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[求助] 求助,厚大断面中心出现球化衰退如何解决?

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    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-1-22 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 lili329 于 2014-1-25 11:27 编辑 4 x" }5 k/ S' x) p

    * D/ h6 W3 T4 J, V/ e) {/ y. L近期发现一些铸件冒口前面发生球化衰退(不良),不知道如何着手解决,请高人指点。7 |* `: K5 q, `
    出铁水温度1480,浇注温度1380-1320,浇完时间 10分钟) Y4 _9 ?. p& x3 Y8 M  }

    3 ^/ b+ k) N6 R) l9 x1 p* [5 Q* h c:3.7   Si:2.2   Mn:0.5   S:0.008     Cr:0.003    Cu:0.02    Sn:0.03   Mg:0.035    Zn:0.0015   Mo:0.001   Ni:0.01   Al:0.005        Ti:0.007    V:0.003     W:0.004      Pb:0.0005        Ca:0.0003   Ce:0.008   Sb:0.001  La:0.005$ _6 z" y4 a, }3 b, l. u. m0 Z
    6 I7 X& Y8 O+ r* S
    QQ图片20140122161309.jpg 9 ]4 j# F0 k; ]: p0 S% l0 V

    ! a, D( m% c" S1 O2 \6 P& d  |# ~ QQ图片20140122161333.jpg " |$ N' Q9 N4 R; {, j3 {% G
      ?2 b9 ?  y0 Q! U
    QQ图片20140122161354.jpg
  • TA的每日心情
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    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-1-22 21:10:33 | 显示全部楼层
    重稀土球化剂是专门做厚大球铁件的,不如试试用它。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-1-22 21:57:57 | 显示全部楼层
    多厚的铸件?感觉出铁温度有点低了,你们的孕育剂用什么类型的?球化剂和孕育剂分别多少?等等~

    该用户从未签到

    发表于 2014-1-23 08:50:48 | 显示全部楼层
    应该加强瞬时孕育,控制残留镁(0.035%左右)与稀土的量(0.015-0.020%),实在不行用含钇球化剂(看你的断面厚度好像不是太大,一般大于100mm的才用)。图片中你的组织异常位置实在冒口下方,有可能是过热造成的凝固速度太慢形成的组织异常。仅供参考!
  • TA的每日心情
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    2016-11-17 12:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-1-23 08:59:19 | 显示全部楼层
    回复 4# zhjsdlc74
    ! c! O" b  O+ V2 s
    8 e1 U* f9 [  f: }4 @  j冒口颈和放置位置梢作调整,可能会有效。
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    2025-1-10 21:04
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-1-23 16:22:18 | 显示全部楼层
    碎块状石墨
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    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-1-23 17:17:52 | 显示全部楼层
    回复 1# lili329
    0 }. u, h, F' K
    * Z8 p3 N  V7 X+ T此问题与浇注温度太低以及浇注时间太长有关系。
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    无聊
    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-1-23 19:05:45 | 显示全部楼层
    这是球化衰退了吧。, B% G2 ~8 |# K, y
    球化过程有没有问题?
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-1-23 22:07:36 | 显示全部楼层
    在异常部位加块冷铁也能解决问题,只要不让铁水长时间处于液态状态就行,但要保障补缩通道暢通才行。
  • TA的每日心情
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    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-1-24 12:58:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lili329 于 2014-1-24 14:16 编辑
    # C) {% V: @" V8 k/ ^4 D
    : z5 g/ r; R4 H6 _, ^  \回复 3# 老翻砂匠 & X$ F- \* V6 k

    7 |6 H6 q' P1 D' ~6 B9 z4 C0 j, G/ ^+ R  f3 {# d
        壁厚不到10cm,70SB孕育剂0.1%随流,球化剂RE 2.1-2.3%     Mg 5.3-5.6   Ca2.4-2.7  Si 44-46   Al<1.03,加入量0.9%,原铁水S<0.01%
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    无聊
    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-1-24 13:00:13 | 显示全部楼层
    回复 4# zhjsdlc74 . |3 m& h4 {- P# ?

      i& c7 z# k9 e& ]6 W% U6 [( P2 q, |; ]: S
        谢谢你的回答!现在残留Mg一般在0.035左右。我也认为是过热造成的凝固速度太慢形成的组织异常。计划降低出铁温度,增加球化剂比例再做一次,不知道这个思路行不行?
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    4 天前
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     楼主| 发表于 2014-1-24 13:01:57 | 显示全部楼层
    回复 7# LICHH
    ' ^0 J. [. R  |( h2 G8 I3 M$ K* |- \" v* z7 F
    8 ]9 U$ H2 x# b* }+ D
        浇注温度不低,首箱浇注1380-1400度,切开也有这个问题。而且这个产品浇注重量接近200kg,通常五六分钟就浇注完成了。
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    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-1-24 13:10:18 | 显示全部楼层
    $ T3 u; q6 o" J, ^# x9 v
    $ z$ o3 S# a: E- {3 }1 D

    0 w2 C9 V/ x6 M' ~  # G$ P  Z& c) \% k7 e& n
    这个肉眼都看了很明显
    4 I' k9 W* o7 z* x8 ]1 G  ]3 @   IMG_4504.JPG
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    前天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-1-24 13:28:00 | 显示全部楼层
    回复 10# lili329
    , ]  g( ~& g1 E: y. }" _$ a' ]8 l$ x2 t. z9 _
    5 h# v3 V5 i" O  l/ s
        覆盖孕育剂用75Si-Fe,随流孕育剂用Si-Ba,球化剂不要再加大,倒是可以考虑适当加大点随流孕育的量。上述纯属个人认为,欢迎诸位继续商榷~
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    开心
    2022-11-8 22:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-1-24 14:53:30 | 显示全部楼层
    通过孕育剂,球化剂改变,加SB解决不了,加SB,解决轻微石墨开花
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    奋斗
    2018-3-16 16:00
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-1-24 20:12:38 | 显示全部楼层
    回复 10# lili329
    4 q: c$ h4 V+ K$ W) s2 d; U6 l# z
    1 ^/ q5 r; n5 y  @! n个人认为从目前你的原铁水硫低,估计你的材料比较纯,杂质元素少,是不是相对于厚大热结部位稀土偏高了,不知道做过残余稀土分析没有,建议选用低稀土球化剂并提高球化剂用量,做好随流孕育。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-1-24 21:02:57 | 显示全部楼层
    把碳当量降低下来,用硅呗孕育剂试试,还要注意铸件的补缩,看后面那张图片像是有缩松
  • TA的每日心情
    无聊
    4 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-1-24 22:06:53 | 显示全部楼层
    回复 16# 笨—笨 2 n+ w% E5 T, W+ Q: ?; i! r! E' F
    - K) j7 _% U( s6 u9 H/ Z/ q& L
    ) R+ P0 T; s- _7 }$ R: F# n2 t
        谢谢您的建议,材料的确比较纯,一般S只有0.007左右。低稀土的球化剂以前用过,经常要发生球化不良,所以就没再用过了。
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-1-24 22:09:11 | 显示全部楼层
    回复 17# 二代半农民 ( Z( V4 b6 d: T- n: O2 o+ P! ~

      g9 m& E+ H  H/ ]% ^0 u4 i- r4 r: a1 l7 |5 n5 ]3 |& H3 P; |
        CE值一般在4.3左右。图上不是缩松,探伤剂喷上去都没有缺陷的,就是球墨碎片,一块一块的黑斑。
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    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-1-25 00:39:29 | 显示全部楼层
    楼主的终Si量多少?Mn量?最好晒晒铸件化学成分,多提供一些资料,才能更好分析。
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