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[求助] HT250,冒口座下面有缺陷

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发表于 2014-6-9 16:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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RT。
) H, e( d+ r/ }) n- _缺陷上部是冒口底部,用覆膜砂隔开,大概10mm,位置固定。
- k& w* n8 e6 O: Q8 fC3.3, Si1.7,Cr0.2,Mn0.8
QQ截图20140609161532.png

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-6-9 16:32:43 | 显示全部楼层
补充:浇注温度1440~1420,末件温度1370~1380
# k/ g% F9 `; ~7 f5 }高低温都试过。有的有,有的没有。同样的配料,同样的工艺,往往整炉产品都没有,整炉产品都有,也有部分有,部分没有的。头疼
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-9 20:47:18 | 显示全部楼层
    工艺不保险,调整工艺

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-6-10 00:33:55 | 显示全部楼层
    大师,应该如何调整呢,这个产品做了两年都没有出现这个问题,突然出现的
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-6-10 17:03:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 LICHH 于 2014-6-10 17:04 编辑
    & m( p% T/ Y. Q. `& ]1 S7 \) K" ~4 H7 q$ ^$ R/ r4 q
    看照片感觉像是氮气孔,请问你们用的是不是高氮的增碳剂?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-10 19:47:54 | 显示全部楼层
    查下你覆膜砂的发气量等指标,应该是气孔缺陷·
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-10 20:52:17 | 显示全部楼层
    回复 4# d29 1 {& @8 u6 k7 F) N- u4 N' n
    % D" m  t: b1 s7 b6 P

    ( P: w% n# i* i8 d$ O9 Z8 T   给个工艺图看下

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     楼主| 发表于 2014-6-10 22:19:52 | 显示全部楼层
    QQ截图20140610221622.png
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-6-11 12:28:21 | 显示全部楼层
    问下楼主,件的壁厚有多少,感觉浇注温度偏高,冒口下部长时间处于过热状态,最后因得不到足够的铁液补充而导致的缩孔缺陷。建议减低浇注温度
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-6-11 18:23:58 | 显示全部楼层
    回复 2# d29 9 b! X* ?5 ?  d# p) R7 M
    ) w1 f$ F  E" P% \) b8 p7 e
    + h7 b/ Z4 c, V! S
        材料上有什么不同,为什么有的整炉都好,而有的整炉都有问题?
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-6-11 21:24:15 | 显示全部楼层
    缺陷位置上,铁水的热量传递给砂芯,影响-延迟铁水凝固速度。也可能出现缩缺陷。同时注意铁水性质——比如孕育效果

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     楼主| 发表于 2014-6-11 23:40:21 | 显示全部楼层
    谢谢上述各位意见。此产品缺陷处厚度15mm左右。此产品做了2年都没有出现这个问题。模具等都没有改变。突然出现,应该是炉料发生了变化。同一天浇注,配料等都一样。浇注温度偏差加严控制,在10度范围内。也发生一炉好,一炉差的问题。6 U/ @9 N  Z2 L
    生铁、Cr铁、增碳剂、覆膜砂的供方都没有变化。3 r  E+ n1 s/ l/ m* t* h( e# ]
    浇注温度看,首末件都存在这个问题的可能性。2 ?2 b- w) O/ V6 w# b
    现在是各种措施都上来,好一些,但是没有真正解决,只是压制这个问题而已。# o$ {5 t6 A, ^+ ^3 L
    我司不能检测覆膜砂的发气量。现在在做延长覆膜砂的固化时间的验证试验

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    发表于 2014-6-12 10:19:45 | 显示全部楼层
    渣孔?

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    发表于 2014-6-12 10:20:16 | 显示全部楼层
    有可能是渣孔

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    发表于 2014-6-12 10:20:30 | 显示全部楼层
    有可能是渣孔

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    发表于 2014-6-12 11:25:46 | 显示全部楼层
    回复 9# yfj105 % d% ~' B: U! E$ p4 g0 Q
    7 ~& g: m2 U: L4 ^. H7 ?
    / q6 L) H0 v6 A9 A! F( h
        人家说了有试过降低温度,而且前面做了两年都很少出过类似问题

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    发表于 2014-6-12 11:26:56 | 显示全部楼层
    回复 12# d29
    2 Z- V/ b" W9 d' g, r) F  G( i6 F7 Y7 n2 }

    : G. F+ D- V* |% Z4 Y; N. H8 z    你可以加我QQ1936617932或打我手机13826153158,可以交流下

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     楼主| 发表于 2014-6-13 10:12:41 | 显示全部楼层
    回复 11# 青海刘连琪 9 h1 p2 E/ u. V# b$ e

    / M* M0 A$ \% Q4 J6 S* x- u3 F确实有这个考虑,调整了横浇道和冒口底座的位置,但是还是有。不够您说得对,因为缺陷都集中在这个位置,当然有热传递的问题。现在的问题是此产品做了两年多了,模具没有变,突然出现的,而且在同一天浇注的,有的炉次一件都没有,有的全部不行。至于温度因素,我将所有的首件和末件都分别拿出来,也没有规律可言。主要问题还是炉料波动所致,做了交叉试验,还是不够稳定,一天10炉水,第一天都还可以,第二天就有一炉废品率特高,而其它的都可以接受。

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     楼主| 发表于 2014-6-13 10:13:33 | 显示全部楼层
    回复 16# chen530 3 ?3 y$ f4 K" k: ]1 A

    * g8 S2 G6 u8 @# x: l1 w确实,我把所有的首件和末件分别进行加工,没有规律可循

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     楼主| 发表于 2014-6-13 10:14:42 | 显示全部楼层
    回复 14# xgf118 & h$ c9 j" `* w3 O3 U* w  _
    ; `+ P, h# h" x! C  r+ P- N6 X2 v" o
    用显微镜看了,不像是渣孔。
    . {, r0 [9 f1 A1 d+ M4 F0 Z表面有枝晶状
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