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[交流] 钴基高温合金铸件渣气孔缺陷,求分析

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发表于 2014-9-25 15:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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气孔1

气孔1

气孔2

气孔2

浇注系统

浇注系统
当前我们有一款产品采用的是F75的CoCrMo高温合金铸造的,熔模精密铸造工艺,但是打磨抛光后发现有40%左右的气孔和渣孔。而且气孔和渣孔全部出现在离浇口比较近的排气口周围,具体可以看组模图片。 初步分析如下,请大家帮忙看看问题究竟在哪,应该如何改进,多谢了!# H6 k& p1 w$ w+ c0 R
1. X光无法探测到,绝大多数是0.1mm-0.25mm之间的圆形的气孔,也包含少部分渣孔;
: P! O3 ^9 X5 q: q6 `0 T2. 发生部位规律性非常强,基本都是单个大气孔,偶有有2-3个小一点的,集中在排气口周围;: y2 w( `: e% h6 X3 ^) V* D
3. 原材料采用的国内的一次熔炼料,当前没有使用回收料;
1 b( V& p% \* L; D4. 初步怀疑是卷入型气孔和 析出性气孔加部分渣孔;
- E4 v+ Y2 B5 u2 [+ ^% {5. 精炼温度1550左右,模壳温度1050左右,真空浇注;# n: X# c& p2 z
6. 已经排除真空炉漏气的原因,炉子密封性没有问题;6 Z6 p: M0 a  h  n
7. 当前怀疑如下方面:
# A: ]4 F6 T% ^# B' x6 z. z7 `9 o  a. 坩埚质量不稳定,发气或者有渣;
9 P+ o0 \3 t" U  b.原材料不稳定,微量元素问题;
" Q" Z# {, K0 t) H( J$ k" u  V  c. 浇注系统不利于排气;) Y  E% a4 i' w8 ]0 r
  d. 真空熔炼和浇注时冲入氩气保护,可能卷入气体;, x( ~. ]6 d/ y9 A
  e.制壳和脱蜡焙烧过程中有渣未除尽;
5 Z+ ?. |; }$ C' k6 b* r4 [# Y  f. 浇注过程中形成的氧化物成渣。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-9-25 17:08:33 | 显示全部楼层
    第一次见钴基高温合金铸件,我感觉浇注过程中形成的氧化物成渣的可能性比较小,毕竟是在真空状态下浇注的。如果气体都集中在排气口周围,可能是气体排出不畅,建议更改一下排气系统,可以稍微提高一下浇注温度,个人建议,如有不妥请见谅。
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    5 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-9-25 17:09:45 | 显示全部楼层
    牛人,做钴基合金的不是军工就是高尖端行业,佩服!
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-9-25 21:42:55 | 显示全部楼层
    钴的放射性很强,做这个真的不好!本人没做过钴合金的,对于这类缺陷没有发言权。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-9-26 09:01:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jaguarxj220 于 2014-9-26 09:35 编辑 6 _0 k# N' A. s0 P

    5 ]6 C! Z3 L8 l回复 1# kelv1n
    " }2 r. e  |& a3 f. y: X9 m! ?5 Z& R+ C, M5 \) _. e0 {
    . C" {& }1 }5 _4 y6 R4 {3 n
        楼主自己的判断的比较慎密,由于是有规律的现象,个人提几点建议:
    : _: t$ X; }: {# `5 Z. P, J- o# p   1、你的气孔位置如果是在那个斜撑排气口周围,而且浇注方式是顶注式的话,建议组树的时候倒置,将短的那边和排气口放上面来试验下;
    3 ?; V- M2 T9 I& k7 y3 }   2、更换组树方式还没法解决的话,由于不是二次重熔工艺,金属原材料的影响比重更大一些,建议你可以用其其它材质来浇注一炉看一下情况,以判断材质的影响。
    , K* k8 Z2 z6 _$ J! L$ q. {6 D4 ~/ ^8 M' x
    最后分享一个我这边也出现过的类似情况,当时单个铸件比你的要大,7kg的样子(由于件大,铸件就直接组在冒口上),气孔比你的大,最大达到5、6mm,是在冒口颈周围出现由中心向四周发散分布,形状是长条形椭圆状,内壁有光滑的也有不光滑,一眼看去就像从浇道中心炸开了一样。我们也是按步骤分析和试验,最后才发现是那批次电解钴的问题(期间甚至连制壳的耐火材料都排除过了,最开始没想到是电解钴的问题,结果最后事实证明铸造问题分析不能想当然,因为相互之间是关联的,必须一步一步排除)。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-9-26 09:26:27 | 显示全部楼层
    5楼的建议相当好,方法得当,找问题准确,行家能手:赞
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-9-26 09:48:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jaguarxj220 于 2014-9-26 10:03 编辑 1 K. W, n. \8 z8 o' d# x: `. w+ B

