纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 4547|回复: 17

[求助] 请问F型石墨是怎么产生的?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-12-18 20:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    请问F型石墨是怎么产生的?如何防止
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-18 15:29
  • 签到天数: 686 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 08:53:04 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381
    $ q. f7 h# v7 I6 P1 n5 {+ _% ^2 R2 F2 {0 d0 Q
    + D% U( R5 Q9 \- h
        觉得楼主的提问有问题,有些产品就必须是F+A,那不是矛盾了。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-12-19 09:04:07 | 显示全部楼层
    回复 2# 老鲫壳
    ( P: `* j* ^  |: }, n
    4 y& }% g* G2 y( g7 D8 L0 V
    9 ?; `: f; t# g8 k    F型石墨对铸件有什么良好影响.还会要求A+F石墨晶型.
  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
  • 签到天数: 825 天

    连续签到: 2 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-12-19 09:07:15 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381
    4 d  ]6 S( p3 X( U+ }% r
    8 Y- l, J2 z$ b. I, D% T过共晶的薄壁铸件(如活塞环),凝固初期首先形成C型石墨,由于结晶潜热的释放,, }) y* W/ F( Z# P7 m( a4 i
    冷速变慢,在C型石墨基底上长出A型石墨。整个称为F型石墨。
    ! U7 ^6 ~& g  J2 _8 `
    * B& R) r7 \$ N如果是要获得A型石墨的铸件产生了F型石墨,我认为降低碳当量会比较有效;
    2 M$ N# N' O2 K8 Q" B如果是要获得C型石墨的话(有这种要求吗),我认为降低冷速会比较有效。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-18 15:29
  • 签到天数: 686 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 15:54:15 | 显示全部楼层
    回复 3# worker 0 E4 i0 j$ R. r8 X
    + m2 T/ U8 L/ N- j0 b

    ! E8 a2 T) K2 |! b( c* h    楼下已解。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-12-19 17:26:53 | 显示全部楼层
    回复 5# 老鲫壳 # H; i. T7 X8 O0 a: u

    ' z; q  @9 o2 _% y
    & b! {3 |4 z% G2 dF型石墨对铸件有什么良好影响???你能解释一下么.和4楼解释无关.
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-5-22 15:38
  • 签到天数: 627 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 18:54:06 | 显示全部楼层
    回复 6# worker
    " s- z$ D1 P4 Y5 g4 t我也想听听。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-19 21:20:50 | 显示全部楼层
    活塞环铸件允许存在F型石墨,但F型石墨的优点还真不太清楚,耐磨导热性好?rexxar解答应该非常到位,我们是生产活塞环铸件的,最近一种比较厚实的油环在加工油槽时发现有缩松缺陷,经分析孔洞附近F型石墨偏多,化学分析C3.8,Si2.0 P0.35其他元素不予列出主要是一些贵重合金,该环相对比较厚实,碳当量又高达4.6,如果浇注温度偏高必然出现石墨厚大,加工时出现石墨剥落造成缩松假象。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-20 21:27:51 | 显示全部楼层
    回复 8# zjy95381 ( ?; t2 _7 r( N7 Y0 \- O# N
    # y5 d7 ^/ k, S) y3 n: H
    ' n7 F) \5 d; E) b4 k  ^+ v
        看来前辈对活塞环有研究,找对人了,我不是研究活塞环的,这个工艺是以前搞工艺的人定下的,他们的措施正好违背常理,要高碳高硅,问他们 为什么,他们道不出所以然,我觉得不对提出来,我个人认为出现空洞,是加工过程造成石墨剥落形成的,碳当量高是主因。冷却慢是诱因,前辈不知我分析对否
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-18 15:29
  • 签到天数: 686 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-21 20:12:14 | 显示全部楼层
    回复 9# zjy95381 8 W( y, I0 M9 h6 [$ f

