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[交流] 铸件的奇葩问题

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    2018-2-28 12:21
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-11-13 09:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 大漠孤烟直 于 2013-11-13 10:51 编辑 ! w" J7 j* i  `7 c% A& D1 g3 K+ b

    : c/ A3 T8 E; q% v铸件单重3.2吨,冲天炉熔炼,材质为QT600-3,具体铸件成分请看照片。试棒为单铸,抗拉为560,延伸0.5,树脂砂造型。
    ; h  \  l% i6 n# C问题  1、残余镁含量严重超标,达到0.122%,那么这样高的残余量,和残余稀土相比,是不成比例的。这种情况是如何才能产生。( q: z6 ~) e6 C0 W" e
          2、冒口缺陷问题的分析,和主要的解决方案。7 c4 H% r! F& M. @+ ^8 U( v
          3、金相中渗碳体达到10%,可能与取样的位置有关,因为是在出气孔的原因,那么,如此高的渗碳体是怎么形成的。
    0 K5 z! g! w8 m) S( X      4、后期为了铸件的机械性能考虑,在直浇道的截面取试棒一根,抗拉只有390,延伸无。对此判断铸件基本属于报废。那么,单铸试棒的机械性能和直浇道取样,差距有多大。
    + H: b  Z. f, z+ j' u+ {
    * L8 L7 ~9 R+ k& M  f; v; `& R2 Y      感谢前辈及同行们能积极、踊跃参与发言讨论。
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    该用户从未签到

    发表于 2013-11-13 12:57:00 | 显示全部楼层
    回复 1# 大漠孤烟直
    & Q2 p" P: ~: U; [
    5 P7 m3 m% s+ h. L+ E
    $ x$ I2 m9 p: P% R# D* }% f, o    冲天炉不适合做QT600-3,做QT550-6还差不多。因冲天炉成份不好控制,含硫量也降不下来,要想球化好就必须多加球化剂,多加的后果就是渗碳体含量增加,延伸率下降,同行们我说的对么?
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-11-13 14:45:53 | 显示全部楼层
    回复 2# 铸造虫 . R1 i1 F5 r! ~( _. z. `

    3 |7 L6 K! S, Z. m! d1 x+ e: u7 r$ L, W" H3 G# j& P8 x0 r
        关于您说的呢,第一,我们没有那么大的电炉,只能采用冲天炉来做熔炼。第二,球化剂的加入量增加的最大范围以经验判断是不能超2.0%,更主要的是看残余镁和稀土的含量。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-11-13 17:49:41 | 显示全部楼层
    不能从直浇道取试棒,里面可能致密度不够的,可能还有缩松缩孔。你没看试棒所用试块上面很大一部分是去掉的么。
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    7 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-13 20:46:25 | 显示全部楼层
    回复 1# 大漠孤烟直
    0 g- y8 x4 C0 L4 L. f+ X( }/ i
    2 T& }: D& Y5 d- I9 L! F8 R
    $ ~$ s# x2 v3 @7 A7 h( `    1、你是冲天炉熔炼,所以处理温度不会高的,反而可能偏低;也没有看到你告诉温度这个重要参数。5 A1 U- H7 ~( T3 B9 R4 A
        2、光谱分析报告里残镁、残铈都偏高很多;这就是金相中渗碳体高的原因,也是延伸率低的原因。
    0 Q! J' }, q- g9 ~" l    3、造成以上的根本原因,很可能是装包时把球化剂当孕育剂装了,就是说全是球化剂、没有孕育剂。
    1 }5 g, J' u) `% `/ Y$ M. c( m
    & ], K2 \$ ?0 U: \我分析的也许不对,可以探讨。
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    奋斗
    6 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-13 22:37:20 | 显示全部楼层
    球化剂加入量太大,残余Mg、Re太高致使产生大量渗碳体,延伸率降低。你的含S量也不算太高,应该把球化剂加入量降下来。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-11-13 23:06:15 | 显示全部楼层
    可以在球化前的冲天炉铁水加入尽量多的电炉铁水,以提高原铁水的温度。同时减少球化剂的用量。% J2 \" m, E/ }) T. j* z
    冲天炉铁水含硫量这么低?4 [4 F- G9 q, j  W0 B7 J
    什么球化剂?球化以后,含镁量这样高?稀土这样低?
    , r8 N6 k) N6 g5 F7 A/ K- `检验报告的文字:请回忆球化过程。可能检验人员,有所感觉。你应该详细说说球化、孕育操作和反应现象。
    ' ~: k. B! w/ h  k
    / t. d; M7 M; F, g
    % @! S, m  [5 S; \说说铸造工艺——浇冒口系统。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-11-13 23:14:06 | 显示全部楼层
    回复 1# 大漠孤烟直
      A# J, D  g7 y+ C' k# J. c金相、成分试样怎么取制的?能不能代表铸件?单铸试样?
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-11-14 08:02:40 | 显示全部楼层
    回复 5# 高山流水 ( u) d' ]! o! K9 @

    . K# n9 H3 Q* L2 x* R# v
    " i& V  C2 a; D  S& R    球化后温度在1410°,浇注温度可能要偏低20至30°左右吧。您第三点分析的对,但不是装错的,确实是球化剂的加入量大了。
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     楼主| 发表于 2013-11-14 08:06:18 | 显示全部楼层
    回复 4# fbi-2008
    $ V% u* {6 P' ]! D* t8 o
    - ~. g9 w' u9 n/ P/ ^, _# y, ?4 w6 S. A* R
        直浇道取试棒,原因是单铸试棒本身不合格,而直浇道本身的壁厚和凝固方式和铸件接近,在没有办法在铸件取样的情况下,就先在直浇道取样,分析一下可能存在的结果。
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     楼主| 发表于 2013-11-14 08:09:33 | 显示全部楼层
    回复 8# 青海刘连琪 - f  l9 G0 i: A4 u# y" y

    6 k3 r" \3 Z; N4 U1 ~, S; ^! X7 N8 C) ^- T" L7 E
        成分是打的光谱式样。应该在成分没有太大出入。金相取样于于铸件存在差距,但后期的直浇道取样后,金相的球化率为4-5级。渗碳体几乎没有。但这样的结果只能说是接近铸件,并不能代表铸件。
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     楼主| 发表于 2013-11-14 08:24:02 | 显示全部楼层
    我在补充一下详细的生产过程,7T冲天炉生产,铸件单重3.2T,无冒口浇注。采用大面积的冷铁。球化时,利用五吨包球化。首先,放出约2吨铁水保温,约15分钟左右的时间,余下一次性放出剩余约接近3吨铁水。因为前炉的原因,也是不得已而为之。球化时间接近90S,球化后温度1410°。浇注过程约3至4分钟。
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    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-14 08:53:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高大有 于 2013-11-14 08:55 编辑 1 a; {; ~8 F& l  t
    2 T. x: H* w' [- ?% y$ p
    主要是Mg太高及出现了碳化物,查一下珠光体含量。
  • TA的每日心情

    2022-7-7 08:03
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    发表于 2013-11-16 20:43:06 | 显示全部楼层
    学习了
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    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-11-16 23:00:09 | 显示全部楼层
    无冒口方案,那冒口问题是咋回事?溢流或出气用的?工艺设计不合理吧,要与浇注条件相配合。. @5 d( e! H1 Z8 w
    3.2t铸件重量,无冒口方案浇注重量为何会达5t?: L! ?- J/ g3 p  W
    你是炉前二次冲入法球化,盖包吗?. M) w; N6 M( S- k* i
    7T炉前炉加大一下到3.5-4t,熔化速度加快一点达到9-10t/h没问题。
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