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[交流] 铸件夹渣求解决

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该用户从未签到

发表于 2013-11-26 14:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 ph8223422 于 2013-11-26 15:13 编辑 8 e( C6 Z- j& q* P6 F; ]2 w

+ k# G: J* L% J: }+ R小型厚大铸件,铸件上表面渣孔,如下图所示,求解决办法?
) s1 h2 A7 ~% q# `* Y% l8 A炉料有锈蚀,还是得用,20吨电炉,成分C2.8-3.2,Si1.6-2.2,其他正常。浇注温度高低都试过了,还是夹渣。

工艺设置合理否?如何改进

工艺设置合理否?如何改进

上断面,大平面都是渣孔

上断面,大平面都是渣孔

冷铁处有渣孔

冷铁处有渣孔

渣孔

渣孔

渣孔

渣孔

渣孔

渣孔

渣孔

渣孔

渣孔

渣孔
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-23 20:56
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-11-26 15:25:54 | 显示全部楼层
    从表面看你的成份和工艺问题都不大,关键是你的树脂砂固化时间短,涂刷涂料一次不够,必须在涂料完全硬化后才能浇注。保证砂型的刚性强度就不会产生起皮现象。在这个季节树脂砂固化后,树脂散发慢,需要加热喷烤,加速树脂的散发,效果会得到改善,建议冒口不要太多,热接部位加冷铁,这样铁水利用率就会更高。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-11-26 16:03:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ph8223422 于 2013-11-26 16:05 编辑
    . M4 j; {2 c  A& I5 ^/ G; A- ]7 z
    ) l! t. E2 u# a# e& P- z回复 2# wdl016   [, m/ {0 v0 J1 J/ d, g6 K$ G4 d
      |3 ~. }* n" V) d4 d

    # @' x/ C- S- U  F5 @    树脂砂造型,砂型强度可能偏低,在0.5-0.6Mpa(如果提高就会影响起模时间),确实树脂散发时间应该也不算很短了,一打箱到浇注会有2-3天的时间,涂料这方面就不是很了解了,请指教,我个人觉得涂刷厚度已经很厚了,但是涂料的硬化时间这个没探讨过,那你有没有打箱完了之后多久刷涂料,以及刷完涂料之后多久浇注的经验,请指教,谢谢。) d+ F  P- k# U# P
    为了排渣,工艺出品率就偏低。

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-26 17:29:12 | 显示全部楼层
    回复 3# ph8223422
    2 j) p" ?; V3 H, q: G' u
    5 G; d9 J" ?  M* l, D. Y& r0 x: n/ [" B4 q  q' A& M- Z/ o/ i, Z9 r8 R2 G8 i
        其实工艺也有毛病,摆砂箱时让其一边低一边高,渣釉也往高处跑呀,在高处放俩大点冒口,让釉孑从冒口溢出,既排出了釉孑又起到了排气作用,同时又保证了顺序凝固有利于补缩,也可以减少低处冒口数量,何乐不为呢?其实解决夹渣有很多办法,比如采用茶壶浇包,或采用封闭浇注系统,将渣釉憋在横浇口内等等。你说我说的对么?
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-11-26 20:09:09 | 显示全部楼层
    采用漏底包浇注,镇静时间足够,然后浇注的时候每包剩余一些钢水应该可以很大程度的降低渣。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-11-26 21:10:39 | 显示全部楼层
    关键是铁水扒渣和挡渣
    + B8 v/ r/ [  D. P/ W% C' v用好点的覆盖剂,浇注时专人挡渣
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    2017-1-19 14:20
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-26 21:33:11 | 显示全部楼层
    楼主是不是使用的含钙钡的长效孕育剂?浇注系统不挡渣,而且你的铁水成分控制范围太大。按铸件推断你应该是HT300材质,你的锰含量多少?这种件用不着放那么多的冒口。
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    奋斗
    5 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-27 07:49:33 | 显示全部楼层
    使用陶瓷过滤器、拔塞式浇口盆、或封闭式浇注系统,在最高点和易出现夹渣的部位多设置出气排渣冒口,解决夹渣问题应该不是太困难。第四张照片为接触热节造成的缩松缺陷,赞同2#楼说的补缩冒口可用冷铁代替,或减少补缩冒口,利用树脂砂砂型硬度高的铸件自补缩功能。
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    前天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-11-27 09:39:14 | 显示全部楼层
    2楼的分析有一定的道理,我在考虑,在浇注时会有这么多的渣进入吗?在涂料和刷涂料环节上多加分析~

