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楼主: StoneFeng

[求助] 大断面风电铸件上箱面存在夹渣缺陷

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    2022-8-23 08:49
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-21 20:38:21 | 显示全部楼层
    foundry1986 发表于 2015-7-21 20:24: `$ }2 Q, O  e+ s( N. X! a7 u
    如要根本上解决问题建议型腔充分预热。
    5 w$ D. L% F. _  l+ B
    时间上5~6小时有点短,特别是型砂质量存在波动时,同时天气状况不太好,湿度比较大,铸型的预热时间尤其重要。
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-22 10:35:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2015-7-22 10:36 编辑 . j  L# R& L( L: Y8 L' e1 @

    0 d( d0 ]$ {) W" G4 }6 ]* N& J5 w改变浇注系统,提高液面上升速度,同时加强排气----多加出气冒口
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    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-5-24 09:20:08 | 显示全部楼层
    CGKYK 发表于 2015-3-10 08:17
    # s( T' J7 `; f) Z回复 29# 马啸伟
    & q. i( b1 W8 H) _& D
    炉衬料太差,我们以前也出现这种问题,后来改了炉衬料,一切都好了
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    10 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-5-24 15:20:23 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2015-7-22 10:35; g) @$ ~  a3 P4 t- e$ E
    改变浇注系统,提高液面上升速度,同时加强排气----多加出气冒口
    ( G8 h; b* c( i. e9 M, c
    从头到尾看了所有的回帖,觉得“四海人士”的观点是正确的。
    3 M8 h6 a' v, I7 Z- `形成这种“千层饼”缺陷的原因主要有三:
    0 a- A# U& t. V. R1、浇注温度偏低;( d3 M. ^5 {/ T& d
    2、铁水充型速度慢;
    9 Q4 y/ j! D8 H3、型内冷铁烘干不够充分,造成铁水氧化;
    " u" d( K$ X$ ^
    ' k; J  f7 G- F" Y楼主的浇注温度应该不低,所以应该从提高浇注速度、型腔烘干方面入手解决。
    ( R6 i3 T. M; W6 Q- b5 [! [& n+ V
    * W# A2 ?+ S1 C) @" Q9 u这种缺陷我之前也遇到过,提高浇注温度就解决问题了。" A. {2 t2 R/ h) L" N+ v
    / D* q: s! F8 p* Y7 O# H% n8 @( m9 g
    还要提醒一点:就是在保证球化的前提下,球化剂尽量不要多加。
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    2018-2-28 19:49
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-5-25 13:32:16 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2016-5-24 15:204 W( t. p, v# D9 M
    从头到尾看了所有的回帖,觉得“四海人士”的观点是正确的。! `2 C1 \7 H( G4 |, a
    形成这种“千层饼”缺陷的原因主要有三:
    " R0 Z% k8 \0 v0 y1 ...
    $ A' g2 w# A  Z! z% m. F/ h7 Z0 ^
    不觉得与型内烘干有关,这个产品我们做过几百件,没有出现过这缺陷,从来不烘干砂型。刚开始做还烘烤球化孕育剂,现在所有材料均不烘烤。
    - W* X, ]- ]0 k( i7 s. o4 y: R只是我们材料成本高,因为废钢配比少。楼主配60废钢,倒是值得学习
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    10 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-5-26 08:26:45 | 显示全部楼层
    隐形人 发表于 2016-5-25 13:32
    / Z! r! T; b2 D% U不觉得与型内烘干有关,这个产品我们做过几百件,没有出现过这缺陷,从来不烘干砂型。刚开始做还烘烤球化 ...

    ! {$ M) s: @. o) h; J% T这个与季节地域也有关系,干燥的北方可以不烘,潮湿的南方必须烘干,尤其是球铁大件,有大平面向上的铸件,型腔潮湿“千层饼”缺陷尤为严重。7 t3 G6 W  L' B

    ) D. U! `/ N, M3 X6 `4 t* B: i1 b你们做多大的件?
    0 k- D) U4 F5 S) J2 T1 d7 }2 E0 l
    1 w7 z9 Q# _: ]" Z8 k  x: i不要说是一吨以下的。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-5-26 10:52:25 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2016-5-26 08:26  Z4 j: b8 m4 J2 w
    这个与季节地域也有关系,干燥的北方可以不烘,潮湿的南方必须烘干,尤其是球铁大件,有大平面向上的铸件 ...

    2 {3 ?& z/ T2 G, }  k跟楼主形状一样的铸件,重约6t,我是在南方。
    7 b$ D, x  [/ P3 V+ Q; v刚开始做是用烘箱烤砂型,后来一切从简。现在的天天下雨,够潮湿的吧,一样不烘烤。
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    2016-6-3 09:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-6-3 17:09:57 | 显示全部楼层
    工艺上认为设置坡度和高点。聚集到高点了不就好去除了
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    2024-4-20 08:16
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-19 02:39:33 | 显示全部楼层
    两三年时间过去了,楼主的问题得到解决了吗?个人觉得横浇道是否可以也用陶瓷管成型呢?
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    2023-10-26 09:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-8-16 11:44:34 | 显示全部楼层
    千张皮缺陷还有出现的吗
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-8-17 16:54:33 | 显示全部楼层
    StoneFeng 发表于 2015-2-2 14:493 r3 c0 W5 x  t( ~6 [, e3 k$ r
    刚从网上了解,这种会是树脂砂“光亮碳”缺陷吗?

    9 b% k1 C' r/ M5 @光亮碳应该在铸件表面,薄片状吧。和这个不一样
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