    0 K% W' m) M9 A, l1 v3 ~% r0 I" R, L回复 1# kelv1n - T* {* X* Z( _# v( }" L

    1 @) X# Z# Q, ^3 m% @) t
    % t, O# P; o( }* D5 p    补充一下:: k3 N1 c- w9 R5 G, K2 G( W3 Y
        电解钴这些年用下来还是金川的品质最好也最稳定,如果成本允许首选这个,其次日本的电解钴也可以(比如住友,他的矿源主要在本国和南亚)。, |/ y% F  E" T+ t- I
        如果是选用非洲的就要注意了,我们出问题那次就是南非产的,钴含量是没问题的,但杂质明显多一些,不过价格最便宜,现在不少厂家都在非洲有矿,什么南非、赞比亚、刚果之类,而且使用非洲矿源的电解钴质量参差不齐,要求不高的话可以考虑。

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     楼主| 发表于 2014-9-26 14:49:35 | 显示全部楼层
    回复 7# jaguarxj220 ! m; O' n( o$ [

    3 a0 P! J3 ?, U6 ^' B非常感谢大家的建议,我们当前已经考虑过变更组模方向,结果不是很理想,只是将气孔的发生位置移到了另一边,并没有有效改善。因此我们当前考虑更换浇注系统,采取直的浇道便于排气,不知道效果如何,等待验证。  D* x: T% S! P* f& ]! J: S
    另外,关于原材料的问题,当前基本的元素含量都没有大的变化,在要求范围内。不知道其他微量元素有无明显变化。5楼说的电解钴的问题,到底是什么问题呢?如果有杂质,对应的是那些元素呢,能否测量,后期又是如何控制的呢?当前我们也在验证进口原材料的浇注,看效果如何。
    2 {/ G4 J# u$ @/ e* l我们之前变更过坩埚的打结方式,就是之前是在坩埚的上面用水泥打结,后来采购新的坩埚后,直接在坩埚顶部的外面用水泥打结,感觉这样可能会造成水泥部分没有有效烘干带入了水汽。因此当前针对第1炉会用废料洗炉,确保烘干水泥。不知道效果如何,同时,坩埚还没有摸透,不知道坩埚的状态对气孔和渣孔到底有多大影响。
    ( z6 N9 r5 P8 a2 n  {还有这个产品也做了有2年了,一直波动很大,内部报废率在10%-20%之间,打磨抛光后的渣气孔率去年下半年控制在8%以内,但是今年5月份开始上升到30%以上,根本不知道到底是变了什么,或者说什么变化导致这么高的缺陷率?也查不出来真正的根本原因,只能不断做些测试,希望能稳定下来。
    ; q+ C: n. w; h: u" d1 h- m不知道大家还有没有更多更好的建议呢?非常感谢。
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    发表于 2014-9-26 15:35:27 | 显示全部楼层
    回复 8# kelv1n . {2 x; D) `. k/ |# g: a# Y

    " e3 `+ r9 ~* s4 v更换垂直浇注系统应该会更有利于排气,我们一般都是组垂直的,你这个件届时可以在该件靠近两端部的地方各设置1出气道。
    ( B2 p' e# e6 g& w3 s那个电解钴由于没有标样,我们的光谱仪也没法准确界定各杂质范围,仅根据质保书来看都没什么问题,Co含量在99.9以上,常见干扰元素含量也都不高,只有熔炼后实际产品能看出差别;电解镍其实也是金川的比较好,光从质保书上就能看出杂质比俄罗斯的少,实际使用效果也更好;若要排除炉料因素建议还是如我上文所述,单独开1炉其它不含钴的材质看看,炉料一定要保持洁净,必要时可能还要低温烘干一下。
    9 N: v$ i* P- G* `/ C新坩埚第一次单独洗炉是正确的,可以适当加长烘炉时间(不必抽真空,温度也不要过高,对炉衬的损伤小一点),渣孔突然增多排除炉料的因素外,恐怕坩埚这一块的影响比较大。
    # y' f+ O: \/ a, \/ I" \比较好奇的是你们用水泥打结坩埚外层,这个水泥指什么?耐火泥?一般大家通用的是高纯度电熔镁砂+硼酸。。。。

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     楼主| 发表于 2014-9-26 16:32:30 | 显示全部楼层

    新的坩埚打结方式

    新的坩埚打结方式
    回复 9# jaguarxj220 ( G" b+ N6 W3 \* v3 c1 ^/ s
    8 `/ }4 i8 x0 j1 ]3 x8 s
    可以看图片是新的坩埚打结方式,之前坩埚在耐火泥下面,现在相当于把坩埚提上来和外面的耐火泥一起了。
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    发表于 2014-9-26 16:57:43 | 显示全部楼层
    你的炉子怎么没有看到浇注炉嘴,你们的真空炉是多大的?一直用石墨电极烘炉吗?
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