辈的是铸件为何会浇成这样?是憋气了还是其他的原因?想不明白!4 q4 Q& e( P1 T  Z
    另外还有,这个产品最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!一并请教了!0 f2 H) z) |0 t" K, l7 @
    (注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:41:56 | 显示全部楼层
    回复 4# 铸造虫 ' @( |$ O  V( o
      r# z/ E: Q6 f9 R+ @
    2 w$ I0 Q" N, Q2 `: _% O
        谢谢前辈的关注与解答!; m7 m' Y4 m' L* u
       这个产品是球铁600的,湿型砂造型,冒口高100,铸件最高30多,不过看正常的冒口基本上都抽到冒口径的正上方一点点;/ G7 p* c+ J7 Z" E0 k+ e
       情况是经常每一炉都有那么个别箱冒口也算浇起来了,但是顶部跟水开了一样,全是一些小突起,像第二个图一样;还有一些是冒口根本就没有顶起来,冒口上也是跟水开了一样,这种情况的产品热冒口相连的地方有缩凹!我现在想请教前辈的是铸件为何会浇成这样?是憋气了还是其他的原因?想不明白!  q; w; a4 Z$ A- Z
       另外还有,这个产品最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!一并请教了!1 z; P/ {! {- u( O7 w
    (注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
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     楼主| 发表于 2013-10-27 08:44:43 | 显示全部楼层
    回复 3# 双伯 - r9 \" \( V' B% b/ p" Z
    $ M' c6 p5 Q! a8 n- b% m

    , F8 q1 X: w. X" ~3 c# u) M    谢谢您的关注与解答,第一张照片的冒口是正常的,但是第二张呢?冒口顶部跟水烧开了一样,如何解释?这是我想问的问题!谢谢您
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     楼主| 发表于 2013-10-27 08:48:56 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861
    ; J$ V& n( }7 n7 r! U4 {
    / s- ^# y+ J) F. y* j: z
    / H$ h4 o# g  j& v, o) [0 \( x    冒口么有抽吸穿的,没有冒口颈缩孔/松;如第一个图是正常的,第二个图是热冒口顶部的很多小凸点,不知如何形成的?第三个图是溢流冒口,没有浇成型,顶部也全是小凸点!
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    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-27 17:39:11 | 显示全部楼层
    回复 11# MrSpark % K& J5 J/ N7 c- I

    # H# `$ v' w! S" u
    # P8 Y0 H% m8 `! d# E    皮下气孔还是在砂型上找找原因,你说的水分和透气性是每次检测,还是以前检测或要求的数据?
    # A. |# _& W! m3 O* V2 h  没看到你整个产品,感觉翻过来做更好,你的件也不大,冒口用2个就够了。
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    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-27 23:58:32 | 显示全部楼层
    你把有问题的冒口锯开,发个图片上来
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     楼主| 发表于 2013-10-28 08:57:09 | 显示全部楼层
    回复 16# 95铸工 / b8 p, \9 G7 {' `0 i! e

    : O5 T6 }' m8 m; ^1 A7 p
    6 M0 T" F3 T! t7 E    前辈您好: T. ?- Q0 D& V+ U  O, @3 _* J
        型砂数据是我当天实时检测的,这个产品当天生产了5炉,我检测了4次,最高的水分3.12,最低2.94;这个产品2012年4月份之前是翻过来做的,废品率非常高;因为底面现在的下箱面是重要加工面,上箱面基本是不加工的,所以后来才这样放的!翻箱以后就两个冒口,但是经常会在远端出现皮下气孔,后来就加了两个溢流冒口!做了一年多了都没有问题,现在突然很严重!
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     楼主| 发表于 2013-10-28 09:14:27 | 显示全部楼层
    回复 13# MrSpark & x* e+ X  C" Z6 ^

    / Q! }& b* G9 ?, c3 p
    ' W5 y1 d' N4 u+ I+ b    虫老师,谢谢您的指导!
    : E: V  n1 a  W( i' i    将浇注温度提高,很定有效果,高温治百病啊
    # D1 [. c5 `4 m    受困于工厂条件(倒包浇注),出炉温度都到1580-1600℃了,浇注温度才能做到1340-1430左右!: ~& h3 a% k: W/ A# W% c
        还有,虫老师,我们是流水线,砂箱不会倾斜不平!图片是我表达不清楚给您造成误导了,第二个图片是其中一箱的热冒口,这一箱的溢流冒口基本上算浇起来了;第三个图片是另外一箱的溢流冒口,热冒口也是只有很小的一个高度!我想知道没有完全充型起来的冒口表面为什么会跟榴莲皮一样!3 \- w6 V5 c6 G. A8 R$ `8 K+ [2 h
        我们现在在检查生铁硫含量;残留镁量;覆盖铁屑等一系列问题以及进一步试验,出结果一定给您回复!
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-28 12:51:00 | 显示全部楼层
    预热浇包,减少降温,烧损太大,出炉控制在1520左右就可以,铁水吸气氧化比较厉害
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