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[交流] QT450-10蹄铁产品硬度低的问题

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-5 15:14
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-4-2 16:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    蹄铁产品试制情况——存在问题   产品硬度低   试制了几个方案,效果均不明细,请高手指点!& W* a6 u! d. y; i: T, n6 d
    产品单重12.5kg,取样部位厚度22mm,牌号QT450-10" S5 m7 ]( s/ ?1 V! u- e& _% _
    配料:试制后制动蹄产品配料:40%生铁、20%废钢、40%回炉料;* K0 K7 [) v/ x
    试制方案一6 s. _  h# D; @$ A! l% k0 l4 n' y
    试制的后制动蹄产品化学成分I6 j9 s+ l. N! s2 U( D
    成份        C        Si        Mn        P        S        Cu        Mg        ( h. Z; s' \$ m  h; S% v# P& X  M
    炉前        3.9-3.95        1.4-1.5        0.4-0.45        ≤0.06        ≤0.027        ≤0.1                - T' m5 s4 Z: W- [) l
    浇注        3.7-3.85        2.25-2.5        0.4-0.47        ≤0.06        ≤0.02        ≤0.1        0.03-0.06       
    ' R9 A& g2 k( O, t" h一次孕育剂加入量:0.3%,二次孕育剂加入量:0.3%,随流孕育剂量:0.1%
    8 Q) h# l2 Q9 R5 a! G浇注温度:1410-1350℃4 R0 A8 y4 g, \- Z5 c% v. N
    试验结果:光谱分析:2.32%硅、0.43% Mn、0.045% Cu  珠光体含量:珠10  产品硬度:153 本体试棒:强度492MPa   延伸率18.3%! Y  A' I! z' l# S" @* H0 E" K
    试制方案二$ }! Z/ V1 o# u2 G$ ^; |' ]* Y
    试制的后制动蹄产品化学成分II
    8 n- T, I# q9 t% O- d7 n& h成份        C        Si        Mn        P        S        Cu        Mg        : H1 L% ~) ^  L
    炉前        3.70-3.80        1.9±0.05        0.4-0.45        ≤0.06        ≤0.027        ≤0.1                8 B/ d4 ?7 i# ^) B5 B8 }3 ]3 @/ e
    浇注        3.50-3.70        2.7-2.95        0.4-0.47        ≤0.06        ≤0.02        ≤0.1        0.03-0.06       
    $ w9 ?- F* f, `( e, U一次孕育剂加入量:0.3%,二次孕育剂加入量:0.3%,随流孕育剂量:0.1%
    1 c* R, K8 T5 ^. J0 O" k( m浇注温度:1410-1350℃0 v& T0 T3 q8 Y  t3 n
    试验结果:光谱分析:2.65%硅、0.42% Mn、0.034% Cu  珠光体含量:珠5  产品硬度:164 本体试棒:强度505MPa   延伸率15.4%
    & h0 H/ \6 Z( x/ S: B2 T试制方案三
    , l2 }* @& I& s( X# @试制的后制动蹄产品化学成分III
    8 ^4 T4 a; c0 D6 \$ ]6 {成份        C        Si        Mn        P        S        Cu        Mg        & b- a: c" J' g. }" R
    炉前        3.70-3.80        1.9±0.05        0.4-0.45        ≤0.06        ≤0.027        ≤0.1                # y! S- V0 z4 a, A
    浇注        3.50-3.70        2.7-2.95        0.4-0.47        ≤0.06        ≤0.02        ≤0.1        0.03-0.06       
    ( m: m* V" b  s6 \4 W出铁水时包内冲锑:Sb含量0.007-0.010%5 z. N, J7 k2 g7 c
    一次孕育剂加入量:0.3%,二次孕育剂加入量:0.3%,随流孕育剂量:0.1%
    ' T& M+ D$ u- Y  `; P浇注温度:1410-1350℃
    0 {- @" k- l  G$ E9 F, s试验结果:光谱分析:2.78%硅、0.42% Mn、0.033% Cu  珠光体含量:珠5  产品硬度:165 本体试棒:强度509MPa   延伸率16.9%
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    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-4-2 22:45:07 | 显示全部楼层
    我认为只需将终硅适当降点即可。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-4-3 21:17:08 | 显示全部楼层
    孕育太好了,铁素体含量太高,珠光体太少,减少孕育量
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    2018-1-29 14:10
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-4-4 09:00:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jiangjianyuan 于 2014-4-4 10:11 编辑
    : C- ~' Y8 R/ _; b. r8 d# M
    & D0 }- e" ?+ a/ j. d( V$ e7 ]6 @我们做的成分和你差不多,孕育不一样我们0.4+0.1,我们硬度140~150之间。要达到160以上就得加入锰铜等。我认为主要原因是产品在线保温时间够长。材料化学成分够纯净造成的。有好的办法希望楼主分享下。
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