纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 9183|回复: 19

[求助] 解决产品UT探伤问题

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-12-1 18:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    各位前辈、同仁:
    , c' y! @0 Q6 R( y0 ^2 K8 O- o如图为本人最近接手的一个小产品,材质为QT400-15,单件只有50kg,按一箱4件生产,附造型图片应能看出工艺。客户要求全身UT探伤,合格后再送样件做RT检测!' c, T2 t# W9 @- k  K8 J' m
    第一批样件制作两箱(8件)第一箱浇注温度1350,第二箱浇注温度1330。开箱清理后探伤显示靠近內浇口(厚大圆环)处有缺陷,经切开后证实是缩松(孔),仅有一件符合探伤标准。% ?/ ?: b0 m' X5 V, X/ X$ h& X
    第二批样件投入时做了小的工艺调整,在下箱(圆环下部)放了冷铁,另有一箱专门从外圆开设内浇道,内圆内浇道用型砂填补。并加强了型砂紧实度,合箱前对型腔进行天然气烘烤,浇注温度也进行了调整,第一箱1335,第二箱1327,第三箱1318。探伤结果仍不乐观,而且探伤显示的缺陷有集中的趋势,位置也无明显规律(有在冷铁之间间隙,也有在冷铁上方,有在內浇口附近,也有在相隔较远位置;有一箱4件产品有5处集中缺陷,分布在4个不同位置!),但都在铸件上表层以下40mm范围内,据探伤人员分析此次缺陷显示应为气或渣造成。
    ! x$ B2 @5 V: C现今该如何解决此问题,望各位前辈、大神支支招。
    IMG_20141105_161811.jpg
    IMG_20141105_161825.jpg
    20141201173641.jpg
    IMG_20141126_160659.jpg
    IMG_20141126_163637.jpg
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 19:54:05 | 显示全部楼层
    各位大神,小弟我在线等啊,麻烦看到的各位给个意见撒
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-1 21:21:49 | 显示全部楼层
    建议增加过滤片,这样可以减少气和渣,提高铁水质量。
    ( X7 Z7 Q* _9 i, A# k  E, x) o7 X另外探伤显示是一回事,有没有解剖确认?
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-9-28 12:36
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-1 21:33:11 | 显示全部楼层
    没看到缺陷的照片,不好评论。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-1 22:42:48 | 显示全部楼层
    回复 4# 勤劳小猪 : @" T' m# H( D+ @2 v) y5 @- J, Z2 J' \

    0 a# d: T  L) ~$ G. B  a; o6 I  ~4 q0 m0 d" l2 p1 O
        楼主是UT探测出来的
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
  • 签到天数: 978 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-12-1 23:30:48 | 显示全部楼层
    是不是冷铁没处理好?冷铁处理不好也容易造成气孔
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 23:31:09 | 显示全部楼层
    回复 3# fbi-2008
    1 |9 u3 ^/ S& r) i. A& ]0 N; P2 ~  L0 c2 \
    7 K+ ~9 P3 J" E: Z% {4 [8 L
        选了最严重的两件,从缺陷位置切开,确实有缩松
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 23:32:42 | 显示全部楼层
    回复 6# 四海人士 $ k: s4 z9 j# c  o& ^# b

    " T; I) G6 N+ m. G7 o; W6 Z! s" W) q
        冷铁用之前都是抛丸处理过的,而且用了冷铁之后只是让缺陷转移、集中了,并没有消除
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
  • 签到天数: 978 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-12-1 23:39:04 | 显示全部楼层
    从砂型图片看,没看到外大圆处有冒口
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-6 08:34
  • 签到天数: 116 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-12-2 08:30:09 | 显示全部楼层
    个人建议,能否把横浇道及内浇道放在下箱,内浇道做成鸭嘴状。再就是你的冷铁是什么材料的,是石墨冷铁还是铸铁块冷铁,用这两种冷铁前都的必须进行烘烤,并且保证冷铁部位的涂料全部烘干,建议冷铁出刷一遍调质的清一点的涂料,保证浇注后冷铁不粘铸件上就可以。在厚大的部位按照比例增设几个冒口,自己感觉出气片没有补缩效果,在就是在浇注时,铁水上来后稍微一停,在补浇一下。希望对你的铸件有所帮助。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-30 08:13
  • 签到天数: 458 天

    连续签到: 11 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-12-2 08:32:46 | 显示全部楼层
    我曾经做过1个 :
    ( F4 U% ^. D- J' c  s* b" M+ m2 M' \9 `" n3 R2 `; V
    材质 450-15QT,尺寸 外径780,内径460,高度64的铸件。% r3 F' k. X+ u3 Q# z

