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[求助] 关于出现缩孔?补缩的问题

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该用户从未签到

发表于 2014-9-22 17:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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公司生产的产品轴承座HT200,水平分型,重量4.5KG,C=3.7%,Si=1.8%。( K: Y2 Q9 S$ S: X8 L2 p, @/ n
冒口和产品之间进水口4×15(厚×宽),铁水出炉温度1420,浇注温度1300左右。缩孔加工后出现上型水口处。求问是不是补缩通道冷却太快?

上模

上模

冒口和产品的连接

冒口和产品的连接

特写

特写

下模

下模

加工后露的孔

加工后露的孔

加工后的孔

加工后的孔
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-9-22 17:52:06 | 显示全部楼层
    水口处蓄热多冷却完,冒口补缩不足(冒口不太合适)!你这工艺怎么排气?
  • TA的每日心情
    奋斗
    9 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-9-22 19:31:35 | 显示全部楼层
    首先你这成份C3.7 Si 1.8 这还是灰铁200吗?如果不加合金的话,顶多算个HT200
    3 _7 a+ o/ g& D0 `) L- r5 w9 m) k第二你这个冒口及冒口颈设计有问题。

    该用户从未签到

    发表于 2014-9-22 20:41:48 | 显示全部楼层
    没有冒口颈的过度
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-2 18:26
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-9-22 22:17:27 | 显示全部楼层
    那么薄的内浇口,咋起补水作用哦!
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-9-22 22:38:21 | 显示全部楼层
    个人看法,一,冒口顶部形状不对,顶部容易先结壳,冒口里易形成负压吸着铁水不往下走,起不到补缩作用。二,分型面取的也不对,应将现在的上箱妀为下箱,铁水往下补缩好补,往上补很难。三,浇注系统也有点问题,从横浇道到内浇口应开放式较好,你们做成封闭式了,冒口先满铸件后满,应该是铸件先浇满冒口后满,让冒口成热冒口补缩效果就好多了。只是个人看法仅供参考。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-9-23 08:24:00 | 显示全部楼层
    怎么不底注?底注就不会出现这个问题了。
  • TA的每日心情
    开心
    2015-8-2 09:26
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-9-23 10:21:35 | 显示全部楼层
    把模型放底箱上就解决了

    该用户从未签到

    发表于 2014-9-23 11:01:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 a394840391 于 2014-9-23 11:02 编辑
      @9 X, A6 W0 s; _7 {! s! C1 g. Y4 @- m7 |9 x  T3 b
    改冒口。。冒口经。。加大,加厚。肯定没问题。
    9 y1 D7 B7 Q8 g3 m
    , E5 @, o& `, D1 V8 f; m# k还有。。你出炉温度,和浇筑温度太低了把。。你写错了把。。少了100度啊。。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-9-23 18:22:00 | 显示全部楼层
    这个牌号,这个成分干脆不要冒口得了
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-9-25 11:34:46 | 显示全部楼层
    将那几个冒口去掉,应该就没问题了,冒口先进火,导致倒吸铁水,去掉就行了
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