纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 5361|回复: 20

[求助] 产品凸台缩孔

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-16 10:39
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-9 13:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 yexd191 于 2014-11-9 13:25 编辑 3 J. _1 e9 {/ l) `  @( p
    9 R' e# V, y6 T+ s; D+ B
    QT450-10的汽车制动支架,一圈上有4个凸台,80%以上产品凸台钻孔后都有缩孔。粘土砂和覆膜砂壳型都在做,缩孔一直解决不了。大家帮忙想想办法怎么解决。
    ! F6 U/ a  g% ~3 s# ^) ]7 \- ^8 X内部缩孔图片: 缩孔.jpg ( g& S  m4 m7 S

    0 o. |; @! s$ W+ O" e1 \% {6 p1 }平浇时四个凸台都有缩孔: 平浇.jpg
    6 P$ \1 ]' b& ^5 J
    2 s; M; ]/ ?+ e8 f9 c6 ^竖浇时下面两个凸台有缩孔: 竖浇.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2025-8-2 11:18
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-9 22:30:53 | 显示全部楼层
    1.该件是中小铸件,需要补缩。重量,主要壁厚楼主给清楚了更好。6 q# M" |; X" W7 r, V
    2.四个凸台部位作为孤立热节,仅依靠石墨化膨胀是不能完全消除缩松的,因为该件的石墨化能力有限,最大壁厚可能限制着CE的进一步提高。
    " Z: U. A- ~; O8 \3.铸件的结构限制了边冒口补缩通道畅通。2 l+ ?5 N8 x  i/ Y6 y8 o/ H
    4.在粘土砂上应该以平衡该四个凸台的热量分布为主,凸台中心下部放置冷铁-确保加工孔无缩孔。
    - Y1 ~0 ]" h  ^6 J1 B5.在4中如果需要更严格的要求:无缩松,两个凸台之间放置发热冒口补缩。
    ! S$ g5 H2 a; }6.铁模覆砂的,首先化学成分CE量尤其C可以适当提高,浇注温度稍降低点,在四个凸台处减薄覆砂层的厚度,是覆砂层的厚度大约是一般铸件覆砂层厚度的1/3到1/2-发挥铁模的激冷作用,平衡铸件热量分布的功效。0 |) d5 X" `) j9 i5 c
    祝你成功!

    评分

    参与人数 1热加工币 +15 收起 理由
    echohope + 15

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
  • 签到天数: 159 天

    连续签到: 8 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-13 13:57:43 | 显示全部楼层
    冒口未必能够根治,尤其是冷冒口,当浇注温度波动时还会出现。铸出孔是个办法,最好使用铬铁矿砂做芯子,未必能够解决彻底;冷铁还是比较稳妥,但生产线上放冷铁比较麻烦,会影响效率;可以在模具缩松位置上放置定位销,圆柱型冷铁钻透孔定位。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-9 13:43:10 | 显示全部楼层
    树浇下面的两个孔应该是补缩距离不够所致,平浇4个凸台都缺乏补缩。增加冒口吧
    # h$ D, E8 X6 q& ~这个类似的东西我以前做过精铸的,但是材质是合金钢的。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
  • 签到天数: 978 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-11-9 14:35:03 | 显示全部楼层
    回复 1# yexd191
    0 D) \8 e1 D$ @$ _9 P; K7 P9 U3 ~9 |/ W
    如二楼所说,补缩不足,不知你的工艺怎么设计的,能简单说明一下吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-11-9 19:27:16 | 显示全部楼层
    优化下浇冒系统,适当提高下C含量
  • TA的每日心情
    开心
    2025-8-2 11:18
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-9 22:13:58 | 显示全部楼层
    制动支架作为安全件,缩松应该是不允许的
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-11-10 22:05:14 | 显示全部楼层
    潮模砂加冒口,覆膜砂尽量把加工孔铸出来
  • TA的每日心情

    2022-7-7 08:03
  • 签到天数: 58 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-11-13 13:27:45 | 显示全部楼层
    楼主貌似是垂直线做的吧,工艺图看看。。。

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-15 11:35:31 | 显示全部楼层
    一个凸台放一块冷铁,钢板圆块即可,也可以调整CE值,冷铁见效最快。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
  • 签到天数: 96 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-11-15 12:33:54 | 显示全部楼层
    冷冒口是什么,冒口与冷铁究竟哪个效果更好呢

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-15 14:06:25 | 显示全部楼层
    如果只是要求加工不出来,缩孔缺陷。可以考虑下芯子。加工量一侧留2mm。& y& Y( ]) m; G' y5 `
    如果彻底解决,冷铁吧。。大小和你的凸台直径一样即可。5 }" L8 `# Z) ~* ~; n0 H
    : `6 B9 e: m4 g
    垂直分型的话,操作很麻烦。

    该用户从未签到

    发表于 2014-12-2 09:36:45 | 显示全部楼层
    个人感觉:浇口下方是个大孔,钢水补缩通道不畅。2 S, @+ K2 o/ y5 n$ @4 J
    孤立热节补缩问题要解决,需要调整浇口位置或者铸出孔(留出加工量)减少凸台部位孤立热节。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
  • 签到天数: 141 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-2 10:09:59 | 显示全部楼层
    之前做过类似的制动蹄,只是没有上面4个凸台。因为属于孤立热节,加冒口没有办法根除,最有效的办法就是加冷铁。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
  • 签到天数: 978 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-12-3 09:14:15 | 显示全部楼层
    凸台中心下部放置冷铁吧
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-3 09:25:56 | 显示全部楼层
    是否考虑在模具凸台处做出预留孔,可按加工尺寸做的稍小点,仅供参考
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-24 11:40
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-3 10:53:51 | 显示全部楼层
    落一个铁芯子在孔内
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
  • 签到天数: 96 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-12-3 12:16:20 | 显示全部楼层
    我有个建议,比较牢靠吧,在4个台处钻上孔,留出孔的加工量,下内冷铁,可保成功。加圆外冷铁也不见得能保证,冒口补缩需要计算好冒口颈,否则没有效果甚至出现反作用。望试下。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-17 12:35
  • 签到天数: 82 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-12-3 12:25:04 | 显示全部楼层
    回复 18# 光辉铸造
    # M6 U& n/ M0 T. ], s8 x
    ( q  _: g2 |& t: l$ U若仅要求加工孔无问题,该方法不错,效果明显。
  • TA的每日心情
    奋斗
    1 小时前
  • 签到天数: 1337 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-12-12 16:00:56 | 显示全部楼层
    静压力不足
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-7 18:32 , Processed in 0.115973 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表