    & g5 C7 l/ n9 L( ~# Q1 [: T' y: K2 q' Z6 U) K0 U) F# g1 N
        搞了20年活塞环,已离开4年,但留有些许遗憾。其中感受较深的:1、企业重加工轻铸造;2、毛坯直接影响后续工序,如口不均、镀铬、通桥或漏光、二道环不耐磨、包括楼主的油环心部疏松等不足。哎。
  • TA的每日心情
    难过
    2022-9-1 16:39
  • 签到天数: 118 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-12-21 21:33:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 582775955 于 2013-12-21 21:36 编辑
    ( |$ H0 ~0 b) I# Y/ Q
    . l+ v1 H$ m8 |& E# u. c回复 4# rexxar
    9 {4 d4 M# J' r1 _    冷却变慢后再长成A型石墨?是不是说反了,怎么和B型石墨的形成不对路?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-23 20:30:00 | 显示全部楼层
    回复 2# 老鲫壳
    ) r' E! Y% Q& ]8 O) F( D
    & m- @) z- C& c$ ?/ i: n" S2 J: T
    7 }( q" ]- L* U: h# u    今天我做了一炉 试验,成分是这样的C3.55,Si2.05 Mn0.7  P0.3 S0.02 Cr0.3  Mo0.23  Cu0.4  V0.07  与原来的C3.85 已经大幅下降,但加工的结果却仍然不见好转,这就使得我比较迷惑了,所以来请教前辈
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-18 15:29
  • 签到天数: 686 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-24 12:32:20 | 显示全部楼层
    回复 12# zjy95381 ; @6 C8 H% l* S* G/ f9 E
      `% A6 l% B# b8 N
    2 h: o  b# V8 {8 |: K% C" |5 S8 p
        根据成分感觉你的金相可能不好(F墨多且粗大,硬度不均,P共晶不明显),你可添加废钢、Si调在2.5-2.6、P0.4-0.5、浇温满足亮环在3%左右,最终控制石长在160以内,P共晶呈细小断续网状,如做到以上还出现该问题,那就去检查机加的刀具及切削参数。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-24 19:48:12 | 显示全部楼层
    回复 13# 老鲫壳
    ' j; h8 \9 h& u
    8 ?# P+ p! _: f$ h( Y  R) i# A/ R3 r1 L8 r2 V
        C控制在多少?浇温控制3%的亮环,怎么理解?我不太明白,请教。我们的工艺是这样的,500Kg炉子熔炼500Kg铁水分2次出炉每包250Kg,孕育剂低铝硅钙钡0.7%孕育完到浇注完6分钟,每包浇注16幢,每幢10道环,潮模砂叠箱造型。我们的环高11.7宽13.我们P共晶是看网孔级别的(1-4级)1级最小,P共晶块度(1-4级)1级最小,一般都在3级,2级较少! I6 @# W+ e8 [6 M! X
       之前老师傅说回炉料有影响,我们改用另外一种回炉料(同样成分,只是检测发现该种回炉料的F型石墨较少2%,而原来回炉料F墨达10%),机加工后发现明显好转。, f6 A+ A3 m! E9 S
    有几个问题想和大家探讨下:* {3 q' h1 ~& W; }2 R$ Z
    1,灰铁回炉料能否反复不停的使用?
    + q1 L7 j9 L, G' F. U2,回炉料的遗传性真的这么明显吗
    ' `' O4 f% v2 y! M3,本帖所讨论的缩松缺陷是否和F型石墨有关
    - o& E5 l' ~" U4 @4,F石墨如何防止?& A1 T+ M; F0 w1 G
    请各位坛友不吝赐教,谢谢
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-18 15:29
  • 签到天数: 686 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-25 10:25:20 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381
    ! z/ F! I6 w* J% P5 Y% _
    * w2 w& W/ ^+ q* P9 B) a
    + n5 }5 C0 s/ P* y8 _    1、C的控制:C、Si比应大于0.7,以本帖油环为例,量满足石长不超过180.
    7 d4 h: \0 H% ]* U; ?     2、3%亮环:如浇16幢无亮环,说明浇温高了,同等成分下F墨增多、变粗。
    7 k4 s  k& u8 @) w: ^   3、孕育剂量直接影响疏松。$ X. j/ [4 q3 q( W1 ^* v6 M, R* p1 M
       4、回炉料能正常滚动使用,条件许可下平环、油环、不同材质分别使用。6 j1 K. q( Q, }- ?, A7 J
      5、心部疏松直接与F墨相关,缩松与F墨有关。' I, Y% R7 ~- }' X) t9 N7 M  X6 B
      6、F墨的控制:参考1、2、3项。) k5 `2 a: _( i2 m  p0 \; l* F
      7、个人看法,仅供参考。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-25 20:51:14 | 显示全部楼层
    回复 15# 老鲫壳
    2 F# u4 I" b# {3 \. i$ I' c, M  r
    3 p. z, i- E* \: p6 ?6 l$ S7 O8 I
    ! x+ z' m& t3 f  A, w   
    4 p3 E- {. R  `& a    感谢前辈指点,还有几个疑问请教,1、应该是硅碳比大于0.7吧,不是碳硅比,2、由于出品率低只有50%,可否用废钢增碳的方法解决回炉料的问题3,回炉料50%是否偏多,多少比较合适4本案例中0.7%的孕育剂是否偏高
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-18 15:29
  • 签到天数: 686 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-26 21:01:02 | 显示全部楼层
    回复 16# zjy95381 & C6 ~, M$ z  G* C- x8 \( A) ~
      Z3 u) k; ^% n/ c( E9 l# Z" Q
    ) G7 q1 }8 M7 v, U  s: G5 b# a
        1、谢谢指正。
    6 o" e: L  B  k9 ?7 v' I* Z   2、回炉料配料时综合考虑一下好解决;本人加废钢只是调整F墨,未长期大量使用,不便回答,但建议应先期试验,活塞环不同于普通灰铸铁,主要是后期的机械性能主要靠毛坯的内在质量来保证。- V6 A' v7 j. y# j" ^
       3、孕育剂的量本人基本控制在0.4%左右(Si含量75),以本例看,此类大缸径、大断面环确有难度,但均应控制在0.5%以内,如孕育效果不行,可更换孕育剂规格或微调工艺来解决。

    该用户从未签到

    发表于 2014-1-4 22:08:26 | 显示全部楼层
    过共晶成分下过冷形成
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-20 13:58 , Processed in 0.336383 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表