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[求助] 灰铸铁250渗碳体过高,如何解决?

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-11-5 08:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    生产一冷却器壳体毛坯,机加工18件(第一工序加工中心锪),出现白口,造成4把进口古领锪磨和钴头断现象。拿3件检验,检验结果如下。渗碳体是游离状态,不是网状的。显微镜没有照相功能,故无法上传金相图片。   熔炼成分标准:碳,3.5-3.7,硅,1.6-2.1,s:0.06-0.1。炉料是:柴油机机体的机加工铁屑,及回炉铁,废钢,不加生铁。原来用石墨型增碳剂,后来改用山东mingfeng的增碳剂。浇注是加二次孕育剂。已确认不是磷共晶,而是渗碳体。如何分析、解决?
    # p/ ?, N/ h9 g/ f/ F1#   BJ100
    7 P# P% o; j) y) L  x; K+ {     硬度HB182
    ; b9 e4 _3 q5 ~# h  b4 _    A型石墨                          石长3级
    ) o0 x* E. p& i) S5 C0 Z珠光体80%                        渗碳体15%
    ' G+ {" d- {& X0 U% ^/ u+ d2#   BJ100# K4 M2 Y1 z. ~' n
         硬度HB207$ a8 o4 V" ~# y! o( g
        A型石墨                          石长3级/ e! J  z8 S2 c0 j) M& {/ N
    珠光体80%                        渗碳体15%
    $ W! r2 }1 S' x6 j. T3#   B8805
    4 h  ~3 c2 y9 C% |7 \     硬度HB191% }+ Q1 }) c0 l7 t+ y! S
        A型石墨                          石长3级
    8 D; g2 x* n) `7 X珠光体85%                        渗碳体10%) M2 g6 {1 C0 C' C5 {: B
                     1#           2#        3#                ( P' ^$ s9 _6 R, T4 O9 C
    C(%)        3.57              3.63        3.52               
    ( e7 k# C. t9 k& cS (%)        0.10      0.097        0.118                3 l; r" H4 W, I( i# e% L
    Si(%)        1.66            1.82        1.91                " _/ z# Z% r  u8 k) h1 e
    Mn(%)        0.80           0.88        0.86                6 u6 N2 d0 u" d# A- S) }
    P(%)          0.030        0.043        0.038               
    # V! i2 r' {) v3 ]$ d! w8 P/ P8 }Cu(%)        0.48          0.53        0.53                ! g/ _+ q: p$ k* x
    Cr(%)        0.41              0.50        0.54
    20141103_092844.jpg

    评分

    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
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  • TA的每日心情
    开心
    昨天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-5 09:08:05 | 显示全部楼层
    珠光体80%    渗碳体15%

    # R: u1 V6 [7 D3 ]5 y+ y  m5 V& D  x$ m& q! Z) |/ }* `+ d% E1 o
    铸态的?退火后呢?最好传一份金相图片~
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-4 09:03
  • 签到天数: 197 天

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-5 09:09:46 | 显示全部楼层
    铬高的原因。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-11-5 09:12:26 | 显示全部楼层
    回复 2# 老翻砂匠 2 q# ~& r* q* K3 H
    7 Q6 z* P6 x$ H1 m* ]- `: }- X+ Q
    % ?- |0 S. R5 c$ n& @; d
        单位使用的显微镜没有照相功能,无法获取金相图片。
    % \7 ]) e- D0 F% J6 o
    3 v4 g0 f8 j4 s/ M; Z   熔炼出炉温度1480-1520°,浇注最后温度不低于1320°。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-11-5 09:14:13 | 显示全部楼层
    高铜、高铬、高硫均易产生渗碳体,尤其是Cr含量不能超过0.3%,另外铁屑过多、废钢过量也会增加反石墨化倾向
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-5 09:20:05 | 显示全部楼层
    回复 5# daguzl-425
    - ~* z" t# j* D4 o7 s9 K2 }: D; X- j

    ( H3 c# y; \3 z) K) O% ]2 \    铜能产生渗碳体吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-11-5 09:38:00 | 显示全部楼层
    铸件没有退火。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-5 11:20:13 | 显示全部楼层
    回复 7# 周一一
    8 T3 i+ T5 e. u0 t! Y3 \3 W9 Q+ w) u4 \" K# Z* [
    从哪里弄来的这个成分,这个成分问题太多。C、Cu、Cr比例不对,可以说相差太多。铜铬铸铁有标准成分,自己找一找吧。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-7 13:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-11-5 11:29:50 | 显示全部楼层
    我们公司的HT250工艺,你可以参考一下:C:3.35-3.5  Si:1.85-2.0  Mn:0.6-0.8 Cu:0.5-0.6 Cr:0.15-0.2  Mo:0.18-0.25(我们产品需要加Mo) 出铁随流0.3-0.5%  浇注随流0.1%
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-5 11:31:52 | 显示全部楼层
    回复 1# 周一一
    ( z# d4 S$ p+ f, f- X( F0 V; ]
    - p. |4 M& h4 Q% O6 C7 A8 ^( v8 l% q! \% Y. h0 i
        各含量和废钢加入量确实有点高,请问浇注温度是多少?
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-5 14:46:10 | 显示全部楼层
    回复 7# 周一一
    # A. |3 s8 A1 Z. a# C
    8 }2 b0 r* \0 I. r& Q2 S" i
    " x1 G9 ?, X7 P    退火后再观察金相吧~
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-11-5 16:32:32 | 显示全部楼层
    高温退火
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-11-5 17:01:51 | 显示全部楼层
    谢谢各位的指点,我根据各位的意见进行控制看效果,谢谢啦!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-28 12:21
  • 签到天数: 67 天

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-11-5 18:37:23 | 显示全部楼层
    高温石墨化退火。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-23 22:58
  • 签到天数: 497 天

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-11-5 22:56:35 | 显示全部楼层
    我个人觉得浇注时提高点浇温再加强孕育,特别是随流孕育。已产生渗碳体的铸件应进行高温正火,用高温时分解渗碳体,然后快速出炉正火。既分解了渗碳体又保正了珠光体基体,强度硬度也都保证了。供参考。你们铸件中铬确实有点高,想办法降点。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-19 10:31
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-6 09:33:41 | 显示全部楼层
    碳高硅低
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-11-6 09:46:43 | 显示全部楼层
    已经做出来的件进行退火处理,没做的就要调整铁水成分了,把Cr降到0.2左右
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-6 09:52:40 | 显示全部楼层
    对于HT250正确的成分是,C 3.1-3.3.  Si 1.6-1.9  Mn 06-0.9  Cu 0.4-0.5  Cr  0.15-0.20
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-6 10:47:45 | 显示全部楼层
    回复 15# 友仨下子
    % W3 R4 g3 N2 Y$ }0 X4 y  c* ^% a, x% C2 s* D

    : R/ q% A7 w) T9 ?; \& o+ ~    真正的高手!不过从楼主提供的成分上看,有点另类的感觉~
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-8-5 06:30
  • 签到天数: 27 天

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-11-6 19:32:20 | 显示全部楼层
    C、Cr为什么要这么高呀?Cr 的加入量一般为Cu的1/2.
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