纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 6398|回复: 9

[求助] 球化剂中镁的损失率

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-5 22:08
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-6-13 08:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 一江云后 于 2014-6-13 08:12 编辑
    0 n2 }5 c) i, \7 [0 O4 d# A  Q8 r% z6 i1 J. y4 n( w
    各们前辈早上好!
    . h/ Z0 S# T" O8 L      无意中看到一张熔炉配料记录表,一番计算后,发现球化剂中的镁,在浇铸前就已损失了50%(左右),请问前辈们这是正常的吗?如果正常,有没有什么办法降低元素的损失率呀?或者有什么办法能将烧损的元素收集起来?9 M; Z3 W' ~& W8 v. S0 O
          谢谢前辈们了!
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-7 13:48
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-13 08:49:45 | 显示全部楼层
    冲入法球化:' ?( x+ r* y3 r# }' m8 T4 V9 L
    此种方法的镁烧损很高,吸收率约在30%左右。球化时闪光、烟雾大。
    3 R9 F$ Y) M" N, _, y使用冲入法时,要选用低镁地低稀土球化剂,做好球化剂的覆盖,出铁时不要对着球化剂位置冲,在保证浇注温度的情况下尽量降低出炉温度,提高铁水包的高径比等,可以提高镁的吸收率。
    9 L. Q: ?# M5 @% S2 y- D# j喂线法球化:镁吸收率在50%左右,处理效果稳定,环境好。5 P. p% m  p1 R7 A+ V4 B3 b5 i; M
    使用喂线法时,一般选用镁30%的镁线,在保证浇注温度的情况下尽量降低出炉温度,提高铁水包的高径比等,可以提高镁的吸收率。. i: K2 o) I! C
    其他还有压力加镁、转包、型内球化等方法,吸收率也挺高,但不好操作。
    $ i% [/ C/ B3 I8 M0 _, X" x推荐使用喂线法。

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-13 08:57:24 | 显示全部楼层
    楼上说的很对,铸造手册上推荐的
  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-14 15:54
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-13 09:31:05 | 显示全部楼层
    回复 3# mhk815 ' P- A# N4 w+ f) }- p7 I

    * P3 i3 y& y; z3 y9 J8 Y4 w0 m# O
    + R. u  Y: M9 q( A    这个说法并不全对,至少我遇到的情况是喂丝法吸收率还要略低于冲入法的吸收率。我接触过很多铸造企业。两种方法都有用的
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-16 16:45
  • 签到天数: 209 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-6-13 13:28:13 | 显示全部楼层
    有关球化剂中镁的吸收率要多搜集一些实际生产的数据来做比对。
  • TA的每日心情

    2019-4-1 23:11
  • 签到天数: 213 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-6-14 05:11:26 | 显示全部楼层
    生产中有次由于液压机问题导致出水3000KG,球化剂有140kg,这样的球化剂在这3000KG的铁水中含量太高,残余镁量也会很高,那么我想问的是这样3000KG含镁太高的铁水作为回炉料还可以用来生产球铁吗?谢谢
  • TA的每日心情
    无聊
    6 小时前
  • 签到天数: 1958 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-14 06:00:11 | 显示全部楼层
    回复 7# 草泥马
    ' f4 x/ z0 i0 N) |用应该是没有问题的,可以每次少用一些,这样相对稀释了一下,同时适当降低一点球化剂的加入量。
  • TA的每日心情

    2019-4-1 23:11
  • 签到天数: 213 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-6-18 05:26:30 | 显示全部楼层
    回复 7# 铸造小猫
      W3 O: k) ~! ?9 y5 G; }0 Z, w3 e4 {* o, s+ ?7 {
    * o" i7 Y; L. z5 A) D6 g
        残余镁高势必导致石墨变异,那么这样的石墨是否会有遗传呢?对新生产的球铁会有什么影响?谢谢
  • TA的每日心情
    无聊
    6 小时前
  • 签到天数: 1958 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-19 08:47:18 | 显示全部楼层
    回复 8# 草泥马
    # r: I" ^! {2 D. w" u$ P抱歉这个木有研究过,这种回炉料可以在配料的时候少加点或者直接加入冲天炉。
    + m5 [. J6 o3 [有个问题,残余稀土含量测试了吗?应该会笔平时高,但未必高三倍。镁的实际吸收率发生了变化
  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-14 15:54
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-25 14:30:31 | 显示全部楼层
    回复 6# 草泥马 1 `; ~, j4 j$ `7 y
    $ ?; L! r1 ^' c8 R5 O$ a
    - E" e  _% J8 o! E# w# A' Q
        球铁回炉料中的镁,在炉内熔炼的过程中全部氧化烧损。没有剩余,不用担心镁含量对铁水的影响。
    ' ~3 }; ?$ ~& S! g" K稀土和Ca等其他不易烧损的元素就要就算含量。可以每次少放一些。
    . G3 ^3 Z& {* Z" ]" b或者有灰铁可用来生产灰铁,以避免出现问题。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-17 23:17 , Processed in 0.154258 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表