    . T+ B0 u$ Y9 q开始的时候,试验2次均没有达到UT合格,机械加工也是缩孔缩松连连,惨不忍睹。) j. ^! D7 j2 n& O$ q; S) {$ M

    & \) F( c( n6 |8 c  u7 _第3次的工艺是,冒口直径100,冒口颈20 高度20,共4个均布。浇口2个20*8随意放在外边缘。冒口之间放冷铁。浇注后发现30*10的缩松区1个,10*5的缩松区2个。1 {( W. `+ M1 W# q- C4 [' v# o' `3 A0 \
    8 |5 o' G% h4 i0 k+ e. k2 X
    第4次工艺是:4个冒口变为6个,其他不变。试验结果 OK,没有发现任何缺陷,UT 是0级。
    . T3 ^7 u3 I/ q
      M7 h) u* _! {( M. ~造型工艺: 树脂砂工艺0 @1 l, o2 Q/ n, ]2 \  G

    + {) W* Z$ i& f' _' G3 h问题讨论:
    $ L5 N9 ?4 {9 U9 C# q. V* ^  e
    2 U2 u2 z, o5 U4 u0 ?0 Q3 F1. 如果是钢件,则冷铁不能消除缩孔,只能改变缩孔的位置。球铁件介于钢件和灰铁之间,完全用自膨胀理论,不知道是否行得通,我没有这方面的经验。7 r0 _4 w( d! X
    * B# ?' i9 ^: h, |: l
    2. 气孔夹渣的概率,比较低。( G: J  V! I% y- D0 u( ^1 p# y
    # F0 p& u4 X- a8 Z/ h
    3. 建议先将缩孔消除。
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-2 09:13:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zzliug 于 2014-12-2 09:14 编辑
    : u* P0 `; Q# o5 ~/ R! @
    ' N# _) f- E( M  i$ q( u回复 10# 泰山铸造 3 Q7 L, H( l. y: i

    $ T! o7 Z3 ?# c2 F: b, ]9 c- F1 Y- N( T. i  F8 D9 K9 {) s
       冷铁是铸铁冷铁,使用之前抛丸除锈,此次试验刷完涂料后也是烘烤了的; 这个产品厚大部位高度是65,径向厚度自有35(分型面处40),当时没想过需要用冒口补缩。产品本身就不重,再加上冒口的话出品率就很低了;我们厂浇注球铁产品都是要补浇的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-12-2 12:25:18 | 显示全部楼层
    浇注工艺需要细化。如果不使用冒口,浇注温度要低、快速充型,横浇道、内浇道的截面尺寸大小如何确定、计算?浇注后铸件需要液体铁水补缩,内浇口(薄)冻结太早了,不缩量不够,内部缩松缩孔是必然的。
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-2 15:08:49 | 显示全部楼层
    回复 13# zhaoyangyang
    5 X, m) e; J$ h2 R4 `+ |2 O1 B! u! @3 N- Q% z1 y8 u! s
    0 D: T! E0 W1 }
        浇注温度从1350-1310都试过了,浇注时间也只有12s左右,浇注系统是按半封闭式设计。第一次探伤缺陷位置相对有规律,所以以为是内圈横浇道热影响造成的,所以第二次试验把内浇道开在了外圆,结果还是很惨,应该还是补缩量不够的原因。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-2 17:50:43 | 显示全部楼层
    实在不行用个小的发热冒口吧
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-18 12:32
  • 签到天数: 163 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-3 07:37:21 | 显示全部楼层
    这种结构的件用无冒口工艺,你们真胆大。冷铁间间隙放小,加强工艺的补缩,应该是没问题的
  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-8 22:52
  • 签到天数: 177 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-3 08:37:46 | 显示全部楼层
    回复 1# zzliug 6 L6 v2 c7 J0 B# ?7 m$ d
    这种件,建议用顶冒口,发热的,大概用3个吧(直径80的),外圆多道薄片入水,可以一试,树脂砂造型很方便
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-9 08:08:10 | 显示全部楼层
    怎么样了,有没有新的进展?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-16 16:45
  • 签到天数: 209 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-9 08:37:08 | 显示全部楼层
    有结果的话可否拿出来一起分享。
  • TA的每日心情
    开心
    前天 13:55
  • 签到天数: 68 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-6-3 10:04:55 | 显示全部楼层
    非常好的实践,有同感
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-5 14:35 , Processed in 0.265628 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表