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     楼主| 发表于 2013-11-28 22:10:39 | 显示全部楼层
    没有茶壶包,大家都是怎么挡渣的啊?现在铸件夹渣缺陷越来越严重了。
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    5 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-28 22:58:08 | 显示全部楼层
    回复 10# ph8223422
    6 V) D& n; g2 {
    - V0 Y* \# \: Y9 o9 A+ d7 [6 d, x, O  k  G8 S" g, k
        年老眼花了没看清楚,那不是冒口敲掉后的断面吗

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-29 09:51:18 | 显示全部楼层
    从图片上的缺陷情况看,就是一次渣缺陷,二次渣没有这么大的。这些缺陷与树脂砂的涂料刷的质量没有关系,图中的涂料质量应该还是可以的,就是浇注时带入的渣子。要从保内扒渣、修包工艺、修包材料、覆盖剂(聚渣剂)、浇注系统设计是否合理(集渣包、是否带过滤器等)方面来解决;
    0 |5 M% i9 K$ P& t! Y你的工艺个人认为是不合理的,第一张里面的的长圆柱形冒口目的出气、排渣?还是补缩的目的?都不像,排气、脏的目的太浪费,补缩的目的也不对,只会增加根部热节,起不到补缩作用,圆柱形冒口的顶部缩凹是自己补得自己,对铸件作用不大,仅起到排气、排冷铁水的目的。
    ; B* E$ h8 @1 }" D1 t+ _ untitled.JPG
    : @& h) f0 M' V' C& L# n7 M6 g- I untitled1.JPG
    ' @0 {9 F3 n+ ~* b个人意见,仅供参考。

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-29 09:59:37 | 显示全部楼层
    浇注系统的排渣设计都是不可靠的,除非大块的渣子能浮上来,稍微小一点的渣子会贴附在砂芯下表面或砂型的上表面,很少能完全排出的。对于一次渣只能是不让其进入型腔,无论采取使用过滤器或改进浇注系统设计或覆盖剂等措施,目的都是不让一次渣进入型腔。因铁水冲刷型腔造成夹砂或痂皮等缺陷,要从涂料、砂型强度、浇注系统设计等方面想办法才行。路子不能走偏,方向不对就费老劲了。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-29 13:56:53 | 显示全部楼层
    你把孕育剂换换,用点75Si试试,再把浇道上做集渣设置,这事和涂料没关系,你碳是多少?按你的Mn量碳应该是2.9左右吧?你的S含量时多少?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-11-29 22:22:29 | 显示全部楼层
    回复 12# zhjsdlc74
    & T; m  l( t9 n; f" P# x1 ]5 ~' W4 ~5 ~) a& b# [, w

    7 X' k9 B7 R  d. T    谢谢你的分析,确实工艺有很大的问题。; O' L  o" ], z) i+ K+ D
        “要从保内扒渣、修包工艺、修包材料、覆盖剂(聚渣剂)、浇注系统设计是否合理(集渣包、是否带过滤器等)方面来解决”请问,我们用的耐火砖修的铁水包,包壁非常的不干净,挂渣,有没好的方法不挂渣啊,再就是集渣剂你们用的哪里的?好用么。
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    16 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-11-29 23:07:32 | 显示全部楼层
    没有见过铸件做成这样的,简直是惨不忍睹。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-30 23:01:53 | 显示全部楼层
    你其他铸件也是有这种渣的吧?你类似铸件HT材质,冒口是不是也经常有烂根的?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-12-5 20:39:35 | 显示全部楼层
    IMG_20131204_203433.jpg 最近浇注,发现铸件直浇道上表面都是这种夹渣物,使用过滤网都没效果。
    / h% @3 W, I7 D" |( Q7 D浇道有渣子、浇口窝没有,浇道做的是封闭的,直浇道使用100的圆陶瓷管,下面就是两边一分的各75的横浇道,这是不是不封闭啊?

    浇道有渣子、浇口窝没有

    浇道有渣子、浇口窝没有
    IMG_20131204_201554.jpg
    IMG_20131204_201810.jpg
    IMG_20131204_203108.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2013-12-6 08:47:00 | 显示全部楼层
    估计你现在的情况是浇注过程中,浇包内铁水与包壁还在反应起渣,熔融的渣子在铁水浇进型腔后上浮形成的渣子。有可能是你的修包质量和耐火材料的质量、出铁前包壁内的挂渣未清除干净所致。仔细检查一下吧,细节上出了问题,表面上你的工艺措施都采取了,效果还是依然很差,注意细节!!!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-6 09:22:16 | 显示全部楼层
    这种渣和你的铁水处理有关系,试试调整用75Si孕育。直孔过滤的效果很差,浇道上的渣子是过滤片使用后,铁水在浇道上部涡卷留下的,如果碳当量太低性能是能做上去,但铸件的收缩会加剧,你可以试试提高碳当量用些合金,就可以去掉冒口了。
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